崔豪杰 姜騰飛(煙臺巨力精細(xì)化工股份有限公司,山東 萊陽 265202)
本公司二期系統(tǒng)開車運(yùn)行一段時間以后,CO產(chǎn)品氣中的CO2含量經(jīng)常超過CO產(chǎn)品氣工藝指標(biāo)中規(guī)定的CO2≤0.1%,指標(biāo)超標(biāo)頻率超過40%,增加了后工序的原料消耗和副反應(yīng)物的生成,增大了生產(chǎn)成本和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
變壓吸附一段(PSA-Ⅰ)裝填的吸附劑是活性Al2O3、硅膠,主要作用是除去原料氣中大部分的CO2,降至ppm級,防止CO2進(jìn)入變壓吸附二段影響CO產(chǎn)品氣的純度,故一段出口尾氣中的CO2含量很低。
變壓吸附二段(PSA-Ⅱ)中的吸附劑為北大先鋒生產(chǎn)的高效CO吸附劑專用銅吸附劑PU-1,其主要成分為CU+1,具有很強(qiáng)的還原性,極易被氧氣氧化而失活,故在變壓吸附二段之前加一個除氧塔。水煤氣中氧氣的控制指標(biāo)為≤0.4%,變壓吸附一段出口尾氣中的氧氣含量應(yīng)該在0.2%-0.4%之間。氧氣在除氧塔內(nèi)會和原料氣中的CO反應(yīng)生成CO2,氧氣的含量與CO2的濃度呈正比,故推斷為水煤氣中的氧氣含量高,造成CO產(chǎn)品氣中的CO2超標(biāo)。
想徹底解決CO2超標(biāo)的問題,必須在變壓吸附一段前增加一個除氧裝置,經(jīng)與除氧劑廠家華爍科技股份有限公司(原湖北省化學(xué)研究院)商討,同時考慮水煤氣中有機(jī)硫?qū)ιa(chǎn)的影響,決定在變壓吸附一段前增加一套水解脫硫裝置。
2.2.1 需處理氣體的氣量及硫含量
水煤氣氣量:16000Nm3/h,操作壓力:0.8MPa,H2S含量:30mg/m3,有機(jī)硫:5-20mg/m3
除氧劑廠家結(jié)合除氧和水解脫硫兩方面考慮,推薦使用DJ-1多功能凈化劑,其主要特點(diǎn)是在高硫條件下對氧及有機(jī)硫有較高的脫除(轉(zhuǎn)化率),可用于水煤氣、焦?fàn)t氣及各種化工原料氣中氧及有機(jī)硫的脫除(轉(zhuǎn)化)。
2.2.2 反應(yīng)原理及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
反應(yīng)原理:COS+H2O=H2S+CO2O2+2H2=2H2OCS2+2H2O=2H2S+CO2O2+2CO=2CO2
實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo):COS轉(zhuǎn)化率≥理論轉(zhuǎn)化率的90%CS2轉(zhuǎn)化率≥理論轉(zhuǎn)化率的85%O2的脫除率>90%HCN轉(zhuǎn)化率>80%抗壓碎強(qiáng)度≥25N/顆
2.2.3 脫油劑的選擇
由于需除氧和水解的水煤氣是活塞式壓縮機(jī)壓縮后直接送入系統(tǒng)內(nèi),為防止壓縮機(jī)帶出的油水在凈化劑上碳化,使凈化劑失活,廠家建議在水解系統(tǒng)入口處增加一臺除油塔,裝填TY-1脫油劑;廠家根據(jù)計(jì)算推薦:多功能凈化劑DJ-1裝填16m3,脫油劑TY-1裝填22m3。
流程簡述:由水煤氣壓縮機(jī)來的水煤氣經(jīng)除油塔除掉油水后,進(jìn)入熱交換器B/A與水解塔出來的150℃熱氣換熱,升溫至110℃,然后進(jìn)入加熱器用中壓蒸汽加熱至150℃,再進(jìn)入水解塔除氧和水解,水解塔出口的150℃熱氣經(jīng)熱交換器A/B換熱后降溫到70℃,最后經(jīng)冷卻器冷卻,冷卻到40℃后送到變壓吸附一段。
DJ-1使用前為氧化態(tài),需經(jīng)含硫氣體活化后才具有活性,CS2在催化劑表面轉(zhuǎn)化為H2S,催化劑同H2S反應(yīng),由氧化態(tài)變?yōu)榱蚧瘧B(tài),從而DJ-1多功能凈化劑具有了高活性。
硫化反應(yīng)原理:CS2+4H2→2H2S+CH4MO+H2S→MS+H2O(MO代表金屬氧化物)
本次硫化為放空硫化法,硫化時應(yīng)經(jīng)常排放進(jìn)氣中冷凝水,要求原料氣中H2含量應(yīng)≥25%。
除油塔每2-4小時進(jìn)行一次排污,保證脫油劑的使用壽命。水解塔入口溫度控制在120-160℃,水解塔床層及出口溫度控制在130-180℃。每班兩次對水解塔出口水煤氣中的H2S含量進(jìn)行檢測,控制指標(biāo)小于230mg/m3(變壓吸附一段設(shè)計(jì)要求H2S≤230mg/m3)。
在二期系統(tǒng)啟用水解脫硫后,解決了原料氣中氧含量過高的問題。從運(yùn)行情況了解到,水解脫硫前后原料氣中的O2從0.2-0.4%降至含量小于100ppm左右,滿足現(xiàn)工藝需要。變壓吸附二段前的除氧塔出口原CO2含量為0.34%,改造后CO2含量為0.01%,產(chǎn)品氣中CO2成份由改造前CO2:0.15-0.25%降至0.05%左右,保證了CO產(chǎn)品氣純度。
水解脫硫系統(tǒng)經(jīng)過1年多的運(yùn)行,達(dá)到了整改前的預(yù)期效果,CO產(chǎn)品氣中的CO2達(dá)標(biāo)率接近100%,除了幾次因設(shè)備問題造成的超標(biāo)。運(yùn)行過程中出現(xiàn)過幾次因水煤氣中的氧氣含量超標(biāo)造成水解塔床層超溫的現(xiàn)象,因處理及時未對塔內(nèi)凈化劑造成較大影響,氧含量超標(biāo)是水解系統(tǒng)最大的威脅,應(yīng)著重培訓(xùn)員工的判斷能力和應(yīng)急處置能力。
[1]《化肥工業(yè)》2008年第4期.王先厚,孔渝華.《新型高效DJ-1多功能凈化劑的性能及應(yīng)用》.
[2]《遼寧化工》2012年07期.蔡洪濤.《粗煤氣除氧技術(shù)探討》.
[3]《化學(xué)工程師》1996年第3期.蒲延芳,張志華.《加氫催化劑預(yù)硫化技術(shù)探討》.
[4]《現(xiàn)代化工》2003年第10期.張文效,耿云峰.《一氧化碳分離技術(shù)》.