曹伐柯
【摘要】平禹一礦位于禹州市古城鎮(zhèn)內(nèi),距禹州市區(qū)8km,井田面積11.043km2,開采儲量2300萬噸。礦井主采二1、二3煤層,是一座年核定生產(chǎn)能力100萬噸的礦井。平禹一礦為“三軟煤層,煤體松軟破碎,硬度低,工作面在回采和掘進期間產(chǎn)塵量較大,綜合防塵一直是礦井一通三防管理工作中的難題。二1-13072綜放工作面投產(chǎn)后,正常生產(chǎn)期間工作面及回風巷粉塵飛揚,最高粉塵濃度達到26.5mg/m3,嚴重危害了職工身心健康。
【關鍵詞】平禹一礦;深孔注水技術
中圖分類號:TD1
文獻標識碼:A
文章編號:1006-0278(2015)03-100-01
自2014年以來,我礦在集團、許平煤業(yè)公司和煤電公司的正確領導下,通過不斷摸索、總結(jié)和改進,逐漸形成了一套相對可行的、適合我礦實際情況的煤層深孔注水技術,并與淺孔注水相結(jié)合的方式,成功的應用在我礦二1-13072綜放工作而回采過程中,且取得了較好的效果。
根據(jù)二1-13072綜放工作而實際情況經(jīng)研究討論制定深孔注水方案如下:
在工作而風巷沿煤層傾斜方向施工60m的深孔,鉆孔內(nèi)下入注水管,利用注水泵對上段60m實體煤區(qū)域進行動壓注水。
1鉆具配備:選用ZDY3200S(A)型全液壓坑道鉆機1臺、(Φ73mm二棱鉆桿lOOmm,Φ75Imm鉆頭1個;
2.鉆孔參數(shù):孔徑Φ75mm,孔深50~60m,孔間距8m,傾角一2~-8°(根據(jù)鉆孔位置的煤層傾角和煤厚變化隨時調(diào)整);
3.注水參數(shù):注水方式為注水泵動壓注水,注水壓力5MP單孔注水量35.3m3,注水流量1.2m3/h,單孔注水時間29.4h,注水超前距20m,注水管長度40m(前l(fā)Om為全管,后30m為花管);
4封孔參數(shù):封孔深度16m,封孔工藝為注漿泵動壓封孔。具體步驟如下:
(1)首先在封孔段下端(16m位置處)將棉紗配合聚氨酯封孔液捆扎在注水管上,捆扎棉紗長度不小于0.5m,捆扎好的棉紗呈馬尾狀,捆扎時盡量避免將棉紗捆成一團,防止封不嚴、滲漿;
(2)快速將剩余的注水管下入鉆孔內(nèi)(時間不能超過5分鐘);
(3)啟動風動注漿泵,按照水泥與水1:2的比例將水泥砂漿攪拌均勻,并在水泥砂漿中摻入一定比例的膨脹劑,防止封孔不嚴或水泥砂漿凝固后出現(xiàn)裂隙漏水;
(4)利用注漿泵封孔;
(5)封孔后凝固48小時后,開始注水。
深孔注水封孔示意圖
5.鉆孔布置:
沿工作而風巷距離切眼50m位置布置首個鉆孔,鉆孔采用單排布置,開孔位置距巷道底板不小于l.Om,孔間距8m(前期按照3m、5m、6m、8m、lOm進行了實驗性布置,根據(jù)現(xiàn)場注水情況8米最佳)。
深孔注水鉆孔布置示意圖
6.注水:
(1)注水前使用連接管(Φ19mm/25nmm高壓軟管)將鉆孔內(nèi)的注水管與注水泵連接管連通;
(2)注水孔孔口安裝控制閥、壓力表、泄壓閥以及流量計;
(3)注水時,注水人員觀察并記錄注水量、每小時流量、壓力等數(shù)據(jù)變化情況;
(4)當鉆孔周圍煤壁出現(xiàn)滲漏水現(xiàn)象時,及時關閉控制閥,停止注水,然后再對其它注水孔進行注水,采用“反復循環(huán)多輪”的方法直至單孔注水量達到設計注水量35.3m3(反復循環(huán)多輪即:若一號孔注水因其他原因達不到設計注水量而造成的停止注水,則停止注水24小時后,重新連接一號注孔繼續(xù)注水,直至達到設計注水量方可停止注水;二號孔注水因其它原因達不到設計注水量而造成的停止注水,則停止注水24小時后,重新連接二號注孔繼續(xù)注水,直至達到設計注水量方可停止注水;以此類推,直至所有的注水孔全部達到設計注水量要求)。
為保證煤層深孔注水工作的有序、標準、規(guī)范開展,礦井建立了嚴細的考核和激勵機制。一是實行績效浮動工資機制。在原有崗位工資的框架外,以注水量、鉆孔量、降塵率等指標完成情況為考核依據(jù),對注水工作執(zhí)行計件外專項工資支付,轉(zhuǎn)變了原有的計時考核模式,充分調(diào)動了工作積極性。二是建立聯(lián)合驗收機制。鉆孔施工和注水期間,由當班瓦斯檢查工、采煤隊質(zhì)量驗收員、通風隊施工人員共同聯(lián)合驗收,并出具驗收單據(jù),履行簽字手續(xù),一式二份,分別交由通風隊、安監(jiān)科和采煤隊保管;月底總鉆孔量、總注水量由相關業(yè)務主管科室驗收落實后形成報表,作為當月結(jié)算工資的依據(jù),做到相互監(jiān)督、相互促進。
實踐證明,煤層深孔注水技術與淺孔注水相結(jié)合,符合我礦井下現(xiàn)場實際,在粉塵治理和防止煤壁片幫方而能夠滿足安全生產(chǎn)需要,是一種經(jīng)濟適用的主動措施。該項技術在二1-13072綜采工作而應用后,工作而正常生產(chǎn)期間回風側(cè)粉塵濃度由原來的26.5mg/m3下降至4.14mg/m3(最小值),降塵率達到了70%以上,煤體含水分由原來的1.8%增加至3.4%,增加了1.6個百分點;同時,工作而不再頻繁大而積出現(xiàn)煤壁片幫現(xiàn)象,保證了工作而正常、安全、快速生產(chǎn)。
但由于煤層深孔注水技術在我礦是首次實施,實際施工過程中仍存在很多值得探索研究之處,比如:一是目前的計量只能實現(xiàn)單孔計量,不能多孔同時計量和監(jiān)測,效率不明顯;二是注水水源中摻入活性劑的選擇和比例及與煤質(zhì)之間的關系等,今后我礦將立足自身,進一步不斷探索和研究本煤層注水技術,從措施、標準制定、現(xiàn)場管理和指標考核上逐步規(guī)范,實現(xiàn)本煤層注水技術穩(wěn)步推進。