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搗固焦在天鋼3200m3高爐上的應用

2015-10-23 09:12:34劉大為吳敬英
天津冶金 2015年1期
關(guān)鍵詞:焦比爐缸透氣性

徐 巍,劉大為,吳敬英

(天津鋼鐵集團有限公司,天津300301)

1 引言

近年來,隨著煉焦肥煤資源日益匱乏,提高搗固焦比例有利于擴大煉焦煤資源,降低煉焦生產(chǎn)配煤成本。面對成本壓力,提高配加價格較低的搗固焦比例有利于降低生鐵成本[1]。天鋼3200 m3高爐有效容積3200 m3,2006年5月投產(chǎn),主要工藝技術(shù)和裝備處于國內(nèi)先進水平。近年來,由于優(yōu)質(zhì)煉焦煤的資源非常短缺,焦炭質(zhì)量也呈現(xiàn)下降趨勢,對高爐穩(wěn)定產(chǎn)生較大影響。為了保證高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,降低高爐煉鐵成本,天鋼開始嘗試搗固焦。但是,搗固焦在大高爐應用的案例不多,在高爐冶煉過程中的方法有待探索。搗固焦是盲腸氣孔,呈扁平狀,密度大,在高爐內(nèi)反應性差,發(fā)熱量低、產(chǎn)生CO少,使鐵礦石間接還原度降低[2]。寶鋼和歐洲的一些高爐使用搗固焦,出現(xiàn)焦比和煉鐵工序能耗升高10%~15%、產(chǎn)量降低現(xiàn)象[2]。在使用搗固焦冶煉過程中,開始研究搗固焦的使用特點,以及搗固焦對高爐的影響,并探索出了相應的操作制度。

2 搗固焦的主要特點

焦炭質(zhì)量是高爐冶煉穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),從料線到風口,平均粒度減小20%~40%。在塊狀帶,粒度無明顯變化,在軟熔帶由于發(fā)生碳溶反應,粒度有很大的變化。因此,高爐冶煉對焦炭的質(zhì)量要求最重要的一點就是要保證焦炭的強度,特別是大型高爐,料柱高,對焦炭的強度要求更高[3],減緩焦炭在高爐內(nèi)下降過程受到的摩擦和沖擊,以保證焦炭料柱骨架作用。搗固焦通過搗固壓實提高裝煤密度,其裝煤密度可達到0.95~1.15 t/m3(頂裝煉焦的裝煤密度只有0.7 t/m3左右),隨著裝煤密度的提高,焦炭的質(zhì)量得到改善。在同樣的配煤條件下,搗固焦比頂裝焦反應后強度要高3%~5%。搗固焦與頂裝焦相比,搗固焦的M40和M10較好,有利于提高塊狀帶的透氣性,改善爐況的順行程度。搗固焦的反應性低,熱強度優(yōu)于頂裝焦,有利于降低碳的溶損反應程度,減輕高爐爐腹以下部位焦炭的粉化,也有利于高爐強化冶煉。因此,從焦炭強度上來說,搗固焦可以滿足大型高爐冶煉要求。

3 天鋼搗固焦的主要參數(shù)

天鋼高爐所使用的焦炭全部為外購焦,表1中所列參數(shù)為2014年天鋼高爐使用各種焦炭強度和反應性等參數(shù)的平均值。從表1中可以看出,搗固焦的冷強度和熱強度指標明顯優(yōu)于頂裝濕熄焦,與干熄焦接近。從搗固焦的熱強度和冷強度等指標上看,提高搗固焦的比例取代頂裝濕熄焦,有利于改善高爐的透氣性,有利于高爐的順行。

表1 2014年天鋼3200m3高爐用焦炭的技術(shù)參數(shù)

表2中所列參數(shù)為2014年天鋼高爐使用各種焦炭化學成分的平均值。從表中可以看出,搗固焦的固定碳略高于頂裝濕熄焦,水分低于頂裝濕熄焦,但高于干熄焦。頂裝濕熄焦的水分含量高波動大,搗固焦的水分低波動小。

表2 2014年天鋼高爐用焦炭的化學成分

4 天鋼高爐搗固焦冶煉的特點及制度調(diào)整

通過對搗固焦冶煉過程的逐漸摸索,基本掌握了搗固焦的冶煉特點:高爐的透氣性提高,高爐順行狀況改善,爐頂溫度高,邊緣氣流易發(fā)展等。主要是搗固焦反應性低導致礦焦比降低,高爐透氣性改善,容易接受大風量所致。根據(jù)搗固焦冶煉的特點對高爐的各項制度做出了有針對性地調(diào)整。

4.1 布料制度的調(diào)整

搗固焦的冷強度較好,有利于降低焦炭在塊狀帶的壓差,透氣性增加,容易接受大風量,邊緣氣流易發(fā)展。在操作中主要表現(xiàn)為爐身下部壁體活躍,渣皮脫落頻繁。布料制度調(diào)整以開放中心氣流,抑制邊緣為主,穩(wěn)定煤氣分布,提高煤氣利用率。礦圈由33322調(diào)整為43322,抑制邊緣氣流,吹透中心,提高爐缸活躍性。隨著透氣性的提高,根據(jù)爐況逐步收焦圈以提高煤氣利用率,焦圈由19圈逐步收到18圈。并增加比重和焦炭負荷,促進高爐內(nèi)煤氣流的合理分布,為高爐的穩(wěn)定順行創(chuàng)造有利條件。批重由75 t逐步增加到80 t,焦炭負荷由4.68逐步增加到5.0。

4.2 送風制度的調(diào)整

搗鼓焦熱強度較好,反應性低,焦炭在高爐下部粒度保持較好,容易接受風量,有利于強化冶煉,允許使用較高的鼓風動能。送風制度的調(diào)整,以保證中心氣流,活躍爐缸,為初始煤氣流的合理分配創(chuàng)造條件。風口面積從0.4206 m2逐步縮小到0.4108 m2,風動能逐漸提高到 14000 kg·m/s,風量提高到6100 m3/min。為了保證高爐中心氣流穩(wěn)定通暢,逐步縮小風口面積。如圖1所示,風口面積縮小后,壓差逐步降低。

4.3 造渣制度的調(diào)整

造渣制度是高爐冶煉主要操作制度之一,爐渣制度直接決定高爐鐵水質(zhì)量和溫度等關(guān)鍵因素。爐渣流動性是高爐順行的主要影響因素之一。因此,造渣制度的調(diào)整要充分考慮到爐渣的流動性及其脫硫能力。搗固焦含硫量不高,平均在0.52。爐渣堿度由(1.18±0.03)調(diào)整為(1.15±0.03),含硫量平均0.83。生產(chǎn)實際情況說明,滿足脫硫要求且爐渣流動性較好,軟熔帶透液性增強,有利于爐況順行。

4.4 熱制度的調(diào)整

爐缸熱制度是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。搗鼓焦的冶金性能比頂裝濕熄焦好,有利于保持爐缸充足的熱量需求。但天鋼原料質(zhì)量波動較大,為了保證高爐的生產(chǎn)安全,爐缸熱量維持較高水平。物理熱控制在1500~1510℃,生鐵含硅量在0.4%~0.5%。在高爐操作上,爐缸熱制度以物理熱作為主要控制目標。提高搗鼓焦比例后,物理熱與平均值均在1500℃以上,[Si]在0.45左右,說明天鋼使用的搗鼓焦有利于保證爐缸充沛熱量。

5 應用效果

5.1 煤氣利用率的改善

如圖2所示,在使用搗固焦的過程中,通過上下部調(diào)劑等制度的調(diào)整,煤氣利用率從5月到8月逐步提高,透氣阻力指數(shù)亦呈下降趨勢。2、3月份高爐燒結(jié)礦質(zhì)量出現(xiàn)惡化,煤氣利用平均值較低。通過天鋼高爐搗鼓焦冶煉的操作實踐,證明使用質(zhì)量滿足高爐要求的搗固焦,對改善煤氣利用率是有利的。但在使用過程中,要根據(jù)高爐實際爐況,進行合理的制度調(diào)整。

5.2 高爐生產(chǎn)指標

高爐冶煉生產(chǎn)表明,2014年3月?lián)v固焦配比由15%提高至45%。高爐燃料平均為522 kg/tFe。焦比平均在350 kg/tFe,8月份中旬至今為345 kg/tFe。從表3中可以看出,在搗固焦提高過程中,燃料比變化不大,呈下降趨勢,焦比下降較明顯。因此,搗固焦在改善高爐透氣性方面有明顯作用。

表3 天鋼3200 m3高爐2014-01—08期間部分指標

5.3 經(jīng)濟效益分析

從3月到10月,搗固焦代替濕熄焦節(jié)約費用約為41.75元/t,累計消耗焦炭約600萬t,從3月到10月節(jié)約費用41.75元×600萬t×30%=751.5萬元,年綜合經(jīng)濟效益約1100萬元。

6 結(jié)論

天鋼3200 m3搗固焦的應用取得了成功,且摸索出了相應的操作制度,對國內(nèi)大型高爐使用搗固焦冶煉提供了應用實例。使用質(zhì)量合格的搗固焦,對降低高爐透氣性,強化冶煉有明顯作用。天鋼高爐使用搗鼓焦代替部分頂裝焦進行高爐冶煉,達到了生產(chǎn)經(jīng)濟指標,取得了顯著的經(jīng)濟效益。

[1]張雙龍.大容積高爐用搗固焦的研究與應用 [J].燃料與化工,2011,42(4):29-30.

[2]王維興. 高爐煉鐵對焦炭質(zhì)量的要求及對搗鼓焦的評價[C]//2011年搗鼓焦技術(shù)、搗鼓焦質(zhì)量與高爐冶煉關(guān)系學術(shù)研討會論文集.北京:中國金屬學會,2011:1-4.

[3]王戈.攀鋼高爐搗固焦冶煉生產(chǎn)實踐 [J].四川冶金,2010,32(3):28-30.

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