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淺談提高輕苯收率的改進(jìn)方法

2016-11-26 16:59瑩河鋼集團(tuán)宣鋼公司焦化廠河北宣化075100
決策與信息 2016年23期
關(guān)鍵詞:焦化廠收率煤氣

王 瑩河鋼集團(tuán)宣鋼公司焦化廠 河北宣化 075100

淺談提高輕苯收率的改進(jìn)方法

王瑩
河鋼集團(tuán)宣鋼公司焦化廠 河北宣化 075100

本廠凈化系統(tǒng)中輕苯的回收與分離,采用洗油洗苯和管式爐加熱富油法蒸餾脫苯工藝。本文通過對影響輕苯收率主要因素的分析,找出解決的方法,從而達(dá)到提高輕苯收率的目的。

輕苯;收率;影響因素;改進(jìn)方法

一、前言

煤氣中的苯族烴在洗苯塔內(nèi)被吸收的程度被稱為回收率。輕苯作為焦化廠重要的化工產(chǎn)品之一,其收率的高低是評價輕苯回收工段的重要指標(biāo)之一,同時關(guān)系到我廠的經(jīng)濟(jì)效益,輕苯收率過低,還會造成重要化工原料的巨大損失和資源能源的超級浪費(fèi)。目前,焦化廠凈化系統(tǒng)苯吸收采用的是洗油吸收法,這種方法工藝簡單,經(jīng)濟(jì)可靠。

二、工藝簡述

河鋼集團(tuán)宣鋼焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)煤氣發(fā)生量4.5-5.5萬m3/ h,煤氣經(jīng)過洗硫化氫、洗氨、洗苯后,部分回爐,部分供給后序用戶使用?;厥蛰p苯系統(tǒng)采用洗油洗苯和管式爐加熱富油法生產(chǎn)輕苯的工藝系統(tǒng),洗油消耗量穩(wěn)定在90-100m3/h。

三、影響輕苯收率的因素

用洗油自煤氣中吸收粗苯,是典型的吸收過程,可由下述傳質(zhì)方程描述:

G=KF△p 式中:G—吸收粗苯量;K—吸收傳質(zhì)系數(shù);△p—吸收推動力,對數(shù)平均壓力差;F—吸收表面積

經(jīng)分析,得出影響輕苯收率的主要因素如下:

(一)吸收溫度。吸收溫度決定于煤氣和貧油溫度,也受大氣溫度的影響。吸收溫度高時,洗油液面上粗苯蒸汽壓隨之增大,吸收推動力減小,因而使粗苯回收率降低;但吸收溫度也不宜過低,當(dāng)溫度低于10~15℃,洗油粘度顯著增加,吸收效果不好。根據(jù)資料顯示洗油吸收煤氣中的苯的最佳溫度為25度 ,貧油冷卻溫度要求控制在 28度左右。而生產(chǎn)運(yùn)行過程中洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度受季節(jié)影響較大,冬季氣溫低,溫度容易控制,到了夏季,洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度均高。貧油溫度一般為32度左右較要求值偏高,從而降低了苯的吸收效率

(二)洗油質(zhì)量及循環(huán)量。洗油是高溫煤焦油230~300℃的餾分。洗油在循環(huán)使用過程中,不飽和化合物聚合成高分子聚合物,溶于洗油中,使洗油質(zhì)量變壞,洗油在循環(huán)過程中其質(zhì)量逐漸變差,主要表現(xiàn)在黏度、密度均會增大,使洗油均勻分布受阻,造成洗苯能力下降,同時給脫苯帶來了困難。增加洗油循環(huán)量,可降低洗油中粗苯含量,因而可提高粗苯回收率。但循環(huán)量也不宜過大,以免在脫苯蒸餾時過多地增加蒸汽和冷卻水的耗量。循環(huán)洗油量隨吸收溫度的升高而增加,一般夏季循環(huán)量比冬季多。

(三)吸收面積。增大吸收塔內(nèi)汽液兩相的接觸表面積,有利于粗苯的吸收。目前,洗苯塔阻力過高,在3000pa左右,規(guī)程要求在1500pa以下。

(四)蒸汽。輕苯的生產(chǎn)是富油的解析過程,目前采用一塔式直接生產(chǎn)輕苯工藝。脫苯塔操作的好壞,直接影響輕苯產(chǎn)量。當(dāng)蒸汽壓力波動較大、時間較長時,由于脫苯塔塔頂溫度和塔壓隨著蒸汽量變化而變化,直接影響到粗苯的質(zhì)量和產(chǎn)量。

(五)富油預(yù)熱溫度。富油是洗油和苯的混合物,根據(jù)沸點的不同,利用蒸餾的原理,將苯從富油中分離出來,在塔內(nèi)操作條件一定時,提高富油預(yù)熱溫度,可增加富油脫苯程度。富油預(yù)熱溫度的高低真接影響到脫苯塔的脫苯效果,富油預(yù)熱溫度穩(wěn)定控制在180±2℃有利于脫苯蒸餾。目前,富油預(yù)熱溫度在165℃左右,嚴(yán)重影響了脫苯效果。

(六)重苯、萘溶劑油采出不合理。重苯、溶劑油側(cè)線采出不合理,將影響到整個脫苯塔操作的穩(wěn)定。重苯、溶劑油采出量過大時,會造成脫苯塔內(nèi)苯汽流失,重苯、溶劑油采出量過小時,造成脫苯塔內(nèi)重質(zhì)組分大量溶于洗油中,洗油萘含量增大,洗油質(zhì)量變差。

三、改進(jìn)方法

(一)降低煤氣入口溫度和洗油溫度。在生產(chǎn)操作中,嚴(yán)格控制洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度,并保證洗油溫度高于煤氣溫度2~4℃,以防止煤氣中的水冷凝進(jìn)入洗油中,使洗油乳化。具體措施如下:(1)加強(qiáng)三臺初冷器的操作,保證集合溫度在18~22℃,從而使洗苯塔煤氣入口溫度控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。(2)加強(qiáng)換熱器的清洗,控制洗油溫度在指標(biāo)范圍內(nèi)。通過煤氣入口溫度和洗油溫度的降低使洗苯后煤氣含苯量明顯降低,有效地增加了輕苯的回收率

(二)提高洗油質(zhì)量。在生產(chǎn)操作中,為了保證和穩(wěn)定循環(huán)洗油質(zhì)量,必須對洗油進(jìn)行再生??蓪⒃偕鞯诇乜刂圃?85~195℃,洗油總量的2~ 4%引入再生器進(jìn)行再生。通過加大排干渣量、增加排干渣次數(shù), 由原來的每周三次改為每班一次、排稀渣、改變補(bǔ)洗油操作、富油槽實現(xiàn)低液位操作等方法,確保洗苯塔前工序的穩(wěn)定,避免煤氣夾帶大量焦油、萘、氨等進(jìn)入洗苯塔造成洗油質(zhì)量惡化。

(三)增大接觸面積。洗苯塔阻力過高,應(yīng)該清洗洗苯塔。

(四)穩(wěn)定蒸氣。針對脫苯塔蒸汽不穩(wěn)定的原因,從這幾方面進(jìn)行改進(jìn):1.檢查蒸汽管路,改進(jìn)管路設(shè)計,減少放散點,在蒸汽管路末端增加疏水器,對跑冒滴漏點進(jìn)行了治理,使蒸汽利用率得到提高。2.積極與供氣方協(xié)調(diào),保證入管式爐蒸汽壓力與流量的穩(wěn)定性。3.加強(qiáng)自動控制的穩(wěn)定性,穩(wěn)定串級調(diào)節(jié)。

(五)穩(wěn)定富有預(yù)熱溫度。穩(wěn)定富有預(yù)熱溫度的具體方法:1.加強(qiáng)管式爐的管理,提高熱效率。⑴定期清理噴火燒咀上的結(jié)炭;⑵合理調(diào)節(jié)煙囪翻板及風(fēng)門開度,保證合適的空氣剩余系數(shù);⑶定期排放煤氣管道積水,杜絕煤氣帶水對爐溫的影響。2.富油管道保溫修補(bǔ),減少熱損失。3.加強(qiáng)自動控制程度,使預(yù)熱溫度的串級調(diào)節(jié)更穩(wěn)定。4.制定合理的換熱器清洗制度,確保換熱效果。

(六)規(guī)范側(cè)線采出制度。規(guī)范側(cè)線采出制度,要求每班安排崗位人員對側(cè)線采出情況進(jìn)行2次確認(rèn)。輕苯冷凝器后的輕苯溫度在水溫條件滿足下,需嚴(yán)格控制在35℃以下,讓苯混和蒸汽能最大限度在輕苯冷凝冷卻器中被冷凝下來,保證輕苯不流失。

四、結(jié)論

本廠2015年7月份對粗苯工藝進(jìn)行了改進(jìn), 改進(jìn)前輕苯收率平均為0.78%,改進(jìn)后輕苯收率提高到0.82%,效果非常明顯。影響輕苯生產(chǎn)的因素還有很多,如設(shè)備、電氣、突發(fā)事故等,我們在日常操作中,必須通過細(xì)化操作,合理控制操作溫度,努力改善洗油質(zhì)量,穩(wěn)定富有預(yù)熱,緩解蒸汽的影響,制定完善的操作制度,就一定能提高輕苯的收率和質(zhì)量。

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