代江燕
(桑德環(huán)境資源股份有限公司,北京 101102)
城市生活垃圾焚燒爐SNCR脫硝技術(shù)工程應(yīng)用
代江燕
(桑德環(huán)境資源股份有限公司,北京 101102)
以2×500t/d生活垃圾焚燒爐排爐SNCR尿素脫硝實際工程為例,技術(shù)性分析顯示:SNCR系統(tǒng)在機組負荷在60%~100%的MCR負荷范圍內(nèi)能有效運行,脫硝效率不低于40%,氨逃逸率小于8ppm,不增加系統(tǒng)阻力,不對鍋爐運行造成干擾。經(jīng)濟性分析顯示:SNCR系統(tǒng)建設(shè)周期短、投資費用低;年運行費用中的還原劑所占比例最大;年運行費影響因素敏感性分析顯示:還原劑價格對年運行費的影響程度大,其次為年利用小時數(shù)、煙氣量、總投資,影響程度最小的為排污費。
生活垃圾;焚燒爐;SNCR
生活垃圾焚燒過程中會產(chǎn)生大量有毒有害氣體,其中氮氧化物因危害性大、處置難度高而備受重視。NOx在大氣中會造成酸雨,并且是光化學(xué)煙霧的前驅(qū)體,同時其直接作用于人體時會破壞呼吸系統(tǒng),可引起支氣管炎和肺氣腫[1]。《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014)中規(guī)定NOx的日均排放濃度不超過250mg/m3,因此采用脫硝技術(shù)來控制NOx的排放已經(jīng)迫在眉睫。
生活垃圾焚燒過程中產(chǎn)生的NOx削減技術(shù)包括低氮燃燒技術(shù)、SNCR技術(shù)、SCR技術(shù)等[2],其中SNCR技術(shù)因安全適用、操作方便、價格低廉而被廣泛應(yīng)用于生活垃圾焚燒行業(yè)。
SNCR工藝最初由美國Exxon公司發(fā)明并于1974年在日本成功投入工業(yè)應(yīng)用[3]。20世紀80年代末,歐盟國家的燃煤電廠也開始應(yīng)用。迄今為止,全世界約有300套SNCR裝置應(yīng)用于電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、市政垃圾焚燒爐和其他燃燒裝置。
SNCR工藝的整個還原過程都在鍋爐內(nèi)進行,不需催化劑,也不需另設(shè)反應(yīng)器。SNCR工藝可采用的還原劑有三種:液氨,氨水和尿素[4]。各還原劑應(yīng)用工藝比較見表1。
表1 液氨、氨水、尿素應(yīng)用于SNCR工藝比較
液氨對項目的安全性要求極高,在垃圾焚燒項目中極少采用;氨水相對液氨安全,但國內(nèi)采購氨水濃度僅為25%,脫硝系統(tǒng)氨水用量大,且運輸過程費用高,萬一發(fā)生泄漏,對人員存在一定危害。從系統(tǒng)安全性、采購方便、運輸簡單和系統(tǒng)維護簡單等多方面綜合考慮,多選用尿素作為還原劑。本文所舉例的垃圾焚燒項目的SNCR裝置以尿素作為還原劑。
2.1工程概況
垃圾焚燒處理量為2×500t/d;汽輪發(fā)電機2×12MW;垃圾焚燒爐出口煙氣量/單爐58,461Nm3/h(MCR,dry);后燃燒室的最低溫度(二次風(fēng))850℃;煙氣在超過850℃范圍內(nèi)的停留時間≥2s;垃圾焚燒爐爐內(nèi)煙氣NOx含量380mg/Nm3;余熱鍋爐出口煙氣NOx含量≤200mg/Nm3;氨氮比1.5;尿素純度98%
2.2工藝計算及設(shè)備選型
該項目SNCR工藝流程見圖1。
圖1 SNCR工藝流程
尿素袋由電動葫蘆運送到尿素溶解罐,用軟水將尿素顆粒溶解成40wt%(密度1.112t/m3)的尿素溶液,再通過溶解泵輸送到兩臺尿素溶液儲存罐,緩沖暫存。尿素儲存罐內(nèi)的溶液用輸送泵運送到計量混合裝置,與軟水混合稀釋成10wt%(密度1.05t/m3)的尿素溶液后,再輸送到噴射系統(tǒng)。噴射系統(tǒng)的霧化介質(zhì)為壓縮空氣,尿素溶液經(jīng)霧化后噴入到鍋爐內(nèi)與NOx發(fā)生反應(yīng),從而去除鍋爐煙氣中的NOx。為了避免尿素溶液再結(jié)晶,尿素溶解罐和尿素儲存罐設(shè)有蒸汽加熱裝置,尿素管道設(shè)置有電伴熱。工藝計算與選型如下。
(1)尿素用 量:尿素品質(zhì)為工業(yè)或農(nóng)用等級(GB2440-2001)的合格尿素。
(2)溶解罐:尿素溶解罐設(shè)置1臺,溶解罐的溶解出力滿足兩爐(2×500t/h) 100%BMCR工況5天所需尿素溶液耗量。罐體有效容積:
考慮10%富裕量,選定20m3溶解罐,采用304不銹鋼制造,設(shè)攪拌裝置和蒸汽盤管加熱,防止尿素溶液結(jié)晶。
(3)溶解泵:共設(shè)置2臺尿素溶液輸送泵,兼?zhèn)湓傺h(huán)泵的功能,1用1備。尿素溶解后經(jīng)輸送泵送至稀釋罐。泵流量:
流量設(shè)計10%的富裕量;泵壓頭考慮高程壓損和管道壓損,并設(shè)計20%的富裕量。選定流量168L/h,壓力0.8MPa的輸送泵。
(4)儲存罐:尿素溶液稀釋罐為2臺,采用304不銹鋼。其儲存容量宜為2臺爐BMCR工況下5天的平均總消耗量。設(shè)蒸氣伴熱裝置,并在罐體內(nèi)加攪拌器,防止尿素結(jié)晶。罐體有效容積:
考慮10%富裕量,選定10m3儲存罐。
(5)輸送泵:設(shè)置4臺尿素溶液輸送泵,單爐2臺,1用1備。
(6)稀釋水泵:設(shè)置4臺稀釋水泵,單爐2臺,一臺放置在軟水出口,用于提供輸送動力,另一臺在計量混合模塊內(nèi),用于提供混合形成紊流的動力。泵流量:
流量設(shè)計10%的富裕量;壓力設(shè)計20%的富裕量,選定320L/h,壓力1MPa的稀釋水泵。
鍋爐運行期間,SNCR系統(tǒng)也必須連續(xù)投入運行。噴尿素量和鍋爐負荷關(guān)系曲線作為前饋信號,即按照設(shè)計計算所確定的鍋爐不同負荷下的噴尿素量進行噴尿素量自動調(diào)節(jié)。然而在相同鍋爐負荷條件下,由于入爐垃圾量和運行條件的不同會導(dǎo)致鍋爐出口的初始NOx量的變化,因此SNCR系統(tǒng)還需要反饋信號來修正運行工況。這個反饋信號就是裝設(shè)在煙囪里的煙氣排放測量值,第一要素是 NOx,第二要素是NH3。當(dāng)測量的NOx值高于設(shè)定目標時,系統(tǒng)逐漸增大噴入爐內(nèi)的尿素溶液量,而在 NOx合乎排放限定值的情況下,要判斷NH3是否超出排放限制值,若超出,則需要降低噴射的尿素溶液量,以減少氨逃逸量到限制值之內(nèi)。這一個前饋曲線和一組反饋信號通過DCS指令實現(xiàn)了一個閉環(huán)控制,其指令最終通過調(diào)節(jié)閥的動作,精確地調(diào)節(jié)噴尿素量,達到SNCR系統(tǒng)最終輸出目的值,使NOx排放達標。
尿素SNCR系統(tǒng)在實際調(diào)試運行過程中,鍋爐負荷在60%~100%變化范圍內(nèi)。SNCR的脫硝效率見表2。
表2 鍋爐負荷60%~100%變化范圍內(nèi)SNCR的脫硝效率
從表2可見,SNCR應(yīng)用于生活垃圾焚燒發(fā)電鍋爐,NOx脫除效率達到40%~60%,氨逃逸小于8ppm。SNCR還可與其他脫硝工藝組合使用,如與低氮燃燒技術(shù)組合使用,脫硝效率達可到40%~70%;與SCR聯(lián)合使用,脫硝效率可達到40%~90%。
4.1投資費用
SNCR工程與垃圾焚燒發(fā)電主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時運營[11]。按主體工程的經(jīng)濟指標,貸款額取投資額的60%,等額還本付息,還款期10年,年利率5.4%(2015年6月基準利率),建設(shè)期半年,運行期20年。SNCR工程投資費用見表3。從表3中可見,設(shè)備購置費在各項投資費用中所占比例最大,達到 80.2%,其次為安裝工程費用,為7.3%,由于SNCR脫硝裝置建設(shè)周期短,其建設(shè)期貸款利息低,設(shè)備相對簡單,投資費用相對較低。
表3 SNCR 脫硝裝置投資費用
4.2年運行費
年運行費包括原料耗損費,人工費、折舊費、大修費、管理費、利息等(見表4)。
表4 SNCR項目年運行費
4.3年運行費影響指標分析
從表4可見,影響SNCR脫硝裝置年運行費的經(jīng)濟指標主要影響因素有還原劑費用(占74.4%)、折舊費(占13.6%)和相對年收入(占11.6%)。還原劑費用主要與脫硝裝置年利用小時數(shù)、還原劑耗量、還原劑價格等有關(guān);年折舊費與投資費、運行壽命和固定資產(chǎn)殘值有關(guān);相對年收入與排污費、NOx脫除總量有關(guān),還原劑耗量和NOx脫除總量均與煙氣量和入口NOx濃度相關(guān)。根據(jù)上述分析,選擇投資費、年利用小時數(shù)、煙氣量、還原劑價格、排污費為影響指標,分析各項指標與年運行費及單位脫硝費的關(guān)系,分析參數(shù)見圖2~圖6。
圖2 總投資對年運行費用及單位脫硝費用的影響
圖3 年運行小時數(shù)對年運行費用及單位脫硝費用的影響
圖4 煙氣量對年運行費用及單位脫硝費用的影響
圖5 還原劑價格對年運行費用及單位脫硝費用的影響
圖6 排污費對年運行費用及單位脫硝費用的影響
從圖2~圖6可見,年運行費用與總投資、年運行小時數(shù)、煙氣量、還原劑價格成正比,與排污費成反比;單位脫硝費用與總投資、還原劑價格成正比,與年運行小時數(shù)、煙氣量、排污費成反比。
為更進一步分析各項指標對年運行費的影響,將年運行費作為評價指標,總投資、年運行小時數(shù)、煙氣量、還原劑價格、排污費為不確定因素,分析評價指標對不確定因素的敏感程度見圖7。
從圖7可見,還原劑價格對年運行費的影響程度大,其次為年運行小時數(shù)、煙氣量、總投資,影響程度最小的為排污費。
圖7 年運行費對不確定因素的敏感程度分析
圖2~圖7的參數(shù)表明:1)要降低年運行費和單位脫硝費,還原劑價格是第一影響要素,因此要在保證還原劑品質(zhì)的前提下,最大限度地降低其價格。2)隨著年運行小時數(shù)和煙氣量的增大,年運行費增大但單位脫硝費減少,設(shè)定合理的年運行小時數(shù)和煙氣量是提高項目經(jīng)濟性的途徑之一。在項目運營中,該兩個因素與垃圾的處理量密切相關(guān),要盡量合理分配垃圾的入爐量,并調(diào)整工況在穩(wěn)定狀態(tài),避免在一段時間內(nèi)突然增加或突然減少,保證設(shè)備正常運行,達到設(shè)定的年運行小時數(shù)和煙氣量。3)科學(xué)合理控制總投資。4)排污費對年運行費影響程度小,但值得注意的是,從圖6可見,本項目中排污費達到每污染當(dāng)量12元時,年運行費和單位脫硝費才轉(zhuǎn)換為負值,而當(dāng)前排污費的實際標準為每污染當(dāng)量1.2元,遠小于年運行費等為負值的排污費,這也就是焚燒廠家寧愿選擇罰款而不愿意選擇更高的運行費的原因,因此,進一步加強規(guī)范排放氮氧化物收費措施勢在必行。
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[2] 范海燕,劉建忠,顧震宇,等.生活垃圾焚燒廠脫硝技術(shù)探討[J].工業(yè)鍋爐,2011,127(3):31-34.
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Engineering Application on SNCR Denitration Technology of Municipal Domestic Refuse
DAI Jiang-yan
X701
A
1006-5377(2016)09-0065-04