劉 杰
(海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南 洋浦 578001)
乙苯回收塔、苯/甲苯塔操作對(duì)乙苯脫氫反應(yīng)的影響
劉 杰
(海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南 洋浦 578001)
摘 要:分析了乙苯脫氫反應(yīng)苯乙烯收率低的原因,提出了乙苯回收塔塔底的循環(huán)乙苯中甲苯含量高會(huì)影響脫氫反應(yīng)苯乙烯收率,苯/甲苯塔頂回收苯中的甲苯含量高會(huì)增加乙苯產(chǎn)品中?甲苯的含量,進(jìn)而影響苯乙烯的收率。通過(guò)優(yōu)化操作條件,可降低循環(huán)乙苯中的甲苯含量,穩(wěn)定回收苯中甲苯含量,脫氫反應(yīng)中苯乙烯的收率提高了0.13%,年可增加苯乙烯產(chǎn)量198t,增收158萬(wàn)元人民幣。
關(guān)鍵詞:苯乙烯 ;乙苯回收;苯/甲苯;乙苯脫氫
苯乙烯是重要的有機(jī)化工原料,主要是以乙苯為原料經(jīng)催化脫氫生成。在生產(chǎn)過(guò)程中,乙苯回收塔塔底產(chǎn)物循環(huán)乙苯與新鮮乙苯一同進(jìn)入乙苯蒸發(fā)器,再與210kPa蒸汽混合被乙苯蒸發(fā)器蒸發(fā)后進(jìn)入脫氫反應(yīng)系統(tǒng),催化脫氫生成苯乙烯及其副產(chǎn)物。苯乙烯精餾過(guò)程中,苯/甲苯塔塔頂苯進(jìn)入原料苯罐,作為原料進(jìn)入烷基化反應(yīng)器生成中間產(chǎn)物乙苯。循環(huán)乙苯中甲苯含量對(duì)乙苯脫氫反應(yīng)苯乙烯的單程收率有著較大的影響,原料苯中的甲苯對(duì)產(chǎn)品乙苯中甲苯的含量有較大的影響。為了解決上述問(wèn)題,我們對(duì)乙苯回收塔和苯/甲苯塔進(jìn)行了調(diào)整操作,降低了乙苯脫氫進(jìn)料乙苯中甲苯的含量,穩(wěn)定了苯/甲苯塔塔頂?shù)募妆胶?,提高了苯乙烯的收率?/p>
1.1 乙苯回收塔塔底循環(huán)乙苯中甲苯含量高
乙苯回收塔的主要作用是利用乙苯與甲苯的沸點(diǎn)不同,將循環(huán)乙苯中的甲苯等輕組分脫除,提高回收乙苯的純度,返回脫氫反應(yīng)器催化脫氫反應(yīng)生成苯乙烯。在操作中,該塔壓力為0.056MPa,塔頂溫度為114℃,塔底溫度為155℃。經(jīng)化驗(yàn)分析,塔底甲苯含量為10.25wt%,乙苯含量只有86.21wt%,顯然在精餾過(guò)程中塔底甲苯含量偏高,因此塔底溫度控制過(guò)低是該塔提餾段采出的乙苯含量低的主要原因。其次,為了不將乙苯帶入塔頂,控制較低的塔頂溫度,也是塔底甲苯含量高的重要原因。
1.2 苯/甲苯塔的塔頂甲苯含量高
圖1 苯/甲苯塔塔頂甲苯含量趨勢(shì)圖
如圖1所示,苯/甲苯塔塔頂甲苯含量為4wt%~9wt%,而設(shè)計(jì)中要求為0.1wt%,高于設(shè)計(jì)要求,原料苯中甲苯含量增加會(huì)對(duì)乙苯產(chǎn)品中甲苯含量的增加起著顯著的作用。
2.1 乙苯回收塔
由于乙苯回收塔的溫度長(zhǎng)期偏低,使得甲苯在系統(tǒng)中累積量增加,為此,我們將該塔的塔底溫度升高,使塔底的甲苯蒸至塔頂,降低塔底乙苯中的甲苯含量。
圖2 乙苯回收塔塔底溫度調(diào)整前后變化趨勢(shì)圖
圖3 乙苯回收塔塔底甲苯含量調(diào)整前后變化趨勢(shì)圖
如圖2和圖3所示,從9月底,塔底溫度由155.5℃左右開始升溫,經(jīng)過(guò)大約半個(gè)月的時(shí)間達(dá)到158.5℃左右,溫度趨于平穩(wěn),最終穩(wěn)定在157.5℃,使乙苯回收塔塔底的甲苯含量降低至4%左右。
2.2 苯/甲苯塔
甲苯作為副產(chǎn)品外賣,而GB/T 3406-2010規(guī)定,甲苯中苯含量不大于0.1wt%。如前所述,該塔操作條件比較苛刻,在保證塔底甲苯產(chǎn)品合格的前提下,操作負(fù)荷已達(dá)到最大,因此塔頂苯中甲苯含量無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)值。
圖4 乙苯產(chǎn)品中二甲苯含量趨勢(shì)圖
公司在2015年9月底開始調(diào)整,多次小幅升溫,觀察數(shù)據(jù)變化,經(jīng)過(guò)將近半個(gè)月的穩(wěn)定期,乙苯回收塔在增加塔底蒸汽量,提高塔底溫度,增加回流量的情況下,通過(guò)化驗(yàn)分析得出,10月份的分離效果明顯好轉(zhuǎn)。
表1 乙苯回收塔調(diào)整前后操作條件對(duì)比
表2 乙苯回收塔塔底調(diào)整前后組成對(duì)比
表3 脫氫反應(yīng)器進(jìn)料調(diào)整前后組成對(duì)比
表4 脫氫反應(yīng)器出料調(diào)整前后組成對(duì)比
由表1~4可以看出,調(diào)整后乙苯回收塔塔底組成中甲苯含量大幅降低,由之前的10.25%降為3.32%,而脫氫反應(yīng)器進(jìn)料中甲苯含量也從1.18%降為0.84%,效果顯著。計(jì)算得出,在之后的脫氫反應(yīng)中苯乙烯的收率由61.90%提高至62.03%,因此乙苯回收塔塔底乙苯中甲苯含量的降低,使得脫氫反應(yīng)器進(jìn)料中甲苯含量降低,乙苯含量增加,最終使得反應(yīng)后苯乙烯的收率升高。
由于操作的調(diào)整,苯乙烯的單程收率從61.90%升至62.03%,在乙苯/苯乙烯分餾塔進(jìn)料一定的情況下,按現(xiàn)在本裝置脫氫液進(jìn)料量17600kg·h-1,可年增苯乙烯產(chǎn)量198t,按苯乙烯產(chǎn)品價(jià)格8000 元·t-1計(jì)算,公司每年可增加工業(yè)產(chǎn)值158萬(wàn)元人民幣,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
對(duì)乙苯回收塔操作進(jìn)行調(diào)整后,大幅降低了脫氫反應(yīng)乙苯進(jìn)料中甲苯的含量,使苯乙烯的收率增加。苯/甲苯塔由于塔底甲苯產(chǎn)品的質(zhì)量要求,塔頂苯中甲苯含量高于設(shè)計(jì)值,由于該塔本身塔頂采出量不大,通常在100kg·h-1左右,對(duì)乙苯產(chǎn)品中甲苯含量的影響微乎其微。但是操作中也應(yīng)該保證該塔的穩(wěn)定,密切觀察乙苯中甲苯含量的變化,及時(shí)做出調(diào)整。綜上所述,乙苯回收塔和苯/甲苯塔的操作狀態(tài)對(duì)脫氫反應(yīng)有較大影響,應(yīng)當(dāng)在工藝優(yōu)化過(guò)程中對(duì)其予以關(guān)注。
參考文獻(xiàn):
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中圖分類號(hào):TE 624.4+31
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1671-9905(2016)02-0047-03
收稿日期:2015-12-05
Influence of Ethyl Benzene Recovery Tower and Benzene/ Methylbenzene Tower Operation on Dehydrogenation of Ethylbenzene
LIU Jie
(Hainan Shihua Jiasheng Chemical Co. Ltd., Yangpu 578001, China)