趙韻奇
摘要:為找出某電廠2號機OPC信號復位后EH母管油壓低跳機原因,文章進行了三次試驗,并對每次試驗都進行了分析和總結(jié),最終得出機組在混仿狀態(tài)下,2號機OPC信號復位后EH母管油壓低跳機的主要原因,并給出了具體處理措施。
關(guān)鍵詞:電廠機組;OPC信號;EH母管;跳機原因;處理措施 文獻標識碼:A
中圖分類號:TK323 文章編號:1009-2374(2016)31-0056-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.31.029
1 概況
某電廠2號汽輪機機組的汽輪機為哈爾濱汽輪機有限責任公司生產(chǎn)的N600-16.7/538/538-1型亞臨界、一次中間再熱、三缸、四排汽(雙分流低壓缸)單軸凝汽式600MW汽輪機,2007年7月投產(chǎn)。調(diào)節(jié)系統(tǒng)為高壓抗燃油數(shù)字電液控制系統(tǒng),控制部分由ABB控制工程有限公司提供,液壓系統(tǒng)由哈爾濱自控公司成套提供。
2號機組在2013年大修后,在混仿下做OPC試驗時,OPC信號復位后EH母管油壓低至跳閘值造成機組跳機。
2 試驗結(jié)果及分析
2.1 混仿模式OPC動作試驗
試驗錄波趨勢圖如圖1,通過趨勢圖(由于混仿時機組處于單閥狀態(tài),所以圖中只給出1、4號高調(diào)門指令及反饋)可以看出轉(zhuǎn)速達到3090r/min后,OPC動作,各高調(diào)門指令由13%變?yōu)?1%,各高調(diào)門反饋由13%變?yōu)?,而各中調(diào)門指令由13%變?yōu)?2%,各中調(diào)門反饋由13%變?yōu)?,從OPC動作到OPC信號復位期間,EH油母管壓力為14.46MPa基本保持不變,OPC油管油壓由14.04MPa降為0。OPC動作后3sOPC信號復位,此時轉(zhuǎn)速為3060r/min左右,各高調(diào)門指令為-1%,各高調(diào)門反饋為0,而各中調(diào)門指令為10%,各中調(diào)門反饋為0,EH油母管壓力為14.02MPa開始下降。復位后8s,此時轉(zhuǎn)速為3000r/min左右,各高調(diào)門指令由-1%變?yōu)?并開始變大,各高調(diào)門反饋為0,而各中調(diào)門指令為4%,各中調(diào)門反饋為0,此時EH油母管壓力為11.33MPa,OPC油管油壓由0開始上升。復位后13s,此時轉(zhuǎn)速為2880r/min左右,各高調(diào)門指令為5%,各高調(diào)門反饋為0,而各中調(diào)門指令由2%變?yōu)?%,各中調(diào)門反饋為0,EH油母管壓力降至10.07MPa引起油壓低跳機,OPC油管油壓為9.5MPa。
從試驗過程可以看出:(1)OPC動作后,轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時間約為11s,此時OPC油管油壓開始建立,但機組已開始發(fā)出指令開門,目的是要維持機組3000r/min,各個調(diào)門指令大于其反饋,因
此各個調(diào)門EH油母管壓力油由伺服閥進油開門,但此時OPC油管油壓未建立,各個調(diào)門的卸荷閥不能關(guān)閉,調(diào)門不能開啟,伺服閥會繼續(xù)加大進油,大量EH母管壓力油經(jīng)各個調(diào)門伺服閥、卸荷閥底部與有壓回油導通泄油從而造成EH油母管油壓下降至跳機值;(2)在整個OPC試驗過程中,兩個中調(diào)門指令在OPC動作時不是立即到0,而是按照邏輯設(shè)定好的速率緩慢下降。當OPC動作期間,兩個中調(diào)門雖有指令,但邏輯有一強制信號發(fā)到中調(diào)門伺服卡上,中調(diào)門指令不起作用,此時中調(diào)門不開門,EH油母管壓力油不會通過兩個中調(diào)門伺服閥、卸荷閥底部與有壓回油導通泄油。當OPC信號復位后中調(diào)門指令開始起作用,指令大于反饋,EH油母管壓力油由伺服閥進油開門,EH油母管壓力油通過兩個中調(diào)門伺服閥、卸荷閥與有壓回油導通泄油,造成EH油母管壓力下降。
2.2 更改混仿模式轉(zhuǎn)速下降速率OPC動作試驗
DEH系統(tǒng)混仿模式,將混仿模式中的轉(zhuǎn)速下降速率更改為貼近實際OPC試驗時的下降速率,使轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時間改為24s左右,趨勢圖如圖2。從趨勢圖中可以看出,此次試驗OPC動作時間為8s,OPC信號復位后7sOPC油管油壓開始建立,到跳機時OPC油管油壓為9.24MPa,OPC信號復位后13s機組EH油母管壓力降至9.96MPa引起油壓低跳機。此次試驗各個高調(diào)門指令從OPC動作到機組跳機始終保持-1%,不存在泄油的地方。但是中調(diào)門仍然有邏輯限速,因此當OPC信號復位后中調(diào)門指令開始起作用,指令大于反饋,EH油母管壓力油由伺服閥進油開門,EH油母管壓力油通過兩個中調(diào)門伺服閥、卸荷閥與有壓回油導通泄油,造成EH油母管壓力下降。
2.3 更改混仿模式轉(zhuǎn)速下降速率及取消中調(diào)門指令下降速率OPC動作試驗
DEH系統(tǒng)混仿模式,將混仿模式中的轉(zhuǎn)速下降速率更改為貼近實際OPC試驗時的下降速率,使轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時間改為24s左右,同時取消OPC試驗時中調(diào)門指令下降速率,趨勢圖如圖3。從試驗趨勢圖可以看出此次試驗OPC動作時間為8s,OPC信號復位后8sOPC油管油壓開始建立,12s時OPC油管油壓達到13.87MPa正常值。此次試驗各個高、中調(diào)門指令從OPC動作到轉(zhuǎn)速下降到3000r/min始終保持-1%,OPC信號復位后18s,高、中調(diào)門指令由-1%變?yōu)?且開始增加,高、中調(diào)門開始開門。試驗整個過程中EH油母管壓力為14.3MPa基本保持不變。連續(xù)進行兩次OPC動作試驗均正常。
3 原因及處理措施
3.1 原因分析
機組在混仿狀態(tài)下,2號機OPC信號復位后EH母管油壓低跳機的主要原因有兩個:(1)OPC動作后轉(zhuǎn)速下降速率過快,下降到3000r/min后在OPC油管油壓未建立時,機組發(fā)出開門指令,此時調(diào)門處的卸荷閥沒有關(guān)閉,調(diào)門不能開啟,造成調(diào)門指令大于反饋,大量EH母管壓力油通過調(diào)門伺服閥、卸荷閥與有壓回油導通泄油;(2)在OPC動作時兩個中調(diào)門指令不能迅速歸零,而是按照邏輯設(shè)定好的速率緩慢下降。
3.2 處理措施
(1)機組在混仿狀態(tài)下進行OPC試驗時,修改DEH邏輯中OPC動作時,兩個中調(diào)門指令立即迅速歸零,取消OPC邏輯設(shè)定的下降速率;(2)機組在混仿狀態(tài)下進行OPC試驗時,修改DEH邏輯中OPC動作后轉(zhuǎn)速下降速率,轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時間修改為24s左右;(3)機組在混仿狀態(tài)下進行OPC試驗時,修改OPC動作時各個高、中壓調(diào)門指令值,修改為-1%。