黃國金
摘要:絞吸挖泥船的絞刀傳動裝置是非常重要部件,它的好、壞直接影響該船的生產(chǎn)效率,本文就我局的一艘絞吸挖泥船(江灣號)的絞刀傳動裝置進行技術(shù)升級改造,研制出一種新型的絞刀傳動裝置,在其船上運用,達到了非常好的效果?,F(xiàn)對該技術(shù)升級改造進行分析探討。
關(guān)鍵詞:新型絞刀傳動裝置設計問題措施
設計背景
絞吸式挖泥船“江灣號”建造于2005年,設計單位是某船舶設計研究所2004年8月設計,設計主要尺度:總長41.7m,船長29.7m,船寬7.6m,型深2.8m,吃水1.6m。當時設計參照一般的絞吸式挖泥船設計的切削能力為土質(zhì)3類以下(比較松散)。如果施工現(xiàn)場是3類以下土質(zhì)該挖泥船的絞刀傳動裝置不會有什么問題。近幾年以來3類以下土質(zhì)河床越來越少,很大一部分都是3類以上,甚至到5類。如果施工時遇到3類~4類的土質(zhì),原絞刀傳動裝置處于最大或超負荷工作,超負荷工作時很快就把絞刀傳動裝置損壞。原絞刀傳動裝置共有3部分組成,第1部分一臺液壓馬達帶動第2部分的行型齒輪箱,通過齒輪箱帶動第3部分的絞刀,結(jié)構(gòu)設計也不是很理想。液壓馬達和齒輪箱設計在橋架圓管里面(橋架圓管內(nèi)徑為Φ1200mm),經(jīng)常損壞部件是第1部分的液壓馬達和第2部分的齒輪箱,每次損壞后修理費用很大。
就拆裝費用而言,首先將船拖到岸邊并需找一個能滿足50—100噸汽車吊的作業(yè)碼頭進行,將液壓馬達和齒輪箱運到生產(chǎn)廠家進行修理,每次修理費用10萬元左右,在2008年1年內(nèi)修理了3次。最后1次修理安裝后使用不到120小時又將液壓馬達和齒輪箱損壞,在這種情況下必須對該技術(shù)進行升級改造。
問題分析及解決辦法
經(jīng)過絞吸挖泥船絞刀傳動裝置損壞原因分析,主要是傳動裝置功率過小,液壓馬達選配功率過小,導致使用壽命短。
對該技術(shù)進行升級改造,設計出一個3軸2級變速的齒輪箱。齒輪箱的外型尺寸是高2670mm,寬1420mm,原度1514mm,輸入轉(zhuǎn)速150rpm,輸出轉(zhuǎn)速30rpm,減速比5:1,總輸出扭矩56800N.m。第一級變速中心距500mm,第2級變速中心距900mm,齒輪模數(shù)是10,第一個齒輪為20個齒,第2個中間齒輪為80個齒,第三個大齒輪為100個齒,設計中間齒輪的目的是為了將液壓馬達安裝在橋架外面,修理拆裝方便。采用2個液壓馬達和一個外齒輪傳遞的齒輪箱變速箱,傳動絞刀的新型絞刀傳動裝置。其特點:①液壓馬達采用了2臺并設計在橋架外部,便于液壓馬達的拆裝,不需要請大吊車作業(yè),也不需移動挖泥船現(xiàn)場即可更換或修理。②傳動功率也相應的翻了一倍,延長了液壓馬達使用壽命。③由于設計的是外舌合齒輪,齒輪模數(shù)由6加大到10。傳動軸和軸承也相應的加大。
具體相關(guān)部件設計進行了計算。具體如下:
1、主要技術(shù)參數(shù)
液壓馬達型號:XHS7-2500
馬達排量(ml/r):2526(兩只)
工作壓差(MP):16
輸入轉(zhuǎn)速(r/min):150
輸出轉(zhuǎn)速(r/min):30
總輸出扭矩(Nm):56800
減速機速比:5:1
2、齒輪初算
擬采用兩級傳動,速比分別為4和1.25。
根據(jù)齒面接觸強度初算直徑結(jié)果為:d1=330,d2=980,d3= 1202。
根據(jù)齒根彎曲強度初算模數(shù)結(jié)果為:m1=9.85,m2=9.9,m3= 10。
綜合工況及安裝尺寸,采取如下數(shù)據(jù):
m=10,z1=20,β=0,x1=0,b1=248
m=10,z2=80,β=0,x2=0,b2=240
m=10,z3=100,β=0,x3=0,b=230
齒輪Z1采用40Cr調(diào)質(zhì),硬度250~280HBS
齒輪Z2采用ZG45調(diào)質(zhì),硬度230~260HBS
齒輪Z3采用ZG45調(diào)質(zhì),硬度230~260HBS
對各齒輪承載能力校核均合格。
3、輸出主軸的強度校核
對最大彎矩處,安裝齒輪3的軸段中間處進行校核:
σb=M/W
M=31198N.m(上圖)
M=(π/32)*d3-b*t*(d-t)/(2*d)=783883.4mm3
σb=39.8Mpa
[σ-1]b=40Mpa
Σb<[σ-1]b
4、對輸出軸上軸承校核
選用雙列圓錐滾子軸承352140
Fr=(568002+20673.52)0.5=60445.3N
Fa=0
P=fp*Fr=1.2*Fr=72534N
C=1450000N
L10h=(16670/n)*(C/P)10/3=1204768(小時)
設計要求360*8*3=8640小時,符合。
Fa=0
Por=X0*Fr=60445.3N
Cor/Por=49.1>S0=2
符合要求。
研究成果
我們于2009年研制成功后到現(xiàn)在,經(jīng)過一年多的試用,在山東濰坊海邊工程施工,土質(zhì)為4類左右,效果十分理想。該工地有各類挖泥船10余艘,經(jīng)過改造的江灣號挖泥船開工率最高。
該技術(shù)在全國同類絞吸式挖泥船中絞刀傳動裝置的改造屬國內(nèi)首創(chuàng),領先于同類船舶的生產(chǎn)效益。
“江灣號”經(jīng)過絞刀傳動裝置的技術(shù)改造后經(jīng)濟效益有十分明顯的提高,按設計生產(chǎn)方量350方/時計算。生產(chǎn)可以提高30%,即為455方/小時,每小時提高105立方。按產(chǎn)值每立方10元計算,每小時可提高利潤1050元,按每月平均開動率500小時計算,每月提高利潤52.5萬元。全年提高利潤630萬元。同時減少了修理費用(按每拆修1次)每年約30萬元。該技術(shù)全面推廣,一定會取得很好的社會效益。(實物見下圖)
參考文獻:
[1]中國船級社《鋼質(zhì)內(nèi)河船舶入級與建造規(guī)范》(2002)版
[2]中國船級社《內(nèi)河船舶法定檢驗技術(shù)規(guī)則》,(2004)版
[3]機械工業(yè)出版社《袖珍機械設計師手冊》,(2000)版(作者單位:江西省航道工程局)