牛忠義
(山西省化工設(shè)計(jì)院,山西 太原 030024)
煤氣化灰水處理裝置十分復(fù)雜,本文僅以陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司的煤氣化灰水處理裝置為例,對(duì)煤氣化灰水處理裝置進(jìn)行系統(tǒng)的闡釋,介紹了脫氨工藝的方案設(shè)計(jì)與工藝流程。
煤氣化灰水處理裝置主要是采用多元水煤漿加壓氣化來實(shí)現(xiàn)氣化的工藝流程,氣化操作過程中操作壓力可達(dá)到6.5MPa,而經(jīng)由氣化爐排出的高壓水又會(huì)經(jīng)高級(jí)、低級(jí)以及真空級(jí)蒸發(fā)后對(duì)其進(jìn)行有效回收與利用[1-2]。向裝置外排放質(zhì)量濃度高達(dá)270mg/L高濃度灰水,而且在水處理裝置運(yùn)行過程中,其灰水質(zhì)量濃度已達(dá)到400mg/L~1 000mg/L。根據(jù)上述得出的結(jié)果,再仔細(xì)分析灰水處理裝置的水質(zhì)成分及濃度,并結(jié)合脫氨工藝的方案設(shè)計(jì)提出對(duì)灰水實(shí)施加堿工藝。但是,在這種工藝中實(shí)行回收氨處理毫無意義,因?yàn)榘碑a(chǎn)量相對(duì)較低,因此,在汽提裝置中單獨(dú)設(shè)置1套單塔低壓[0.3MPa(G)]汽提不回收氨裝置。該裝置的投入使用使得灰水處理中的氨氮含量(氨氮質(zhì)量濃度降到250mg/L以下)大幅降低,不僅保證了裝置的有效運(yùn)行,同時(shí)也確保了外排水的質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
從化學(xué)成分看,煤氣化灰水中存在的陰離子有很多,主要包括C、HC、HS-、Cl-、S等,而陽離子又以銨離子存在最多,因此,存在較多的是銨鹽物質(zhì),而銨鹽又分為固定銨鹽與游離銨鹽[3]。灰水中已存在的H2S、NH3、C2進(jìn)入液化灰水中以NH4HS、NHHCO3、(NH4)2CO3、(NH4)2SO4、NH4NO3的形態(tài)存在,而H2S、NH3、CO2是揮發(fā)性物質(zhì),只有經(jīng)由液化才能將其變成液態(tài)從而轉(zhuǎn)化為銨鹽形式,這就是灰水處理裝置的原理。但如果為了提高其汽提裝置的提取量而降低凈化水中氨氮含量,其降低的量是有限的。通常情況下,如果不依靠任何藥劑對(duì)其進(jìn)行處理,那么即便耗費(fèi)無限量的蒸汽也無法將其質(zhì)量濃度降低到250mg/L以下。原因就是,灰水中原本存在的等酸根離子仍然存在,而其含量依舊保持不變,變成固定銨鹽之后更是無法將其含量減少,因此,無法僅依靠汽提裝置便對(duì)其含量有所改變。所以,需得經(jīng)過其他方法將其固定銨鹽轉(zhuǎn)變?yōu)橛坞x銨鹽,這樣就可以大大降低銨鹽的含量從而降低其氨的濃度。在脫氨工藝的最后、在灰水處理之前調(diào)節(jié)灰水濃度,可分解固定銨鹽,最終減少銨鹽含量。
煤氣化灰水處理過程所采用的裝置主要是單塔汽提裝置。如若進(jìn)行灰水處理不回收氨的工藝,就得將塔頂?shù)臍饬魅炕亓?,并控制其氨氣在升溫前的溫度達(dá)到90℃左右,以防止銨鹽固化。同時(shí),利用污水處理裝置對(duì)廢水進(jìn)行處理并及時(shí)排放。氣體處理裝置的汽提熱源采用氣化灰水處理單元的高壓閃蒸汽,不足部分采用0.7MPa低壓蒸汽,低壓蒸汽用量按高閃汽量為零時(shí)的工況設(shè)計(jì)。
汽提裝置中的廢水包括氣化灰水處理的氣化廢水和管線排放氣冷凝液和分液管冷凝液。氣化灰水裝置處理的氣化廢水,其排放量平均為70m3/h,其中,最大排放量為90m3/h,經(jīng)由連續(xù)輸送,由灰水貯槽不經(jīng)過冷卻,直接送往汽提單元;對(duì)于管線冷凝液和分液罐內(nèi)冷凝液,間斷排放,排放量較少,最大也僅為20m3/h。廢水混合后,被送至汽提塔,將塔頂灰水溫度從70℃升溫至103℃;另一路質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%的NaOH溶液自新鮮堿液罐抽出,由堿液泵計(jì)量后,送入加熱后的氣化灰水中。兩者在管道混合器內(nèi)充分混合后(進(jìn)塔灰水pH=11~12),一起進(jìn)入廢水汽提塔頂?shù)牡?塊塔盤上,為防止塔盤堵塞,汽提塔采用篩板塔盤?;宜谒?nèi)沿塔盤向下流動(dòng),高壓閃蒸汽(0.8MPa、173℃)和少量的低壓蒸汽0.7MPa從塔底送入,與灰水逆向接觸,氣液兩相在塔盤上進(jìn)行充分混合,傳質(zhì)傳熱。廢水汽提塔內(nèi),溶解在灰水中的NH3和高壓閃蒸汽中的H2S、CO、H2、CO2、CH4被汽提提出,以氣相形式上升至塔頂。
汽提裝置主要為汽提塔,其工藝參數(shù)包括進(jìn)料溫度、塔頂工作壓力、塔底壓力、塔底溫度。對(duì)于汽提塔結(jié)構(gòu)形式的選擇主要考慮到進(jìn)塔灰水的濃度及含量。其結(jié)構(gòu)形式采用篩板塔盤,對(duì)原料進(jìn)行進(jìn)一步加工,汽提塔上端主要接受來自塔頂?shù)幕亓饕海露酥饕邮軄碜詺饣幕宜?/p>
該裝置于2013年3月開始施工,同年6月30日竣工驗(yàn)收合格后投入試運(yùn)行,2013年下半年汽提塔出口氨氮質(zhì)量濃度最高達(dá)316.14mg/L,高于預(yù)期的<250mg/L。主要為汽提運(yùn)行過程中多次發(fā)生塔盤結(jié)垢堵塞問題所致。
1)塔盤結(jié)垢,造成氣路不通
裝置運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)塔盤結(jié)垢問題,一旦塔盤結(jié)垢嚴(yán)重就會(huì)導(dǎo)致裝置運(yùn)行緩慢,造成液位居高不下的現(xiàn)象,而當(dāng)每次分析其灰水含量濃度時(shí)又會(huì)發(fā)現(xiàn)氨氮含量嚴(yán)重升高,并高于進(jìn)塔水中氨氮含量。
2)運(yùn)行周期短
整個(gè)汽提裝置的運(yùn)行周期短,其中,較長時(shí)間為15d,較短的時(shí)間僅為7d。而造成周期短的主要原因應(yīng)該是塔盤結(jié)垢進(jìn)而塔盤底部被堵造成運(yùn)行嚴(yán)重滯緩,最終導(dǎo)致水中的氨含量嚴(yán)重超標(biāo)?;宜M(jìn)料處6層到12層的塔盤結(jié)垢嚴(yán)重,尤其是6層塔盤最為嚴(yán)重。而后,對(duì)其結(jié)垢物進(jìn)行分析,研究表明其大量是鈣鹽。
3)補(bǔ)救方法
解決塔盤結(jié)垢的問題,采用新技術(shù)與新工藝結(jié)合的新機(jī)器——德國特拉多姆公司的WELLAN2000量子水處理器。此處理器用于進(jìn)塔管線上,能夠使水中的離子特性發(fā)生變化,減少陰、陽離子之間的結(jié)合,減少固定銨鹽的含量,使得鹽類離子的結(jié)合越來越困難,達(dá)到析出晶體的目的,最終減少塔盤結(jié)垢的危害。
汽提裝置的灰水處理中加堿脫氨技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)由實(shí)踐驗(yàn)證,從裝置出來的灰水中氨氮含量有明顯增加,并有良好的運(yùn)行收益,而且對(duì)于污水處理排放也有一定的正面影響。加堿脫氨技術(shù)在處理煤氣化裝置產(chǎn)生的高氨氮灰水時(shí),運(yùn)行效果良好,實(shí)現(xiàn)了化工污水的達(dá)標(biāo)排放,但是同時(shí)也暴露出了許多不足,仍需不斷加強(qiáng)技術(shù)的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)汽提裝置的逐步完善并達(dá)到能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行的狀態(tài)。
[1] 吳莉娜,史梟,柳婷,等.煤化工污水特性和處理技術(shù)研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2015(9):136-141,147.
[2] 王云剛,王劍鋒.加堿脫氨技術(shù)在煤氣化灰水汽提裝置的應(yīng)用[J].煤化工,2015,43(1):43-45,56.
[3] 康海濤.煤氣化污水化工處理的加堿汽提過程研究[J].化工管理,2015(7):185.