項自根
(青海堿業(yè)有限公司,青海 德令哈 817000)
青海堿業(yè)有限公司煅燒車間一期生產(chǎn)逐步進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段,由90萬t/a的設(shè)計能力,已經(jīng)達(dá)到120萬t/a的生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)公司積極開展節(jié)能降耗,優(yōu)化工藝指標(biāo)的要求,煅燒車間將輕灰洗滌液含氨指標(biāo)作為攻克目標(biāo),由于洗滌液含氨多年超標(biāo),最高達(dá)到28tt,平均在19tt左右,導(dǎo)致煅燒車間輕灰工段三樓小皮帶環(huán)境差,氨味大。既造成游離氨的暴空損失,又污染現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。
煅燒車間輕灰工段爐氣系統(tǒng)采用的是5座爐氣洗滌冷凝塔,2座爐氣洗滌塔,來控制爐氣的母液溫度、冷凝段出氣溫度、洗滌塔洗滌液含氨指標(biāo),以及爐氣的溫度。爐氣洗滌冷凝塔5座,每座塔分上段、下段,上段是母液洗滌段,φ2600×13130,鮑爾環(huán)填料采用φ76×76×2.8;下段是爐氣冷凝段,冷凝段φ2800×17990,9個冷卻水箱,冷卻面積1 717m2。洗滌段由重堿車間來的冷母液與煅燒車間的爐氣進(jìn)行氣液洗滌換熱,提高冷母液溫度,洗滌爐氣中的堿塵作用。冷凝段采用循環(huán)水管間接換熱降溫的方法。
通過2013年~2014年公司循序漸進(jìn)的改造,將失控多年的輕灰洗滌液含氨指標(biāo)作為攻關(guān)方向,并取得顯著效果。實(shí)踐證明輕灰洗滌液含氨指標(biāo)受以下幾個方面的影響:
煅燒車間每小時需要向重堿車間濾過工序提供洗滌液100m3,供重堿濾堿機(jī)使用。針對煅燒車間輕灰洗滌液含氨高的問題,車間進(jìn)行技術(shù)排查,發(fā)現(xiàn)重堿車間外送來的高、低真空廢淡液、碳化洗水含氨波動大,包括水氣車間爐氣管線下段氣回水含氨超標(biāo),超過正??刂品秶?~10tt之間,平均在8tt左右,有時更高。
由于外來水源的含氨超標(biāo),加劇煅燒車間輕灰洗滌液含氨指標(biāo)持續(xù)數(shù)年偏高,車間與生產(chǎn)部共同協(xié)調(diào)解決,將重堿含氨較高的高真空洗水截斷,重新回收到重堿車間,在重堿車間淡液蒸餾塔進(jìn)行蒸氨回收利用,不再送至煅燒車間,從外圍減少影響洗滌液含氨指標(biāo)的影響,從根源排除超標(biāo)的問題,促使煅燒車間使用軟化水補(bǔ)充因外來補(bǔ)充水源不足的問題,由于每小時減少20m3的含氨高的高真空洗水,改為軟化水補(bǔ)充20m3,洗滌液含氨降低2~3tt,由于繼續(xù)回收壓縮車間下段氣回水,每小時在20m3左右,下段氣回收水含氨基本在17~19tt,依然處于較高的控制狀態(tài)。
車間從內(nèi)部排查,考慮到氣體與液體接觸時,氣體溶解在液體中,在氣液兩相經(jīng)過相當(dāng)長時間的接觸后,溶解度逐漸趨于一極限,這時氣液兩相達(dá)到平衡,氣體溶解過程終止的這一規(guī)律,車間決定提高熱母液洗滌段鮑爾環(huán)的填充量,每座塔增加塑料鮑爾環(huán)8m3,高度約2m。通過增加塑料鮑爾環(huán)來延長氣液交換時間,促使熱母液溫度提高2~3℃,由原來的68~69℃提高至71℃。而輕灰洗滌液含氨指標(biāo)下降3tt,平均達(dá)到13~14tt,在相同條件下實(shí)現(xiàn)氨氣在母液中的較高溶解量,同時提高熱母液溫度、提高蒸吸工序的蒸氨能力,減少蒸汽消耗,取得了既降低洗滌液含氨濃度又降低蒸汽消耗損失的雙重效果。
由于母液洗滌段內(nèi)鮑爾環(huán)填料的增加,爐氣過氣阻力有所提高,平均提高0.6kPa,但是在1160t/班的條件下,爐氣總管負(fù)壓基本控制在6.3kPa左右,不會影響生產(chǎn)。
由于母液塔內(nèi)鮑爾環(huán)填料的增加,相應(yīng)的增大了爐氣與母液的接觸面積,使?fàn)t氣中的氨氣很容易接觸母液,在相同的操作條件下,氨氣的相對溶解量增大,爐氣中的游離氨下降,促使洗滌液在系統(tǒng)中含氨濃度下降。
爐氣洗滌冷凝塔出氣溫度控制也有部分影響,冷凝段將經(jīng)過冷母液洗滌的爐氣急劇降溫,將爐氣中的水分及游離氨形成冷凝液進(jìn)行回收,車間將此項指標(biāo)基本控制在38℃,冬季控制在40℃,根據(jù)氣體溶解度的影響因素,降低溫度增大氨氣的溶解度,在相同條件下促使降低了洗滌液含氨的濃度。但是,通過幾年的實(shí)踐證明,冷凝段溫度低于此溫度,爐氣洗滌冷凝塔及管線內(nèi)出現(xiàn)碳酸氫銨結(jié)晶,爐氣抽氣困難,爐頭冒堿等問題,而且影響正常生產(chǎn),為避免爐氣洗滌冷凝塔及爐氣管線出現(xiàn)碳酸氫銨結(jié)晶和爐氣負(fù)壓的控制或出現(xiàn)爐頭正壓冒堿的現(xiàn)象發(fā)生,冷凝段溫度不予過低控制。因此,通過降低冷凝段溫度實(shí)現(xiàn)降低洗滌液含氨濃度受到了極大的限制。
由于青海堿業(yè)煅燒車間輕灰冷凝液含氨指標(biāo)數(shù)年一直控制較高,受填平補(bǔ)齊及母液當(dāng)量高的影響,車間的冷凝液外送始終受限,造成冷凝液液位高,外送困難,持續(xù)循環(huán)的影響,包括重堿水分出現(xiàn)結(jié)晶差的狀態(tài),重堿水分上升就會造成冷凝液產(chǎn)生量大幅提高的現(xiàn)象。冷凝液含氨指標(biāo)一直控制在較高的范圍,一般控制在130tt左右,高的時候達(dá)到155tt,由于冷凝液含氨較高,爐氣中的氨氣濃度也高,經(jīng)過爐氣洗滌塔的再次洗滌,爐氣中的氨氣被軟化水吸收在洗滌液中,造成洗滌液含氨指標(biāo)受到影響,只要冷凝液含氨控制在90~100tt之間,輕灰洗滌液含氨均在8tt左右。
通過實(shí)踐證明煅燒車間洗滌液含氨指標(biāo)與上述幾個環(huán)節(jié)有著直接的相互影響的關(guān)系。通過車間分步驟逐項落實(shí),專項治理,煅燒車間洗滌液含氨指標(biāo)呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢,減少了重堿皮帶游離氨的曝空損失,降低重堿氨耗,同時改善了重堿車間的濾過崗位、煅燒車間的下堿崗位的工作環(huán)境。
[1] 中國純堿工業(yè)協(xié)會.純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990