李巖松 楊東
(國(guó)華能源發(fā)展(天津)有限公司 天津 300457)
國(guó)華能源發(fā)展(天津)有限公司五臺(tái)額定蒸發(fā)量35t鏈條爐,其中1#2#3#鍋爐爐型TG35/3.82-M5型鏈條爐;1#~3#鍋爐效率82.93%,燃料耗煤量為5.318T/h;4#5#鍋爐爐型UG35/3.82-M18型鏈條爐,產(chǎn)鍋爐效率為80.7%,燃料耗煤量為6.003T/h;5臺(tái)鍋爐采用20世紀(jì)90年代技術(shù)設(shè)計(jì)制造。受當(dāng)時(shí)制造水平的限制,實(shí)際運(yùn)行效率一直達(dá)不到設(shè)計(jì)值,灰渣含碳量平均值高達(dá)27%左右,化學(xué)不完全燃燒損失大。隨著國(guó)華公司發(fā)展,二期安裝二臺(tái)爐型為TG1-30/3.82-M11的130T循環(huán)硫化床鍋爐(CFB),循環(huán)流化床鍋爐是一種高效低污染的新型鍋爐。在經(jīng)過(guò)多方考察和論證后對(duì)"TG-130/3.82-M11的130t循環(huán)硫化床鍋爐(CFB)燃料摻燒項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)。
在摻渣配煤初期,必須對(duì)灰渣,煤種進(jìn)行較詳細(xì)的分析,以便掌握來(lái)煤及灰渣,對(duì)粉碎、燃燒、結(jié)焦、煙氣含硫等特性,以便實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理的摻渣配煤,達(dá)到更接近設(shè)計(jì)燃料要求標(biāo)準(zhǔn)。摻混灰渣燃料,發(fā)熱量3500 kcal/kg~4500kcal/kg。
對(duì)五臺(tái)鏈條爐灰渣2012全年203次的化驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果,鏈條爐大渣平均含碳量14.8%,小灰含碳量27%及沉灰箱中的含碳量51%灰渣發(fā)熱量平均達(dá)到800 kcal~1000 kcal。確認(rèn)鏈條爐灰和渣中的含碳量完全可以再利用。
2.1.1 運(yùn)行中加強(qiáng)監(jiān)視床溫,配煤摻混比例不大的情況下,水分及灰分都相對(duì)升高,而發(fā)熱量較低,在著火穩(wěn)燃等方面的性能稍差,同時(shí)也會(huì)延長(zhǎng)燃燒進(jìn)程一般控制在900℃~920℃范圍內(nèi),不應(yīng)低于900℃。
2.1.2 運(yùn)行中采用低床壓運(yùn)行方式,鍋爐料層差壓的控制,是通過(guò)對(duì)鍋爐底部放渣量來(lái)控制的。正常運(yùn)行中,料層差壓約6500 Pa~8000Pa之間。
2.1.3 采用小一次風(fēng)、大二次風(fēng)、低氧量運(yùn)行方式。在保證床料流化、穩(wěn)定床溫和維持一定料層差壓的前提下,盡量降低一次風(fēng)量,運(yùn)行中當(dāng)總風(fēng)量不足時(shí),(以過(guò)熱器后的氧量為準(zhǔn)),可逐漸增大二次風(fēng)門開度。
2.1.4 煙氣含氧量控制在3%~6%。
2.1.5 保持較小的爐膛出口負(fù)壓,運(yùn)行時(shí)可控制爐膛出口壓力為-100 Pa~+100Pa。
2.1.6 燃料熱值及顆粒度盡量保證穩(wěn)定且在規(guī)定范圍之內(nèi)。
2.1.7 羅茨風(fēng)機(jī)全開度運(yùn)行,不進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。
鍋爐一、二次風(fēng)的調(diào)整原則是:(1)一次風(fēng)調(diào)整床料流化、床溫和床壓。(2)二次風(fēng)控制總風(fēng)量,在一次風(fēng)滿足灰渣摻燒的流化、床溫和料層差壓的前提下,在總風(fēng)量不足時(shí),可逐漸開啟二次風(fēng)門,隨負(fù)荷的增加,二次風(fēng)量逐漸增加。(3)當(dāng)斷定部分灰渣摻燒床料尚未適當(dāng)流化時(shí),臨時(shí)增大一次風(fēng)流量和排渣量。
3.1.1 摻入灰渣的燃料在輸煤系統(tǒng)中摩擦阻力增大,燃料發(fā)熱量降低,隨著以上煤量的增加碎煤機(jī)負(fù)荷相對(duì)加大。
3.1.2 由于小灰粒度細(xì)、微粒多、孔隙率小、水分高、持水性強(qiáng),大渣孔隙率大、水分相對(duì)低、持水性弱,因此造成灰和渣摻混的黏性增大、流動(dòng)性差,當(dāng)摻配比例較高時(shí),容易造成燃料輸送的相對(duì)困難。
3.1.3 在灰渣摻燒中出現(xiàn)過(guò),溜煤管兩次堵煤現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的勘察分析,主要還是在雨季中原煤全水指標(biāo)超標(biāo)造成,高溫播煤風(fēng)在輸送時(shí)水分揮發(fā)原煤膨脹造成溜煤管堵煤。
3.1.4 由于條件限制,實(shí)際配煤過(guò)程中很難做到均勻混煤,因此容易出現(xiàn)配煤摻混中燃料煤質(zhì)波動(dòng),會(huì)造成鍋爐運(yùn)行狀態(tài)和參數(shù)微量幅度的波動(dòng)。
灰渣煤摻混的燃料,水分及灰分都有所升高,而發(fā)熱量降低,在著火穩(wěn)燃方面的性能稍差,同時(shí)也會(huì)延長(zhǎng)燃燒進(jìn)程,使得爐膛出口溫度在一定程度上提高,排煙溫度升高,排煙損失增大。
3.3.1 摻燒灰渣燃料,由于揮發(fā)分的含量較低,使得燃燒延遲,同時(shí),灰渣水分含量較高,也會(huì)使得煙氣中水蒸汽分壓提高,從而增加輻射換熱量,因此會(huì)使得爐膛吸熱比例增加,而如果爐膛內(nèi)部結(jié)焦情況相對(duì)減輕,則會(huì)增加爐膛的吸熱,導(dǎo)致爐膛吸熱比例增大。
3.3.2 摻燒灰渣燃料,排煙溫度相對(duì)升高,將會(huì)使得鍋爐低溫受熱面形低溫結(jié)露飛灰板結(jié)的現(xiàn)象有所緩解。
由于灰渣中含硫量低于原煤,鍋爐SO2的排放,采用爐外氧化鎂濕法脫硫,一爐一塔制,保證SO2的排放值在100mg/m3。脫硫設(shè)備運(yùn)行完好率在90%以上。控制煙氣中NOX排放值的手段之一是調(diào)節(jié)床溫,當(dāng)床溫高于940℃時(shí),NOX會(huì)明顯升高,通過(guò)改變一、二次風(fēng)及二次風(fēng)間的配比、調(diào)節(jié)過(guò)??諝庀禂?shù)等手段進(jìn)行調(diào)節(jié)。床溫范圍在780℃~900℃之間,NOX排放值最低。對(duì)脫硫環(huán)保達(dá)標(biāo)起到積極作用。
通過(guò)對(duì)摻燒灰渣燃料進(jìn)行分析,并進(jìn)行了初步的實(shí)踐、分析,最后采取了如下措施。(1)做好灰渣的晾曬、輸送、摻、燒的全程動(dòng)態(tài)跟蹤工作,確?;以厮_(dá)標(biāo),摻混得均勻、輸送暢通、燃燒穩(wěn)定。同時(shí),根據(jù)灰渣晾曬情況,儲(chǔ)灰渣、控水實(shí)際情況,及供灰渣量做好實(shí)時(shí)記錄,輔助工段應(yīng)指定人員監(jiān)督檢查摻灰渣記錄臺(tái)帳的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。(2)采用二期煤倉(cāng)內(nèi)鏟車進(jìn)行摻混,一期渣池進(jìn)行控水,一期煤庫(kù)曬渣風(fēng)干的方式,較好的解決了以下問(wèn)題。避免由于摻燒不均造成的煤質(zhì)波動(dòng)。(鏟車、1#2#皮帶、碎煤機(jī)、曬分,分煤器五次的混合)。(3)鍋爐燃料摻燒灰渣原則:摻燒灰渣燃料過(guò)程中,必須要考慮摻燒對(duì)鍋爐的影響,一方面要考慮對(duì)鍋爐負(fù)荷的影響,還要考慮脫硫達(dá)標(biāo)排放的要求。
經(jīng)過(guò)三個(gè)月的灰渣摻燒實(shí)驗(yàn),在鍋爐負(fù)荷率僅為76.9%的情況下,灰渣摻配比例達(dá)到20%,鍋爐燃燒穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著“鏈條爐灰渣再利用”項(xiàng)目試驗(yàn)是成功的,為實(shí)現(xiàn)全年利潤(rùn)目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
[1]楊建華.循環(huán)硫化床鍋爐設(shè)備及運(yùn)行.北京:中國(guó)電力出版社,2006.
[2]循環(huán)硫化床鍋爐設(shè)備及運(yùn)行.北京:中國(guó)電力出版社,2006.