逯 靜 ,蒲鵬飛
(1.西南電力設(shè)計(jì)院,四川 成都 610021;2.神華集團(tuán)公司,北京 100011)
某電廠#2機(jī)組鍋爐由日本三菱重工神戶造船廠生產(chǎn),型號DG1025/18.2-Ⅱ6,汽輪機(jī)由三菱重工高砂制作所生產(chǎn),型號TC2F-40.5抽汽凝汽式,發(fā)電機(jī)由日本三菱生產(chǎn),型號MB-J。機(jī)組的熱控分散控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS)采用的是美國METSO公司生產(chǎn)的MAX1000+PLUS控制系統(tǒng)。機(jī)組于2000年投產(chǎn)運(yùn)行。
某日14時21分,#2機(jī)組負(fù)荷310 MW,主蒸汽壓力和主蒸汽溫度分別為16.68 MPa 、536℃,機(jī)組投入AGC(Automation Generation Control,AGC)控制方式,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式采用DEB(Direct Energy Balance,DEB)控制,4臺磨煤機(jī)A、B、C、D及2臺汽動給水泵全部運(yùn)行,機(jī)組正常運(yùn)行。
某日14時21分,#2機(jī)組鍋爐MFT動作,機(jī)組跳閘,21、22引風(fēng)機(jī)、21、22送風(fēng)機(jī)跳閘,跳閘首出為再熱器保護(hù)動作,23電動泵正常。汽機(jī)跳閘,各主汽門、調(diào)速汽門關(guān)閉正常。發(fā)電機(jī)解列,為逆功率保護(hù)動作,廠用電切換正常。
電氣保護(hù)動作情況:
14:21:09:191 #2發(fā)變組保護(hù)I屏RCS-985B保護(hù)裝置程序逆功率保護(hù)動作,出口全停;
14:21:09:195 #2發(fā)變組保護(hù)Ⅱ屏RCS-985B保護(hù)裝置程序逆功率保護(hù)動作,出口全停。
14:21:10:973 21、22廠用電切換裝置保護(hù)啟動切換動作,廠用21,22工作進(jìn)線開關(guān)跳閘,廠用21、22備用進(jìn)線開關(guān)合閘。
檢查就地電氣開關(guān)及變壓器均無異常,2202開關(guān)跳閘,故障錄波器錄波正確,保護(hù)裝置及DCS信號正常。
機(jī)組跳閘后運(yùn)行人員按照機(jī)組故障方式進(jìn)行操作處理,15時32分投入盤車,停機(jī)過程正常。
(1)對#2機(jī)組鍋爐保護(hù)柜進(jìn)行檢查,繼電器及柜內(nèi)接線正常。
(2)對#2鍋爐MFT主保護(hù)回路進(jìn)行逐一傳動,回路動作正常。
手動打閘;爐膛壓力高;爐膛壓力低;送風(fēng)機(jī)全停;引風(fēng)機(jī)全停;汽包水位高;汽包水位低;爐水泵差壓低;燃燒不穩(wěn);全火燃喪失;再熱器保護(hù)動作;所有燃料消失;風(fēng)量低;汽機(jī)跳閘;脫硫跳閘。
(3)對DCS系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)下列異常。
SCS系統(tǒng)DPU32切至輔DPU運(yùn)行(SCS系統(tǒng)DPU32所帶設(shè)備為21、22引風(fēng)機(jī)控制、21、22送風(fēng)機(jī)控制)。
(4)對DCS各系統(tǒng)的24 V、48 V電源模塊檢查測試電壓。
48 V電源變壓器外觀完好,溫度37℃;48 V電源電容外觀完好,溫度29℃;48 V電源保險通斷,無斷路情況;電源模件功能檢查,測量48 V電源輸出電壓正常;48 V電源互備試驗(yàn)正常(將第一路48 V電源斷開,測量48 V電源輸出為49 V,送上第一路48 V電源;斷開第二路48 V電源,測量48 V電源輸出為49 V);檢查24 V電源及電源模塊負(fù)載情況正常,24 V電源模塊電路板無燒損痕跡,電路板正常。
(5)SOE過程分析及試驗(yàn)。
結(jié)合事故追憶(Sequence of Energence,SOE)記錄的MFT動作順序,逐一分析排查動作過程,由于正常MFT保護(hù)動作不跳送、引風(fēng)機(jī),只有第15項(xiàng)“脫硫跳閘”條件在啟動鍋爐MFT同時跳閘兩臺引風(fēng)機(jī),該保護(hù)主要是保護(hù)脫硫吸收塔避免遭到破壞。故判斷為“脫硫跳閘”信號動作導(dǎo)致機(jī)組MFT動作,同時跳閘引風(fēng)機(jī)。8月5日,進(jìn)行脫硫跳閘模擬試驗(yàn),試驗(yàn)時21引風(fēng)機(jī)6 K開關(guān)切到試驗(yàn)位,22引風(fēng)機(jī)未參與試驗(yàn)。通過試驗(yàn)確認(rèn)脫硫跳閘后同時觸發(fā)MFT信號和引風(fēng)機(jī)跳閘信號。與機(jī)組跳閘時現(xiàn)象一致。
對再熱器保護(hù)的就地設(shè)備及控制回路進(jìn)行檢查,控制回路檢查正常。在鍋爐保護(hù)盤模擬再熱器保護(hù)動作條件,再熱器保護(hù)正常動作,MFT首出正常報出,SOE記錄有再熱器保護(hù)的正常動作條目。在#2機(jī)組跳閘時SOE記錄內(nèi)沒有再熱器保護(hù)動作記錄,再熱器保護(hù)首出屬于報警錯誤。原因是當(dāng)時事故狀態(tài)下,DPU32切到輔DPU運(yùn)行,控制系統(tǒng)處于異常狀態(tài),產(chǎn)生時序控制錯誤。
進(jìn)行DPU故障模擬試驗(yàn),拔下SCS系統(tǒng)DPU32,DPU切至輔DPU運(yùn)行,再把輔DPU打到離線位置,主輔DPU同時失去控制,所屬控制設(shè)備沒有發(fā)生跳閘現(xiàn)象,可以排除是由于DPU故障導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)跳閘。
(6)現(xiàn)場設(shè)備檢查。21、22引風(fēng)機(jī)油站電源及就地控制箱檢查正常;21、22空預(yù)器主、輔變頻器柜,無水跡,無故障點(diǎn);引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)6 kV開關(guān)啟停試驗(yàn)正常;發(fā)變組系統(tǒng)及2202開關(guān),主變中性點(diǎn)檢查無異常。
(7)對脫硫跳閘信號回路進(jìn)行檢查。測量脫硫控制系統(tǒng)至DCS系統(tǒng)及鍋爐保護(hù)柜脫硫跳閘信號電纜(共6根,每根長度320 m)存在38V感應(yīng)電壓。
由于#2機(jī)組脫硫控制系統(tǒng)送至#2機(jī)組DCS的脫硫跳閘三個信號回路的傳輸電纜長達(dá)320 m,在傳輸信號過程中受外界干擾產(chǎn)生感應(yīng)電引起信號誤動,導(dǎo)致#2機(jī)組脫硫跳閘保護(hù)信號啟動鍋爐MFT和引風(fēng)機(jī)跳閘。事故過程中感應(yīng)電壓進(jìn)入DCS控制系統(tǒng),造成DCS系統(tǒng)內(nèi)部通訊故障(脫硫控制系統(tǒng)至DCS系統(tǒng)及鍋爐保護(hù)柜的6根“脫硫跳閘”信號電纜存在感應(yīng)電壓),導(dǎo)致#2機(jī)組SCS系統(tǒng)DPU32切換到輔DPU及部分?jǐn)?shù)據(jù)不能正常接收。
(1)為消除硫控制系統(tǒng)至DCS系統(tǒng)及鍋爐保護(hù)柜脫硫跳閘信號電纜感應(yīng)電壓,采取DCS側(cè)加裝中間繼電器進(jìn)行隔離,提高系統(tǒng)對干擾信號的抑制能力,使用中間繼電器的輔助接點(diǎn)送至引風(fēng)機(jī)保護(hù)回路,防止設(shè)備誤動、更改完畢后,回路校線及傳動正常,機(jī)組報備。
(2)對SCS系統(tǒng)DPU32進(jìn)行更換,更換后對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查,對保護(hù)回路進(jìn)行傳動,試驗(yàn)正常。
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