羅學(xué)亮
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司 福建晉江)
燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組具有高效率、低污染、啟???、調(diào)峰性能好等優(yōu)點(diǎn),近年來在全國(guó)的總裝機(jī)容量不斷增加。晉江天然氣發(fā)電有限公司一期建設(shè)4臺(tái)S109FA燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,在近幾年的運(yùn)行中,出現(xiàn)過凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)的問題。
機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),凝汽器處于高真空狀態(tài),溶解于水中的氣體很少。根據(jù)國(guó)標(biāo)火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量GB/T 12145-2008,凝結(jié)水溶解氧含量應(yīng)≤50 μg/L。但由于凝汽器內(nèi)空氣進(jìn)入和凝結(jié)水存在過冷,使凝結(jié)水中溶解氧??諝饴┤肓吭黾?,凝結(jié)水溶解氧量增加;凝結(jié)水過冷度增加,凝結(jié)水溶解氧量也隨之增加。理想狀態(tài)下,空氣不進(jìn)入和過冷度為零,氧氣在液體里的溶解度趨于零,因此凝汽器被設(shè)計(jì)成類似除氧器形式,并且在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)效果最佳。
由于凝汽器中待冷卻蒸汽下部壓力低于上部壓力,下部凝結(jié)水溫度較上部低,從而產(chǎn)生過冷,此外蒸汽被冷卻成液滴時(shí),在凝汽器冷卻水管間流動(dòng),因液滴的溫度比冷卻水管管壁溫度高,凝結(jié)水降溫從而低于其飽和溫度,產(chǎn)生過冷,以及空氣漏入,空氣分壓力增大,蒸汽的分壓力相對(duì)降低,蒸汽仍在自己的分壓力下凝結(jié),使凝結(jié)水溫度低于排汽溫度,產(chǎn)生過冷。如果抽氣器不能及時(shí)抽出,增大了傳熱阻力,也使過冷度增大,從而使凝汽器溶解氧量增大;熱水井水位高于正常范圍,銅管淹沒,使下面幾排銅管中的冷卻水又帶走一部分凝結(jié)水的熱量而產(chǎn)生過冷卻,過冷度增加,凝結(jié)水的溶解氧增加;循環(huán)水溫度過低和循環(huán)水量過大,凝結(jié)水被過度冷卻,過冷度增加,溶解氧相對(duì)增加;凝汽器內(nèi)的淋水裝置,將凝結(jié)水分成細(xì)小的水滴,與蒸汽逆流被重新加熱,減少過冷和除掉水中的溶解氧,淋水裝置將影響凝結(jié)水過冷和溶解氧量。
(1)凝結(jié)水泵及閥門填料盤根。凝結(jié)水泵是處于負(fù)壓狀態(tài)下運(yùn)行的,其采用盤根加密封水的方式密封,密封水來自泵出口的壓力水。當(dāng)泵在備用狀態(tài)時(shí),可能造成水密封不嚴(yán)格,空氣漏入泵內(nèi)使得凝結(jié)水的含氧量增加,凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。凝結(jié)水泵入口閥門填料室使用一般的填料盤根密封,當(dāng)閥門盤根老化而未及時(shí)更換時(shí),空氣漏入系統(tǒng),造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。
(2)附加流體排入凝汽器。排入凝汽器的附加流體有補(bǔ)水(除鹽水),凝結(jié)水再循環(huán)的來水(低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)),軸加、本擴(kuò)的疏水,飽和蒸汽和過熱蒸汽。這些附加流體排入凝汽器中,由于排入位置選擇不當(dāng)、參數(shù)不當(dāng),會(huì)造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。特別是除鹽水,只進(jìn)行了化學(xué)處理,沒有進(jìn)行深度除氧,當(dāng)補(bǔ)水量加大而噴淋裝置又不完善時(shí),更容易造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。
2014年6月,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示3#機(jī)組溶氧最嚴(yán)重超標(biāo),結(jié)合凝結(jié)水泵運(yùn)行情況可以看出,在凝結(jié)水泵切換運(yùn)行前后有明顯的差別。運(yùn)行凝結(jié)水泵A時(shí),溶解氧含量最高達(dá)到8×10-7,而運(yùn)行凝結(jié)水泵B時(shí)溶解氧在含量5×10-8以下,基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
凝結(jié)水系統(tǒng)有2臺(tái)B550Ⅲ-6型凝結(jié)水泵A、B,流量412 t/h,揚(yáng)程300 m ,轉(zhuǎn)速1480 r/min,機(jī)械密封形式,密封沖洗水壓力0.4~0.6 MPa。每臺(tái)水泵入口設(shè)計(jì)有隔離閥和入口濾網(wǎng),泵入口設(shè)計(jì)有一條壓力平衡管道與凝汽器連通,達(dá)到穩(wěn)定水泵入口吸入條件的目的,凝結(jié)水系統(tǒng)組成見圖1。
可能的漏氣點(diǎn):①系統(tǒng)管道。具體位置是凝汽器熱井到水泵入口,包含隔離閥,過濾網(wǎng)排氣閥等位置。②凝結(jié)水泵機(jī)械密封處。③空氣通過平衡管從備用凝結(jié)水泵通過機(jī)械密封漏入運(yùn)行中凝結(jié)水泵。④凝結(jié)水泵外殼。⑤凝結(jié)水泵中分面。
圖1 凝結(jié)水系統(tǒng)示意圖
(1)檢查凝結(jié)水泵A機(jī)械密封,未見明顯異常,機(jī)械密封有少量水甩出,機(jī)械密封位于凝結(jié)水泵出口,運(yùn)行狀態(tài)下該處壓力1.5 MPa,為正壓狀態(tài),因大氣壓力低于水泵出口水壓,空氣不直接與水泵出口凝結(jié)水接觸。但是如果機(jī)封冷卻水流量不足,空氣可從冷卻水回水管進(jìn)入水泵入口,因?yàn)樵撎帣C(jī)封冷卻水設(shè)計(jì)上不要求達(dá)到密封空氣的目的,僅僅冷卻機(jī)封。為防止空氣從此處漏入可以采取以下措施:在機(jī)封冷卻水回水管道上增加一個(gè)調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)閥門開度使機(jī)封處充滿冷卻水,達(dá)到阻止空氣漏入的目的(該措施僅為分析意見,未得到實(shí)踐檢驗(yàn)是否可行)??梢耘袛嗫諝獠皇菑脑撎幝┤搿?/p>
(2)調(diào)節(jié)機(jī)封沖洗水壓力,以期達(dá)到讓機(jī)封處充滿冷卻水,阻止空氣漏入的目的,但機(jī)封冷卻水壓力從0.4 MPa調(diào)到0.6 MPa,含氧量未發(fā)生明顯變化。
(3)凝結(jié)水泵中分面存在O形橡膠圈密封的地方,因O形密封圈老化存在漏氣的可能,采取了對(duì)凝結(jié)水泵A中分面涂抹黃油,阻止空氣從水泵中分面漏入。實(shí)踐結(jié)果是凝結(jié)水泵A含氧量維持在7×10-7,排除中分面漏氣。
(4)檢查A、B兩臺(tái)水泵入口壓力平衡管,通過開關(guān)隔離門和長(zhǎng)期運(yùn)行A泵,判斷平衡管不是影響溶氧的主要原因,在水泵切換期間溶解氧可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。
(5)停A泵后檢查發(fā)現(xiàn),凝結(jié)水泵A外殼與設(shè)備基礎(chǔ)坑之間有大量積水,在啟動(dòng)A泵后基礎(chǔ)坑中的水位會(huì)逐漸下降,因此可以判斷凝結(jié)水泵A外殼存在漏氣點(diǎn)。對(duì)此采取的臨時(shí)處理措施是:在凝結(jié)水泵A基礎(chǔ)坑中不間斷注入凝結(jié)水,讓水始終淹沒水泵外殼,阻止空氣漏入。實(shí)踐檢驗(yàn),該臨時(shí)方案可以使系統(tǒng)溶氧量穩(wěn)定在5×10-8以下。徹底解決漏氣點(diǎn)需要將水泵外殼緊固螺栓焊縫重新補(bǔ)焊接,如果外殼有裂紋同樣采取補(bǔ)焊處理。具體方法:①待較長(zhǎng)時(shí)間停機(jī),安排一次灌水查漏,灌水高度大于凝泵出口,要求打開水泵進(jìn)口閥門,關(guān)閉水泵出口閥門,希望通過發(fā)現(xiàn)漏水點(diǎn)確定空氣漏入點(diǎn)。②將凝結(jié)水泵A壓力平衡管單獨(dú)與凝汽器連通,不與B泵并聯(lián),切斷空氣漏入源頭。③停機(jī)一周以上時(shí),更換凝結(jié)水泵B機(jī)械密封。
(1)縮短設(shè)備的壽命。為提高機(jī)組的循環(huán)效率采用了回?zé)嵫h(huán),當(dāng)含氧量較高的凝結(jié)水通過回?zé)嵩O(shè)備及其附屬管道時(shí),會(huì)對(duì)這些設(shè)備造成腐蝕。使各輔助設(shè)備的使用壽命受到影響,降低了機(jī)組運(yùn)行的可靠性。
(2)降低回?zé)嵩O(shè)備的換熱效率。汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)采用的是表面式換熱器,設(shè)備的腐蝕產(chǎn)物附著在換熱面上形成疏松的附著層,凝結(jié)水中含氧過多,會(huì)使換熱面上形成一層薄膜,增大換熱熱阻,降低循環(huán)的熱效率。
(3)影響機(jī)組真空度。為保證機(jī)組的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,凝汽器必須處于高度真空狀態(tài)。過多的空氣漏入凝汽器,會(huì)造成真空度降低,既影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,嚴(yán)重時(shí)將降低機(jī)組的出力,又增加抽氣系統(tǒng)的抽氣負(fù)荷,造成電耗的增加。