潘順宏 上海鐵路局南京東站
南京東站編尾TDW 902-N型單向減速頂改進(jìn)的實(shí)踐和思考
潘順宏 上海鐵路局南京東站
上世紀(jì)九十年代中期,南京東站編尾采用了TDW 902-N型單向減速頂,為車站安全生產(chǎn)、運(yùn)輸暢通起到了一定的促進(jìn)作用,但仍存在一些問題,現(xiàn)結(jié)合編尾作業(yè)特點(diǎn),全面查擺減速頂存在的突出問題和原因,有針對性地提出對策措施,在實(shí)際工作中加以運(yùn)用、持續(xù)改進(jìn),確保車站生產(chǎn)安全、暢通高效。
減速頂;改進(jìn);初步實(shí)踐
減速頂作為鐵路技術(shù)站調(diào)車的調(diào)速工具,不需要依靠外部能源、可自動控制車輛溜放速度,具有靈敏度高、性能好、維修簡便的優(yōu)點(diǎn),經(jīng)過鐵路部門幾十年的應(yīng)用和改進(jìn),現(xiàn)已作為編組站自動化的重要行車設(shè)備。在實(shí)際應(yīng)用過程中,由于編尾作業(yè)既有單向溜放、也需反牽調(diào)車,因此上世紀(jì)九十年代單向減速頂應(yīng)運(yùn)而生(對高于臨界速度的溜放車輛,單方向做功;對反向牽出車輛,基本不做功)。
南京東站是路網(wǎng)性特等編組站,地處南京市東郊,位于京滬、寧蕪干線和堯棲支線、城北環(huán)線的匯合點(diǎn),主要承擔(dān)著路網(wǎng)、區(qū)域、樞紐服務(wù)的功能。上世紀(jì)九十年代中期,車站編尾引進(jìn)和裝備了TDW 902-N型單向減速頂,在應(yīng)用過程中,盡管該減速頂為車站安全生產(chǎn)、運(yùn)輸暢通起到了一定的積極作用,然而也存在一些亟待解決的突出問題。主要表現(xiàn)在:減速頂油缸回程慢,甚至不回程;油缸孔用擋圈易折斷,產(chǎn)生癟頂;活塞密封方式復(fù)雜、不適用;潤滑操作繁瑣,工作量大;打壓方式落后、充氮可靠性不高。針對以上問題,南京東站成立了技術(shù)攻關(guān)小組,堅持以滿足應(yīng)用需求為目標(biāo),組織現(xiàn)場寫實(shí)、專題研究、專項分析,全面查擺問題所在,提出改進(jìn)措施,并在實(shí)踐中加以驗(yàn)證、持續(xù)改進(jìn)。
為了解決TDW 902-N型減速頂存在的突出問題,克服技術(shù)缺陷,減輕維修勞動強(qiáng)度,降低設(shè)備維修成本,提升安全保障力,經(jīng)車站技術(shù)攻關(guān)小組現(xiàn)場寫實(shí)、專題研究、專項分析,主要問題及原因如下:
(1)油缸回程慢,甚至不回程。TDW 902-N型減速頂活塞桿阻尼孔與回程閥板間的覆蓋密封過于精密,使液壓油在回程中流量過小,造成減速頂油缸回程慢,甚至不回程。
(2)油缸孔用擋圈易折斷,產(chǎn)生癟頂。TDW 902-N型減速頂油缸孔用擋圈在使用中容易折斷,殘余部分堵在油缸卡槽內(nèi)、部分卡在止沖座與殼體的間隙中,車輛過頂后油缸組合件無法回程形成癟頂,甚至損壞減速頂零部件。
(3)活塞密封方式復(fù)雜、不適用。TDW902-N型減速頂活塞采用迷宮式密封,適用于高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速頻率的作業(yè)環(huán)境(如汽輪機(jī)、壓縮機(jī)),加工精度要求高、加工成本大,該密封方式不適用于TDW902-N型減速頂。
(4)潤滑操作繁瑣,工作量大。TDW 902-N型減速頂潤滑時,維修人員需將開口銷拔出,先取出止沖銷,再取出油缸組合件,最后在殼體內(nèi)壁涂抹潤滑脂,完成潤滑后再進(jìn)行復(fù)位,操作繁瑣,工作量大。
(5)打壓方式落后、充氮可靠性不高。TDW 902-N型減速頂打壓時,需反復(fù)調(diào)整調(diào)壓螺絲,通過活塞桿組合件上壓力閥達(dá)到規(guī)定的壓力值,打壓方式繁瑣、落后。充氮時,需將帶孔氣針通過密封蓋氣孔向油缸內(nèi)充入規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的氮?dú)?,由于回針時氮?dú)庖莩?,造成充氮可靠性不高?/p>
(1)優(yōu)化回程閥板結(jié)構(gòu)。既有回程閥板回流孔無倒角、液壓油回流緩慢,我們通過專題研究和反復(fù)試驗(yàn),在回程閥板的回流孔上加工成0.5×60°的倒角,減小了阻尼孔與回程閥板間的覆蓋密封,促使減速頂油缸組合件回程時,加快了液壓油回流量,合理提高了回程速度,有效解決了回程慢、甚至不回程的問題。
(2)改進(jìn)密封蓋固定方式。通過專項比對分析,我們借鑒TDJ-302型減速頂密封蓋的固定方式,在TDW 902-N型減速頂油缸及密封蓋上增加彈性斜銷孔,使用Φ3×10彈性銷進(jìn)行防松固定,徹底解決了因孔用擋圈折斷造成油缸組合件無法回程造成癟頂、甚至損壞減速頂零部件的問題。
(3)改變活塞密封方式。減速頂安裝在鋼軌上,工況環(huán)境裸露,工況要求不高。通過TDW902-N型與TDJ-302型減速頂?shù)膶Ρ确治鲆约岸嗄甑倪\(yùn)用實(shí)踐,我們將TDW902-N型迷宮式改為活塞環(huán)式密封(與TDJ-302型一致),經(jīng)過一年多的試用情況動態(tài)跟蹤、專題分析,達(dá)到了預(yù)期的效果,大幅度壓縮了加工成本。
(4)重造潤滑操作流程。一是改進(jìn)止沖座結(jié)構(gòu),由圓柱型改為倒“T”型,在銷孔處加工一道用于固定O型圈的淺槽,同時定位槽保留原高度的五分之一;二是更換殼體防塵圈,由聚氨酯改為橡膠材質(zhì),提高密封效果,在殼體內(nèi)直接注入液壓油,利用滑動油缸的上下運(yùn)動,通過液壓油的“飛濺”起潤滑作用,操作簡捷、維護(hù)方便。
(5)改進(jìn)打壓方式、采用先進(jìn)充氮設(shè)備。一是將調(diào)壓螺絲改為調(diào)整墊,打壓時先進(jìn)行初調(diào),再通過精調(diào)固定,打壓方式方便、快捷。二是采用充氮臺替代氣針,充氮時將滑動油缸置于充氮罐內(nèi)形成共用壓力空間,充氮機(jī)注入規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)氮?dú)夂笤贁Q緊密封蓋完成充氮,極大地提高了充氮的可靠性。
針對TDW 902-N型減速頂存在的突出問題,南京東站通過一年多來的技術(shù)攻關(guān),找尋新的思路,提出對策措施,在實(shí)踐中加以運(yùn)用,有效解決了車站減速頂“使用、維修、管理”的實(shí)際問題,克服了技術(shù)缺陷,減輕了維修勞動強(qiáng)度,降低了設(shè)備維修成本,提升了安全保障力,為南京東站運(yùn)輸安全生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
責(zé)任編輯:王華 竇國棟
來稿日期:2017-01-19