◆文/吉林 趙云堂
電控汽油發(fā)動機噴油量與進(jìn)氣量關(guān)系的實測分析
◆文/吉林趙云堂
貴刊2015年第4期刊登了《傳感器故障情況下電控汽油機的噴油量實測分析》一文,根據(jù)實測數(shù)據(jù),得出結(jié)論為進(jìn)氣壓力傳感器故障對發(fā)動機噴油時間影響較小。筆者對此看法不同,因為為了保證具備最佳空燃比,發(fā)動機噴油量與進(jìn)氣量密切相關(guān),與發(fā)動機噴油量關(guān)系最大的就是發(fā)動機進(jìn)氣量與發(fā)動機轉(zhuǎn)速?;诖?,筆者對電控汽油發(fā)動機的噴油量與進(jìn)氣量進(jìn)行了實測分析。
測量對象為高爾夫A7 EA211 1.4T發(fā)動機,該發(fā)動機采用燃油缸內(nèi)直噴方式,進(jìn)氣歧管上裝有進(jìn)氣壓力傳感器。發(fā)動機控制單元根據(jù)進(jìn)氣壓力信號及其他信號如發(fā)動機轉(zhuǎn)速、冷卻液溫度、進(jìn)氣溫度等來計算進(jìn)氣量。圖1是進(jìn)氣壓力傳感器(與進(jìn)氣溫度傳感器集成在一起)在發(fā)動機上的安裝位置。
從左至右依次為1~4腳,其中1腳是接地腳,3腳是5V供電腳,4腳是進(jìn)氣壓力電壓信號輸出腳。具體測量方法為:在發(fā)動機怠速時,測量4腳的輸出電壓,記錄此時發(fā)動機的噴油時間;然后模擬進(jìn)氣壓力傳感器出現(xiàn)性能漂移(即信號不準(zhǔn)確,可通過人為給4腳施加外部電壓來實現(xiàn)),再記錄此種狀態(tài)下發(fā)動機的噴油時間。通過比較,就可看出噴油時間是如何隨進(jìn)氣量信號的變化而變化的。噴油時間、進(jìn)氣壓力等可通過ODIS診斷信息系統(tǒng)軟件讀取。
發(fā)動機怠速穩(wěn)定后,讀取進(jìn)氣壓力為30kPa,用萬用表測得4腳輸出電壓為0.56V;接下來在1s時給4腳施加1.22V電壓(即人為增大進(jìn)氣壓力信號),發(fā)現(xiàn)發(fā)動機出現(xiàn)劇烈抖動,持續(xù)5s后發(fā)動機熄火。讀取此段時間內(nèi)的發(fā)動機噴油時間,其變化如圖2所示。
圖2 噴油時間與時間的關(guān)系
從圖中可以看到,在施加1.22V電壓后,噴油時間迅速增大,從怠速時的0.79s迅速增加到2.5s以上,這說明噴油量隨著進(jìn)氣壓力信號的增大而增大。但是由于實際進(jìn)氣量并沒有變化,此時發(fā)動機汽缸內(nèi)的混合汽過濃,燃燒不充分,導(dǎo)致發(fā)動機抖動嚴(yán)重直至熄火。這也可以通過燃油修正值的變化來驗證,圖3是短期燃油修正值隨時間的變化情況。
可以看出,在1.5s時施加1.22V電壓后,短期燃油修正值從怠速時的-2.3%迅速變?yōu)?25%,這說明氧傳感器測得排出的廢氣中氧含量太低,即汽缸中混合汽過濃,所以發(fā)動機控制單元發(fā)出減少噴油量的指令。
圖3 短期燃油修正值隨時間的變化
通過以上分析,可以得出結(jié)論:發(fā)動機噴油量隨進(jìn)氣量的增大而增大,二者密切相關(guān)。那為什么《傳感器故障情況下電控汽油機的噴油量實測分析》會得出噴油量與進(jìn)氣量關(guān)系不大的結(jié)果呢?據(jù)筆者推測,該文在設(shè)置進(jìn)氣壓力傳感器故障上與本文不同。本文是給進(jìn)氣壓力信號腳施加外部電壓,相當(dāng)于進(jìn)氣壓力傳感器信號不準(zhǔn)確;而《傳感器故障情況下電控汽油機的噴油量實測分析》一文中應(yīng)該是斷開進(jìn)氣壓力信號。在此情況下,發(fā)動機控制單元接收不到進(jìn)氣壓力信號,會觸發(fā)失效保護(hù)功能,將節(jié)氣門位置傳感器信號作為進(jìn)氣壓力的替代信號,這反而會使發(fā)動機的運轉(zhuǎn)比較穩(wěn)定,所以才得出上述結(jié)果。由此也可以看出,進(jìn)氣壓力傳感器信號不準(zhǔn)確產(chǎn)生的危害可能比沒有信號更大。