孫巖(中國石化催化劑有限公司北京奧達分公司, 101111)
液環(huán)真空泵在聚烯烴催化劑溶劑回收中的應(yīng)用優(yōu)化
孫巖(中國石化催化劑有限公司北京奧達分公司, 101111)
A公司使用的液環(huán)真空泵原本以水作為工作液,但是在運行中發(fā)現(xiàn),水和該公司的一種原料-四氯化鈦發(fā)生反應(yīng),生成鹽酸,腐蝕設(shè)備和管道。A公司改用白油作為工作液,并增加強制循環(huán)泵,解決了腐蝕及設(shè)備運行溫度較高的問題,使設(shè)備能夠長周期正常運行。
液環(huán)真空泵;腐蝕;白油;強制循環(huán)泵
A公司的主要業(yè)務(wù)為淤漿法生產(chǎn)聚烯烴催化劑,其主要生產(chǎn)流程如圖1所示:
圖1 A公司主要生產(chǎn)流程
外采購的原料(主要為:甲苯、己烷、四氯化鈦、白油等)進入A公司后,首先要進行精制(主要為脫水)。精制合格后,依照規(guī)定的順序在不同的溫度、壓力下,通過管道輸送至合成釜進行合成反應(yīng)。合成反應(yīng)中生成的催化劑通過洗滌、干燥、包裝后,可以進行銷售;合成反應(yīng)剩余的溶劑要進行回收,回收的溶劑可以再次應(yīng)用到催化劑合成階段,無法回收的部分作為廢物處理。
溶劑回收是采用蒸餾的方式進行的,在實踐中發(fā)現(xiàn),蒸餾時的溫度越高,溶劑中的渣滓越容易結(jié)焦,堵塞設(shè)備與管道。因此,為了節(jié)能及設(shè)備的正常運行,需要采用減壓蒸餾的方式。
液環(huán)真空泵在抽、排氣體的過程中,氣體幾乎是等溫的,適用于易燃、易爆氣體[1]。因此,A公司溶劑回收單元的減壓蒸餾使用液環(huán)真空泵。
A公司最初從設(shè)備廠家訂購的液環(huán)泵機組流程如圖2所示:
圖2 液環(huán)真空泵最初流程
該泵最初使用的工作液為水,但是使用一段時間后,發(fā)現(xiàn)設(shè)備及管線多處發(fā)生腐蝕。經(jīng)分析,需要回收的溶液主要為甲苯、四氯化鈦的混合物,其中四氯化鈦遇水發(fā)生反應(yīng),生成鹽酸:TiCl4+2H2O=TiO2+4HCl
鹽酸具有強腐蝕性,因此會對設(shè)備和管線造成腐蝕。初次解決該問題時,A公司采用向工作液中加入NaOH的方式,但是該方法需要及時檢測工作液的pH值,操作不便,偶爾還是會發(fā)生腐蝕現(xiàn)象,設(shè)備損壞頻繁。
由于使用水作為工作液始終無法徹底解決腐蝕問題,A公司把工作液更換成了白油。白油作為A公司生產(chǎn)中的一種原料,供應(yīng)及處理途徑便捷,而且不和甲苯、四氯化鈦反應(yīng),徹底解決了設(shè)備腐蝕問題。
雖然設(shè)備腐蝕的問題得到了解決,但是使用白油作為工作液又帶來了另外一個問題,就是設(shè)備運行時溫度較高,最高達到了70℃。容易造成機械密封泄漏。而且,溫度過高,受到液環(huán)飽和蒸汽壓的影響,液環(huán)泵的真空度也會降低。解決新出現(xiàn)的問題,需要增加工作液的換熱效率,為此A公司又對液環(huán)泵進行了改造,其流程圖如圖3所示:
圖3 液環(huán)泵優(yōu)化后的流程
本次改造,增加了一臺齒輪泵作為強制循環(huán)泵,這樣就增加了單位時間工作液的換熱次數(shù)。而是使用強制循環(huán)泵,液體的流速較高,不利于冷凝器換熱管表面隔熱層的形成,有利于傳熱。通過改造,解決了液環(huán)泵運行溫度較高的問題,其正常運行溫度在30℃以下,設(shè)備已正常運轉(zhuǎn)超過2年,未進行過維修。
通過優(yōu)化改造,解決了設(shè)備存在的問題,降低了設(shè)備維修次數(shù),節(jié)約了維修費用。
[1]楊乃恒.真空獲得設(shè)備[M].冶金工業(yè)出版,1987.
孫巖(1985-),男,北京市人,工程師,碩士研究生。從事化工機械技術(shù)及管理。