孫延濤
(山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司,山西 高平 048400)
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司高平分公司現(xiàn)有2套“18·30”合成氨、尿素生產(chǎn)裝置。合成氨系統(tǒng)采用固定床間歇制氣工藝,有32臺UGI煤氣化爐向后系統(tǒng)提供約200 000m3/h半水煤氣。后系統(tǒng)依次為一次脫硫、變換、二次脫硫、脫碳、精脫硫、醇烴化和氨合成。由于各工段所需的壓力不同,故采用6M50往復(fù)式壓縮機向各工段輸送不同壓力等級的氣體。
造氣爐制得的半水煤氣送入氣柜,氣柜出口壓力約為3kPa,經(jīng)羅茨鼓風(fēng)機(以下簡稱“羅茨機”)加壓至25kPa~40kPa,為一次脫硫創(chuàng)造合適的工藝條件。第81頁圖1為羅茨機供氣流程圖。經(jīng)一次脫硫后送入往復(fù)式壓縮機(以下簡稱“壓縮機”)。通過調(diào)節(jié)羅茨機的送氣量與壓縮機的吸氣量來控制一次脫硫壓力。我公司采用回路調(diào)節(jié)法來穩(wěn)定一次脫硫系統(tǒng)壓力,即,首先通過配置羅茨機運行數(shù)量來保證羅茨機總打氣量大于壓縮機,然后通過調(diào)節(jié)遠(yuǎn)路循環(huán)閥的開度來使少部分氣體由羅茨機出口回到羅茨機進(jìn)口。另一大部分氣通過管道輸送至壓縮機。外送的氣量越大,脫硫系統(tǒng)的壓力(即壓縮機入口壓力)越高,壓縮機的打氣量也就越大。當(dāng)羅茨機送出的氣體量等于壓縮機在此入口壓力下的打氣量時,脫硫系統(tǒng)的壓力也就穩(wěn)定在這個壓力下。正常生產(chǎn)情況下,操作工通過調(diào)節(jié)遠(yuǎn)路循環(huán)閥的開度來調(diào)節(jié)脫硫系統(tǒng)壓力,當(dāng)運行過程中出現(xiàn)某臺羅茨機跳車或其他問題導(dǎo)致羅茨機送出氣體的總量小于壓縮機的吸氣量時,脫硫系統(tǒng)壓力將急劇下降,從而無法將塔底的脫硫液壓出。如第81頁圖2所示,當(dāng)塔內(nèi)壓力突然降低時,塔底的溶液流出塔外的速度變慢,而脫硫泵補入塔內(nèi)的速度不變,塔底的液位急劇上漲;當(dāng)液位高于塔底半水煤氣進(jìn)氣口時,造成氣體進(jìn)入脫硫塔的阻力增大,從而使羅茨鼓風(fēng)機出口壓力陡然升高,羅茨鼓風(fēng)機電流超標(biāo)而跳車,造成生產(chǎn)中斷。同時,當(dāng)壓縮機入口壓力低至負(fù)壓時,因一次脫硫系統(tǒng)至壓縮機入口設(shè)備排污閥未關(guān)嚴(yán)或存在漏點等,致使空氣進(jìn)入半水煤氣中形成可爆氣體,造成惡性事故發(fā)生。
因此,為避免壓縮機入口壓力過低或負(fù)壓,壓縮機入口壓力設(shè)置了跳車聯(lián)鎖,當(dāng)壓力低于設(shè)定值時,壓縮機自動跳車,以保證系統(tǒng)安全。我公司原有聯(lián)鎖保護值設(shè)置為同一壓力,當(dāng)壓縮機入口壓力低于設(shè)定值時,所有壓縮機同時跳車,造成生產(chǎn)中斷。
圖1 羅茨機供氣流程圖
圖2 一次脫硫流程圖
本方法通過將壓縮機入口壓力跳車聯(lián)鎖保護值設(shè)置為高低不同值的方式來減少上述惡性事故的發(fā)生。即,將5號壓縮機保護值設(shè)置為10kPa,3號、4號壓縮機設(shè)置為5kPa,1號、2號壓縮機設(shè)置為1kPa,逐級遞減呈階梯狀分布。當(dāng)前工段送氣量急劇變小、壓縮機入口總管壓力低于10kPa時,5號壓縮機跳車,減少壓縮機吸氣量,有利于壓縮機入口壓力回升或減緩其下降速度,從而為操作工調(diào)節(jié)贏取一定的時間。假設(shè)5號壓縮機跳車后,仍未能阻止壓縮機入口壓力繼續(xù)下降,當(dāng)壓力降至5kPa時,3號、4號壓縮機跳車,即更大幅度地減少壓縮機的含氣,從而更大程度地緩解壓縮機入口壓力的下降速度。如壓縮機入口氣源完全中斷,最終1號、2號壓縮機也將跳車,實現(xiàn)系統(tǒng)停車。
改進(jìn)后方法有如下優(yōu)點:在一次脫硫工段送氣量與壓縮機吸氣量嚴(yán)重不匹配時,可實現(xiàn)逐級減量,避免因氣量突然減小而造成的系統(tǒng)停車;設(shè)置簡單,無需追加投資。
本法于2012年5月28日投用于我公司2套合成氨生產(chǎn)系統(tǒng),運行過程中尚未發(fā)現(xiàn)其他負(fù)面影響。