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淺談低壓氣井優(yōu)化開采在孤東氣田中的應(yīng)用

2016-05-30 04:45趙志寶
關(guān)鍵詞:改造利用

趙志寶

摘 要:針對(duì)勝利油田天然氣開發(fā)處于中后期,接替難度大,原有氣井天然氣采收率低,開采過程中存在出水、出砂、壓力低等問題,且大部分低壓氣井無法正常進(jìn)入高壓供氣管網(wǎng)。按照油田天然氣降耗增效總體要求,對(duì)孤東氣田氣井生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)研,結(jié)合油田“氣代油”項(xiàng)目,采取分季節(jié)供氣,在夏季高壓氣井關(guān)井時(shí),開低壓氣井供孤東采油廠注氣鍋爐用氣,經(jīng)過一個(gè)夏季的應(yīng)用,取得了良好的開采效果,達(dá)到了油田降本增效的目的,解決了低壓氣井無法利用的問題,完善了高低壓工藝管網(wǎng)共用流程。

關(guān)鍵詞:低壓氣井;改造;利用

1 課題提出背景

勝利油田油氣集輸總廠孤東采氣隊(duì)始建于1988年12月,承擔(dān)著孤東、紅柳兩大油氣田9大開發(fā)區(qū)塊104口氣井的開發(fā)管理及四座集氣站和32公里Φ219外輸支干線及159公里單井管線的巡查護(hù)線任務(wù)。孤東采氣隊(duì)所管轄的104口氣井中,報(bào)廢井17口、未投產(chǎn)井3口、在冊(cè)井84口。在冊(cè)井84口中,待報(bào)廢井7口,因各種原因停產(chǎn)的問題井28口,有生產(chǎn)能力的氣井49口。孤東氣田已連續(xù)開發(fā)28年,所轄氣井的實(shí)際動(dòng)用儲(chǔ)量為18.49×108m3,占?xì)饩刂苾?chǔ)量21.25×108m3的87.01%,該氣田從1995年起進(jìn)入遞減期,部分氣井的壓力、產(chǎn)量開始逐年下降,特別是近年來部分氣井在生產(chǎn)過程中壓力下降迅速,很快便與回壓持平,甚至低于回壓,而孤東采氣隊(duì)至孤島壓氣站輸氣干線的管徑由過去的Φ529已更改為Φ219,這樣就使得干線的管容減少,冬季生產(chǎn)時(shí)的最高輸氣壓力經(jīng)常達(dá)到1.5-1.6MPa,使得這些壓力低的氣井天然氣無法進(jìn)入高壓管網(wǎng),影響了孤東采氣隊(duì)氣井的正常生產(chǎn)。

為此,針對(duì)孤東氣田氣藏剩余可采儲(chǔ)量較高、采收率較低的現(xiàn)狀,為了保證氣田的科學(xué)高效開發(fā),對(duì)孤東氣田集氣站場和管線進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,消除管網(wǎng)壓力對(duì)低壓氣井的影響,從而提高該氣藏的最終采收率。

2 優(yōu)化模式探索

按照勝利油田天然氣降耗增效總體要求,根據(jù)孤東氣田氣井生產(chǎn)的實(shí)際情況,提出對(duì)低壓氣井優(yōu)化開采,到達(dá)提質(zhì)增效的目的,具體方案:利用高壓氣井關(guān)井期間,低壓氣井氣利用站內(nèi)高壓系統(tǒng)進(jìn)行開采及外輸,提高商品量。由于2014年勝利油田實(shí)施了天然氣替代自用原油孤東辛輸氣管線沿線站場改造工程,使得油田大部分采油廠蒸汽鍋爐采用天然氣能源,孤東油氣區(qū)塊也實(shí)現(xiàn)了油氣集輸總廠孤東1#集氣站與孤東采油廠供氣管網(wǎng)的連接,但是由于其天然氣系統(tǒng)為高壓管網(wǎng)系統(tǒng),使得低壓氣井無法開采,所以需要對(duì)氣井進(jìn)行摸排,對(duì)低壓井、站場進(jìn)行工藝管網(wǎng)、設(shè)備優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)降耗增效的目的。

3 主要做法

3.1 氣井情況調(diào)查

油氣集輸總廠組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)孤東區(qū)塊的地質(zhì)情況進(jìn)行了詳細(xì)的摸排,在孤東地區(qū)104口各類氣井中共找出生產(chǎn)壓力低、無法正常進(jìn)入高壓管網(wǎng)的氣井22口,其中一號(hào)站9口,二號(hào)站6口,三號(hào)站7口,這些氣井已累計(jì)生產(chǎn)天然氣0.7×108m3,占其累計(jì)儲(chǔ)量1.9×108m3的36.84%,剩余可采儲(chǔ)量較高,實(shí)際采收率較低,仍然具有一定的開采價(jià)值。

目前該區(qū)塊建有4座集氣站,分別為:孤東1#集氣站、孤東2#集氣站、孤東3#集氣站、紅柳集氣站。

在孤東地區(qū)生產(chǎn)壓力低、無法進(jìn)入集輸管網(wǎng)的低壓氣井有22口,其中:無產(chǎn)能井4口;經(jīng)過現(xiàn)場開井測試并結(jié)合地質(zhì)資料,目前仍具有開采價(jià)值且無需新上作業(yè)的氣井有10口,預(yù)計(jì)產(chǎn)氣量可達(dá)6500m3/d;采取措施后能夠開采的低壓產(chǎn)能井8口,產(chǎn)能為14000m3/d。

3.2 氣井篩選

按照勝利油田降耗增效的要求,對(duì)22口氣井進(jìn)行綜合評(píng)估,對(duì)于無產(chǎn)能的4口井不進(jìn)行考慮,對(duì)于需要采取氣井作業(yè)措施的8口低壓氣井由于開發(fā)費(fèi)用高,從經(jīng)濟(jì)效益方面綜合評(píng)定為不宜開發(fā),最終選定10口無需作業(yè)的氣井進(jìn)行優(yōu)化,低壓開采外輸。

3.3 工藝優(yōu)化

由于孤東采油廠氣代油項(xiàng)目的流程與孤東一號(hào)集氣站供氣流程已經(jīng)連接,孤東采油廠的生產(chǎn)用氣壓力一般在0.3MPa-0.5MPa,低壓氣井氣生產(chǎn)完全可以滿足供氣要求,因此,需對(duì)孤東氣田集氣站場和管線進(jìn)行改造調(diào)整,新建適合孤東氣田實(shí)際情況的生產(chǎn)流程,消除管網(wǎng)壓力對(duì)低壓氣井的影響,實(shí)現(xiàn)低壓氣井向孤東采油廠供氣,從而提高該氣藏的最終采收率。

由于這些低壓氣井長期不生產(chǎn),氣井管網(wǎng)多出現(xiàn)了腐蝕穿孔,地方施工破壞等情況,集氣站內(nèi)流程、設(shè)備不能滿足低壓生產(chǎn)需求,進(jìn)行管網(wǎng)、站內(nèi)設(shè)備優(yōu)化如下:

3.3.1 井口流程

①恢復(fù)3口低壓氣井的井口流程,更換Φ60高壓管線45米,井口保溫套6個(gè),井口閥門5個(gè),卡箍及鋼圈30套;

②8口氣井因管線、分離器與高壓生產(chǎn)井共用,需進(jìn)行流程改造,并入其它低壓氣井流程,需要Φ60管線2950米;

3.3.2 集氣站流程、設(shè)備

①對(duì)現(xiàn)有流程的閥門進(jìn)行維修更換,需要DN80閥門3個(gè);

②新增5臺(tái)DN32智能流量計(jì)作為單井計(jì)量,并改建原計(jì)量流程;

③各集氣站選用停用?600單井分離器作為低壓外輸分離器使用;在三個(gè)集氣站的低壓外輸分離器前各安裝3臺(tái)DN50智能流量計(jì),對(duì)各站的外輸?shù)蛪簹膺M(jìn)行計(jì)量。

3.3.3 站低壓外輸流程

低壓氣井集輸期間,由于單井壓力及氣量較低,需要更換高壓氣井單井流量計(jì)。2#、3#集氣站內(nèi)低壓氣外輸,利用已建Φ219×6高壓氣外輸管線,外輸至1#站至已建氣代油交接點(diǎn)。

4 實(shí)施效果

通過優(yōu)化措施的實(shí)施,恢復(fù)孤東氣田低壓氣井生產(chǎn),2015年在夏季關(guān)高壓氣井期間,開低壓氣井,供孤東采油廠“氣代油”項(xiàng)目,低壓氣井開采運(yùn)行時(shí)間約為8個(gè)月,供氣量約為108.17萬方;按照勝利油田辛店末站交接天然氣價(jià)格(不含稅)3.03元/m3計(jì)算,取得經(jīng)濟(jì)效益為327.75萬元。

5 結(jié)束語

通過低壓氣井優(yōu)化,成功的提高了油氣集輸總廠天然氣降耗增效和外銷商品量,確保了氣井安全,優(yōu)化了資源配置利用,為勝利油田天然氣開發(fā)后期的氣井管理、低壓氣井再利用提供了有益的素材和經(jīng)驗(yàn)。

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