改造者:林 俐
四連鑄純水系統(tǒng)現(xiàn)狀及其優(yōu)化方案
改造者:林 俐
前言:四連鑄循環(huán)水于2006年投運(yùn),出于節(jié)約用地及節(jié)能考慮,采用蒸發(fā)冷器作為純水系統(tǒng)冷卻設(shè)備,投資費(fèi)用約為400萬(wàn)元,四臺(tái)空冷器的總設(shè)計(jì)處理能力為1420m3/h,設(shè)計(jì)純水出蒸發(fā)空冷器溫度應(yīng)≤38℃,而現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際處理水量?jī)H為1000m3/h,盡管如此,在夏季高溫季節(jié)時(shí),四連鑄純水出水溫度經(jīng)常超標(biāo),從而影響連鑄機(jī)的拉速,需要優(yōu)化。
四連鑄純水系統(tǒng)現(xiàn)有工藝流程
圖1為四連鑄現(xiàn)有的純水系統(tǒng)工藝流程圖,現(xiàn)有的密閉純水系統(tǒng)冷卻方式主要是依靠表面蒸發(fā)式空氣冷卻器,經(jīng)過(guò)蒸發(fā)空冷器冷卻后的水由結(jié)晶器泵供結(jié)晶器使用,回水經(jīng)過(guò)管道過(guò)濾器后進(jìn)入蒸發(fā)空冷器進(jìn)行冷卻,氮封罐主要是給系統(tǒng)穩(wěn)壓、補(bǔ)水??绽淦鞯睦鋮s水主要來(lái)自于蒸發(fā)式空冷器自循環(huán)水、設(shè)備間接冷卻水和雜用水泵。
現(xiàn)有系統(tǒng)存在問(wèn)題
圖1 四連鑄純水系統(tǒng)工藝流程圖
圖2 2010年至2014年四連鑄純水送水溫度超標(biāo)次數(shù)
夏季送水溫度經(jīng)常超標(biāo)
由于蒸發(fā)空冷器的換熱管束在運(yùn)行和停運(yùn)過(guò)程中存在干濕交替的情況,換熱管束在外部冷卻水停運(yùn)后,殘留于管束外表面的水份易于蒸發(fā),水中鈣鎂離子將結(jié)晶析出留在管束表面,時(shí)間一長(zhǎng),管束表面形成一層厚厚的垢,影響換熱效果。自2010年以來(lái),每年夏季,結(jié)晶器冷卻水送水溫度經(jīng)常超過(guò)38℃,最高接近40℃,極大影響了連鑄機(jī)拉速,進(jìn)而影響四號(hào)連鑄機(jī)的正常生產(chǎn)。
圖2為2010年至2014年期間四連鑄純水系統(tǒng)送水溫度超過(guò)38℃的次數(shù)統(tǒng)計(jì),從圖中可以看出,2010年純水系統(tǒng)送水溫度超過(guò)38℃的次數(shù)高達(dá)24次,為緩解這個(gè)問(wèn)題,水處理分廠于次年對(duì)蒸發(fā)空冷器進(jìn)行了改造,改造有二:1.于空冷器內(nèi)部增加一路間接冷卻水冷卻;2.于空冷器內(nèi)部增加一路雜用水冷卻。經(jīng)過(guò)改造后,純水送水溫度超標(biāo)次數(shù)有所減少,但由于空冷器的冷卻效果受環(huán)境溫度影響較大,在2013年夏季高溫情況下,超標(biāo)次數(shù)仍然達(dá)到15次,2014年由于氣溫下降,超標(biāo)次數(shù)有所減少,共超標(biāo)5次。每年最高送水溫度見表1。
表1 四連鑄純水系統(tǒng)每年最高送水溫度
影響四號(hào)連鑄機(jī)的平均拉速
四連鑄純水系統(tǒng)是為四號(hào)連鑄機(jī)的結(jié)晶器冷卻供水,連鑄生產(chǎn)對(duì)純水水溫有一定的要求:設(shè)計(jì)值純水送水水溫〈38℃,是連鑄結(jié)晶器的極限水溫度,連鑄澆鑄時(shí)最佳水溫在35℃左右。此水溫?zé)o論是對(duì)連鑄板坯生產(chǎn)的拉速還是板坯的生產(chǎn)質(zhì)量,都是最佳水溫。而當(dāng)送水溫度超過(guò)38℃時(shí),極易導(dǎo)致連鑄機(jī)不能按正常的拉速進(jìn)行生產(chǎn),甚至造成連鑄機(jī)漏鋼、窩坯等重大生產(chǎn)事故,2008年2月27日中午11:30左右,4#連鑄機(jī)曾發(fā)生過(guò)一起漏鋼、窩坯的事件,事件發(fā)生是由多方面原因造成,其中一個(gè)原因與水處理純水送水溫度過(guò)高有關(guān),造成四號(hào)連鑄機(jī)停產(chǎn)。表二為連鑄方提供的2014年與2013年板坯平均拉速同比下降的百分比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
表2 四連鑄純水系統(tǒng)每年最高送水溫度
從表2可以看出2013年由于氣溫偏高,整體平均拉速要低于2014年的平均拉速,從而影響生產(chǎn)效率。根據(jù)公式:產(chǎn)量=密度*體積=結(jié)晶器截面積*時(shí)間*拉速,在結(jié)晶器密度不變的情況下,在相同時(shí)間內(nèi),拉速直接影響產(chǎn)量的多少,若拉速?gòu)?.1m/min降到1.06m/min,產(chǎn)量將降低4%,因此在拉速降低的情況下,將大大影響生產(chǎn)效率。
圖3 四連鑄純水系統(tǒng)優(yōu)化后工藝流程圖
表3 2014年1月-9月二連鑄與四連鑄純水最高送水溫度比較
為解決夏季純水系統(tǒng)送水溫度高的問(wèn)題,建議將現(xiàn)有的蒸發(fā)空冷器冷卻方式改為板式換熱器冷卻方式,將原來(lái)的四臺(tái)蒸發(fā)空冷器改為3臺(tái)板式換熱器,總處理水量為1600m3/h,具體工藝流程圖詳見圖三,新增兩座冷卻塔、三臺(tái)二冷水泵、三臺(tái)板式換熱器及部分加藥裝置。冷卻完結(jié)晶器的水通過(guò)現(xiàn)有的管道式過(guò)濾器后進(jìn)入板式換熱器,與由二冷水泵送來(lái)的水在板式換熱器內(nèi)對(duì)流,實(shí)現(xiàn)熱交換從而達(dá)到降低水溫的效果。
蒸發(fā)式空冷器是將管式換熱器置于塔內(nèi),通過(guò)流通的空氣、噴淋水與循環(huán)水的熱交換保證降溫效果;板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一種新型高效換熱器,各種板片之間形成薄矩形通道,通過(guò)半片進(jìn)行熱量交換。
冷卻介質(zhì)方面比較
蒸發(fā)空冷器是以空氣為主的冷卻介質(zhì),受環(huán)境溫度和空氣濕度的影響較大,水溫難控制;而板式換熱器是以水作為冷卻介質(zhì),冷卻能力強(qiáng),供水水溫穩(wěn)定。兩種冷卻介質(zhì)的熱容比相差較大,空氣的熱容比遠(yuǎn)小于水的熱容比,所以水的冷卻能力要強(qiáng)于空氣,且空氣冷卻效果易受環(huán)境的制約,尤其在高溫季節(jié),蒸發(fā)空冷器冷卻效果不佳,而板式換熱器則無(wú)此問(wèn)題。
設(shè)備檢修方面比較
四連鑄純水系統(tǒng)空冷器由于全部投入至今無(wú)法停運(yùn)隔離檢修,即使具備檢修時(shí)間,檢修仍然較難實(shí)施,比如更換空冷器內(nèi)部填料需將風(fēng)機(jī)和玻璃鋼風(fēng)筒全部吊出,施工難度大??绽淦縻~管一旦破損,首先由于臺(tái)數(shù)較多泄漏點(diǎn)查找困難,其次由于運(yùn)行一段時(shí)間后空冷器玻璃鋼底部螺栓已銹蝕,即使找到泄漏的銅管仍無(wú)法進(jìn)行更換,必須將整臺(tái)空冷器設(shè)備拆除后才能更換,無(wú)法對(duì)空冷器局部進(jìn)行更換,即無(wú)法實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銅管檢修維護(hù)。板式換熱器則非常方便,不存在以上問(wèn)題,單臺(tái)隔離后即可檢查檢修。
清洗維護(hù)方面比較
蒸發(fā)空冷器噴淋水納入凈環(huán)系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行水質(zhì)管理后,一旦發(fā)生管束結(jié)垢問(wèn)題將無(wú)法進(jìn)行單臺(tái)清洗處理,必須和清循環(huán)大系統(tǒng)串聯(lián)做化學(xué)清洗,系統(tǒng)清洗費(fèi)用較高,且對(duì)空冷器局部清洗效果有限,長(zhǎng)期影響冷卻效果。板換二冷水側(cè)基本不會(huì)有結(jié)垢問(wèn)題,無(wú)需清洗;即使運(yùn)行至爐役后期出現(xiàn)輕微結(jié)垢,也可單臺(tái)隔離清洗,非常方便,且不會(huì)影響冷卻效果。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況比較
二連鑄純水系統(tǒng)與四連鑄純水系統(tǒng)擁有相類似的工況,純水系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理水量與四連鑄相近,但二連鑄循環(huán)水用板式換熱器作為冷卻設(shè)備,自從1997年投產(chǎn)至今,使用情況一直良好,即使在2014年高溫季節(jié),純水系統(tǒng)的最高送水溫度也維持在37℃左右。表四為2014年1月到9月二連鑄與四連鑄純水最高送水溫度的比較,可見二連鑄板換冷卻效果要優(yōu)于四連鑄的蒸發(fā)空冷器,夏季尤為明顯。
四連鑄純水系統(tǒng)夏季送水溫度超標(biāo)會(huì)影響連鑄坯生產(chǎn)的拉速,而從板式換熱器和蒸發(fā)空冷器在水處理分廠的實(shí)際應(yīng)用情況看,板式換熱器的優(yōu)勢(shì)更為明顯,故建議對(duì)四連鑄現(xiàn)有的純水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,將蒸發(fā)式空冷器改為版式換熱器。
10.3969/j.issn.1001-8972.2015.09.031