胡旭+閆東+徐小剛
我公司于2005年引進(jìn)了一臺法國高斯環(huán)球45型輪轉(zhuǎn)印刷機(jī),含兩個塔和一個折頁機(jī)。多年來,該機(jī)器一直性能穩(wěn)定、套印精度高、故障率低,然而今年其出現(xiàn)了一個比較棘手的問題,困擾了我們很長時間。經(jīng)過不斷分析、摸索、排查和測試,我們最終找到了故障原因并成功解決了故障。下面,筆者將具體排除過程分享給大家。
故障現(xiàn)象
印刷對開報(bào)紙時,我們發(fā)現(xiàn),在報(bào)紙的軸向固定位置處有寬度約為10~15cm的重影。該重影在剛開機(jī)時不出現(xiàn),印刷6萬份左右報(bào)紙時才開始出現(xiàn),且隨著印刷時間的推移,重影現(xiàn)象越來越明顯。
排查過程
首先,我們懷疑是軸承、齒輪及其他主動、被動的傳動機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了問題。經(jīng)過逐一排查后發(fā)現(xiàn),這些器件都沒有明顯的損傷,誤差、間隙也都在合理范圍內(nèi)。
然后,我們又懷疑是橡皮布或橡皮滾筒襯墊出現(xiàn)了問題。因?yàn)橄鹌げ蓟蛳鹌L筒襯墊在長時間使用或質(zhì)量欠佳的情況下,不能及時恢復(fù)平整度,且橡皮布的溫度在印刷過程中也會不斷變高,這些都有可能會導(dǎo)致重影現(xiàn)象。于是,我們更換了新橡皮布、新橡皮滾筒襯墊,但開機(jī)后故障依然存在。
后來,我們考慮到膠輥有可能會因軸承轉(zhuǎn)動不順或氣缸伸縮力不夠而在版槽缺口處產(chǎn)生跳動,從而引起膠輥在印版上產(chǎn)生輕微滑動,進(jìn)而導(dǎo)致重影現(xiàn)象。于是,我們逐一檢查了各個靠版膠輥的軸承及氣缸后,但開機(jī)后發(fā)現(xiàn),故障依然存在。
幾個月的努力,一次又一次無功而返,后來“病急亂投醫(yī)”,我們甚至懷疑是紙路張力不穩(wěn)、驅(qū)動電機(jī)出現(xiàn)問題等,然而都被我們一一排除了,故障到底出在哪兒呢?
就在我們快要絕望的時候,在一次保養(yǎng)機(jī)器時,偶然發(fā)現(xiàn)滾筒合壓連桿兩頭的鎖止螺母出現(xiàn)松動。為防止印刷壓力不穩(wěn),我們檢查了滾枕間隙。檢查方法是:在橡皮滾筒和印版滾筒之間放一張定量為180g/m2的卡紙,合壓后用手電筒從滾筒一側(cè)照向兩滾筒滾枕中間,從滾筒的另一側(cè)觀察傳動側(cè)和操作側(cè)的滾枕間隙是否一致。檢查中我們發(fā)現(xiàn),點(diǎn)動機(jī)器一圈時會有一段區(qū)域透過的光照比較明顯。于是,我們猜測有可能是因?yàn)闈L枕磨損而導(dǎo)致滾枕間隙不均勻,使?jié)L筒在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致了重影現(xiàn)象。因?yàn)楦鼡Q滾枕成本太高,所以我們將該機(jī)組的滾枕間隙整體調(diào)小了一些,開機(jī)后,重影故障迎刃而解。
以上故障排除過程讓我們進(jìn)一步加深了對該機(jī)器的認(rèn)識,也無形中提高了自己分析問題和解決問題的能力。