張建軍,許 寧,趙 炎
(神華黃驊港務(wù)公司生產(chǎn)三部,河北滄洲 061113)
神華黃驊港務(wù)公司三、四期工程使用了筒倉儲煤工藝,建有儲煤能力達(dá)3萬噸的筒倉48座,相比傳統(tǒng)堆場型儲煤工藝而言,大大節(jié)約了堆場的占地面積,顯著提高了煤碼頭自動化作業(yè)程度,有效提高了裝船作業(yè)效率。伴隨著筒倉儲煤工藝的應(yīng)用,相應(yīng)的帶式輸送機的運距、運載能力、爬坡角度都要有所提高。BH11-1皮帶機是向三、四筒倉輸送煤炭的四條大動脈之一,水平跨度約1200 m,其中水平段915 m,爬坡段260 m,爬坡角度12°,最大負(fù)載能力9 200 t/h。皮帶機簡圖如圖1所示。
圖1 BH11-1皮帶機簡圖
鑒于BH11-1皮帶機負(fù)載能力大,爬坡角度大且爬坡段較長,因此通用的在減速機上增設(shè)逆止器的做法行不通,必須在皮帶機頭部滾筒位置加裝機械逆止器。機械逆止器一旦失效,皮帶機在負(fù)載狀態(tài)易回溜,引起皮帶疊層,托輥架變形,甚至可能劃傷皮帶,從而占用大量搶修時間,影響正常的生產(chǎn)作業(yè)流程。
BH11-1皮帶機在作業(yè)過程中由于外界原因臨時停機,巡視人員在正常巡檢過程中發(fā)現(xiàn)皮帶爬坡段承載面疊層,并擠壓托輥架,導(dǎo)致托輥架變形,如圖2。另外,BH11-1皮帶機采用張緊小車式的配重拉緊方式,檢查過程中發(fā)現(xiàn)皮帶尾部的張緊小車向前移動4.5 m,并撞上前止擋,如圖3所示。
圖2 爬坡段皮帶疊層
圖3 張緊小車前移并撞上前止擋
綜合以上故障現(xiàn)象,可以推斷出BH11-1皮帶機在正常作業(yè)過程中臨時停機,皮帶爬坡段承載面由于煤炭的自重沿皮帶運行反方向產(chǎn)生一個分力,正常情況下,頭部逆止器應(yīng)該足以克服此分力產(chǎn)生的力矩,從而確保皮帶不會反向運行。只有在逆止器失效的情況下,皮帶才可能回溜,而平直段承載面上負(fù)載大量的煤,相應(yīng)產(chǎn)生較大的摩擦阻力,因此平直段沒有移動。由于配重質(zhì)量較輕,皮帶回溜牽引張緊小車向前移動,直至撞上前止擋,回溜皮帶疊層擠進(jìn)托輥架之間,卡住皮帶阻止皮帶進(jìn)一步反方向運行。
針對上述故障現(xiàn)象,通過理論計算來驗證推斷的合理性,為后續(xù)整改提供理論依據(jù)。
根據(jù)BH11-1皮帶的相關(guān)參數(shù)及現(xiàn)場實際條件,并參照《DTⅡ型帶式輸送機設(shè)計手冊》[2],可以計算或確定如下參數(shù):作業(yè)時流量:s為8 000 t/h;皮帶運行速度v為5 m/s;皮帶爬坡段長度L1為260 m;爬坡上仰角度δ為12°;皮帶平直段L2為915 m;單位長度皮帶質(zhì)量qB為72.6 kg/m;承載托輥組每米長度旋轉(zhuǎn)部分質(zhì)量qRO為113.0 kg/m;回程托輥每米長度旋轉(zhuǎn)部分質(zhì)量qRU為29.7 kg/m;配重總質(zhì)量m重為15 600 kg;選取模擬摩擦系數(shù) f為0.025;重力加速度 g為9.8 m/s2。
根據(jù)作業(yè)時流量為8 000 t/h,帶速為5 m/s,可以計算出單位長度物料質(zhì)量為:
由此,可以計算爬坡段物料質(zhì)量為:
對皮帶爬坡段承載面進(jìn)行受力分析,如圖4所示。
圖4 爬坡段皮帶承載面受力分析
根據(jù)圖4,可以計算出物料沿皮帶運行方向的分力:
主要阻力f1是物料及皮帶運動所產(chǎn)生的阻力與托輥旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的阻力之和[3],可以計算爬坡段承載面皮帶所受摩擦阻力為:
同樣,可以計算皮帶承載面平直段所受主要阻力f2為:
皮帶回程面所受到的主要阻力f3為:
皮帶承載面平直段尾部為導(dǎo)料槽安裝位置,主要特種阻力等于物料和導(dǎo)料槽擋板之間的摩擦阻力f4,計算方法如式(7):
式中:S為物料截面積;l為導(dǎo)料槽擋板長度;b1為導(dǎo)料槽裙板間寬度;μ1為物料與導(dǎo)料擋板之間的摩擦系數(shù),一般為0.5 ~0.7。
針對煤炭輸送帶而言,附加特種阻力主要是指清掃器與輸送帶之間摩擦而產(chǎn)生的阻力f5,計算如式(8):
式中:n為清掃器個數(shù);A為清掃器與輸送帶接觸面積;P為清掃器與輸送帶之間的壓力;μ2為清掃器和輸送帶之間的摩擦系數(shù),一般取0.5~0.7。
皮帶爬坡段承載面反方向運行將對回程皮帶產(chǎn)生一個拉力F,計算公式為:
皮帶平直段承載面的最大阻力fmax,為主要阻力與主要特種阻力之和,計算公式為:
對比式(9)和式(10),可得出:
即,皮帶受到的拉力小于平直段承載面的最大阻力,因此皮帶平直段承載面未發(fā)生移動。
對尾部滾筒進(jìn)行受力分析,如圖5所示。
圖5 尾部滾筒受力分析
圖5 中G重為皮帶機配重自身重力,G重=152 880 N;由于平直段承載面沒有移動,因此F阻=F。由此可得:
由式(12)可以得出皮帶對尾部滾筒的拉力大于配重的拉力,因此張緊小車隨尾部滾筒一起向前移動直至撞上前止擋。而此時爬坡段承載面回溜導(dǎo)致皮帶上的煤炭減少,相應(yīng)的分力G1″減小,并且皮帶疊層擠入托輥架中,也對皮帶進(jìn)一步運行產(chǎn)生一個阻力,進(jìn)而皮帶停止運動,達(dá)到力的平衡狀態(tài)。
上述計算從理論角度驗證了所推斷的故障發(fā)生過程是合理的,找到了故障產(chǎn)生的根源,即逆止器失效后產(chǎn)生一系列后續(xù)問題,并指出了配重較輕的設(shè)計缺陷,為整改工作指明了方向。
通過上述分析,可以確定導(dǎo)致BH11-1皮帶機上述故障的根源是逆止器失效。而此逆止器投入運行僅約5 500 h,遠(yuǎn)未達(dá)到其正常使用壽命,因此需要深入分析造成逆止器非正常損壞的因素,以便有的放矢的解決問題。
逆止器選型偏小是造成逆止器非正常損壞的可能原因之一。當(dāng)逆止器選型偏小時,逆止器長時間處于超負(fù)荷的工作狀態(tài),很快就達(dá)到逆止圈等核心部件的疲勞極限,從而導(dǎo)致逆止器失效。
首先計算BH11-1皮帶機最大作業(yè)條件下所需理論逆止力矩。根據(jù)設(shè)計要求,BH11-1皮帶機的最大作業(yè)能力為9 200 t/h,可得出單位長度物料質(zhì)量qG=511.1 kg/m。理論逆止力矩M:
式中:φ為頭部滾筒直徑,為1 250 mm。
通過式(13)可以得到M=144 558.9 N·m。而現(xiàn)場所使用的逆止器額定逆止力矩為290 kN·m,約為理論逆止力矩的2倍,滿足BH11-1皮帶機的設(shè)計要求。
由于逆止器與滾筒軸之間的間隙較小,安裝十分困難。施工過程中可能施工人員未按照規(guī)范借助油鎬或千斤頂?shù)裙ぞ邔δ嬷蛊鬟M(jìn)行正確安裝,而是采取用大錘砸等不科學(xué)的方式。就會造成逆止器的內(nèi)圈和外圈之間的同軸度發(fā)生改變,在之后長期運行過程中,逆止圈過度磨損,從而引起逆止器非正常失效。
根據(jù)上述對故障原因的分析,可以明確整改的方向,需要從三個方面對設(shè)備進(jìn)行整改,來確保設(shè)備的運行安全。
在條件允許情況下盡可能增加配重質(zhì)量,確保不會由于配重質(zhì)量不足而導(dǎo)致張緊小車隨皮帶一起移動,進(jìn)而撞上前止擋引起設(shè)備損壞。在配重質(zhì)量足夠的情況下,由于皮帶承載面平直段的最大阻力大于爬坡段產(chǎn)生的拉力,因此即便逆止器失效的情況下,爬坡段皮帶也不會回溜,從而可以避免托輥架受擠壓變形和皮帶劃傷的故障隱患。
逆止器作為保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵部件,可以適當(dāng)放大其選型的安全系數(shù),來提高設(shè)備的可靠性。這樣可以有效避免設(shè)備在超負(fù)荷的情況下運轉(zhuǎn),提高設(shè)備的正常使用壽命。
在更換逆止器的過程中,避免使用大錘砸等暴力安裝方式。嚴(yán)格按照規(guī)范要求,利用工裝和油鎬等工具對逆止器進(jìn)行科學(xué)安裝,避免損傷逆止圈和軸承等核心部件,從而可以保證逆止器在良好的工況下正常運轉(zhuǎn)。
介紹了黃驊港務(wù)公司BH11-1皮帶機逆止器失效后產(chǎn)生的一系列故障現(xiàn)象,通過理論計算的手段驗證逆止器失效的結(jié)論,同時分析出皮帶機存在配重不足的缺陷,為后續(xù)整改工作提供理論依據(jù)。另外,還分析了可能導(dǎo)致逆止器失效的因素,并針對每種可能因素分別提出整改措施,從而避免逆止器的非正常損壞。
[1] 張建軍,許 寧,趙 炎.大型帶式輸送機驅(qū)動能力校核計算[J].機械研究與應(yīng)用,2014(3):45-47.
[2] 張尊敬,汪 蘇.DTⅡ型帶式輸送機設(shè)計手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2003.
[3] 趙道軍.長運距、大傾角、高強度帶式輸送機的研究[D].西安:西安理工大學(xué),2007.