呂和生 程向東 楊海師 余業(yè)亮 杜昌烈 李 軍(重慶齒輪箱有限責任公司,重慶,402263)
目前,在船舶動力系統(tǒng)中,出于可靠性、節(jié)能、降低設備成本、獲得更多空間等因素的考慮,多機單槳且具有輔佐動力輸入/輸出(PTI/PTO)動力系統(tǒng)獲得廣泛的應用,對相匹配的齒輪箱提出了更高的要求,多離合器同時工作較為普遍,這在本質上有別于常規(guī)的具有接脫排、正倒車功能的齒輪箱。為此,需要開展新型船用齒輪箱多濕式摩擦片離合器的控制系統(tǒng)研究,并進行相關的試驗驗證。
圖1給出了船用齒輪箱濕式多片摩擦離合器實體模型,主要由齒輪軸、摩擦片座、對偶片、摩擦片、離合器齒輪、活塞等組成[1]。
圖2為可逆轉齒輪箱的常規(guī)油路控制系統(tǒng)[2-4],包括主泵、安全閥、止回閥、過濾器、操縱閥、二級壓力調節(jié)閥、速泄閥、正車離合器、倒車離合器等。
圖1 濕式多片摩擦離合器實體模型Fig.1 Solid model of wet multi-disc fricton clutch
圖2 常規(guī)離合器控制油路系統(tǒng)Fig.2 Oil circuit control system of conventional clutch
為傳遞較大扭矩,油路控制系統(tǒng)提供匹配的離合器工作油以滿足扭矩傳遞需要。齒輪箱工作時,先啟動主泵,空車工況下,整個油路壓力為低壓狀態(tài),一般不超過0.4MPa;正車離合器接排時,控制操縱閥,工作油進入離合器油缸,同時進入二級壓力調節(jié)閥增壓活塞,工作油開始增壓,逐步增加到2 MPa,以推動離合器活塞,壓緊離合器摩擦片和對偶片,實現(xiàn)動力的可靠傳遞。離合器脫排時,操縱閥切換到空車狀態(tài),離合器不再進工作油,此時速泄閥自動開啟,離合器油缸內的殘余工作油快速流回油池,實現(xiàn)離合器脫排。齒輪箱倒車時,倒車離合器接排,其原理過程與正車離合器接排過程相同。在常規(guī)離合器控制油路系統(tǒng)中,通過操縱閥,可以實現(xiàn)一個離合器接排工作,但無法獲得數(shù)量兩個及以上離合器同時工作工況,不能滿足如雙機并車系統(tǒng)中的主機1與主機2同時工作以及主機離合器和PTO離合器的同時工作等。
為滿足離合器平穩(wěn)接排要求,在結合初期,工作油壓力較低,上升較為緩慢,離合器光片和對偶片存在相對滑動,以帶動推進軸系轉速上升,離合器光片和對偶片轉速一致時相對滑動結束,離合器接排完成,為滿足傳扭高轉速下的大扭矩,接排完成后,離合器的油壓快速上升到高壓。離合器接排曲線如圖3所示。
圖3 離合器接排過程工作油壓曲線Fig.3 Working oil pressure curve of clutch in engagement
為滿足多離合器同時工作,比如主傳動離合器、軸發(fā)PTO離合器和消防水泵離合器同時工作,以常規(guī)離合器控制油路系統(tǒng)為基礎,提出多離合器控制油路系統(tǒng),如圖4所示[4]。
圖4 多離合器控制油路系統(tǒng)Fig.4 Oil circuit control system of multi-disc clutch
圖4中,每個離合器都通過對應的單獨油泵、二級壓力調壓閥和操縱閥進行控制。從離合器控制上可以實現(xiàn)每個離合器的同時工作,但在實際布置中,由于船舶機艙空間一般都非常緊張,齒輪箱要布置這么多的外掛件以及管系非常困難,外觀也很差。另外,對機帶油泵來講,多機帶油泵的驅動幾乎不可能,根據(jù)可靠性需要,機艙還要布置對應的電動泵組,機艙布置及其控制非常困難。所以圖4所示的系統(tǒng)需要進行優(yōu)化。
圖5 新型多離合器控制油路系統(tǒng)Fig.5 Oil circuit control system of new type multi-disc clutch
在新型系統(tǒng)中,二級壓力調節(jié)閥反饋增壓油路設置在操縱閥前,即主泵啟動之后,控制油直接進入二級壓力調節(jié)閥,壓力迅速建立到2MPa,為離合器接排做好了油壓準備。對于已經(jīng)是高壓的油壓系統(tǒng),一個油路系統(tǒng)可以同時控制多個離合器的工作,相較以前一路控制油路對應一個離合器,系統(tǒng)復雜程度大為降低。為降低離合器接排沖擊,在操作閥與離合器之間設置節(jié)流閥,實現(xiàn)離合器的軟接排[5-8]。但新結構也存在風險:如果已經(jīng)有一個離合器完成接排,其它離合器陸續(xù)接排時,由于操縱閥后面管路以及油缸充油需要時間,接排瞬間系統(tǒng)會產(chǎn)生壓力降,當?shù)诙€離合器接排時如第一個離合器油缸內壓力下降過大,將導致離合器摩擦片間摩擦力不足而產(chǎn)生滑動。接排過程中油壓下降多少、壓力的建立過程是什么樣的、壓力下降值跟哪些因素相關,這些問題需在試驗時測試并分析。
試驗以可逆轉船用齒輪箱作為載體,將齒輪箱的油路及內部結構進行改制,模擬兩個離合器同時工作的油路系統(tǒng)。試驗內容包含靜接排試驗。動接排試驗以及溫度試驗。
靜接排試驗,用于驗證在離合器靜止情況下,第二個離合器接排對第一個離合器缸內壓力的影響;動接排試驗,用于驗證離合器選擇后,第二個離合器接排對第一個離合器缸內壓力的影響;溫度試驗,用于驗證在不同滑油溫度下:30℃、40℃、60℃,對離合器壓力降的影響。
啟動主泵,調整二級壓力調節(jié)閥,油壓穩(wěn)定后,接排第一個離合器,接排完成穩(wěn)定后,接排第二個離合器,測試該過程第一個離合器的油壓曲線。
圖6 船用齒輪箱綜合試驗臺Fig.6 Test bench of marine gearbox
圖7 試驗齒輪箱傳動簡圖Fig.7 Transmission sketch of testing gearbox
圖8 靜接排試驗離合器壓力曲線Fig.8 Pressure curve of clutch in static engagement test
由圖8曲線可知,從第3.3s開始,約1s時間第一個離合器缸內油壓從0上升至0.2MPa,保持3.5s后迅速升至2.09MPa,上升階段為1.6s,接排時間5.1s,其中3.5s平穩(wěn)段為油缸的充油段,1.6s上升段為油缸充滿后壓力快速建立過程。
從第10.7s開始,為第二個離合器接排后對第一個離合器缸內壓力的影響,包括工作油的下降、保持、重新建立等階段,影響時間6.5s,第一個離合器工作油下降0.14MPa,下降后的工作油壓為1.95MPa。
動接排試驗主要是驗證離合器運轉下的工作可靠性。圖9中,在第2s時候,第一個離合器油壓開始上升,從0MPa變化至0.3MPa,耗時0.2s左右,在0.3MPa保持4s最后達到2.03MPa的穩(wěn)定油壓,接排過程6s,在圖6右部分中,壓力曲線為第二個離合接排時第一個離合器產(chǎn)生的油壓波動。顯然,第二個離合器接排時,第一個離合器有7s的油壓波動,包括壓力的下降、平穩(wěn)、上升、平穩(wěn),壓力下降最大值約為0.16MPa。
圖9 動接排試驗離合器壓力曲線圖Fig.9 Pressure curve of clutch in dynamic engagement test
溫度試驗時,在動接排的基礎上,增加對滑油溫度因素影響的測試,試驗分別在30℃、40℃、60℃滑油溫度工況下,依次接排兩個離合器,分析在不同溫度完成前述過程所獲得的第一個離合器壓力曲線。圖10,圖11,圖12分別是在滑油溫度為30℃,40℃,60℃下動接排第一個離合器的壓力曲線圖。
圖10 動接排時第一個離合器壓力曲線圖(30℃)Fig.10 Pressure curve of 1st clutch in dynamic engagement test(30 ℃)
如圖10所示,在30℃時,首個離合器在8s時開始接排,快速上升至0.4MPa,保持約5s然后再2s快速升至2.12MPa,整個離合器接排過程7s,在右半部分時,第二個離合器接排,從壓力下降至壓力恢復過程約8s,壓力下降0.20MPa。
圖11 動接排時第一個離合器壓力曲線圖(40℃)Fig.11 Pressure curve of 1st clutch in dynamic engagement test(40℃)
如圖11所示,40℃時,第一個離合器接排時間6.55s,油壓穩(wěn)定在2.10,第二個離合器接排影響時間為7.4s,壓力下降0.16MPa。
圖12 動接排時第一個離合器壓力曲線圖(60℃)Fig.12 Pressure curve of 1st clutch in dynamic engagement test(60℃)
如圖12所示,在60℃時,第一個離合器接排時間為5.5s,穩(wěn)定后油壓為1.89MPa,第二個離合器接排時,第一個離合器油壓波動為6.8s,壓力下降0.16MPa。
試驗齒輪箱經(jīng)過靜接排、動接排、溫度試驗等數(shù)百次測試,綜合試驗數(shù)據(jù)顯示:第二個離合器接排,對第一個離合器會產(chǎn)生壓力降,產(chǎn)生壓力降的大小與滑油溫度有關;接排時間的長短在一定程度上影響油壓下降值。
通常離合器設計時考慮1.5倍以上的安全裕度[2],比如2.1MPa正常工作油壓力,只要不低于1.4MPa,離合器工作都是可靠的。該新型離合器在數(shù)百次接排試驗中,最大壓力降為僅為0.2MPa,下降后最低壓力仍符合實際工作要求。由于有新的離合器接排,功率實際上進行了分流,原有離合器的實際功率已經(jīng)小于原有功率,離合器實際安全裕度更高。
基于以上研究及原型試驗,提出主離合器、PTO軸發(fā)離合器以及消防水泵離合器同時控制的油路系統(tǒng),并進行動接排試驗。試驗結果表明,多離合器的油路控制系統(tǒng)油壓穩(wěn)定,壓力降不大于0.2MPa,滿足船級社規(guī)范要求。
圖13 三個離合器油路控制系統(tǒng)Fig.13 Oil circuit control system of three clutches
(1)針對多離合器同時工作的離合器控制油路系統(tǒng),可以采用一個二級壓力調節(jié)閥的方式,實現(xiàn)多離合器的同時工作,控制油路系統(tǒng)大為簡化。
(2)第二個離合器接排,對第一個離合器會產(chǎn)生壓力降,產(chǎn)生壓力降的大小與滑油溫度有關。
(3)通過控制工作油的壓降,在第二個離合器接排時,原有已接排的離合器實際安全裕度仍滿足船規(guī)要求。考慮實際功率分流情況,實際安全裕度更高。
圖14 三個離合器依次接排的試驗壓力曲線Fig.14 Testing pressure curve of sequential engaged clutches
(4)采用該控制油路系統(tǒng),實現(xiàn)了主離合器、PTO軸發(fā)離合器以及消防水泵離合器同時控制,系統(tǒng)油壓穩(wěn)定,滿足船級社規(guī)范要求。
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