張冰 趙大鵬
摘 要:本文對解決稀油密封干式煤氣柜提高油泵開停比的方法進(jìn)行了分析,論述了應(yīng)采取的措施。
關(guān)鍵詞:煤氣柜;油泵;改良
1.引言
我公司煤氣柜是2009年開工建設(shè)的,在2010年10月份開始投產(chǎn)使用,為10萬m3干式煤氣柜,設(shè)備是煤氣輸送管中的重要調(diào)峰設(shè)備,穩(wěn)壓設(shè)備,同時也是節(jié)能設(shè)備。
2.干式煤氣柜的工作原理
曼型干式煤氣柜主要有多邊型的柱狀外筒、沿筒內(nèi)壁上下移動的活塞及柜底板組成。煤氣貯存于活塞的下部, 靠活塞上下移動來改變煤氣柜的貯氣容量。煤氣柜的密封, 靠安裝在活塞上的油溝和側(cè)板之間的間隙充滿密封油, 密封油下流量的大小由滑板和滑塊控制, 使其油壓與活塞下部貯氣壓力相平衡而進(jìn)行密封。油從側(cè)壁頂部的溢流孔沿著側(cè)板內(nèi)壁流到活塞油溝中, 自動保持密封部位的油壓平衡。
3.干式煤氣柜在運(yùn)行中出現(xiàn)的主要問題
經(jīng)過對油品化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)油品各項(xiàng)指標(biāo)均產(chǎn)生變化,不滿足氣柜使用,化驗(yàn)參數(shù)如下:
從上述分析結(jié)果來看,水分超標(biāo),破乳化不合格,運(yùn)動粘度、閃點(diǎn)都有不同程度的下降。并根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)的進(jìn)行分析,分析結(jié)果如下:
(1)從采樣的在用油外觀看:顏色呈褐色,表明油品已經(jīng)氧化。從氣味判斷,油品有刺激性臭味,表明油品被氧化或由有害氣體導(dǎo)致油品氧化變質(zhì)。
(2)從分析結(jié)果看:由于氣柜密封油用于循環(huán)系統(tǒng),在使用中不可避免的要和冷卻水、蒸汽甚至有害氣體接觸。隨著時間的增長,油品的氧化、酸值的增加及硫化氫、焦油、奈等有害物質(zhì)的混入都會使油品的乳化性變差。因此,焦?fàn)t煤氣中的硫化氫、焦油、奈和氣柜密封油發(fā)生氧化反應(yīng)是造成破乳化不合格的主要原因,也是粘度運(yùn)動粘度變小的重要原因,洗奈餾分?jǐn)y帶的輕組分的混入,是閃點(diǎn)下降主要原因。
4.HCOI型氣柜密封油改質(zhì)劑出廠指標(biāo)
氣柜密封油改質(zhì)劑含有增粘、抗乳、絮凝、助溶、防銹等添加劑,屬定制化產(chǎn)品,針對甲方在用氣柜密封油樣品,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室的系列篩選及優(yōu)化,最終確定HCOI型密封油改質(zhì)劑的體系組成,按一定比例添加入后,油品性能得到明顯改善,可以滿足繼續(xù)使用的要求。其出廠指標(biāo)具體如下(見表1):
在用油品實(shí)測結(jié)果
2012年10月8日對沈陽煤氣焦?fàn)t煤氣柜在用密封油樣分析數(shù)據(jù)及分析帶來的安全隱患:
(1)油品的油水分離性變差不僅是泵的啟動次數(shù)增加,而且密封性也變差。則在用氣柜密封油的循環(huán)量增大,損耗會隨之增加。
(2)粘度變小其一表明油膜變薄,嚴(yán)重時甚至形不成油膜,容易造成煤氣泄露,誘發(fā)安全隱患。其二在用密封油粘度偏小會導(dǎo)致沉降分水時間相應(yīng)減少,使密封油在有限的時間內(nèi)經(jīng)過油水分離器時不能及時分離排出水分,極易造成在用氣柜密封油帶水運(yùn)行。
我們對在用油樣進(jìn)行了加入改質(zhì)劑的試驗(yàn),按照柜中80噸氣柜油加入20噸改質(zhì)劑的比例,即加入20%改質(zhì)劑,改質(zhì)前后指標(biāo)對比:
從表中數(shù)據(jù)看,改質(zhì)后破乳化性能、粘度都有非常好的改善,性能得到很大的提升,能很好的滿足氣柜安全運(yùn)行的需求。
5.結(jié)論
由于改質(zhì)劑與氣柜密封油完全互溶,將改質(zhì)劑直接加入泵房氣柜油水分離器的油箱,經(jīng)一段時間泵自行循環(huán),即可達(dá)到改質(zhì)效果。鑒于目前天氣逐漸變涼,晝夜溫差變大的實(shí)際情況,如果條件允許,請啟動柜底油溝的伴熱設(shè)施,讓溫度保持在15℃以上,使改質(zhì)劑盡快與在用油混溶,確保改質(zhì)效果盡快顯現(xiàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]王芷芳,齊剛.濕式煤氣柜的腐蝕與防護(hù)[J].煤氣與熱力,1995(01)