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75t/h煤氣鍋爐技術(shù)改造方案探討

2015-04-13 04:08聶玉林
中國(guó)特種設(shè)備安全 2015年8期
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣溫器過(guò)熱器

聶玉林

(湖北特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 武漢 430077)

1 鍋爐概況與主要問(wèn)題

某鋼鐵公司熱力廠3 臺(tái)中溫中壓鍋爐,與煉焦?fàn)t和高爐配套。型號(hào)為WGZ75/3.82-15,采用四角切圓燃燒方式,該爐設(shè)計(jì)燃料為高爐煤氣與焦?fàn)t煤氣混合氣,摻燒比例為85%:15%,設(shè)計(jì)給水溫度為170℃,熱風(fēng)溫度為318℃,排煙溫度為184℃,配兩級(jí)高加。

但隨著公司產(chǎn)能的調(diào)整與生產(chǎn)的發(fā)展,高爐煤氣產(chǎn)量有很大富裕,鍋爐實(shí)際上是以燒高爐煤氣為主,焦?fàn)t煤氣摻燒比例很小,使鍋爐難以維持正常運(yùn)行,一般只能帶65t/h 負(fù)荷,如果帶滿負(fù)荷運(yùn)行,即使面式減溫器進(jìn)出水管控制閥全開(kāi),過(guò)熱器仍嚴(yán)重超溫,超溫幅度達(dá)10℃左右,該爐給水溫度通常為130℃左右,熱風(fēng)溫度約260℃~270℃。

過(guò)熱器系統(tǒng)采用混流布置,采用螺旋管式面式減溫器調(diào)溫,低溫過(guò)熱器采用φ38×3.5mm 管子,材質(zhì)20g,高溫過(guò)熱器采用φ42×3.5mm 管子,材質(zhì)為12Cr1MoV。該爐主要技術(shù)數(shù)據(jù)與運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 2#爐設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)與運(yùn)行參數(shù)

(續(xù)表)

2 過(guò)熱器超溫問(wèn)題分析

由于用戶(hù)提供的技術(shù)資料和運(yùn)行數(shù)據(jù)不全,未能進(jìn)行相關(guān)的熱力計(jì)算。根據(jù)鍋爐運(yùn)行狀況、運(yùn)行記錄和概算做出的分析如下:

1)燃料氣中高爐煤氣比例太大是過(guò)熱器超溫的主要原因。原設(shè)計(jì)是高爐煤氣與焦?fàn)t煤氣混燒,摻配比例按發(fā)熱量計(jì)算為85:15。由于高爐煤氣富裕,用戶(hù)要求盡量多燒,以提高企業(yè)效益,使高爐煤氣實(shí)際摻燒比例達(dá)到97.56%,高爐煤氣與焦?fàn)t煤氣所含成分相差甚遠(yuǎn),其成分應(yīng)用基分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 煤氣應(yīng)用基分析數(shù)據(jù)(%)

由表2 可見(jiàn),焦?fàn)t煤氣主要成分是H2,CH4和其它碳?xì)浠衔?,可燃質(zhì)總量約占96%,因此發(fā)熱值高。而高爐煤氣中主要可燃?xì)怏wCO 在煤氣中所占比例僅23.2%,70%以上是CO2和N2等不可燃廢氣,其發(fā)熱值不及焦?fàn)t煤氣的1/5,因此少燒1 體積的焦?fàn)t煤氣就必須多燒5 倍以上的高爐煤氣,在相同負(fù)荷下使煙氣量大大增加,并相應(yīng)提高對(duì)流受熱面的煙速和對(duì)流換熱量,導(dǎo)致過(guò)熱器超溫。

2)給水溫度低,也是導(dǎo)致過(guò)熱器超溫的原因。原給水系統(tǒng)配兩級(jí)高加,給水溫度為170℃,實(shí)際上僅投一級(jí)甚至兩級(jí)均未投,通常給水溫度為130℃左右,最低時(shí)僅有100℃~110℃,降低給水溫度將增加給水的欠熱,要穩(wěn)定負(fù)荷就必須多燒燃料,進(jìn)而增加煙氣量,造成過(guò)熱器超溫,因此該爐通常都不能滿負(fù)荷運(yùn)行,只能降低負(fù)荷以減輕過(guò)熱器超溫的傾向。

3)熱風(fēng)260℃~270℃,較設(shè)計(jì)值(318℃)低50℃~60℃,熱風(fēng)溫度偏低會(huì)使著火延遲,爐膛出口溫度升高,增加過(guò)熱器超溫的傾向。造成熱風(fēng)溫度偏低的原因,一是由于給水溫度低,降低了空氣預(yù)熱器區(qū)間的煙溫。二是煙氣中水蒸汽含量高,煙氣中含有一定量的SO3,降低了煙氣的露點(diǎn),導(dǎo)致空氣預(yù)熱器低溫段發(fā)生嚴(yán)重的凝結(jié)腐蝕和泄漏現(xiàn)象。

4)原減溫器減溫能力不足。該爐過(guò)熱器采用混流式,高溫過(guò)熱器布置在爐膛出口高煙溫區(qū)并采用順流布置,同時(shí)在兩級(jí)過(guò)熱器中間布置螺旋管式面式減溫器,進(jìn)行汽溫調(diào)節(jié)。據(jù)查減溫器換熱面積為9.8m2,進(jìn)口冷卻水溫度為170℃,設(shè)計(jì)最大減溫能力為167.2kJ/kg(≈40kcal/kg)按減溫器內(nèi)過(guò)熱蒸汽壓力4.02MPa(41kgf/cm2),過(guò)熱蒸汽溫度400℃計(jì)算過(guò)熱蒸汽比熱為0.23826kJ/kg,相當(dāng)溫降為70℃,根據(jù)參考文獻(xiàn)[1]前蘇聯(lián)《鍋爐機(jī)組熱力計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定減溫器工作時(shí),需保證最大熱降可達(dá)209kJ/kg ~250.8kJ/kg 相當(dāng)溫降為88℃~106℃,原設(shè)計(jì)值偏小,在高爐煤氣與焦?fàn)t煤氣摻燒比例改變以后,減溫器減溫能力不滿足調(diào)溫要求。降低冷卻水溫度(即給水溫度)將增加減溫器減溫能力,按給水溫度為100℃~110℃計(jì)算,減溫幅度大約可達(dá)90℃~100℃。

3 過(guò)熱器超溫對(duì)策

根據(jù)以上情況分析,解決WGZ75/3.82-15 型鍋爐過(guò)熱器超溫問(wèn)題,可采用如下對(duì)策:

1)增加焦?fàn)t煤氣的摻燒比例同時(shí)提高熱風(fēng)溫度和給水溫度,即恢復(fù)設(shè)計(jì)工況。這是最簡(jiǎn)單可靠的辦法,但用戶(hù)在目前狀況下難以實(shí)施,首先增加焦?fàn)t煤氣配比違背了節(jié)能環(huán)保和經(jīng)濟(jì)利用的企業(yè)方針。使大量高爐煤氣得不到有效利用,其次在目前的摻燒工況下,提高給水溫度將降低減溫器減溫能力,無(wú)法保證過(guò)熱器運(yùn)行的安全。由于用戶(hù)可能存在工藝系統(tǒng)和設(shè)備上的問(wèn)題,兩級(jí)高加一直難以同時(shí)投用,因此用戶(hù)要求進(jìn)行減溫器改造時(shí)仍按給水溫度104℃和170℃兩種工況進(jìn)行校核。

2)減少過(guò)熱器受熱面積。通過(guò)核算,將過(guò)熱器割去一部分受熱面,也是解決過(guò)熱器超溫問(wèn)題的有效方法,采用此法不需添加設(shè)備,施工也不受周?chē)O(shè)施的影響,但用戶(hù)擔(dān)心在起動(dòng)和低負(fù)荷工況下過(guò)熱器汽溫偏低,同時(shí)擔(dān)心切割焊口太多,施工條件惡劣,焊接質(zhì)量不能保證,可能為今后運(yùn)行留下安全隱患。

3)增加輻射受熱面。增加輻射受熱面可以提高蒸發(fā)量,降低爐膛出口煙溫,因而可以降低過(guò)熱器超溫的危險(xiǎn)。從爐膛結(jié)構(gòu)看,有可能適當(dāng)增加部分輻射受熱面,因此也可以認(rèn)為是一個(gè)行之有效的方法,但增加幅射受熱面需對(duì)爐膛進(jìn)行技術(shù)改造,工程量大,投資多,工期長(zhǎng),用戶(hù)通常難以接受。

4)增加減溫器減溫能力。增加減溫器減溫能力,直接將過(guò)熱蒸汽溫度降下來(lái)。增加減溫器減溫能力,主要是增加減溫器的換熱面積。減溫器長(zhǎng)度受爐膛寬度限制,因而需選擇更大直徑的筒體來(lái)布置更多的受熱面。因?yàn)闇p溫器制造在制造廠進(jìn)行,質(zhì)量有保證。全部制造工作完成后,可在大修期間,與原減溫器進(jìn)行切換,因而施工快、周期短。

采用何種方案進(jìn)行技術(shù)改造,不僅要考慮能解決鍋爐運(yùn)行中暴露的主要問(wèn)題,還要考慮設(shè)備的現(xiàn)狀與施工條件,考慮用戶(hù)在投資、工期、質(zhì)量和安全等方面的控制目標(biāo)。

綜合各方面的因素,可以選擇對(duì)減溫器進(jìn)行技術(shù)改造,預(yù)計(jì)可以在20 天左右的檢修周期內(nèi)完成改造工作,并可實(shí)現(xiàn)各方面的控制目標(biāo)。

4 減溫器改造方案

仍采用面式減溫器型式,同時(shí)為了減少安裝工作量,縮短施工周期,提高鍋爐運(yùn)行的安全可靠性,方案應(yīng)滿足下列技術(shù)要求:

1)減溫器采用溫差應(yīng)力較小的盤(pán)旋管式結(jié)構(gòu)。

2)外部接口尺寸與現(xiàn)有設(shè)備一致。

3)進(jìn)行減溫系統(tǒng)水阻力計(jì)算,根據(jù)給水母管壓頭條件,考慮最大減溫能力。

4)按給水溫度為104℃和170℃兩種工況進(jìn)行減溫能力核算。

筆者根據(jù)上述要求所作的減溫器改造方案及技術(shù)數(shù)據(jù)參見(jiàn)表3。減溫器筒體采用φ426×26mm,20G鍋爐管,主要接口位置和接管規(guī)格尺寸與原設(shè)備保持一致。螺旋管采用φ18×3mm,共布置螺旋管68 組,總換熱面積比原設(shè)備增加21.2%,總換熱量大約可增加20%,由于螺旋管流通截口擴(kuò)大,減溫器總阻力損失也不會(huì)因受熱面積增加而有明顯變化。

表3 減溫器改造前后結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

5 結(jié)論與建議

長(zhǎng)期運(yùn)行實(shí)際表明,某鋼鐵公司熱力廠75t/h 煤氣鍋爐,由于燃料和設(shè)備條件發(fā)生了重大改變,出力不足,導(dǎo)致過(guò)熱器嚴(yán)重超溫的問(wèn)題,很難通過(guò)運(yùn)行調(diào)整手段加以解決,而必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)改造。綜合考慮設(shè)備狀況以及用戶(hù)在生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、資金、維修周期等方面的約束性條件,筆者提出改造減溫器,提高減溫器減溫能力的方案是可兼顧各方,切實(shí)可行的。根據(jù)初步結(jié)構(gòu)計(jì)算和水阻力估算,可增加20%以上受熱面,從而解決過(guò)熱器超溫的問(wèn)題,而水阻力不會(huì)有大的增加,用戶(hù)基本同意。上述分析和建議,并在以后通過(guò)更換減溫器完成了鍋爐的技術(shù)改造,徹底解決了過(guò)熱器超溫問(wèn)題,恢復(fù)了鍋爐的正常運(yùn)行。

[1] 古爾維奇,庫(kù)茲涅佐夫.鍋爐機(jī)組熱力計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)[M].馬毓義.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1985.

[2] 燃油燃?xì)忮仩t設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1999.

[3] 易海清. 35t/h煤粉鍋爐綜合技術(shù)改造[J].中氮肥,2003,(02):45-47.

[4] 李朗曾,戚光澤,汪福頤,等. 1000 噸/時(shí)直流鍋爐水動(dòng)力特性和膜態(tài)沸騰[J].鍋爐技術(shù),1980,Z1:55.

[5] 張文勝,管海英,宋坤. SZS20-1.6/350-Y(Q)鍋爐過(guò)熱器和減溫器的設(shè)計(jì)[J].工業(yè)鍋爐,2002,(01):21-23.

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