馮杰,楊志
(浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 臨海拉鏈分公司,浙江 臨海 317000)
隨著服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷發(fā)展,拉鏈行業(yè)規(guī)模也在不斷的壯大,拉鏈成品發(fā)貨數(shù)量龐大,要快速準(zhǔn)確點(diǎn)數(shù)包裝成為行業(yè)的一大難題。目前企業(yè)現(xiàn)有的操作模式多是先人工對(duì)拉鏈點(diǎn)數(shù)后再通過臺(tái)秤對(duì)拉鏈條數(shù)進(jìn)行復(fù)核后包裝,由于拉鏈存在重量偏差,所以易造成復(fù)核不準(zhǔn),常因?yàn)槊堪湹臄?shù)量問題而遭到客戶的投訴,從而影響到企業(yè)的聲譽(yù)。
目前國內(nèi)外拉鏈企業(yè)對(duì)解決此問題研究很多,但既要保證拉鏈數(shù)量準(zhǔn)確、擺放整齊,又要效率高仍是一大難題??偨Y(jié)目前的研究現(xiàn)狀大致有兩種:1)為了保證數(shù)量準(zhǔn)確采用人工點(diǎn)數(shù)裝置,雖然數(shù)量準(zhǔn)確、擺放整齊,但存在效率低的問題;2)采用輸送帶運(yùn)輸拉鏈自動(dòng)點(diǎn)數(shù)的方式,雖然效率高,但由于拉鏈較軟容易重疊,導(dǎo)致拉鏈擺放不整齊、數(shù)量偶爾不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。
本文針對(duì)目前國內(nèi)外拉鏈行業(yè)的研究現(xiàn)狀,設(shè)計(jì)了一套以PLC為核心、具有人機(jī)界面的稱重控制系統(tǒng),該稱重系統(tǒng)采用分批直接稱重、計(jì)數(shù)、累加重量和數(shù)量的方式,使每包拉鏈計(jì)數(shù)準(zhǔn)確、擺放整齊、效率高。
該稱重系統(tǒng)應(yīng)具備以下幾個(gè)功能:1)稱重的每包拉鏈條數(shù)必須準(zhǔn)確;2)稱重過程中保證每批拉鏈整齊;3)稱重過程要簡單、高效。
難點(diǎn)一:在采用分批模式進(jìn)行稱重過程中,由于拉鏈的柔軟性,拉鏈掉到稱重平面上會(huì)出現(xiàn)混亂,不整齊,導(dǎo)致在包裝過程中,給員工帶來麻煩,需要重新整理,既浪費(fèi)時(shí)間,又降低了生產(chǎn)效率。如何使拉鏈掉到稱重平面上不混亂,我們采用什么樣的機(jī)械系統(tǒng)模式成為了一個(gè)難題。
難點(diǎn)二:在拉鏈存在重量偏差的前提下,如何保證每包拉鏈條數(shù)的準(zhǔn)確?有些拉鏈由于布帶經(jīng)過多遍染色、布帶帶經(jīng)的粗細(xì)不均或者拉鏈表面拋光等原因,造成每條拉鏈存在著一定的重量偏差,并且偏差幅度較大,通常在±1%~±3%,如果一條一條的稱重效率太低,如果一百條直接稱重時(shí),每包拉鏈就會(huì)出現(xiàn)1~3 條的偏差,導(dǎo)致每包拉鏈條數(shù)不準(zhǔn)確。
因此我們需要另辟蹊徑,開發(fā)一種新型的稱重模式,分批快速稱重模式來保證每包拉鏈條數(shù)的準(zhǔn)確性,根據(jù)不同拉鏈型號(hào)計(jì)算出多少數(shù)量范圍來分批稱重成為了一個(gè)難題。
圖1 操作模型
針對(duì)難點(diǎn)一,在機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程中,我們采用擋板翻轉(zhuǎn)模式,保證拉鏈掉到稱重平面上不會(huì)出現(xiàn)混亂,保持不變。我們建立了操作模型(如圖1 所示)。
首先翻板與桌面保持平衡,將分批的拉鏈推到翻板上面,接著翻板旋轉(zhuǎn)90°,將拉鏈掉到稱重平面上,這樣就可以有效地保證拉鏈落下來時(shí)不會(huì)出現(xiàn)混亂的現(xiàn)象,為下步拉鏈包裝提供了很好的保障。
設(shè)備的工作流程如下:設(shè)備啟動(dòng)時(shí),翻板電機(jī)及推板電機(jī)工作,設(shè)備首先復(fù)位,如圖1(a)所示的位置停止,接著將一批拉鏈推至翻板上;按下啟動(dòng)按鈕,翻板電機(jī)工作使翻板翻轉(zhuǎn)90°,拉鏈掉至稱重平面上,如圖1(b)所示的位置;接著翻板電機(jī)工作,翻板再翻轉(zhuǎn)80°,并且推板電機(jī)開始工作,將推板向后退至設(shè)定的步數(shù),這個(gè)時(shí)候保持1 s 并且稱重系統(tǒng)開始稱重,并將稱重得到的數(shù)據(jù)傳輸至觸摸屏和PLC 進(jìn)行顯示及計(jì)算,如圖1(c)所示的位置;接著推板電機(jī)工作將推板向前推,直到設(shè)定的步數(shù),如圖1(d)所示的位置;接著推板電機(jī)工作使推板復(fù)位,然后翻板電機(jī)工作,使翻板復(fù)位,接著下一批稱重,直到一百條,提示音響應(yīng),并且開始包裝,并進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。
軟件系統(tǒng)包含兩部分,PLC 程序設(shè)計(jì)[1]和人機(jī)界面設(shè)計(jì)[2]。
PLC 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一個(gè)復(fù)位按鈕,按下按鈕可以使系統(tǒng)自動(dòng)的回到原點(diǎn)。滿足PLC 控制的條件如下:翻板初始化到位感應(yīng)開關(guān)必須感應(yīng)到翻板;推板初始化到位感應(yīng)開關(guān)必須感應(yīng)到推板;力值顯示控制儀顯示的數(shù)字必須為0,保證稱重時(shí)稱重的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
在稱重過程中,需要對(duì)數(shù)據(jù)不斷地進(jìn)行采集處理,每次采集到的數(shù)據(jù)由力值顯示控制儀通過RS485 串口發(fā)送給人機(jī)界面,再由人機(jī)界面通過RS232 串口傳給PLC,由PLC 系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行條數(shù)計(jì)算。計(jì)算的條數(shù)再通過RS232串口傳給人機(jī)界面顯示。系統(tǒng)構(gòu)成如圖2。
圖2 系統(tǒng)構(gòu)成圖
針對(duì)難點(diǎn)二,我們經(jīng)過反復(fù)測算,相同型號(hào)拉鏈的誤差大概在±1%~±3%之間,因此16 條拉鏈的誤差為±15%~±48%之間,如果誤差大于等于50%的話,程序計(jì)算時(shí)就會(huì)出現(xiàn)誤差,導(dǎo)致拉鏈條數(shù)不準(zhǔn)確,因此每批拉鏈的條數(shù)必須小于等于16 條,如果稱重時(shí)顯示大于16 條需重新稱重,如果稱重時(shí)小于等于16 條,則繼續(xù)稱重累加,直到100 條。
為保證條數(shù)的準(zhǔn)確性,稱重系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)如下:1)數(shù)n條 拉 鏈,5 ≤n;2)計(jì)算單條拉鏈的重量a=b(n 條拉鏈得到的重量)/n;3)假設(shè)一把拉鏈為m 條(1≤m≤16),將m 放在稱量系統(tǒng)上稱,得到的重量為c;4)m=int[(c+a*0.49)/a];5)假設(shè)m>16,則重新稱重。
PLC 程序控制流程圖如圖3。
圖3 程序控制流程圖
采用人機(jī)界面控制,使企業(yè)員工操作、查找及讀取數(shù)據(jù)時(shí)非常地方便,該系統(tǒng)采用的是MCGS 組態(tài)人機(jī)界面,具有以下幾點(diǎn)功能:1)與力值顯示控制儀通訊時(shí),可以很精確的將采集到的數(shù)據(jù)顯示在人機(jī)界面上;2)通過人機(jī)界面計(jì)算單條拉鏈的重量;3)方便員工知道目前拉鏈的總條數(shù);4)通過數(shù)據(jù)庫,可以監(jiān)控一天或者一個(gè)月生產(chǎn)拉鏈的產(chǎn)量。
此款新型控制模式的稱重系統(tǒng),采用分批直接稱重、計(jì)數(shù)、累加的方式,達(dá)到計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,操作簡單及效率高,在產(chǎn)品存在重量偏差又需準(zhǔn)確計(jì)數(shù)的行業(yè)中值得推廣。
[1]黃永紅.電氣控制與PLC 應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.
[2]張文明,劉志軍,曹麗霞.組態(tài)軟件控制技術(shù)[M].北京:北方交通大學(xué)出版社,2006.