胡小穎
【摘要】為進一步順應(yīng)煤炭鋼鐵行業(yè)的嚴峻形勢,減少原輔料消耗成為目前需要重點關(guān)注的問題之一。本文針對此項趨勢,通過對我廠現(xiàn)狀煤氣凈化系統(tǒng)的輕苯生產(chǎn)過程中的化工原輔料消耗進行現(xiàn)狀分析,重點對該工段的消耗大戶洗油的損耗消減進行了研究,最終制定措施,進行改進。
【關(guān)鍵詞】降耗;洗油;再生器
一、引言
宣鋼焦化廠煤氣凈化作業(yè)二區(qū)作為JN60—6型兩座焦?fàn)t的配套生產(chǎn)單位,采用全負壓焦?fàn)t煤氣凈化回收工藝,肩負焦?fàn)t煤氣凈化、輸送,化產(chǎn)品回收的重任。其中輕苯生產(chǎn)采用焦油洗油洗苯以及管式爐加熱富油蒸餾脫苯,同時得到重苯、萘溶劑油和貧油的工藝。目前,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,降低消耗成本,增加隱形效益成為關(guān)鍵。
二、工藝簡介
用焦油蒸餾中230~300℃范圍的餾出物并經(jīng)脫酚、脫吡啶后所得的液體焦油洗油作吸收劑,在洗苯塔內(nèi),苯族烴在洗油中的吸收和解,吸收了苯族烴的洗油經(jīng)苯汽、熱貧油和管式爐預(yù)熱后進入脫苯塔經(jīng)蒸汽蒸餾操作提取出輕苯、重苯和萘油,塔底脫苯后的貧油經(jīng)冷卻后再返回洗滌系統(tǒng)循環(huán)使用。
宣鋼焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)也正是采用焦油洗油作為吸收劑,富油采用管式爐預(yù)熱,循環(huán)洗油采用熱富油再生,再生器所用蒸汽是經(jīng)管式爐預(yù)熱的過熱蒸汽。根據(jù)對洗油庫存的盤點,發(fā)現(xiàn)洗油單耗較大且用量不穩(wěn),這說明洗油消耗成本高,且化產(chǎn)品回收不穩(wěn)定。
三、查找原因
(一)有關(guān)洗油質(zhì)量的因素。含水量分析:洗油乳化是輕苯生產(chǎn)過程中的大敵。國家標(biāo)準規(guī)定中,洗油含水1%以下,對洗油消耗沒有明顯的影響,一旦含水量超過1%,極易變質(zhì)成為乳化洗油。在生產(chǎn)過程中,高水分的乳化洗油會引起管式爐油溫?zé)o法上升甚至降低,不僅使輕苯收率下降,更是無形中增加了洗油的消耗。270℃前餾出量:270℃前餾出量是洗油質(zhì)量的關(guān)鍵節(jié)點,240-270℃之間餾分,多為甲基萘、二甲基萘、聯(lián)苯等組分,它們本身具有很好的吸收能力,低熔點以及更好的熱穩(wěn)定性;與之相反,洗油中270-300℃之間多的組分多為屬苊、芴、氧芴等,它們擁有較高的熔點,和最差的吸收能力。所以,270℃前餾出量高的洗油,消耗量一定是相對較小的,反之,消耗就會變大。
(二)有關(guān)參數(shù)穩(wěn)定性的因素。由于輕苯的回收工藝參數(shù)比較多,工序也較為復(fù)雜,操控起來相對困難,操作參數(shù)的穩(wěn)定性也就成為重要的考核指標(biāo)之一。有關(guān)參數(shù)穩(wěn)定的操作包括三個方面:中控人員直接調(diào)節(jié)參數(shù)、巡檢人員的現(xiàn)場調(diào)節(jié)、以及設(shè)備自控等硬件設(shè)備的完好和穩(wěn)定。這三個環(huán)節(jié),只要一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題就會擾亂其他環(huán)節(jié)的正常運行,最終造成原輔料無意識浪費
(三)有關(guān)再生器的因素。再生器是降耗增效的關(guān)鍵設(shè)備,對它的操作也影響著化產(chǎn)品的收率和洗油消耗量,我廠的煤氣凈化系統(tǒng)所使用的方法是:在上脫苯塔的富油管路上,引出1%-2%的富油進入再生器,進行再生操作。再生操作是使被引入的富油在再生器內(nèi)加熱到一定溫度,其中的不飽和化合物聚合后成為高沸點殘渣排出,即可優(yōu)化循環(huán)洗油質(zhì)量,減少消耗。
1、再生器進油量。該項變量的調(diào)節(jié)主要由中控閥門控制,現(xiàn)場調(diào)節(jié)輔助。過量就不會產(chǎn)生較好的再生效果,排渣過程也會浪費洗油。過少則會逐步影響洗油質(zhì)量,加速其變質(zhì),因此進油量的控制必須合理穩(wěn)定。通過調(diào)閱趨勢我們發(fā)現(xiàn)再生器進油量會在1.3~2.1(m3/h)左右上下波動,幅度較大,這就是自動調(diào)節(jié)不夠穩(wěn)定造成的,進而引起再生器操作不穩(wěn),脫苯塔液位不穩(wěn)等不良后果,增加洗油消耗。2、排渣操作。第一,排渣次數(shù)越多會造成洗油損失的增大,排渣制度的不合理,也會消耗洗油。第二,再生器的排渣操作,目前都是基于相關(guān)人員所積累的經(jīng)驗,但實際上,排渣溫度的高低,會影響殘渣流動性,流動性變差的殘渣結(jié)塊,造成放出困難,進而增加洗油消耗;若遇到蒸汽壓力低,操作人員未與中控取得聯(lián)系,在不利排渣時排渣,無法達到理想效果,便會造成對洗油質(zhì)量和消耗量的雙重打擊。
四、改造措施
針對上述原因,制定相應(yīng)對策。
(一)有關(guān)洗油質(zhì)量的相關(guān)對策
(1)嚴格控制貧油溫度高于入塔煤氣溫度高1~2℃,杜絕因溫度倒掛而形成的洗油乳化;(2)嚴格執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程關(guān)于洗油質(zhì)量的規(guī)定,230℃前餾出量≤3%;300℃前餾出量≥90%;含酚≤0.5%;含萘≤15%;含水≤1%;粘度E50≤1.5;補充新洗油時必須經(jīng)過化驗,不合格的堅決不予接收;(3)對管式爐的管理和維護進行特別關(guān)注,確保富油溫度、過熱蒸汽溫度等能夠滿足工藝需求。(4)做好與相關(guān)單位信息溝通,完善作業(yè)區(qū)內(nèi)部管理規(guī)定,從化驗質(zhì)檢、監(jiān)督、人員職責(zé)劃分等方面進行修訂和補充。
(二)有關(guān)參數(shù)穩(wěn)定方面的措施
(1)進一步加強中控人員技能的培訓(xùn),讓中控人員了解現(xiàn)場,更好的使微機操作與現(xiàn)場操作銜接起來,提高操作精準度訓(xùn)練;(2)培養(yǎng)現(xiàn)場巡檢操作人員與中控人員隨時聯(lián)系的習(xí)慣,多多通過真是數(shù)據(jù),直到實際操作;(3)提高參數(shù)自控準確度,自控人員經(jīng)過認真鉆研、反復(fù)摸索,實踐出對降耗最適宜的設(shè)定;對所有儀表及自控裝置進行檢查,對設(shè)備進行仔細的檢查,做好預(yù)判檢修,確保硬件設(shè)施的完備,形成良性循環(huán)。
(三)有關(guān)再生器的指導(dǎo)措施
(1)選擇合適的洗油再生量(1—2%富油量),嚴格控制再生器頂溫≥140℃,底溫180-200℃排干渣時>200℃;(2)及時調(diào)整各項參數(shù)。洗油循環(huán)量有較大改變時,也要調(diào)整過熱蒸汽的用量、溫度以及富油的預(yù)熱溫度指標(biāo)。防止因洗油中輕質(zhì)組分在脫苯塔上移而造成的洗油質(zhì)量惡化,從而導(dǎo)致的浪費;(3)不斷完善調(diào)整排渣制度。排渣溫度過高或者過低會影響排渣效果,根據(jù)生產(chǎn)實際和理論計算,不斷尋找最佳方案。通過每周的化驗結(jié)果,及時根據(jù)化驗數(shù)值調(diào)整排渣時間和次數(shù),以數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)。
五、結(jié)論
通過上述措施的提出并加以實踐,從庫存盤點和電腦趨勢來看,降耗工作取得了一些進步,并且從側(cè)邊增強了人員對參數(shù)穩(wěn)定性的控制,對輕苯化產(chǎn)品的收率起到了提高的作用。
參考文獻
[1]高改華.《煤化工》 總第191期,2005年8月.
[2]楊仲勤,劉彥榮.《山西化工》,1999(4):42-43.