孫曉波
(中國石化勝利石油工程有限公司西南分公司,四川德陽 618000)
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元壩103-1H井超深井鉆井配套技術(shù)
孫曉波
(中國石化勝利石油工程有限公司西南分公司,四川德陽 618000)
四川元壩地區(qū)天然氣資源豐富,但儲層埋藏深、巖石硬度大、巖石可鉆性差,導(dǎo)致機(jī)械鉆速低、鉆井周期長,制約了該區(qū)塊的開發(fā)進(jìn)度。為此元壩103-1H井優(yōu)選現(xiàn)有提速方法,采用新鉆井技術(shù):一開泡沫鉆配合干法固井;二開空氣鉆提前轉(zhuǎn)為泥漿鉆的條件下優(yōu)選鉆頭,為該區(qū)塊二開安全、快速鉆井開辟了新思路;三開采用"NEW-DRILL+孕鑲/PDC鉆頭"新技術(shù),機(jī)械鉆速是該區(qū)塊同類井的2.30倍;四開采用“NEW-DRILL+ PDC鉆頭”新技術(shù),為該項技術(shù)在φ241.3 mm井眼的首次應(yīng)用;五開優(yōu)化側(cè)鉆鉆具組合、優(yōu)選側(cè)鉆方向,一趟鉆側(cè)鉆成功。該井鉆井周期提前62.89天,提速提效效果顯著,其配套鉆井技術(shù)可為其他井提供借鑒。
元壩地區(qū);元壩103-1H井;鉆井技術(shù);鉆頭選型
元壩地區(qū)超深海相井已初步形成一開泡沫鉆井技術(shù),二開空氣鉆井技術(shù),三開控壓鉆井、渦輪復(fù)合鉆井、高速螺桿復(fù)合鉆井、扭力沖擊發(fā)生器鉆井技術(shù),四開螺桿鉆具復(fù)合鉆井技術(shù),五開螺桿鉆具復(fù)合鉆井技術(shù)、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井技術(shù)等一系列配套技術(shù)[1-6],但針對每口井的具體情況采取更具體、合理的提速提效手段仍是需要解決的問題,文中對目前較為普遍的做法不再詳細(xì)說明,重點(diǎn)對元壩103-1H井鉆井施工中采取的不同做法進(jìn)行闡述。
元壩103-1H井是中國石化西南油氣分公司部署在四川盆地川東北巴中低緩構(gòu)造元壩區(qū)塊長興組②號礁帶的一口開發(fā)井,設(shè)計井深7 729 m,完鉆井深7 508 m,井身結(jié)構(gòu)為川東北元壩地區(qū)比較成熟的五開制結(jié)構(gòu)。鉆遇地層自上而下為白堊系劍門關(guān)組,侏羅系蓬萊鎮(zhèn)組、遂寧組、上沙溪廟組、下沙溪廟組、千佛崖組、自流井組、三疊系須家河組、雷口坡組、嘉陵江組和飛仙關(guān)組,二疊系長興組(未穿)。該井為超深水平井,鉆遇地層多、年代老、可鉆性差,鉆井難度較大。
2.1 氣體鉆井技術(shù)
實(shí)施氣體鉆井時因其極低的井底壓力,一方面降低了井眼周圍巖石的塑性,繼而使巖石的脆性增強(qiáng),巖石本身的強(qiáng)度降低;另一方面消除了常規(guī)鉆井液液柱壓力對井底巖石的壓持效應(yīng),有效避免了井底巖石的重復(fù)破碎,從而使機(jī)械鉆速大大提高[7]。元壩地區(qū)陸相地層基本能夠滿足氣體鉆井的條件,因而氣體鉆井技術(shù)得以推廣。
2.1.1 一開泡沫鉆井技術(shù)
元壩103-1H井開導(dǎo)眼至井深32 m固井后,一開泡沫鉆進(jìn)至中完井深706 m,采取“穿鞋帶帽”的方式干法固井。
2.1.2 二開空氣鉆井技術(shù)
(1)二開空氣鉆施工概況。元壩103-1H井二開設(shè)計井深3 102 m,為防斜打快,牙輪鉆頭掃完水泥塞鉆進(jìn)至井深762.03 m后(平均機(jī)械鉆速10.19 m/h),采用成都諾爾RKQC275-Ⅱ型空氣錘方式鉆進(jìn)(排量175 m3/min、鉆壓20 kN、轉(zhuǎn)速35 r/min),鉆進(jìn)井段7 62.03~1 443.23 m,平均機(jī)械鉆速13.36 m/h。由于空氣錘機(jī)械鉆速降低,起鉆檢查空氣錘,起鉆至井深1 425.62 m懸重由100 t提高至140 t后逐漸降低然后恢復(fù)正常,起鉆后空氣錘泥包。由于空氣錘不宜處理井下復(fù)雜情況,下入牙輪鉆頭,下鉆至井深1 398.42 m遇阻10 t,劃眼至井深1 406.41 m卡鉆,處理卡鉆事故過程中,被迫采用旋轉(zhuǎn)噴淋的方式轉(zhuǎn)換泥漿,空氣鉆結(jié)束。
(2)二開空氣鉆卡鉆原因分析。元壩103-1H井卡鉆前有三個現(xiàn)象:一是空氣錘起鉆前排砂口及取樣器處巖屑并未監(jiān)測到地層出水;二是起鉆至井深1 425.62 m遇阻,起出的空氣錘有明顯的泥包現(xiàn)象;三是牙輪鉆頭下鉆至井深1 398.42 m有明顯的遇阻顯示。
對以上三個相互矛盾的現(xiàn)象給予以下解釋:起鉆前的井深1 443.23 m附近地層未出水;出水井段應(yīng)在起下鉆遇阻的點(diǎn),即1 425.62 m、1 398.42 m附近且出水量不大已順利鉆穿;之所以出現(xiàn)起鉆過程中1 425.62 m遇阻而1 398.42 m及以上井段無顯示,下鉆時1 398.42 m遇阻的現(xiàn)象,是因?yàn)槌鏊坎淮蟮乃畬颖淮┻^后隨著水層能量的不斷降低,空氣對井壁的不斷烘干和細(xì)小巖屑對井壁的不斷封堵,出水井段的出水量將逐漸降低直至不再出水。
二開空氣鉆卡鉆原因分析:在新鉆穿的水層還未得到充分烘干及封堵的情況下起鉆,導(dǎo)致其在整個起下鉆過程中仍繼續(xù)出水,進(jìn)而造成了出水井段及以下井眼縮徑、井壁不穩(wěn)等一系列復(fù)雜情況,加之下鉆劃眼速度過快、井壁未完全烘干,最終導(dǎo)致了卡鉆事故的發(fā)生。
(3)空氣鉆出水應(yīng)對措施。該區(qū)塊二開井段地層出水現(xiàn)象普遍存在,但出水量不大,還不具備轉(zhuǎn)為泡沫鉆井的條件。因此提出以下應(yīng)對措施:①鉆進(jìn)過程中監(jiān)測到地層出水,應(yīng)降低機(jī)械鉆速(或提起鉆具循環(huán))、增大空氣排量,保證井底攜巖、攜水要求;②中途進(jìn)行起下鉆作業(yè),起鉆前應(yīng)充分循環(huán)保證井底無沉砂同時盡量保證已鉆穿的水層不再出水,下鉆過程中有遇阻顯示立即劃眼,按鉆進(jìn)過程中地層出水的措施謹(jǐn)慎處理。
2.2 二開地層鉆頭選型技術(shù)
2.2.1 二開地層鉆頭選型的必要性
統(tǒng)計元壩區(qū)塊2013-2015年完鉆的15口同類型海相井的資料(表1)得出:15口井中,靠空氣鉆鉆達(dá)設(shè)計井深的井4口,所占比例僅為26.67%;因空氣鉆未鉆達(dá)設(shè)計井深而轉(zhuǎn)化為常規(guī)泥漿鉆的井6口,占統(tǒng)計井口數(shù)的40%;除元壩103-1H井外,泥漿鉆機(jī)械鉆速在0.26~0.41 m/h之間,平均機(jī)械鉆速僅為0.31 m/h。因此,二開地層鉆頭選型技術(shù)非常有必要,尤其針對目前空氣鉆后期沉砂較多、接單根困難、卡鉆風(fēng)險大的實(shí)際情況,可適當(dāng)提前結(jié)束空氣鉆,通過鉆頭優(yōu)選技術(shù)轉(zhuǎn)為常規(guī)泥漿鉆鉆進(jìn)至中完井深。
2.2.2 元壩103-1H井二開鉆頭選型技術(shù)元壩103-1H井二開φ444.5 mm井眼空氣鉆鉆進(jìn)至井深1 443.23 m,與設(shè)計井深3 102 m相差1 658.77 m。為提高機(jī)械鉆速、降低鉆井成本,該井進(jìn)行了一系列鉆頭選型(表2),最終確定的MS1951鉆頭與二開地層適應(yīng)性良好,在1 497.94~2 506.02 m、2 513.09~3 099 m井段機(jī)械鉆速分別達(dá)到3.07 m/h、1.66 m/h,平均機(jī)械鉆速2.34 m/h,是其他井泥漿鉆機(jī)械鉆速的7.55倍,且單趟鉆最高進(jìn)尺達(dá)1 008.08 m。該井雖被迫由空氣鉆轉(zhuǎn)為常規(guī)泥漿鉆進(jìn),但通過鉆頭選型技術(shù)同樣達(dá)到了提速提效的目的。
表1 元壩區(qū)塊2013-2015年完鉆井二開施工情況
2.3 三開、四開“NEW-DRILL+孕鑲/PDC鉆頭”復(fù)合鉆井技術(shù)
元壩103-1H井三開、四開均采用“NEW-DRILL+孕鑲/PDC鉆頭”復(fù)合鉆井新技術(shù)。NEW-DRILL提速破巖工具是由動力鉆具與轉(zhuǎn)速鉆壓恒定器組成,其中轉(zhuǎn)速鉆壓恒定器是區(qū)別于常規(guī)動力鉆具的組件,也是NEW-DRILL的核心組件[8]。
表2 元壩103-1H井二開鉆頭選型情況
2.3.1 NEW-DRILL工具在三開井段的應(yīng)用
元壩103-1H井三開φ314.1 mm井眼設(shè)計周期170天,應(yīng)用NEW-DRILL提速工具,配合分段優(yōu)選的鉆頭,科學(xué)的鉆具組合節(jié)約鉆井周期90.87天。三開實(shí)鉆井段3 099 m~5 120 m,累計進(jìn)尺2 021 m,純鉆時間1 156.16 h,平均機(jī)械鉆速1.75 m/h,是元壩氣田三開平均機(jī)械鉆速的2.3倍。
該井常規(guī)牙輪鉆具掃水泥塞完后繼續(xù)鉆進(jìn)新地層22.75 m至井深3 121.75 m,保證提速工具全部進(jìn)入裸眼段,固井附件徹底掃完并攜帶干凈后起鉆。運(yùn)用NEW-DRILL提速工具10趟鉆、10只鉆頭(其中7只PDC鉆頭、1只孕鑲PDC鉆頭、2只孕鑲鉆頭,同類井該井段鉆頭使用數(shù)量在20只以上)打完3 121.75~5 120 m井段,累計進(jìn)尺1 998.25 m,純鉆時間1 112.33 h,平均機(jī)械鉆速1.80 m/h。其中上沙溪廟組平均機(jī)械鉆速8.51 m/h,雷口坡組四段、三段地層平均機(jī)械鉆速4.32 m/h,均創(chuàng)下該區(qū)塊分地層統(tǒng)計最高機(jī)械鉆速紀(jì)錄(表3)。
表3 NEW-DRILL提速工具在元壩103-1H井三開分地層機(jī)械鉆速
(1)分段優(yōu)選的鉆頭。在NEW-DRILL使用過程中,根據(jù)該區(qū)塊地層的可鉆性級值,結(jié)合不同地層的巖性及研磨性,分段優(yōu)選鉆頭(表4),以便充分地發(fā)揮NEW-DRILL的作用。
(2)科學(xué)的鉆具組合。在可鉆性較好、地層相對較軟的上沙溪廟組、下沙溪廟組及千佛崖組地層,將NEW-DRILL調(diào)至0.78°采用防斜單彎螺桿鉆具組合[9],有效保證了在不損失機(jī)械鉆速前提下的防斜打直(三開最大井斜0.71°/3 665 m)。上部地層鉆具組合為:φ314.1 mmPDC+φ203.2 mm 0.78°NEW-DRILL+631×730配合接頭+731×730鉆具止回閥+φ228.6 mm鉆鋌×2根+φ311mm鉆具扶正器+φ228.6 mm鉆鋌×3根+731×630配合接頭+φ203.2 mm鉆鋌×6根+曲性長軸+φ203.2mm隨鉆震擊器+631×520配合接頭+φ139.7 mm鉆桿(期間加φ212 mm防磨接頭5只),下部地層為無彎度NEW-DRILL。
表4 三開配合NEW-DRILL提速工具鉆頭選型情況
2.3.2 NEW-DRILL工具在四開井段的應(yīng)用
元壩103-1H井四開實(shí)鉆井段5 120~6 805 m,平均機(jī)械鉆速2.31 m/h。四開井段用牙輪鉆頭掃完水泥塞后繼續(xù)鉆進(jìn)新地層20 m至5 140 m起鉆。NEW-DRILL累計使用8趟鉆:第一趟鉆未使用該地區(qū)φ241.3 mm井眼相對成熟的φ197 mm直螺桿而使用φ172 mm0.78°NEW-DRILL的單彎螺桿鉆具防斜技術(shù),實(shí)鉆過程中雖然采取了吊打措施,但井斜仍然呈上升趨勢(井深5 295 m時井斜角為1.32°,吊打至井深5 403.26 m井斜角持續(xù)上漲至4.13°)。第二、第三趟鉆分別下入φ203mm 1.15°NEW-DRILL,φ185 mm1.25°NEW-DRILL,主要任務(wù)均為糾斜,以滑動鉆進(jìn)為主,大大犧牲了機(jī)械鉆速。后續(xù)五趟鉆NEW-DRILL正常使用。
2.4 五開小井眼超深硬地層側(cè)鉆技術(shù)
元壩103-1H井五開設(shè)計井深7 729 m,鉆進(jìn)至井深7 410 m因未鉆遇良好油氣顯示填井側(cè)鉆,側(cè)鉆點(diǎn)6 842 m,鉆進(jìn)至井深7 508 m完鉆。該井優(yōu)化側(cè)鉆鉆具組合、優(yōu)選側(cè)鉆方向、細(xì)化現(xiàn)場操作,側(cè)鉆第一趟鉆鉆進(jìn)井段6 842~6 856.10 m,現(xiàn)場砂樣新地層巖屑所占比例95%以上,側(cè)鉆一次成功。
(1)優(yōu)化鉆具組合。首先,相同彎度的彎螺桿較“直螺桿+彎接頭”的造斜能力更強(qiáng),但彎螺桿的肘點(diǎn)距鉆頭近,側(cè)向力的反作用力更容易破壞最初形成的較薄的夾壁墻,使鉆頭重新滑入老井眼;其次,超深小井眼側(cè)鉆鉆具剛性弱,選用牙輪鉆頭扭矩相對穩(wěn)定,相比PDC鉆頭更易擺工具面,且牙輪鉆頭的造斜能力優(yōu)于PDC鉆頭;再次,五開φ165.1 mm井眼,可供選擇的螺桿尺寸有φ121 mm、φ127 mm等,為增大側(cè)向力優(yōu)選φ127 mm螺桿?;谝陨弦蛩?,元壩103-1H井側(cè)鉆期間選用“φ165.1 mm牙輪鉆頭+φ127 mm直螺桿+2°彎接頭+止回閥+定向接頭+φ120 mm無磁鉆鋌+限流接頭+311×4A20配合接頭+φ101.6 mm鉆桿×45根+φ101.6 mm加重鉆桿×42根+φ121 mm隨鉆震擊器1套+φ101.6 mm加重鉆桿×2根+旁通閥+φ101.6 mm加重鉆桿×6根+φ101.6 mm鉆桿+4A21×520配合接頭+φ139.7 mm鉆桿(期間加φ151 mm鋁銅防磨接頭14只)”的鉆具組合。
(2)優(yōu)選側(cè)鉆方向。該井原設(shè)計側(cè)鉆點(diǎn)選擇在6 835 m,該點(diǎn)井斜角75.70°、方位角110.07°、垂深6 697.62 m,打水泥塞后實(shí)探水泥塞位置6 842 m,將側(cè)鉆點(diǎn)選在該點(diǎn)。由圖1可知原井眼在側(cè)鉆點(diǎn)附近呈増斜,方位基本穩(wěn)定的趨勢,為增加鉆具的造斜能力,使新老井眼盡快分離,側(cè)鉆井眼初始段采取降斜、降方位鉆進(jìn),側(cè)鉆成功后再按設(shè)計軌跡調(diào)整。
圖1 元壩103-1H井側(cè)鉆井眼與原井眼井斜角、方位角
(1)元壩區(qū)塊一開、二開井段,泡沫鉆井、空氣鉆井仍是主要的提速手段,配合泡沫鉆井的干法固井工藝及空氣鉆井的氣液轉(zhuǎn)換工藝也已相對成熟。
(2)二開空氣鉆井鉆進(jìn)過程中易發(fā)生井下事故,起下鉆過程中的井下事故的原因及預(yù)防措施更應(yīng)該引起重視。建議適時提前結(jié)束空氣鉆井,通過優(yōu)選鉆頭的方法達(dá)到安全鉆井的前提下提速提效的目的,元壩103-1H井二開鉆頭選型的成功經(jīng)驗(yàn)可作為該區(qū)塊的借鑒。
(3)NEW-DRILL提速工具在元壩103-1H井三開井段應(yīng)用效果良好,使三開井段提速獲得突破性進(jìn)展,此工具可在該井段進(jìn)一步推廣。NEW-DRILL提速工具在四開井段首次應(yīng)用,采用怎樣的鉆具組合,鉆井參數(shù)以達(dá)到四開直井段防斜打快的目的還有待進(jìn)一步研究。
(4)鉆具組合、側(cè)鉆方向的優(yōu)選是超深小井眼裸眼側(cè)鉆能否一次成功的關(guān)鍵:在滿足施工條件的前提下,首先“牙輪鉆頭+大尺寸直螺桿+大角度彎接頭”的鉆具組合;并且側(cè)鉆方向盡量選在井眼低邊方向,以進(jìn)一步增大側(cè)向力。
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編輯:岑志勇
1673-8217(2016)06-0121-05
2016-07-04
孫曉波,1987年生,2012年畢業(yè)于重慶科技學(xué)院石油工程專業(yè),現(xiàn)從事現(xiàn)場技術(shù)管理工作。
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