朱洪力 李建珍
【摘 要】離心壓縮機(jī)在輸出壓力一定,而流量減小到某一數(shù)值時(shí),就將發(fā)生喘振,防喘振閥就是防止離心氣體壓縮機(jī)在工作中出現(xiàn)喘振現(xiàn)象發(fā)生的裝置,可以有效地防止渦輪增壓器部件產(chǎn)生加速磨損和疲勞,減少事故的產(chǎn)生。本文主要介紹了在生產(chǎn)工作中遇到的有關(guān)防喘振閥的問題及解決方案。
【關(guān)鍵詞】離心壓縮機(jī);喘振;實(shí)際應(yīng)用
1 喘振現(xiàn)象的產(chǎn)生
合成Ⅳ合成氣壓縮機(jī)一段防喘振調(diào)節(jié)閥FV7101(閥門位號(hào)),使用的是FISHER套筒調(diào)節(jié)閥,在運(yùn)行初期使用情況較好,但是在近期多次出現(xiàn)因?yàn)橐欢瘟髁客蝗簧?,造成機(jī)組甩負(fù)荷的現(xiàn)象發(fā)生。
現(xiàn)象記錄:
(1)8月27日2:40,Ⅰ段防喘振閥突然全開,合成氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖切氣空轉(zhuǎn)。
(2)8月29日2:45,Ⅰ段防喘振閥突然全開,合成氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖切氣空轉(zhuǎn)。
(3)8月29日4:20,Ⅰ段防喘振閥突然全開,合成氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖切氣空轉(zhuǎn)。
這三次都是一個(gè)現(xiàn)象:一段入口流量在幾秒鐘突然增加接近20000,二段入口流量下降,造成轉(zhuǎn)速下降近1000轉(zhuǎn),蒸汽流量跟不上致使壓縮機(jī)進(jìn)入喘振區(qū),機(jī)組一段、二段防喘振閥全開,機(jī)組甩負(fù)荷,系統(tǒng)切氣。
2 發(fā)生喘振的原因
當(dāng)進(jìn)口壓力或流量突然(瞬間)降低,低過最低允許工況點(diǎn)時(shí),壓縮機(jī)內(nèi)的氣體由于流量發(fā)生變化,會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的旋轉(zhuǎn)脫離,形成突變失速(指氣體在葉道進(jìn)口的流動(dòng)方向和葉片進(jìn)口角出現(xiàn)很大偏差),這時(shí)葉輪不能有效提高氣體的壓力,導(dǎo)致機(jī)出口壓力降低。但是系統(tǒng)的壓力沒有瞬間相應(yīng)地降下來,從而發(fā)生氣體從系統(tǒng)向壓縮機(jī)倒流,當(dāng)系統(tǒng)壓力降至低于機(jī)出口壓力時(shí),氣體又向系統(tǒng)流動(dòng)。如此反復(fù),使機(jī)組與管網(wǎng)發(fā)生周期性的軸向低頻大振幅的氣流振蕩現(xiàn)象。
2.1 影響因素
(1)溫度:在壓縮機(jī)恒壓的運(yùn)行工況下,氣體入口溫度越高,越容易發(fā)生喘振,因此,夏季比冬季更容易發(fā)生喘振。
(2)壓力:在壓縮機(jī)恒壓的運(yùn)行工況下,入口壓力越低,壓縮機(jī)越容易發(fā)生喘振,這也是入口過濾器壓差增大時(shí),要及時(shí)更換濾網(wǎng)的原因。
(3)流量:隨著流量的減少,壓縮機(jī)的出口壓力逐漸增大,當(dāng)達(dá)到該轉(zhuǎn)速下最大出口壓力時(shí),機(jī)組進(jìn)入喘振區(qū),壓縮機(jī)出口壓力開始減小,流量也隨之減小,壓縮機(jī)發(fā)生喘振。
(4)轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)速越高,越容易發(fā)生喘振。
(5)氣體相對(duì)分子質(zhì)量:在壓縮機(jī)恒壓的運(yùn)行工況下,相對(duì)分子質(zhì)量越小,越容易發(fā)生喘振。
2.2 原因分析
經(jīng)工作人員多次對(duì)工藝進(jìn)行排查,排除工藝對(duì)氣量的影響,氮?dú)饬髁亢蛪毫Σ]有明顯的波動(dòng),故懷疑喘振閥存在問題。特別是,當(dāng)工藝人員兩次進(jìn)行減量操作時(shí),操作閥門有0.3%的開度時(shí),閥門進(jìn)入喘振區(qū)。懷疑三個(gè)方面的原因:一是閥門定位器有問題,二是閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)問題,三是閥門內(nèi)件有問題。臨時(shí)采取的措施:增加氣源壓力,在8月29日將閥門的氣源壓力由0.28MPa增加到0.30MPa,10月12日由0.30MPa調(diào)整到0.32MPa。但是沒有解決問題。
3 初步閥門拆檢情況
11月5日,利用停車機(jī)會(huì)對(duì)閥門進(jìn)行拆檢,主要進(jìn)行了以下工作:
對(duì)所有接頭進(jìn)行試漏,沒有發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。
更換信號(hào)電纜。
更換閥門定位器。
拆檢執(zhí)行機(jī)構(gòu),沒有問題。
拆檢閥門內(nèi)件,沒有發(fā)現(xiàn)問題,確認(rèn)閥門內(nèi)件的流量特性為直線,與數(shù)據(jù)表一致。
更換了閥座下口、及上閥蓋墊片,特別是閥座下口的墊片厚度由1mm改為3mm。
解決原來閥桿連接的十字連頭缺少一個(gè)固定螺栓的問題及執(zhí)行機(jī)構(gòu)壓圈松動(dòng)的問題。
閥門定位器重新進(jìn)行標(biāo)定,閥門全關(guān)時(shí)定位器輸出壓力為0.18MPa。
4 檢修后運(yùn)行情況
(1)11月8日系統(tǒng)開車加量后,對(duì)現(xiàn)場閥門進(jìn)行觀察,閥門從全開慢慢全關(guān)的過程,閥門在關(guān)到95%以前,動(dòng)作正常,在閥門關(guān)到98%-100%之間時(shí),閥門出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,間隔大約12s左右一次,閥門波動(dòng)閥位大約在2%-3%左右,從閥門定位器輸出看,輸出壓力由0.1MPa慢慢下降,閥門突然動(dòng)作,輸出壓力增加到0.16MPa,閥門基本全關(guān)??刂剖宜托盘?hào)全關(guān)時(shí),閥門全關(guān),不再喘振,輸出壓力為0.18MPa。在閥門喘振時(shí)檢查一段流量,沒有大的波動(dòng)。
(2)11月19日18點(diǎn)30分左右,D#爐燒嘴一對(duì)跳車,合成氣壓縮機(jī)減量。一段喘振閥門打開,操作者先給1%的閥位,閥門開啟,接著又連續(xù)給1%~5%的閥位每次,直到喘振閥門全開。本次減量過程中沒有出現(xiàn)閥門自動(dòng)全開的現(xiàn)象。但是在減量過程中壓力是緩慢下降的,從正常開始減量到開始動(dòng)作防喘振閥們,大約20分鐘的時(shí)間,一入壓力由2.72MPa降至1.94MPa,一出壓力由6.27MPa降至4.81MPa。
5 閥門定位器試驗(yàn)情況
11月22、23日,在檢修人員利用和現(xiàn)場同類型的閥門(正作用氣閉)對(duì)上次檢修更換下的定位器進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)情況如下:
確認(rèn)定位器上部的壓力表為定位器輸出壓力指示。
氣源壓力設(shè)定為0.25MPa,閥門自檢、送信號(hào)調(diào)試,閥門全關(guān)時(shí),輸出壓力為0.12MPa。
送信號(hào)至75%,閥門實(shí)際動(dòng)作50%時(shí),定位器輸出壓力慢慢升高至自檢時(shí)閥門全關(guān)時(shí)的壓力0.12MPa,而不是氣源壓力,13s后回到75%時(shí)的正常輸出壓力0.8MPa。
當(dāng)信號(hào)超出20mA時(shí),定位器輸出壓力增加到氣源壓力并保持。當(dāng)?shù)陀?0mA,如19.99mA時(shí),定位器定位器輸出壓力回到正常值0.1MPa。
彈簧預(yù)緊力松時(shí),閥門自檢不能通過,閥門喘振非常厲害,當(dāng)把彈簧預(yù)緊力調(diào)大時(shí),閥門不在喘振,自檢通過,而且閥門全關(guān)時(shí)的壓力由0.12MPa升高到0.15MPa。
6 再次分析原因及下一步措施
原因分析:從前期處理的情況看,個(gè)人認(rèn)為造成機(jī)組甩負(fù)荷的原因是FV7101調(diào)節(jié)閥在原始安裝時(shí),沒有進(jìn)行調(diào)整,通過連接頭缺螺絲可以看出,閥門出廠時(shí)沒有進(jìn)行嚴(yán)格調(diào)試,特別是彈簧的預(yù)緊力沒有調(diào)整,在下次拆檢時(shí),對(duì)閥門進(jìn)行全面調(diào)整確認(rèn),基本能夠解決問題。
下一步措施:針對(duì)前期處理的情況和閥門拆檢情況看:現(xiàn)場FV7102、FV7103及拆檢前FV7101定位器的輸出壓力,都為氣源壓力,停車時(shí),需對(duì)三臺(tái)閥全關(guān)時(shí)的電流信號(hào)再現(xiàn)場串入電流表進(jìn)行測(cè)試,是否已經(jīng)超過20mA,并進(jìn)行小信號(hào)測(cè)試。
在系統(tǒng)停車前,聯(lián)系工藝在進(jìn)行測(cè)試,直接在正常工況下用FV7101進(jìn)行減量,觀察現(xiàn)場閥門動(dòng)作情況及流量變化情況。
測(cè)試閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作開始的壓力,現(xiàn)場利用定值器、標(biāo)準(zhǔn)壓力表、千分尺,測(cè)試準(zhǔn)確值。
松開十字連頭,執(zhí)行機(jī)構(gòu)通氣,判斷閥門是否完全關(guān)到位。
調(diào)整彈簧預(yù)緊力,在原來的基礎(chǔ)上增加0.02-0.04MPa,安裝好閥門,對(duì)定位器進(jìn)行自動(dòng)校驗(yàn),檢查閥門全關(guān)時(shí)的定位器輸出壓力,是否比原來增加。
對(duì)現(xiàn)場閥門進(jìn)行反復(fù)調(diào)試,最終通過往下旋絲,閥門可以正常工作。
7 防止喘振的措施
(1)部分氣流通過防喘振閥放空或者流經(jīng)防喘振閥后回吸氣管,這樣可以不論外面需氣量是多少,壓縮機(jī)中流過的氣量,總是大于喘振氣量而使壓縮機(jī)能正常工作。
(2)定極限流量法:就是使壓縮機(jī)的流量始終保持大于某一定值流量,從而避免進(jìn)入喘振區(qū)運(yùn)行。此法通常用于恒速運(yùn)行的離心機(jī)且一般流量調(diào)節(jié)器的給定值應(yīng)大于額定喘振點(diǎn)流量的7%~10%,此法優(yōu)點(diǎn)是控制簡單,缺點(diǎn)是當(dāng)機(jī)組變速運(yùn)行且處于低負(fù)荷情況時(shí),防喘振控制投用過早,造成能耗加大。
(3)變極限流量法:在變速運(yùn)行的壓縮機(jī)中,隨著不同工況(壓縮比、出口壓力或轉(zhuǎn)速),極限喘振流量是個(gè)變數(shù)。變極限流量法是采用隨動(dòng)防喘振流量控制系統(tǒng)在壓縮機(jī)的不同工況下沿喘振曲線(實(shí)際上是沿防喘振操作曲線)自動(dòng)改變防喘振流量調(diào)節(jié)器的給定值,使防喘振調(diào)節(jié)器沿喘振曲線右側(cè)安全控制線(防喘振操作線)工作,這樣既安全又節(jié)能。
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