張建達(dá)(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
抽油機(jī)井“三節(jié)點(diǎn)”節(jié)能管理試驗(yàn)
張建達(dá)(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
為了提高節(jié)能效果,以油井平衡率、皮帶、盤(pán)根為“三節(jié)點(diǎn)”,開(kāi)展了機(jī)采節(jié)能現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐。根據(jù)扭矩遞減趨勢(shì)確定合理的盤(pán)根維護(hù)周期為6天,合理的扭矩值為40~70 Nm;六型機(jī)合理皮帶按壓為8~12 kg、十型機(jī)為22~25 kg時(shí)抽油機(jī)能耗低;通過(guò)功率測(cè)試儀取代電流表指導(dǎo)平衡調(diào)整,消除電動(dòng)機(jī)作負(fù)功的問(wèn)題,降低能耗。通過(guò)消除負(fù)功調(diào)平衡、松緊定壓調(diào)皮帶、扭矩量化調(diào)盤(pán)根共實(shí)施800井次,累計(jì)節(jié)電53.4×104kWh,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益32萬(wàn)元。
抽油機(jī);盤(pán)根 ;節(jié)點(diǎn)
在舉升高度相當(dāng)?shù)那闆r下,外圍油田單井日產(chǎn)液量比老區(qū)采油廠低,導(dǎo)致系統(tǒng)效率低,機(jī)采單耗相對(duì)較高[1]。近幾年某廠從技術(shù)措施和管理措施入手,采取了大量的節(jié)電措施,使機(jī)采綜合單耗控制在8 kWh/t左右,目前節(jié)能電動(dòng)機(jī)的應(yīng)用率達(dá)90%以上,節(jié)能控制箱應(yīng)用率達(dá)95%以上,為了降低抽油機(jī)井能耗,以油井平衡率、皮帶、盤(pán)根為能耗治理點(diǎn)(圖1),通過(guò)試驗(yàn),以尋求合理工況下節(jié)電最大化[2]。
圖1 “三節(jié)點(diǎn)”示意圖
從油田抽油機(jī)井的管理現(xiàn)狀看,示功圖反映抽油泵在一個(gè)完整沖程中的工作狀況,但只錄取上、下沖程最大電流,卻不能把電動(dòng)機(jī)在一個(gè)沖程中做功情況反映出來(lái),無(wú)法直接把抽油機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)與電動(dòng)機(jī)做功對(duì)應(yīng)起來(lái)分析,分析診斷并不全面,不利于節(jié)能工作[3]。針對(duì)存在負(fù)功的井,開(kāi)展了消除負(fù)功的調(diào)整實(shí)驗(yàn)。
當(dāng)上沖程作負(fù)功時(shí),曲柄方向釋放的能量大于舉升桿柱、液柱需要的能量,而帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)做負(fù)功;當(dāng)下沖程作負(fù)功時(shí),載荷方向釋放的能量大于舉升曲柄、平衡塊所需要的能量,帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)做負(fù)功。選取上沖程作負(fù)功試驗(yàn)井A和下沖程作負(fù)功試驗(yàn)井B,通過(guò)調(diào)整平衡偏置角消除負(fù)功,調(diào)整后機(jī)械能轉(zhuǎn)換效率提高,負(fù)功基本消失(圖2、圖3),有功能耗下降(表1)。
表1 A井、B井調(diào)整前后效果對(duì)比
通過(guò)功率測(cè)試儀取代電流表指導(dǎo)平衡調(diào)整,消除了電動(dòng)機(jī)作負(fù)功的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)井的真正平衡。針對(duì)存在負(fù)功的360口抽油機(jī)井進(jìn)行了調(diào)整,年累計(jì)節(jié)電10.4×104kWh,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益6.2萬(wàn)元。
圖2 A井調(diào)整平衡偏置角前后有功功率曲線
圖3 B井調(diào)整平衡偏置角前后有功功率曲線
抽油機(jī)皮帶過(guò)緊或過(guò)松,都會(huì)造成有功功率增大,能耗上升。常規(guī)皮帶松緊度依據(jù)手指按壓程度來(lái)判斷,沒(méi)有統(tǒng)一量化標(biāo)準(zhǔn)[4],研制應(yīng)用按壓測(cè)試儀測(cè)試皮帶的松緊度。使用壓力表測(cè)試皮帶下方壓力方式來(lái)衡量皮帶松緊度對(duì)能耗的影響,選取4口井試驗(yàn),其中選十型常規(guī)游梁抽油機(jī)2口井,皮帶型號(hào)為5380;選六型常規(guī)游梁抽油機(jī)2口井,皮帶型號(hào)為5080,平衡比90%以上。對(duì)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和對(duì)比分析[5]。
通過(guò)測(cè)試皮帶上方、下方壓力值和能耗值,找到壓力值和有功功率的關(guān)系。測(cè)試時(shí)用力壓皮帶,儀器外平面與皮帶平面重合時(shí),讀取壓力值,抽油機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)時(shí)再測(cè)能耗值,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)4口井,繪制壓力和有功功率關(guān)系曲線(圖4)。
以皮帶下方壓力為主,能耗最低時(shí),六型機(jī)皮帶壓力為8~12 kg、十型機(jī)為22~25 kg時(shí),抽油機(jī)能耗較低。皮帶測(cè)試及調(diào)整工作推廣應(yīng)用90口井,調(diào)整后平均單井有功功率下降了0.2 kW,累計(jì)年節(jié)電5.2×104kWh,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益3.1萬(wàn)元。
圖4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)井壓力和能耗關(guān)系曲線
選擇試驗(yàn)井,將盤(pán)根松緊度調(diào)至200 Nm,間斷錄取扭矩值,待下降趨勢(shì)穩(wěn)定后延長(zhǎng)錄取周期。
扭矩隨時(shí)間自然遞減(圖5),當(dāng)盤(pán)根緊至200 Nm時(shí)最初的24 h內(nèi)扭矩遞減速度最快,24 h后就遞減至110 Nm,隨后盤(pán)根扭矩隨時(shí)間遞減變緩,第240 h遞減至40 Nm盤(pán)根出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。
圖5 盤(pán)根松緊度的自然遞減曲線
由圖5可知:盤(pán)根扭矩(代表盤(pán)根松緊度)隨時(shí)間延長(zhǎng)逐漸降低,且初期降低幅度大,后期下降幅度逐漸變緩;消耗的有功功率(代表耗電)也隨扭矩的降低而減少,時(shí)間在96~240 h(扭矩為40~70 Nm)時(shí)有功功率曲線斜率較小,說(shuō)明此時(shí)能耗是較低的。
表2 調(diào)整盤(pán)根周期前后能耗及節(jié)電情況
對(duì)圖5中曲線進(jìn)行積分,傳統(tǒng)緊盤(pán)根周期為9天時(shí),總能耗為989.68 kWh;優(yōu)化的緊盤(pán)根周期為6天,總能耗為647.64 kWh,取措施前后調(diào)整盤(pán)根周期9天和6天的最小公約數(shù)18天為電量對(duì)比周期,生產(chǎn)18天內(nèi)節(jié)電36.44 kWh,噸液耗電降低0.20 kWh,節(jié)電率1.84%(表2)。
調(diào)整后盤(pán)根扭矩確定為70 Nm。制定相應(yīng)的管理制度,推廣應(yīng)用盤(pán)根扭矩扳手,實(shí)現(xiàn)了盤(pán)根松緊度直觀量化,盤(pán)根合理的扭矩值確定為40~70 Nm,正常維護(hù)周期6天。目前,已推廣350口井,累計(jì)節(jié)電37.8×104kWh,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益22.7萬(wàn)元。
綜上,消除負(fù)功調(diào)平衡、松緊定壓調(diào)皮帶、扭矩量化調(diào)盤(pán)根三節(jié)點(diǎn)工作共實(shí)施800井次,年節(jié)電量53.4×104kWh,累計(jì)創(chuàng)效32萬(wàn)元。
1)通過(guò)功率測(cè)試儀取代電流表指導(dǎo)平衡調(diào)整,消除電動(dòng)機(jī)作負(fù)功的問(wèn)題,降低能耗。
2)六型機(jī)合理皮帶按壓為8~12 kg、十型機(jī)為22~25 kg時(shí)抽油機(jī)能耗低。
3)根據(jù)扭矩遞減趨勢(shì)確定合理的盤(pán)根維護(hù)周期為6天,合理的扭矩值為40~70 Nm。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.03.002
2017-01-08
(編輯 莊景春)
張建達(dá),工程師,2005年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事油田生產(chǎn)管理工作,E-mail:zhjianda@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠第三油礦生產(chǎn)辦,163513。