孫建濤
摘 要:筆者及同事在汽輪機本體檢修中汽封間隙的調(diào)整工作方面進行了有益的探索,由原來的手工操作到后來的胎具調(diào)整再到后來的汽封調(diào)整小銑床,速度由慢到快、精度由低到高。手工操作拉刀的方法,費力、費時的手工調(diào)整困擾、影響著檢修工期和檢修質(zhì)量,改進工藝勢在必行,由筆者及同事設(shè)計制造的汽封調(diào)整胎具,經(jīng)過改進和完善,最終實現(xiàn)了汽封間隙調(diào)整機械化,快捷、精確的汽封間隙調(diào)整提高了汽輪機本體的檢修工藝,隨著工藝的不斷改進,汽封調(diào)整小銑床應(yīng)運而生,在目前的汽輪機檢修中已普遍采用。
關(guān)鍵詞:汽封 間隙 調(diào)整 工藝 改革
中圖分類號:TK263 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)11(a)-0121-02
1 汽封工作原理
汽輪機主要由轉(zhuǎn)動部分(轉(zhuǎn)子)和靜止部分(汽缸)組成。鍋爐產(chǎn)生的蒸汽在汽缸內(nèi)沖動汽輪機轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),汽輪機轉(zhuǎn)子帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)從而產(chǎn)生電能。為了避免磨擦,汽輪機的轉(zhuǎn)子與汽缸之間必須留有一定的間隙。間隙的存在又會導(dǎo)致汽缸內(nèi)高壓側(cè)的蒸汽向外泄漏,低壓側(cè)空氣向汽缸內(nèi)泄漏。為此,汽輪機設(shè)計、安裝了汽封裝置(如圖1所示),汽封裝置對汽輪機的安全、經(jīng)濟運行至關(guān)重要。汽缸的兩端,在轉(zhuǎn)子穿出汽缸處車制有安裝汽封塊的汽封槽道(如圖1b所示)。整個圓周共有6塊(如圖1a所示)長度相等的汽封(上、下半周各3塊)組成,每塊汽封背部都有兩個彈簧片將汽封彈性的壓向轉(zhuǎn)子中心,使汽封掛耳與汽封槽道緊貼(如圖1b所示)。整個圓周上每塊汽封都有形狀相同的高低齒(其斷面形狀如圖1c所示),同樣轉(zhuǎn)子上也車制有與汽封齒對應(yīng)的高低凸肩(如圖1b所示)。汽封的高低齒與轉(zhuǎn)子上的高低凸肩之間有0.40~0.60 mm(設(shè)計標準值)的徑向間隙(如圖1b所示),它們共同組成了迷宮結(jié)構(gòu),當(dāng)高壓側(cè)蒸汽向汽缸外泄漏或外界大氣向汽缸內(nèi)泄漏時就必須通過迷宮結(jié)構(gòu)。而汽流通過迷宮結(jié)構(gòu)時,由于迷宮的阻礙作用,使汽流壓力逐漸減小,從而起到密封作用。
2 調(diào)整汽封間隙的目的
經(jīng)過一個大修周期的運行,由于軸承烏金面的磨損、軸承基礎(chǔ)經(jīng)過長期運行產(chǎn)生的不均勻下沉,汽輪發(fā)電機組各轉(zhuǎn)子的中心狀態(tài)勢必要改變,因此每次機組大修都必須對汽輪發(fā)電機組各轉(zhuǎn)子進行找中心。要進行找中心,就必須調(diào)整各轉(zhuǎn)子的位置,從而引起汽封間隙變化(間隙變大或變?。?。若轉(zhuǎn)子向上抬起,則上部的(圖1a中A處)汽封間隙變小,下部的(圖1a中B處)汽封間隙變大。若轉(zhuǎn)子下落,則情況相反。同樣轉(zhuǎn)子向左移動,則左側(cè)的(圖1a中C處)汽封間隙變小,右側(cè)的(圖1a中D處)汽封間隙變大。反之則反。
汽封間隙過大會造成泄漏;汽封間隙過小則會造成汽封與轉(zhuǎn)子磨擦,嚴重時還會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲。因此必須保證汽封徑向間隙在合適的范圍內(nèi)(0.40~0.60 mm)。因此,必須對間隙不合格的汽封進行調(diào)整。
3 調(diào)整汽封間隙的傳統(tǒng)方法
間隙偏小汽封的調(diào)整方法是:用樣沖捻打掛耳處(捻打部位見圖3(b),使汽封向后退讓,從而達到使間隙變大的目的。間隙偏大汽封的調(diào)整方法是:用拉刀(如圖2所示)刮削汽封掛耳(如圖3a所示)。使汽封在彈簧力作用下向轉(zhuǎn)子中心壓進,從而達到使間隙變小的目的。用拉刀操作時需將汽封塊固定在臺虎鉗上,而且刮削單程須大于1/2弧段,又有左右之分。拉刀雖有正反之分,終因人工操作、施力不均形成刮削誤差,而拉刀需要勤磨才能鋒利,操作者要勤換才能保證精力充沛,即便如此,也很難達到調(diào)整精度,費事、費力的手工調(diào)整困擾、影響著汽輪機的檢修工期和檢修質(zhì)量。由上文可以看出,間隙偏小汽封的調(diào)整比較簡單、省力,間隙偏大汽封的調(diào)整就困難、費力得多。
4 大膽設(shè)想 初次改革
(1)為提高汽封間隙調(diào)整的效率和精度,減輕操作人員的勞動強度,筆者及同事大膽實施了改革。
(2)筆者及同事設(shè)計用厚40 mm的鋼板車制胎具(胎具如圖4),選用CQ61100型車床加工(此車床的最大回轉(zhuǎn)直徑1000 mm)。
(3)槽道內(nèi)側(cè)加工有一圈(共16個)M10螺紋孔(鉆Φ8.5深35 mm底孔攻絲而成)。
(4)槽道深11 mm,為充分利用材料、減少胎具數(shù)量同時充分考慮強度,胎具正反兩面車槽。
(5)胎具上的放置汽封塊槽道依據(jù)設(shè)備圖紙和現(xiàn)場測量綜合考慮。
(6)經(jīng)過試驗確定槽道外徑比Φ1(見圖6所示)大0.05 mm;槽道內(nèi)徑比Φ2(見圖6所示)小0.05 mm。
(7)車制Φ32Χ3管段,車制Φ20/Φ11Χ3平墊圈,加工壓板(如圖5所示),采用M10Χ70 mm螺栓壓緊壓板。
(8)將胎具安裝到車床卡盤上找正后,將汽封塊裝入槽道,擰上螺栓,放上壓板,壓板的一端壓住汽封塊的側(cè)面(如圖6所示),另一端壓住車制的Φ32Χ3管段,擰緊螺母,就將汽封塊壓緊在槽道內(nèi)。此時就可以對汽封塊進行車削加工。
(9)把同圓周相鄰兩塊汽封偏差控制在0.03~0.06 mm范圍,同時確保汽封塊斷面間的接觸嚴密,保證汽封塊間間隙符合標準,汽封塊之間圓滑過渡、沒有臺階。
5 推廣應(yīng)用
這一工藝先后在安陽電廠、林州電廠、河南省內(nèi)多家電廠進行推廣應(yīng)用。
6 總結(jié)經(jīng)驗 完善工藝
(1)在推廣應(yīng)用的基礎(chǔ)上對本工藝進行了改進采用合并同類項方法,把調(diào)整量相同的汽封塊兒放在一起加工,事先選號編組,對應(yīng)胎具,減少更換胎具次數(shù)。
(2)也可以將整圈(6塊)汽封全部裝入胎具,找偏心后調(diào)整,我們控制偏心精度≤0.03 mm。
(3)汽封塊左右兩側(cè)分別裝入槽道加工時,不僅偏心變化,而且塊與塊之間安裝位置也應(yīng)相應(yīng)改變。否則,會出現(xiàn)汽封塊兩側(cè)掛耳調(diào)整方向相反,造成報廢或返工。因此汽封塊180度換位裝入加工另一側(cè)時要特別注意,防止調(diào)錯。
(4)新更換汽封塊備品由于沒有加工圓周膨脹間隙,6塊無法全部裝入胎具內(nèi),應(yīng)做到先裝入5塊,按調(diào)整量調(diào)好后取出,將剩下的一塊汽封裝入,單獨調(diào)整。
(5)機械化調(diào)汽封工作經(jīng)歷了由單塊調(diào)整、半圈調(diào)整,發(fā)展到整圈調(diào)整,從同心調(diào)整發(fā)展到偏心調(diào)整,快捷、精確的汽封調(diào)整,提高了汽輪機的檢修工藝,為縮短汽封調(diào)整工期、確保汽封調(diào)整質(zhì)量、降低操作人員勞動強度奠定了堅實的基礎(chǔ)。
7 汽封調(diào)整小銑床在電廠中的應(yīng)用
汽封調(diào)整小銑床小巧靈活,操作簡單方便,在大修現(xiàn)場隨時可以加工。該裝置可加工汽封環(huán)兩端不等量間隙值,工件的定位通過光柵尺完成,切削加工量可通過光柵尺顯示讀出,精度可達0.01 mm。每塊汽封環(huán)固定在裝置上可根據(jù)間隙值的大小隨意加工,也可進行單支汽封環(huán)兩側(cè)的不等量加工,加工進刀量自動顯示在光柵尺讀數(shù)盤上。該裝置可隨時測量隨時調(diào)整。該裝置代表目前汽封調(diào)整工藝的最高水平,由于其方便、精度高、勞動強度低的特點,已在電廠中得以普遍采用。汽封調(diào)整胎具作為汽封調(diào)整小銑床的雛形,為小銑床的設(shè)計制造提供了基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的支撐。
參考文獻
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