謝輝
摘 要:文章對(duì)某電廠600MW發(fā)電機(jī)組電除塵電場(chǎng)輸灰管堵灰問(wèn)題的現(xiàn)象及處理過(guò)程進(jìn)行了闡述,對(duì)堵灰問(wèn)題進(jìn)行了細(xì)致的分析并提出了整改措施。
關(guān)鍵詞:電除塵;輸灰管堵灰;原因分析;整改措施
一、事件回放
(一)運(yùn)行方式
#5機(jī)機(jī)組負(fù)荷曲線為: 08:00分—21:00分500MW,21:00—08:00分340MW;鍋爐校正前對(duì)應(yīng)負(fù)荷的燃煤量為:340MW:140t/h,500MW:220t/h,期間燃煤的灰分含量為30%左右,電除塵的干灰產(chǎn)量低負(fù)荷時(shí)間段為140×30%×90%=37.8t,高負(fù)荷時(shí)間段為220×30%×90%=59.4t,電除塵的一二三四電場(chǎng)運(yùn)行參數(shù)正常,各輸灰單元運(yùn)行無(wú)堵管現(xiàn)象,鍋爐燃燒的產(chǎn)灰量在干灰輸送系統(tǒng)正常輸送范圍之內(nèi)。
(二)現(xiàn)象
2015年11月17日,10時(shí)左右,#5爐四電場(chǎng)輸灰單元開(kāi)始出現(xiàn)細(xì)微變化:正常輸送時(shí)間結(jié)束后,輸灰管道壓力應(yīng)該降到零或負(fù)值(因灰?guī)焓俏⒇?fù)壓運(yùn)行),而在17日的10時(shí)左右,壓力沒(méi)有降到零,而是由正常輸灰結(jié)束時(shí)的0Mpa,抬升到0.04Mpa,運(yùn)行人員進(jìn)行手動(dòng)干預(yù),強(qiáng)制進(jìn)行吹掃30s,無(wú)變化,就地進(jìn)行管道、倉(cāng)泵、灰斗檢查,亦未發(fā)現(xiàn)異常。運(yùn)行人員上位機(jī)上對(duì)該單元輸灰參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,將落料時(shí)間由200s降為80s,將輸送時(shí)間有400s升為600s,將等待時(shí)間由2500s降為1200s,通過(guò)參數(shù)的修改,以期減少每次的落料量,提升輸送時(shí)間,增加輸灰頻次,采用“少量多次”的方法,確保電除塵器干灰能夠不斷輸送,并在輸送過(guò)程中,能夠?qū)⒐艿肋M(jìn)行清理。因?yàn)樵黾恿溯斔皖l次,壓縮空氣需要量相應(yīng)增加,為確保輸灰壓力,開(kāi)啟一臺(tái)備用空壓機(jī),穩(wěn)定輸灰壓力。
通過(guò)以上調(diào)整,輸灰結(jié)束壓力暫時(shí)沒(méi)有繼續(xù)增加,但始終沒(méi)有降到零,判斷輸灰管道內(nèi)部存在部分堵管現(xiàn)象,填寫(xiě)缺陷,聯(lián)系檢修人進(jìn)行配合檢查。
(三)處理過(guò)程
1)運(yùn)行人員第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,立即對(duì)輸灰單元參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,減少每次的落料量,增加輸送頻次,并提高了輸送氣壓力,通過(guò)這種改變,希望達(dá)到二個(gè)目的:一是維持輸灰系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行,二是通過(guò)“少量多次”輸送模式,在連續(xù)運(yùn)行中對(duì)管道進(jìn)行清理、暢通。
2)通過(guò)對(duì)輸灰參數(shù)的調(diào)整,暫時(shí)維持了該單元輸灰系統(tǒng)的運(yùn)行,但輸灰結(jié)束壓力始終沒(méi)能降到0,且還有逐漸抬升的趨勢(shì),運(yùn)行人員再次就地檢查判斷,通過(guò)對(duì)沿程輸灰管道敲擊,判斷堵管發(fā)生在倉(cāng)泵之間的連接管上,尤以541與542之間的管道堵灰嚴(yán)重,接近于堵實(shí)狀態(tài),雖經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間手動(dòng)吹掃干預(yù),未見(jiàn)效果。
3)18日上午,檢修人員對(duì)541與542倉(cāng)泵之間的連接管道進(jìn)行了拆解,發(fā)現(xiàn)541倉(cāng)泵內(nèi)部爐灰受潮結(jié)塊,壓結(jié)板實(shí),連接管道內(nèi)部也受潮嚴(yán)重,且逆著輸灰流向,愈發(fā)嚴(yán)重,判斷潮氣(水)是從第一個(gè)倉(cāng)泵(既541倉(cāng)泵)進(jìn)入。
4)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的清理疏通,將541、542內(nèi)部的潮灰處理干凈后,手動(dòng)進(jìn)行了一次落料試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)落下的都是干灰,這樣就排除了灰斗進(jìn)水(水汽)的可能,水(水汽)只能是從倉(cāng)泵進(jìn)入,而輸灰過(guò)程中,倉(cāng)泵未發(fā)生冒灰現(xiàn)象,這樣就又排除了倉(cāng)泵本身有裂縫、漏點(diǎn)問(wèn)題。
5)正常進(jìn)入倉(cāng)泵的介質(zhì)就二個(gè):干灰、壓縮空氣,通過(guò)觀察,干灰正常、未受潮,那么水(汽)被帶入倉(cāng)泵原因就有可能來(lái)自壓縮空氣。
6)繼續(xù)查找原因,拆除倉(cāng)泵輸送氣進(jìn)口連接管,在拆除過(guò)程中,壓縮空氣管道流出大量凝結(jié)水,由此判斷出,#5爐四電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)堵管原因?yàn)閴嚎s空氣帶水造成干灰受潮結(jié)塊堵塞管道所致。
二、原因分析
1)通過(guò)對(duì)空壓機(jī)干燥器出口、壓縮空氣儲(chǔ)氣罐放水,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)只存在微量的凝結(jié)水,說(shuō)明運(yùn)行人員的壓縮空氣系統(tǒng)定期放水工作執(zhí)行正常,壓縮空氣主系統(tǒng)內(nèi)的含水量合格。
2)同期一二三電場(chǎng)的輸灰系統(tǒng)未進(jìn)入凝結(jié)水,只有四電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)壓縮空氣里存在大量凝結(jié)水,其主要原因分析如下:
a.一電場(chǎng)、二電場(chǎng)、三電場(chǎng)的輸灰等待時(shí)間分別為600s、1000s、1500s,四電場(chǎng)的輸灰等待時(shí)間是2500s,也就是說(shuō)四電場(chǎng)前后2次的輸灰等待時(shí)間將近42分鐘,從前一次輸送結(jié)束到后一次輸送開(kāi)始,壓縮空氣要在管道內(nèi)等待42分鐘。
b.長(zhǎng)時(shí)間的等待,隨著壓縮空氣溫度的降低(尤其11月17日前后,出現(xiàn)大幅度的降溫),壓縮空氣中本來(lái)以水蒸氣形態(tài)存在的水分,逐漸凝結(jié)為為水滴,聚集在541倉(cāng)泵輸送氣進(jìn)口管道內(nèi)。
c.于是在下一次輸送時(shí),這些積聚在倉(cāng)泵輸送氣進(jìn)口管道內(nèi)的水,被帶入到倉(cāng)泵內(nèi),部分受潮嚴(yán)重的爐灰沉積在倉(cāng)泵或管道內(nèi),部分受潮較輕的爐灰被輸灰系統(tǒng)帶入到灰?guī)?,隨著時(shí)間的積累,倉(cāng)泵或管道內(nèi)部的潮灰累積越來(lái)越多,于是造成了輸灰管道堵塞,輸灰無(wú)法進(jìn)行。
三、整改措施
1)針對(duì)客觀存在的問(wèn)題,既然無(wú)法避免,就要積極解決,檢修人員在#5爐四電場(chǎng)輸送氣入口管道處加裝放水管,保持微開(kāi),將凝結(jié)水及時(shí)排除,保證輸送氣干度正常。
2)運(yùn)行人員加強(qiáng)壓縮空氣系統(tǒng)放水排污,確保壓縮空氣系統(tǒng)含水量正常,同時(shí),加強(qiáng)四電場(chǎng)的輸送氣放水排污檢查,既要防止該手動(dòng)門(mén)被無(wú)故關(guān)閉,又要防止該門(mén)開(kāi)度過(guò)大,造成壓縮空氣浪費(fèi)。
四、可以做的有針對(duì)性的培訓(xùn)
1)無(wú)論是壓縮空氣還是空氣,都會(huì)含有一定水蒸氣,一定的溫度對(duì)應(yīng)著一定的水蒸氣飽和度,溫度越高達(dá)到飽和的壓縮空氣或空氣含有的水份越多,溫度越低達(dá)到飽和的壓縮空氣或空氣含有的水份越少,從儲(chǔ)氣罐出口到四電場(chǎng)的輸送氣管道一是長(zhǎng)度較大,二是輸送等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng),期間壓縮空氣溫度隨著環(huán)境溫度逐漸降低,水分不斷析出,管道內(nèi)出現(xiàn)凝結(jié)水在所難免,針對(duì)這點(diǎn),提出建議:對(duì)壓縮空氣管道進(jìn)行保溫,減少因溫度的降低造成水分的析出。
2)另外,即便是同樣的溫度,壓縮空氣的壓力不同露點(diǎn)也不同,壓力越高,露點(diǎn)越高,因三期輸灰用壓縮空氣壓力變化很大(0.3—0.7Mpa),同樣也增大了壓縮空氣的含水量,針對(duì)這點(diǎn),提出建議:增大儲(chǔ)氣罐的容積,減小壓縮空氣壓力的波動(dòng)范圍。
3)目前情況,運(yùn)行人員要加強(qiáng)壓縮空系統(tǒng)的排水,減少壓縮空氣系統(tǒng)的水量集聚。