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淺析煤礦瓦斯發(fā)電技術(shù)和進(jìn)氣系統(tǒng)工藝流程改造

2016-12-22 18:22方勁松
科學(xué)與財富 2016年18期
關(guān)鍵詞:水霧低濃度閥門

方勁松

摘要:目前,在生產(chǎn)化工和民用發(fā)電等領(lǐng)域,尤其是工業(yè)燃料,都利用了瓦斯。然而,在生產(chǎn)化工領(lǐng)域,瓦

一.概述

近些年我國煤礦瓦斯抽采量迅速上升,2005年23.5億m3,2008年已達(dá)到52億m3。然而,約80%的瓦斯是采用卸壓抽和采空區(qū)抽瓦斯的方法獲得,抽出瓦斯的濃度較低,55%以上的抽采瓦斯?jié)舛鹊陀?0%。低濃度瓦斯接近燃燒爆炸濃度限,出于安全性考慮,現(xiàn)行規(guī)程規(guī)定:濃度低于30%的瓦斯不得利用。使得抽采瓦斯的利用率在逐年下降。不符合節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路。

為保證能源充分利用,防止破壞環(huán)境,近些年來,我國不斷加大瓦斯技術(shù)研究。瓦斯發(fā)電技術(shù),是抽取煤礦井下瓦斯氣體,將其輸送至內(nèi)燃機(jī)氣缸,通過吸氣與壓縮、做功與排氣過程,推動發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn)。近些年來,低濃度瓦斯發(fā)電項目成功之后,在某種程度上,優(yōu)化了能源結(jié)構(gòu),通過促抽采,實現(xiàn)煤礦良性循環(huán)發(fā)展。

在2006年以前,我國煤礦瓦斯量豐富,每年能夠抽取純瓦斯量5000萬立方左右,然而,只有450萬立方濃度的高瓦斯輸送到煤氣公司,以供居民使用,其他低濃度瓦斯排放至大氣,浪費(fèi)了潔凈資源,造成環(huán)境污染。

在2006年7月,我國焦作煤業(yè)集團(tuán)加大研發(fā)力度,對瓦斯發(fā)電立項考察,在同年11月份,瓦斯發(fā)電工程進(jìn)入動工和設(shè)備安裝階段。通過幾年運(yùn)行和發(fā)展,瓦斯發(fā)電技術(shù)積累了一定經(jīng)驗。然后,通過技術(shù)交流和異地調(diào)研,不斷創(chuàng)新、改進(jìn)技術(shù)流程不合理之處,獲得較好效果。

因而,研究低濃度瓦斯抽采、輸送、利用、排放環(huán)節(jié)的安全保障技術(shù)并形成系列標(biāo)準(zhǔn)能有效規(guī)范低濃度瓦斯抽采、排放、輸送和發(fā)電利用各環(huán)節(jié)的安全行為,促進(jìn)瓦斯抽采利用產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,提升中國節(jié)能減排的技術(shù)水平。

二.煤礦瓦斯水霧輸送系統(tǒng)和發(fā)電技術(shù)

首先,瓦斯水霧輸送系統(tǒng)。對于低濃度瓦斯,建立水霧輸送系統(tǒng),是通過水位自控阻火器和瓦斯管道,混合細(xì)水霧和瓦斯進(jìn)行輸送,將低濃度瓦斯輸送到瓦斯發(fā)電機(jī)組,實現(xiàn)發(fā)電。系統(tǒng)進(jìn)氣技術(shù):“抽放泵、水位自控阻火器、瓦斯管道阻火器、低溫放散閥、防爆電動碟閥門、水霧輸送系統(tǒng)、溢流水封阻火器、放散閥門、旋風(fēng)重力脫水器、瓦斯發(fā)電機(jī)組”。在水霧輸送系統(tǒng)中,將礦井瓦斯所抽放的瓦斯氣體,輸送至始端水位阻火器,利用雷達(dá),對水面進(jìn)行監(jiān)控,實現(xiàn)自動放水、補(bǔ)水,確保水位不變,提升輸送系統(tǒng)可靠性、安全性。利用水位自控阻火器,和瓦斯管道阻火器連接,實現(xiàn)阻火速每秒1220m,能夠有效阻火,確保系統(tǒng)可靠性、安全性。對于瓦斯管道,設(shè)置專用阻火器之后,安裝低溫放散閥門。如果管道內(nèi)瓦斯壓力比設(shè)定值要大,放散閥門會自動打開。對于濕式放散閥門,安裝防爆碟閥門后,再安裝水霧發(fā)生器。如果溢流脫水阻火器安裝后,連接自動放散裝置,利用防爆閘閥門,自動控制放散,對壓力擾動進(jìn)行調(diào)整。如果每臺瓦斯發(fā)電機(jī)組能夠配置一組重力脫水和旋風(fēng)裝置。待脫水之后,通過瓦斯專用阻火器、手動碟閥門,實現(xiàn)發(fā)電機(jī)組發(fā)電。

其次,燃?xì)獍l(fā)動機(jī)工作原理。對于瓦斯氣體,進(jìn)入到發(fā)電機(jī)組內(nèi)燃機(jī)氣缸內(nèi),通過吸氣與壓縮、做功與排氣過程,推動發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn),發(fā)動機(jī)完成一個循環(huán),活塞運(yùn)動兩次,主軸和發(fā)電機(jī)連接,旋轉(zhuǎn)兩圈之后產(chǎn)生電能,實現(xiàn)化學(xué)能量轉(zhuǎn)換成機(jī)械能量,再實現(xiàn)機(jī)械動能轉(zhuǎn)換成電能過程。對于燃?xì)獍l(fā)動機(jī),可循環(huán)運(yùn)動產(chǎn)生熱量,通過機(jī)油潤滑、冷卻。對于機(jī)組自帶換熱器,可實現(xiàn)冷卻水循環(huán)換熱。

三.煤礦瓦斯的進(jìn)氣系統(tǒng)工藝流程改造

進(jìn)氣系統(tǒng)是煤礦瓦斯發(fā)電站的重要組成部分,針對瓦斯水霧輸送系統(tǒng),處于試運(yùn)行期間,就暴露諸多問題。因此,對該技術(shù)進(jìn)行改造,可達(dá)到預(yù)期效果。

首先,調(diào)整低溫放散閥門位置,在防爆碟閥門前安裝,避免發(fā)電機(jī)故障跳閘之后,將防爆碟閥門自動關(guān)閉,導(dǎo)致運(yùn)行人員無法及時打開抽放站,將瓦斯氣體排空,引起抽放泵憋氣故障。瓦斯抽采泵房、輸氣站加壓機(jī)房和低濃度瓦斯管道系統(tǒng)中所選用的電器設(shè)備、儀表均應(yīng)滿足礦用防爆要求。

其次,因瓦斯管道長期存在氣體混合物,收到長期腐蝕下,產(chǎn)生氧化鐵渣,堵塞阻火器,影響瓦斯流通,導(dǎo)致燃?xì)鈾C(jī)組無法正常運(yùn)行,不能滿負(fù)荷出力。同時,材質(zhì)、設(shè)計原理決定了拆卸清洗難和體積大。為了增加維修方便度,經(jīng)過分析和調(diào)研,改進(jìn)了瓦斯管道。對于瓦斯管道,在專用阻火器前后位置,安裝波紋膨脹節(jié),確保瓦斯起到的阻火器清洗方便。安全設(shè)施安設(shè)段管道應(yīng)選用鋼管,其他輸送管道可選用非金屬管;瓦斯輸送管應(yīng)采取防腐蝕、防漏氣、防砸壞、防靜電等措施。同時,在實踐時,更新了輸送管道材質(zhì),選擇新型耐用磨損和防腐蝕材質(zhì),取代鋼制管道,減少阻火器清洗次數(shù),節(jié)約防腐處理成本,降低人工勞動強(qiáng)度。

第三,對于霧化泵的管道設(shè)計,選擇Y型過濾器,更換出口管過濾器,選擇C型細(xì)過濾器,采取雙重過濾器,對雜質(zhì)清理,防止雜質(zhì)堵塞水霧系統(tǒng)噴嘴器,確保瓦斯氣體能夠徹底霧化,確保輸送安全。

第四,對于每臺機(jī)組的重力脫水器和旋風(fēng),在水排水過程中,均含有少量瓦斯。在主回水總管和排水管間隔,設(shè)置隔離球閥,避免脫水器在檢修過程中,霧化水池的殘留瓦斯,順著主回水管進(jìn)行倒灌,導(dǎo)致瓦斯泄漏。

第五,針對瓦斯管道的末端設(shè)計,一般為小型自動放散閥門。如果瓦斯氣體發(fā)生壓力突變,系統(tǒng)會自動啟動放散閥門,將部分瓦斯排放,維持壓力處于小范圍波動狀態(tài),降低系統(tǒng)擾動,解決瓦斯壓力突變的緊急停機(jī)問題。在現(xiàn)場施工時,盡可能縮短瓦斯泵房、溢流阻火器之間的距離,防止低濃度瓦斯產(chǎn)生非水霧化輸送問題。

四.循環(huán)水系統(tǒng)工藝流程的創(chuàng)新改造

對于冷卻水循環(huán)系統(tǒng),在水泵泵前,安裝Y型過濾器在吸水管內(nèi),設(shè)置閘閥,將水池雜物清除干凈,保證冷卻水暢通。同時,必須控制好發(fā)電機(jī)缸溫度,提升泵效率。在水池安裝家屬網(wǎng),避免秋季樹葉散落到池中,發(fā)生泵堵塞,引起故障。在清洗Y型過濾器時,將閘閥關(guān)閉,避免發(fā)生水池水泄漏。安裝吸水泵的出口管道時,需設(shè)置旋體式逆止閥,避免停泵重錘效應(yīng),破壞葉輪。另外,為方便循環(huán)水泵的拆卸,安裝伸縮節(jié)于泵體兩頭。將循環(huán)水池標(biāo)高調(diào)高,確保循環(huán)水泵體低于水位,讓冷卻水自動灌入到泵,省略啟動泵前的注水程序。

五.結(jié)束語

近些年來,我國瓦斯發(fā)電技術(shù)日益發(fā)展,瓦斯發(fā)電站數(shù)量逐漸增多,每年CO2排放量逐年減少,節(jié)能減排效果理想,社會效益明顯增加,基本實現(xiàn)了瓦斯氣體零排放。同時,對于瓦斯發(fā)電技術(shù),我國技術(shù)人員還需加大研究力度,不斷創(chuàng)新、改造循環(huán)水系統(tǒng)和進(jìn)氣系統(tǒng),優(yōu)化工藝流程,提高瓦斯能源利用率,促進(jìn)社會綠色、節(jié)能發(fā)展。

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