摘要:濕法煙氣脫硫是世界上大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的脫硫方法之一,由于其技術(shù)成熟、運(yùn)行狀況穩(wěn)定,我國(guó)火電脫硫工藝大部分為濕法煙氣脫硫。然而,隨著超低排放改造的完成,系統(tǒng)運(yùn)行能耗很高,并且隨著國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求的提高,大部分電廠只能燃燒低硫煤才能達(dá)到環(huán)保要求。徐州華鑫發(fā)電有限公司為了降低脫硫工藝能耗,提高燃煤經(jīng)濟(jì)性,使用了高效脫硫增效劑進(jìn)行了停泵節(jié)能試驗(yàn)和摻燒高硫煤的安全性和經(jīng)濟(jì)性實(shí)驗(yàn),取得了明顯的節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:脫硫增效劑 摻燒高硫煤 節(jié)能
火力發(fā)電是現(xiàn)代社會(huì)電力發(fā)展的主力軍,煤炭在火力發(fā)電中有著廣泛的應(yīng)用,在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中起著舉足輕重的作用,但是燃煤帶來(lái)的SO2的大量排放,嚴(yán)重污染了環(huán)境。在提出建設(shè)和諧社會(huì)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的大背景下,我們把更多的目光放在環(huán)境保護(hù)方面,對(duì)煤炭的含硫量進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。
為響應(yīng)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求,電廠具有完整的煙氣脫硫工藝及設(shè)備,目前大部分火電廠采用的是石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(WFGD)工藝。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(WFGD)工藝具有技術(shù)成熟、脫硫效率高、吸收劑來(lái)源豐富并且價(jià)格低廉、副產(chǎn)品可利用的優(yōu)點(diǎn)。但目前我國(guó)火力發(fā)電廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置的運(yùn)行普遍存在能耗和運(yùn)行成本高、對(duì)煤種硫份的適應(yīng)能力差、吸收塔后續(xù)設(shè)備堵塞結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重、設(shè)備磨損嚴(yán)重等問(wèn)題。目前我國(guó)環(huán)保部門(mén)對(duì)電廠燃煤含硫量控制嚴(yán)格,鍋爐燃煤含硫量基本不超過(guò)0.8mg/m3.這直接導(dǎo)致了電廠燃煤成本大幅提高,煤炭市場(chǎng)供應(yīng)兩極分化,嚴(yán)重失衡。導(dǎo)致煤炭市場(chǎng)不穩(wěn)定,眾多電廠長(zhǎng)期虧損。電廠能在保證環(huán)保達(dá)標(biāo)的情況下?lián)綗徊糠指吡蛎簳?huì)給電廠帶來(lái)不菲的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,會(huì)給低迷的煤炭市場(chǎng)注入一針強(qiáng)心劑。徐州華鑫電廠使用脫硫催化劑后,分別對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能試驗(yàn)和摻燒高硫煤試驗(yàn),整個(gè)試驗(yàn)非常完滿(mǎn)。
2 徐州華鑫發(fā)電有限公司對(duì)脫硫增效劑的應(yīng)用
2.1徐州華鑫發(fā)電有限公司情況簡(jiǎn)介
徐州華鑫發(fā)電廠進(jìn)行脫硫增效劑試驗(yàn)機(jī)組為2*330MW,此系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)。脫硫系統(tǒng)主要由煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、石灰石漿液制備系統(tǒng)、石膏漿液脫水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)等組成。吸收塔系統(tǒng)共五臺(tái)漿液循環(huán)泵(A:800kw、B:450kw、C:450kw、D:800kw、E:900kw)。實(shí)際負(fù)荷為200-300MW,入口SO2濃度為1000-2000mg/m3,目前機(jī)組執(zhí)行SO2排放濃度為35mg/m3以下。
目前燃煤含硫量存在波動(dòng),當(dāng)燃煤含硫量較大時(shí),脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行壓力較大。目前脫硫系統(tǒng)為A、E兩臺(tái)循環(huán)泵運(yùn)行,在節(jié)省系統(tǒng)電耗,降低廠用電率方面還有一定的潛力。為了使脫硫系統(tǒng)能更好的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)降低運(yùn)行成本,達(dá)到節(jié)能省電的目的,擬采用脫硫增效劑進(jìn)行節(jié)能試驗(yàn)。脫硫增效劑適用于大型燃煤電廠的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),提高脫硫效率和石灰石利用率的效果明顯,且加藥量小。根據(jù)電廠運(yùn)行具體情況,電廠決定對(duì)#1機(jī)組進(jìn)行脫硫增效試驗(yàn)。
2.3 加藥效果分析
2.3.1加藥前漿液循環(huán)泵運(yùn)行情況
加藥前漿液循環(huán)泵運(yùn)行
由上表可以看出
1、在硫份1200mg/Nm3以下300MW負(fù)荷時(shí)PH值5.7-5.8,可以運(yùn)行AB漿液循環(huán)泵;在硫份1400 mg/Nm3以下240MW負(fù)荷時(shí)PH值6.1,運(yùn)行吃力,建議切至兩臺(tái)大泵運(yùn)行。
2、負(fù)荷在250MW上下,入口硫份在2000 mg/Nm3左右時(shí),若想滿(mǎn)足排放標(biāo)準(zhǔn)需要運(yùn)行三臺(tái)泵。
2.3.2 初次投加效果
此次試驗(yàn)為#1機(jī)組試驗(yàn),初次加藥效果如下:(詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)附件)
從上表的數(shù)據(jù)可以看出:加藥后運(yùn)行一大一小兩臺(tái)泵負(fù)荷在220MW上下、入口SO2濃度在1600mg/Nm3--1700mg/Nm3,pH在5.20—5.70之間時(shí),脫硫效率能維持在99.2%左右;出口SO2濃度降低40-50%,脫硫增效劑減排效果非常明顯。
2.3.3 加藥后提高燃煤硫份試驗(yàn)
加藥后,選取鍋爐負(fù)荷、入口SO2濃度均大于加藥前的工況數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,考察加藥后運(yùn)行1臺(tái)大功率與1臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵,出口SO2濃度和脫硫率的變化情況。
由上表可以看出,負(fù)荷在300MW上下,入口SO2濃度為3000mg/Nm3左右時(shí),加藥后1臺(tái)大功率與1臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵運(yùn)行,脫硫效率基本維持在99%以上,出口SO2濃度可有效控制在30mg/Nm2以?xún)?nèi)。
(A/C漿液循環(huán)泵運(yùn)行,原煙氣硫份2200mg/m3,負(fù)荷320MW時(shí)#1脫硫PH值在5.8以下,排口SO2在28mg/m3以下,運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù)在正常范圍內(nèi),可以運(yùn)行。)
加藥后1臺(tái)大功率與1臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵運(yùn)行效果非常顯著,硫份較高時(shí)(入口SO2濃度為3200mg/Nm3左右)依然可以有效控制出口SO2排放濃度。
4.5 2臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵運(yùn)行試驗(yàn)及數(shù)據(jù)分析
(BC漿液循環(huán)泵運(yùn)行,負(fù)荷最高280MW,原煙氣硫份1000---1100mg/m3, pH值5.33—5.8之間,排口SO2含量在22 mg/Nm3—31 mg/Nm3之間??梢赃\(yùn)行)
由上表數(shù)據(jù)及圖可知,負(fù)荷在250MW上下,入口SO2濃度為1000mg/Nm3左右時(shí),添加脫硫增效劑后,運(yùn)行2臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵,同時(shí)吸收塔pH值在5.20-5.80之間,依然可以保持出口SO2濃度為30mg/Nm3以?xún)?nèi)。由此可見(jiàn)脫硫增效效果非常明顯。
3 徐州華鑫發(fā)電有限公司應(yīng)用脫硫增效劑的經(jīng)濟(jì)效益分析
1)通過(guò)添加脫硫增效劑,提高了脫硫效率,減少SO2排放量,滿(mǎn)足了達(dá)標(biāo)排放要求。加藥后,通過(guò)合理調(diào)配循環(huán)泵運(yùn)行,可以完全避免超標(biāo)情況發(fā)生。且脫硫增效劑對(duì)系統(tǒng)燃燒高硫煤的作用效果良好。
2)通過(guò)添加脫硫增效劑,可以提高系統(tǒng)系統(tǒng)裕量,使系統(tǒng)適應(yīng)緩沖能力更強(qiáng),當(dāng)燃煤硫份超出設(shè)計(jì)值的30%時(shí)也能很好的控制出口排放達(dá)標(biāo),此項(xiàng)燃燒高硫煤,每年為公司節(jié)省近千萬(wàn)元的效益。
3)在入口SO2濃度較低的情況下,加藥后相比加藥前運(yùn)行兩臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵即可,可以降低廠用電率。
吸收塔停運(yùn)行1臺(tái)大功率和1臺(tái)小功率漿液泵,比運(yùn)行2臺(tái)大功率漿液泵(以運(yùn)行方式有A\E切換至A\B泵計(jì)算),一天可節(jié)省電費(fèi)為:
(900kw-450kw)×24×0.378元=4082元。一年可節(jié)省電費(fèi)為:4082元×300=122.4萬(wàn)元。
吸收塔每日投加40KG,一年按兩次建立初始加藥濃度,一年藥劑使用費(fèi)用為:(40×300+800×2)×52.7元=71.6萬(wàn)元。
一臺(tái)吸收塔停運(yùn)一臺(tái)漿液循環(huán)泵,每年可節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用為122.4-71.6萬(wàn)元=50.8萬(wàn)元。
兩臺(tái)吸收塔同時(shí)加藥,可節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用為101.6萬(wàn)元。
高負(fù)荷時(shí)脫硫用電率下降較明顯(日脫硫用電率由之前0.84降至0.74左右)。
4)加入增效劑后,脫硫系統(tǒng)對(duì)燃煤硫份的波動(dòng)適應(yīng)性增強(qiáng),可以適當(dāng)提高燃煤硫份,以我廠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看,使用增效劑可提高燃煤硫分80%,市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格每噸保守估計(jì)可降低5元左右,以?xún)膳_(tái)機(jī)組每天燃煤3000噸計(jì)算。可降低燃煤成本=3000噸×40元/噸=120000,全年可降低成本=12萬(wàn)元×300=3600萬(wàn)元。在為系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了安全保障的同時(shí)還能降低運(yùn)行成本。
5)脫硫增效劑有增強(qiáng)石灰石溶解的作用,加入增效劑后可以提高石灰石利用率,石灰石粉用量減少。
6)脫硫增效劑可以增強(qiáng)脫硫塔內(nèi)的漿液氧化效果,對(duì)石膏的脫水率有提升,可以提高石膏的品質(zhì)。
7)脫硫增效劑具有減少系統(tǒng)腐蝕結(jié)垢的作用,在一定程度上能夠改善或緩解系統(tǒng)結(jié)垢的問(wèn)題,提高設(shè)備備用系數(shù)和減少循環(huán)泵系統(tǒng)的檢修、維護(hù)工作量,減少了循環(huán)泵的檢修和維護(hù)費(fèi)用。
8)脫硫催化劑的使用增加了脫硫系統(tǒng)的設(shè)備富余量,大大提高了脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行安全可靠性。
總之,脫硫增效劑的使用有著良好的經(jīng)濟(jì)效益和可靠的安全性。
4 增效劑添加試驗(yàn)結(jié)果討論
徐州華鑫發(fā)電有限公司通過(guò)添加脫硫增效劑,在不改變系統(tǒng)及設(shè)備情況下,大幅提高了系統(tǒng)的處理能力,可以迅速有效降低出口SO2濃度。其效果相當(dāng)于1-2臺(tái)漿液循環(huán)泵的處理能力。對(duì)于目前電廠執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn),添加脫硫增效劑后,提高了系統(tǒng)裕量,使系統(tǒng)適應(yīng)緩沖能力更強(qiáng),當(dāng)其他條件(如煤質(zhì)、煙溫、機(jī)組負(fù)荷等)存在波動(dòng)時(shí),系統(tǒng)依然可以高效、穩(wěn)定及環(huán)保運(yùn)行,增強(qiáng)了運(yùn)行控制能力。電廠經(jīng)營(yíng)管理水平和安全性等各項(xiàng)重要指標(biāo)得到提升。后期運(yùn)行成本也較系統(tǒng)改造更低。
通過(guò)添加脫硫催化劑,大幅提高了系統(tǒng)對(duì)燃煤硫份適應(yīng)范圍,大幅降低燃煤成本。以年燃煤用量計(jì)算,此項(xiàng)可減少燃煤采購(gòu)成本上千萬(wàn)元。另外,脫硫增效劑具有減少系統(tǒng)腐蝕結(jié)垢的作用,系統(tǒng)在添加脫硫添加劑后,在一定程度上能夠改善或緩解系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢問(wèn)題,延長(zhǎng)系統(tǒng)及其設(shè)備使用壽命。
5 結(jié)束語(yǔ)
為了有效控制SO2對(duì)大氣造成的污染,滿(mǎn)足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,在目前成熟脫硫工藝的基礎(chǔ)上而開(kāi)發(fā)的脫硫添加劑,可進(jìn)一步提高脫硫效率、降低脫硫運(yùn)行成本,將會(huì)帶來(lái)很好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。
在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝中,脫硫劑石灰石反應(yīng)活性主要取決于石料成分、CaCO3含量、粒徑及其分布等因素,石灰石CaCO3含量越大、粒徑越小,脫硫反應(yīng)活性越高,在石灰石漿液中添加脫硫增效劑,能有效提高石灰石的活性、促進(jìn)石灰石的溶解,在脫硫吸收塔中,煙氣中SO2脫除率及鈣轉(zhuǎn)化率顯著提高,在提升脫硫效率的同時(shí),提高了石灰石CaCO3的吸收利用率。由于脫硫增效劑減緩pH值的波動(dòng),減少了漿液補(bǔ)充調(diào)整的操作頻次,提高了供漿流量均衡性,從而提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性,有效降低了脫硫運(yùn)行費(fèi)用。
試驗(yàn)證明,應(yīng)用脫硫增效劑還可以提高運(yùn)行操作的靈活性,拓展燃煤硫分的適應(yīng)范圍,這樣既降低了投資成本和運(yùn)行費(fèi)用,也確保了SO2達(dá)標(biāo)排放,實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。
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作者簡(jiǎn)介:
李壯志,男,工程師,徐州華鑫發(fā)電有限公司發(fā)電部除灰脫硫?qū)I(yè)工程師,郵編:221000