王海成
我公司的一條鍍鋅生產(chǎn)線通過人工點(diǎn)動(dòng)控制槽邊行走龍門起重機(jī),操作人員要跟著槽邊行走龍門起重機(jī)走,生產(chǎn)效率低,電鍍工藝時(shí)間難以把握。用可編程序控制器(PLC)改造為半自動(dòng)生產(chǎn)線控制運(yùn)行后,生產(chǎn)效率大大提高,人為操作因素減少,在一定程度上提高了工件的鍍鋅質(zhì)量。
直線式鍍鋅生產(chǎn)線采用槽邊行走龍門起重機(jī)來回吊運(yùn)(每根極杠可懸掛兩只掛具)掛鍍零件。掛鍍用的槽子平行布置成一條直線,槽邊行走龍門起重機(jī)沿著軌道作直線運(yùn)動(dòng),利用槽邊行走龍門起重機(jī)的升降吊臂來吊運(yùn)工件,生產(chǎn)線按工藝流程(見圖1)完成鍍鋅。
(1)生產(chǎn)線長(zhǎng)18.5m,兩導(dǎo)軌跨度24m。
(2)槽邊行走龍門起重機(jī):臥式異步電動(dòng)機(jī)兩臺(tái)(1.5kW、380V);兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)都配置蝸桿減速機(jī),速比1:40。
(3)槽邊行走龍門起重機(jī)水平運(yùn)行采用集中驅(qū)動(dòng),即用一臺(tái)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)長(zhǎng)傳動(dòng)軸驅(qū)動(dòng)兩邊的主動(dòng)車輪,保證起重機(jī)運(yùn)行和制動(dòng)同步、平穩(wěn)、準(zhǔn)確。
(4)鍍鋅生產(chǎn)線配置晶閘管整流器3臺(tái)(其中2臺(tái)1200A/20V、1臺(tái)1500A/20V),采用單槽單機(jī)電源供電方式。整流器室外獨(dú)立安放,設(shè)置室內(nèi)遠(yuǎn)程控制箱,控制箱設(shè)電源指示,電壓、電流指示及調(diào)節(jié)電位器,起動(dòng)和停止按鈕。
(5)槽邊行走龍門起重機(jī)按提升質(zhì)量150kg設(shè)計(jì)。
(1)鍍鋅生產(chǎn)線的水路分為兩部分,清水槽進(jìn)水管路(φ25mmPVC管路及配件)、污水排放為槽體自溢。所有進(jìn)水閥門按照規(guī)范布置,安裝在操作人正面一側(cè)。
(2)人行踏步平臺(tái)為角鐵焊接框架(45mm×45mm),上面鋪設(shè)木板。
圖1
(3)弱蝕、鍍槽、鈍化槽分別采用側(cè)式抽風(fēng)裝置。
(1)進(jìn)料工作區(qū):槽邊行走龍門起重機(jī)處于初始狀態(tài)時(shí),在生產(chǎn)線原位限位位置,升降吊臂在下限位位置,由人工對(duì)工件進(jìn)行掛裝。
(2)槽邊行走龍門起重機(jī)自左向右依次在其中4個(gè)掛鍍槽位(弱腐蝕、溶液鍍槽、出光、鈍化)停留不同的工藝時(shí)間。停留時(shí)間由操作工根據(jù)加工工藝自行設(shè)置時(shí)間繼電器參數(shù)(清水槽為一次性上下清洗,不停留)。
(3)為了適應(yīng)槽邊行走龍門起重機(jī)控制系統(tǒng)的操作、檢修和調(diào)試的需要,整個(gè)過程除裝卸工件需手工操作外,其余的整個(gè)環(huán)節(jié)都可自動(dòng)完成。手動(dòng)操作時(shí),生產(chǎn)線所有的操作完全由手動(dòng)完成,任何設(shè)備不會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。
(4)鍍鋅生產(chǎn)線共有11個(gè)槽子,當(dāng)進(jìn)料區(qū)掛裝工件后,按起動(dòng)按鈕,龍門起重機(jī)帶動(dòng)掛具自左向右自動(dòng)逐段運(yùn)行,完成工藝規(guī)定的鍍鋅程序,直到生產(chǎn)線的終端。電鈴提示操作工從掛具取下工件,按下回車按鈕,槽邊行走龍門起重機(jī)回到初始位置等待下一次的起動(dòng)命令。
(5)操作控制面板上設(shè)上料區(qū)、下料區(qū)及電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)前進(jìn)運(yùn)行時(shí)的指示燈,以保證操作工隨時(shí)了解槽邊行走起重機(jī)的運(yùn)行狀況??刂葡潴w如圖2所示。
(1)主電路采用380V三相交流電源為電路供電,三相電源沿著平行于軌道方向鋪設(shè)在車間廠房一側(cè)的滑線上,隨槽邊起重機(jī)移動(dòng);根據(jù)電鍍生產(chǎn)線的工藝要求,需用兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)分別控制吊臂的上升、下降,以及起重機(jī)的前進(jìn)、后退。接觸器KM1、KM2控制電動(dòng)機(jī)M1的正反轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)吊臂的上升和下降,接觸器KM3、KM4控制電動(dòng)機(jī)M2的正反轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)起重機(jī)的前進(jìn)和后退。
(2)升降電動(dòng)機(jī)和行走電動(dòng)機(jī)采用熱繼電器實(shí)現(xiàn)過載保護(hù)。
(3)主回路選用斷路器保護(hù),控制回路以及PLC控制回路采用熔斷器實(shí)現(xiàn)短路保護(hù)。
(4)龍門起重機(jī)的上升、下降、前進(jìn)、后退動(dòng)作由電動(dòng)機(jī)的正反轉(zhuǎn)控制,正反轉(zhuǎn)之間具有互鎖的功能,為了避免過多地使用接觸器,互鎖裝置由PLC內(nèi)部的程序指令完成,用DC24V中間繼電器進(jìn)行轉(zhuǎn)換處理。
(5)鍍鋅生產(chǎn)線環(huán)境惡劣,濕度大,漏電頻繁。電鈴、指示燈、接近開關(guān)等全部采用DC24V電源,因此,電路中配備了一臺(tái)220V/DC24V直流電源向該電路提供24V直流電源。
(6)為避免槽邊行走起重機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障而造成人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失,在上料區(qū)和下料區(qū)設(shè)置兩處緊急停車按鈕。
(1)可編程序控制器的特點(diǎn) PLC外部采用密封、防塵、抗振的外殼封裝機(jī)構(gòu),以適應(yīng)鍍鋅惡劣的工作環(huán)境;PLC的接線方便,只需將按鈕、開關(guān)等的輸入信號(hào)與PLC的輸入端子連接,將被控制的接觸器等與PLC的輸出端子連接,方便故障排除;PLC的輸入、輸出接口電路采用光電耦合管來傳輸信號(hào),這種光電隔離設(shè)施使外部電路與PLC內(nèi)部之間完全避免了電的聯(lián)系,有效地抑制了外部干擾源對(duì)PLC的影響,還可防止外部強(qiáng)電串入內(nèi)部CPU,運(yùn)行穩(wěn)定。
圖2 龍門起重機(jī)電器箱體示意
(2)根據(jù)工藝要求選擇PLC的機(jī)型和分配I/O接口 三菱FX系列PLC由基本單元、擴(kuò)展單元、擴(kuò)展模塊及特殊功能單元組成。根據(jù)鍍鋅生產(chǎn)線龍門起重機(jī)的控制要求,其輸入/輸出及控制信號(hào)共有44個(gè),其輸入信號(hào)29個(gè),輸出信號(hào)15個(gè)。輸入模塊電壓為DC24V,輸出模塊為繼電器型。根據(jù)I/O信號(hào)的數(shù)量、類型及控制要求,決定選用三菱的FX2N-64MR系列PLC來滿足控制要求。實(shí)際使用時(shí),系統(tǒng)的輸入為開關(guān)控制量,加上10%~15%的余量。如需增加一些槽位,可再配FX系列的拓展單元,以滿足更多的輸入輸出點(diǎn)。
(3)控制系統(tǒng)的PLC輸入/輸出元件接線圖 具體見圖3。
圖3 可編程控制器
(4)工作原理 下面以鍍鋅生產(chǎn)線的凸輪軸加工工序?yàn)槔?,其工作原理如下:按下起?dòng)按鈕SB5,X005閉合,狀態(tài)M1被置位,Y001通電,KA1工作,吊臂提起工件,開始上升,當(dāng)碰到上行限位開關(guān)SQSX時(shí)停止,X010接通,M1復(fù)位,吊臂停止上升,同時(shí)狀態(tài)M2被置位,Y005通電,KA3工作,起重機(jī)開始向下一道工序前行。當(dāng)起重機(jī)前行感應(yīng)到第一道水槽限位開關(guān)SQ1時(shí),X013動(dòng)作,M2復(fù)位,起重機(jī)停止前行,同時(shí)狀態(tài)M3被置位,Y003通電,KA2工作,吊臂在鍍槽的上方開始下降。當(dāng)?shù)醣巯陆抵料孪尬婚_關(guān)SQXX時(shí),X011動(dòng)作,吊鉤下降停止,工件浸入清水槽中。同時(shí)置位M1,Y001通電,KA1工作,吊臂提起工件,開始上升,當(dāng)碰到上限位開關(guān)SQSX時(shí)停止,X010接通,狀態(tài)M2被置位,Y005通電,KM3工作,起重機(jī)繼續(xù)向下一道工序前行,向右感應(yīng)到弱腐蝕槽工位限位SQ2時(shí),X14動(dòng)作,同時(shí)狀態(tài)M3被置位,Y003通電,KA2工作,起重機(jī)停止前行,并且下降。當(dāng)?shù)蹉^下降至下限位開關(guān)SQXX時(shí),凸輪軸浸入溶液,X011接通,Y011通電工作,二工位計(jì)時(shí)器計(jì)時(shí)停留10s后吊鉤開始上升,當(dāng)碰到上行限位開關(guān)SQSX時(shí)停止,X010接通,同時(shí)置位M2。繼續(xù)前進(jìn)自動(dòng)逐段加工,運(yùn)行至終點(diǎn)。
(5)主要元器件目錄 具體見表1。
(6)升級(jí)改造前后的效果對(duì)比見表2。
表1
表2
采用可編程序控制器(PLC)對(duì)直線式掛鍍鋅生產(chǎn)線進(jìn)行全面升級(jí),生產(chǎn)效率明顯提高,而且完全保證了工件的加工質(zhì)量。后期生產(chǎn)線的穩(wěn)定運(yùn)行,表明PLC在直線式鍍鋅生產(chǎn)線的技術(shù)升級(jí)控制過程取得圓滿成功。