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220kV 倒立式SF6 CT 漏氣原因分析及處理

2015-01-23 01:08:34郭志斌林向榮
產業(yè)與科技論壇 2015年19期
關鍵詞:投運漏氣繼電器

□郭志斌 林向榮

一、引言

近年來隨著電氣設備設計制造技術的發(fā)展,倒立式SF6氣體絕緣電流互感器(CT)在電力系統(tǒng)中得到較為廣泛的應用。與普通油浸式電流互感器相比,它的耐絕緣老化性能更好,運行更安全,使用壽命更長,日常維護量更小。但作為采用SF6氣體絕緣的設備,如果SF6氣體壓力低于額定值時,極易造成設備內部的絕緣材料受潮,使運行中的SF6設備絕緣強度快速降低,嚴重時還會造成絕緣擊穿、爆炸事故,直接影響到設備的運行安全。因此,一旦發(fā)現(xiàn)SF6氣體絕緣的設備存在漏氣故障必須立即采取措施及時消除。

二、異?,F(xiàn)象

某220kV 變電站新增一批220kV 倒立式SF6氣體絕緣電流互感器(CT),型號:LVQB -220W3,在進行送電前設備檢查時,發(fā)現(xiàn)有4 臺SF6CT 的SF6氣體壓力較交接時的氣體壓力有明顯下降,有的甚至為0Mpa,SF6氣體全部漏光。而這些SF6CT 在半個月前剛已進行過SF6氣體交接試驗,SF6氣體濕度及檢漏測試均合格。而且在試驗合格后,所有SF6CT 被吊裝至設備構架上進行安裝,期間檢查SF6氣體壓力也均正常。究竟是什么原因造成了SF6CT 的漏氣?作為220kV 等級的SF6高壓電氣設備,還未投運就接連出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,這是十分不正常的,而且如果這些CT 在運行中再發(fā)生漏氣,那必將給公司電氣設備運行安全帶來極大威脅。

三、故障分析

為了弄清造成SF6CT 漏氣故障的具體原因,對幾臺漏氣SF6CT 進行現(xiàn)場整體檢漏查找。最終發(fā)現(xiàn)這些CT 漏氣點均為SF6密度繼電器連接頭與下部逆止閥固定座連接處(如圖1)。經過仔細的現(xiàn)場調查和分析,認為造成該型SF6CT 漏氣主要有以下原因:

(一)SF6氣體密度繼電器連接頭與逆止閥固定座的材質不一致。SF6氣體密度繼電器通常是專門的廠家生產,再由SF6設備廠家制作專用逆止閥固定座使其與SF6電氣設備連接。從調查情況看SF6氣體密度繼電器連接頭一般為不銹鋼材質,逆止閥固定座通常為鑄銅材質。由于不銹鋼與鑄銅材質不一致,其相對磨擦力不足,即使旋緊后在外力作用下也極易松動。

圖1

(二)防偏轉定位措施無效。該型CT 生產廠家為防止SF6氣體密度繼電器表頭松動,采取了在逆止閥固定座上加裝防偏轉定位銷。利用它卡住SF6氣體密度繼電器連接頭螺紋來防止SF6氣體密度繼電器發(fā)生偏轉。但從實際應用情況來看,由于SF6氣體密度繼電器連接頭為光滑的圓柱體,定位銷與其接觸面很小,受到外力作用時,防轉定位銷根本無法卡住連接頭,不能有效起到防偏轉作用。

(三)內部密封墊片太光滑。經檢查SF6氣體密度繼電器連接頭與逆止閥固定座之間的密封都采用華茲墊片。該墊片為硬質墊片,耐老化,在沒有外力作用的情況下密封良好,但因其表面光滑,沒有彈性,組裝時即使擰緊了,也不能提供足夠的磨擦力來防止松動。

(四)安裝位置、結構設計不合理。當前多數廠家將SF6氣體密度繼電器內置安裝在SF6CT 底座內,這樣SF6氣體密度繼電器就不易被磕碰。但這批SF6CT 的SF6氣體密度繼電器卻將SF6氣體密度繼電器安裝在底座的外側。由于SF6氣體密度繼電器表頭部位體積大,連接部位又較細,還橫向裝設。這種設計是為方便運行中對SF6氣體壓力的監(jiān)視,但是這種外置式的設計卻在整個SF6氣體密度繼電器處形成了一個以連接部位為軸心,以SF6氣體密度繼電器保護罩為驅動力臂的不穩(wěn)定力學結構。這種力學結構決定了不論連接頭部位固定得有多緊,只需在保護罩上逆時針施加一個很小的力量,SF6氣體密度繼電器表頭就必然會發(fā)生逆向偏轉,造成連接頭松動,使SF6CT 漏氣。

由于這種不穩(wěn)定力學結構的存在,使該型SF6CT 在安裝過程中只要受到稍微劇烈的震動,或是檢修人員不經意的輕微外力磕碰,SF6氣體密度繼電器連接頭處都會松動,由于漏氣點十分隱秘,漏氣量較小,SF6氣體壓力降低往往在安裝后幾天才會被發(fā)現(xiàn),對設備的安全運行威脅非常大。

四、故障處理及防范措施

找到220kV 倒立式SF6CT 漏氣原因后,立即與廠家聯(lián)系,并采取措施對漏氣SF6CT 進行了處理。具體處理及防范措施如下:

(一)對尚有氣壓的SF6CT 采取堵漏充氣處理。對SF6氣體密度繼電器連接頭處更換新密封圈,然后在連接螺紋處涂抹堵漏密封膠,對連接頭處重新進行緊固,并充氣至額定氣壓,再重新進行電氣交接試驗,同時檢測SF6氣體濕度、對設備跟蹤檢漏一周應無異常。

(二)對于SF6氣體已全部漏光的SF6CT。為防止SF6CT內部絕緣材料受潮,在緊固更換密封圈后,采取真空充氮置換處理。先對SF6CT 內部現(xiàn)場抽極限真空24 小時,再充入高純氮靜置24 小時,檢測高純氮氣體濕度。待測試高純氮氣體濕度合格后,重新抽極限真空,并充入新SF6氣體至額定氣壓,重新進行電氣交接試驗、檢測SF6氣體濕度、對設備跟蹤檢漏一周應無異常。

圖2

(三)防止該型SF6CT 在運行中因外部原因再次發(fā)生松動漏氣。針對該型SF6CT 氣體密度繼電器連接部位外型結構,我們設計出了一種SF6氣體密度繼電器連接頭防松固定夾(如圖2 所示)。它充分利用SF6氣體密度繼電器逆止閥固定座與表頭逆止閥連桿是整體澆鑄的特點,按照連接頭和逆止閥固定座外部形狀差異可以相互止擋的原理,以SF6氣體密度繼電器逆止閥固定座為固定支點,通過對兩者的夾持緊固來改變原先容易受外力松動的不穩(wěn)定力學結構,達到對連接頭部分防松緊固。利用它對SF6氣體密度繼電器連接頭處進行防松加固,即可防止運行中因外部因素再次發(fā)生松動漏氣。

五、建議

第一,倒立式SF6CT 在新安裝和投運初期,應當加強氣體壓力的現(xiàn)場監(jiān)測工作。在設備投運前及每次氣體測試后都要記錄氣室的壓力和環(huán)境溫度。

第二,為便于投運后采用壓差法及時發(fā)現(xiàn)SF6氣體泄漏故障,在倒立式SF6CT 安裝充氣時,應盡可能將各相同壓力氣室的SF6氣體壓力調至統(tǒng)一的數值,確保設備異常能在第一時間發(fā)現(xiàn)并及時消除。

第三,有條件時,可對倒立式SF6CT 在投運前用SF6紅外泄漏檢測儀進行一次全面的掃查,及時發(fā)現(xiàn)隱蔽的泄漏點。

第四,將現(xiàn)場工作人員在該型SF6CT 上工作注意事項寫入現(xiàn)場作業(yè)工序質量卡,并采取相應防碰措施盡量避免在工作中碰及SF6氣體密度繼電器的表頭。

六、結語

通過本次倒立式SF6CT 氣體泄漏故障的分析及處理,說明SF6氣體密度繼電器連接部位結構設計及材質是SF6CT氣體泄漏的主要原因,必須對其加以重視并采取有效措施防止SF6氣體漏氣故障發(fā)生。由于SF6電氣設備發(fā)生氣體泄漏將直接影響到運行的安全,在日常工作中必須快速準確地查找設備的泄漏點,及時消除設備運行隱患。

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