張安治劉曉江宋明哲楊紹龍(.塔里木油田公司,新疆 庫爾勒 84000;.中石化江漢石油工程有限公司巴州塔里木測試公司,新疆 庫爾勒 84000)
負壓驗漏工藝在高壓氣井中的應(yīng)用
張安治1劉曉江2宋明哲1楊紹龍1(1.塔里木油田公司,新疆 庫爾勒 841000;2.中石化江漢石油工程有限公司巴州塔里木測試公司,新疆 庫爾勒 841000)
塔里木盆地部分井井況復雜,具有超深(6000~8000m),高溫(140~170℃),高壓(110~125MPa),高二氧化碳(含量0.3%~1.0%)等井況特征。在這些井況條件下施工作業(yè),若井筒內(nèi)固井質(zhì)量不好,尤其是喇叭口有竄漏,可能導致地層與套管內(nèi)溝通,地層流體直接進入套管內(nèi),嚴重影響后續(xù)施工進度,增加作業(yè)成本和工程安全隱患。本文通過對地層實際情況分析和對A井施工作業(yè)實踐總結(jié),得出此類井況井喇叭口負壓驗漏的經(jīng)驗,并在其它類似井推廣應(yīng)用。
超深高溫高壓;地層竄漏;負壓驗漏
在A井轉(zhuǎn)試油前,必需對喇叭口進行正打壓以檢驗喇叭口是否有竄漏。
2.1 試油前的喇叭口檢驗情況
2011年12月11日04:15~05:05對5-1/2"尾管喇叭口試壓(試壓20MPa,穩(wěn)壓30min不降,試壓合格。
2.2 試油接井后出現(xiàn)的問題
2012年1月8日轉(zhuǎn)原鉆機試油。
1月10日用鉆頭通井管柱至6612.49m(5-1/2"喇叭口H6638.85m),敞井觀察,無外溢。
1月27日下臨時完井管柱完,正替密度1.4的過渡漿10m3+密度1.06的隔離液8m3+密度1.4的有機鹽165m3,泵壓6MPa↗35MPa↘3MPa,排量2~6L/s,返出密度1.85的鉆井液133m3+混漿20m3+密度1.4的有機鹽12m3,靜止觀察,發(fā)現(xiàn)溢流0.3m3,立即關(guān)井,套壓由0↗24MPa。
1月28日關(guān)井觀察,套壓由24↗25MPa,正循環(huán)壓井泵入133m3,泵壓:18~20MPa,排量:5~18L/s,密度:1.85g/ cm3,控制回壓,泵入65m3時,出口見氣,點火焰高5~10m,共回收密度1.4的有機鹽126m3,正循環(huán)調(diào)整鉆井液排后效,泵壓18~20MPa,排量:10L/s,返出鉆井液密度1.70↗1.85,火焰至熄,開井觀察,出口無外溢。
2.3 原因分析
井筒原因:鉆進至目的層使用的泥漿密度較高,普遍在1.8g/cm3~2.0g/cm3左右,在小尺寸套管(5寸、5-1/2寸)中固井容易造成水泥漿與地層膠結(jié)較差,尤其是喇叭口附近的水泥環(huán)分布不均勻、薄弱等問題,都容易使地層與井筒內(nèi)連通,地層流體、壓力等直接進入井筒,造成井筒內(nèi)情況更加復雜。
地層原因:A井所屬地區(qū)普遍為超深高壓氣井,地層壓力系數(shù)較高,通常為1.8左右,個別區(qū)塊達到2.0以上,正打壓檢驗喇叭口時,即使地層與井筒溝通,在高壓地層情況下喇叭口有可能會出現(xiàn)驗漏時壓力不降,驗漏合格的假相,而當替換低密度壓井液時,在地層高壓的情況下,地層流體尤其是高壓氣體通過氣侵的方式進入壓井液,造成壓井液密度不斷降低,最終使井內(nèi)失去控制以至發(fā)生井涌,嚴重會發(fā)生井噴乃至井噴失控。
3.1 負壓驗漏的施工原理
(1)試油接井后,在高密度的壓井液中下入負壓驗漏管柱,通過替入低密度的壓井液,造成管柱外壓井液密度高于管內(nèi)液柱壓力。若喇叭口有竄漏,地層流體會通過喇叭口直接進入井筒內(nèi),并在負壓的作用下造成出口發(fā)生外溢,證明喇叭口固井不合格,有竄漏,應(yīng)起出管柱,對喇叭口重新固井。
(2)由于油基泥漿與水基泥漿的特性及經(jīng)濟成本問題,對于不同體系的泥漿,需分別用不同的驗漏方法檢驗。
3.2 驗漏管柱
(1)在油基泥漿中驗漏管柱配置由上到下:井口控制頭+旋塞閥+鉆桿+RD安全循環(huán)閥+RD循環(huán)閥+RTTS封隔器+電子壓力計托筒+管鞋。
(2)在水基泥漿中驗漏管因考慮到成本可以直接用光鉆桿+銑齒接頭下入至喇叭口附近。
3.3 驗漏施工步驟
(1)油基泥漿中驗漏施工步驟
①下喇叭口竄漏管柱。
②替液:裝井口控制頭,用密度1.05g/cm3油基泥漿替出鉆桿內(nèi)泥漿,替液深度根據(jù)負壓測試壓差計算,一般控制在30MPa左右。
③坐封、驗封:關(guān)井口控制頭,旋轉(zhuǎn)管柱加壓坐封封隔器,環(huán)空打壓15MPa驗證封隔器密封性。
④放噴驗竄:打開井口控制頭,測試時間不少于5h;若控制頭出液,則喇叭口有竄漏;若控制頭不出液,則喇叭口無竄漏。
(2)水基泥漿中驗漏施工步驟
①下尾管驗喇叭口竄漏管柱。
②替液:裝井口控制頭,用密度1.05g/cm3的坂土漿+密度1.0g/cm3的清水正反頂替出鉆桿內(nèi)外泥漿,根據(jù)壓差30~32MPa計算坂土漿用量及替液深度。
③放噴驗竄:打開井口控制頭,測試時間不少于5h;若控制頭出液,則喇叭口有竄漏;若控制頭不出液,則喇叭口無竄漏,循環(huán)壓井后確認井內(nèi)平穩(wěn)后起出驗竄管柱。
4.1 B井負壓驗漏應(yīng)用簡況
(1)B井施工井況
B井設(shè)計井深5100.0m,完鉆井深5100.0m,人工井底5080.0m,泥漿體系:油基泥漿。
(2)B井施工工序
2013年1月23日對喇叭口試壓20MPa,穩(wěn)壓30min不降合格,1月28日轉(zhuǎn)原鉆機試油。
2月4日下5-1/2"套管刮壁器管柱完,并對井段4800~5080m反復刮壁3次。
2月6日下銑5-1/2"喇叭口管柱至完,底帶142mm銑柱+132×6-5/8"銑錐銑喇叭口及回接筒。
2月8日下5-1/2"喇叭口驗竄管柱完,管柱結(jié)構(gòu)從下到上:管鞋+2-7/8"EUE油管6根+電壓托筒+7-5/8"RTTS封隔器+3-7/8"RD循環(huán)閥+3-7/8"RD安全循環(huán)閥+提升短節(jié)+變扣+4"鉆桿,連接旋塞、控制頭及測試管線,并試壓50MPa合格后正替密度1.05油基鉆井液22m3,正轉(zhuǎn)管柱10圈,加壓220kN坐封7-5/8"RTTS封隔器,封位4404.3m,用3mm油嘴控制開井,油壓32.50MPa/10min,出液0.2m3,環(huán)穩(wěn),喇叭口不竄。
4.2 C井負壓驗漏簡況
(1)C井施工井況
C井設(shè)計井深6944.0m,完鉆井深6905.5m,人工井底6850.0m,泥漿體系:水基泥漿。
(2)C井施工工序
2013年1月15日喇叭口試壓20MPa,穩(wěn)壓30min不降,喇叭口檢驗合格。
2月6日轉(zhuǎn)原鉆機試油。
2月12日下入銑錐對5-1/2”喇叭口進行磨銑。
2月19日下入光鉆桿,裝控制頭并連接管線試壓合格,反替密度1.05g/cm3坂土漿20m3+密度1.0g/cm3清水50m3,再正替密度1.05g/cm3坂土漿7m3+密度1.0g/cm3清水11m3,控制壓差32MPa然后用3mm油嘴控制泄壓,壓力由32↘0MPa,出液1.2m3,2月20日敞井觀察出液0.1m3,累計出液1.3m3后出口停止出液,驗竄結(jié)論:喇叭口不竄。
(1)對復雜井況井的施工作業(yè),施工工序及入井工具種類較多,施工難度大,存在的施工安全隱患多,所以在試油施工前必須保證井筒安全。
(2)在鉆井期間雖然對喇叭口進行過正打壓檢驗作業(yè),但由于固井質(zhì)量不合格、地層高壓以及地層流體氣侵等原因可能會造成檢驗結(jié)果正常的假相,但轉(zhuǎn)試油后替入低密度完井液時就會發(fā)生喇叭口竄漏,造成井筒極具安全風險,阻礙后期試油施工,嚴重時可能造成井噴事故。
(3)根據(jù)不同泥漿體系,通過優(yōu)化驗漏方案,得出油基泥漿與水基泥漿兩種驗漏方案,這樣既能有效檢驗喇叭口的真實竄漏情況,又能節(jié)約一定的施工成本。
(4)建議對類似復雜井況的勘探開發(fā)井,在轉(zhuǎn)試油后對喇叭口進行負壓驗漏作業(yè),這樣能最大限度的消除這種很危險的安全隱患,對后期試油施工提供了強有力的安全保障。
張安治(1987- ),男,漢族,山東東營人,工程師,主要從事試油完井工程技術(shù)管理工作。