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原料加氫預(yù)處理對(duì)催化裝置的影響

2015-12-21 01:26李霞周石磊中科廣東煉化有限公司廣東湛江524002
化工管理 2015年14期
關(guān)鍵詞:蠟油原料油硫含量

李霞 周石磊(中科(廣東)煉化有限公司,廣東 湛江 524002)

催化裂化工藝因其原料適應(yīng)性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好等特點(diǎn),在煉油廠二次加工過(guò)程占有重要位置。由于公司原油的高硫化和重油輕質(zhì)化的加工策略,催化裂化原料油有高硫化和重質(zhì)化的趨勢(shì),原料重質(zhì)化后殘?zhí)?、氮含量和金屬含量高,產(chǎn)品分布和產(chǎn)品質(zhì)量變差。

為了確保汽油調(diào)合后硫含量達(dá)到國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)要求,需要改善催化裝置原料性質(zhì),重要途徑是引入經(jīng)蠟油加氫裝置加氫處理后的低硫蠟油作催化原料,促進(jìn)汽油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí),改善催化裝置的生產(chǎn)操作。

1 催化原料油的加氫預(yù)處理

原料的族組成通常以烷烴、環(huán)烷烴和芳烴含量表示,石蠟基原料的催化裂化性能好,芳香基原料則相對(duì)較難裂化,易生焦。原料油中堿性氮化物在催化裂化過(guò)程中與裂化催化劑的活性相互作用,降低催化劑活性,降低裂化反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率。重餾分油和焦化蠟油中稠環(huán)芳烴和氮化物含量高,裂解性能差。富含稠環(huán)芳烴和氮化物的重餾分油,經(jīng)加氫預(yù)處理后,使大部分稠環(huán)芳烴轉(zhuǎn)化為較易裂化的環(huán)烷烴、降低原料氮含量,提高原料的可裂化性,顯著改善催化裝置的運(yùn)行性能[1]。

1.1 蠟油加氫的原料油及精制蠟油的性質(zhì)

一催化所使用的精制蠟油來(lái)自蠟油加氫裝置。該裝置的原料油性質(zhì)見(jiàn)表2-1,精制蠟油性質(zhì)見(jiàn)表2-2。

從表中數(shù)據(jù)可以看出,原料油經(jīng)加氫處理后,精制蠟油性質(zhì)均優(yōu)于催化原料指標(biāo)的要求,精制蠟油的硫含量平均值為0.148%,殘?zhí)科骄禐?.34%,密度平均值為885.2kg/m3。

表2-1 蠟油加氫的原料性質(zhì)

表2-2 精制蠟油的性質(zhì)[2]

1.2 精制蠟油的硫含量

精制蠟油硫含量見(jiàn)圖2-1,由圖可以看出,精制蠟油硫含量在0.1%-0.25%,可為一催化和二催化裝置提供低硫原料。

2 催化原料加氫預(yù)處理對(duì)催化裝置的影響

2.1 對(duì)裝置原料性質(zhì)及生產(chǎn)操作的影響

2.1.1 配煉精制蠟油后,一催化原料油性質(zhì)情況

一催化裝置于2009年12月13日開(kāi)始配煉蠟油加氫的精制蠟油。2010年一季度,一催化進(jìn)料中精制蠟油占80.6%,蒸餾蠟油催化料占15%,改質(zhì)油占4.4%。配煉前后原料油性質(zhì)見(jiàn)表3-1。

表3-1 一催化原料油性質(zhì)

2.1.2 配煉精制蠟油后,對(duì)生產(chǎn)操作的影響

由表3-1可以看出,一催化配煉精制蠟油后,催化進(jìn)料性質(zhì)明顯改善,原料中密度、殘?zhí)亢涂偨饘俸肯陆?,硫含量由配煉前?.665%下降至0.253%。

配煉蠟油加氫油后,催化進(jìn)料密度和殘?zhí)肯陆?,一催化的回?zé)捰吞岣吡?m3/h,而再生器密相床溫度下降約2-5℃,表明配煉精制蠟油后混合原料性質(zhì)較好,再生器燒焦負(fù)荷下降,使反應(yīng)再生系統(tǒng)的操作得到優(yōu)化,有利于提高裝置處理量。

2.2 配煉精制蠟油后,對(duì)產(chǎn)品分布的影響

一催化裝置于2010年4月12日至14日進(jìn)行配煉精制蠟油的生產(chǎn)標(biāo)定。產(chǎn)品分布配煉精制蠟油后,改善了催化進(jìn)料性質(zhì),產(chǎn)品分布理想,汽油收率提高了1.64個(gè)百分點(diǎn),輕油收率和總液收分別提高了1.79和2.17個(gè)百分點(diǎn),油漿收率下降了1.37個(gè)百分點(diǎn)。

2.3 配煉精制蠟油后,對(duì)催化汽油硫含量的影響

一催化裝置于2010年4月12日至14日進(jìn)行配煉精制蠟油的生產(chǎn)標(biāo)定。產(chǎn)品硫含量情況見(jiàn)表3-2。從表3-2可以看出,配煉精制蠟油后,汽油硫含量隨原料硫含量下降而下降,汽油硫含量由380PPm下降至50PPm,汽油硫含量低于150PPm,汽油硫含量滿足汽油質(zhì)量升級(jí)要求。

表3-2 一催化標(biāo)定期間產(chǎn)品硫含量,m%

一催化裝置于2009年12月13日開(kāi)始配煉蠟油加氫的精制蠟油,表3-5是配煉前后催化汽油硫含量與原料硫含量對(duì)比表,由表3-3可以看出,催化汽油硫含量與原料油加氫深度有關(guān),全煉蒸餾直餾蠟油時(shí),催化汽油硫含量約為催化原料的1/12-1/17,加工精制蠟油時(shí),催化汽油硫含量約為催化原料的1/25-1/35。

表3-3 催化原料加氫深度與汽油硫含量的對(duì)比[3]

3 優(yōu)化操作建議

3.1 蠟油加氫的脫硫深度可依據(jù)催化汽油硫含量和汽油調(diào)合出廠的硫含量而確定,只要確保出廠汽油硫含量滿足當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)要求即可,避免質(zhì)量過(guò)剩;降低蠟油加氫的脫硫深度可降低氫耗和延長(zhǎng)催化劑的使用壽命。建議催化進(jìn)料硫含量控制在0.2%-0.4%。

3.2 優(yōu)化催化原料配置,二催化停配焦化蠟油,降低催化進(jìn)料總氮和殘?zhí)?,改善催化進(jìn)料性質(zhì)。

3.3 目前,蠟油加氫熱出料約占該裝置產(chǎn)品蠟油的55%,應(yīng)優(yōu)化操作和技術(shù)改造,提高催化與蠟油加氫熱聯(lián)合的程度。

4 結(jié)語(yǔ)

4.1 催化原料油經(jīng)加氫處理后,催化進(jìn)料硫含量大幅下降,一催化原料硫含量由0.5%-1.0%降至0.15%-0.3%;一催汽油硫含量由400μg/g-800μg/g下降至40μg/g-100μg/g,硫含量滿足國(guó)III汽油的質(zhì)量要求。

4.2 催化汽油硫含量與原料油加氫深度有關(guān),全煉蒸餾直餾蠟油時(shí),催化汽油硫含量約為催化原料的1/12-1/17,加工精制蠟油時(shí),催化汽油硫含量約為催化原料的1/25-1/35。

4.3 催化原料油經(jīng)加氫處理后,改善了催化進(jìn)料性質(zhì)和催化產(chǎn)品分布。生產(chǎn)標(biāo)定數(shù)據(jù)表明,汽油收率提高了1.64個(gè)百分點(diǎn),總液收提高了2.17個(gè)百分點(diǎn),油漿收率下降了1.37個(gè)百分點(diǎn)。

4.4 催化原料油經(jīng)加氫處理后,一催化的回?zé)捰吞岣吡?m3/h,再生器密相床溫度下降約2-5℃,再生器燒焦負(fù)荷下降,使反應(yīng)再生系統(tǒng)的操作得到優(yōu)化,有利于提高裝置處理量。

[1]王強(qiáng),劉漢榮等.催化裂化技術(shù)問(wèn)答.2003.2-8.

[2]參考蠟油加氫裝置原料產(chǎn)品采樣分析臺(tái)帳.

[3]參考一催化裝置原料產(chǎn)品采樣分析臺(tái)帳.

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