王 輝,趙洪雨,李 琳,王慶會
(山鋼股份萊蕪分公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)
萊鋼1 000 m3高爐冶煉指標(biāo)的優(yōu)化與提升
王 輝,趙洪雨,李 琳,王慶會
(山鋼股份萊蕪分公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)
萊鋼煉鐵廠分析1 000 m3高爐特點,推行經(jīng)濟冶煉技術(shù)。制定了滿足高爐提升產(chǎn)能的燒結(jié)礦、球團礦、生礦、焦炭等原燃料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),加強原料管理,建立日核算制度、高爐成本控制模型。通過提高風(fēng)溫,增加噴煤量,確定風(fēng)口布局,提高爐頂壓力等操作,高爐燃料比由2015年的544 kg/t降低到2016年的533 kg/t,高爐利用系數(shù)由3.0 t/(m3·d)提高至3.25 t/(m3·d)。
高爐;冶煉指標(biāo);原燃料;操作制度
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠(以下簡稱煉鐵廠)共有6座1 000 m3高爐。自2008年鋼鐵危機爆發(fā)以來,原燃料供應(yīng)緊張、變動頻繁,給傳統(tǒng)的高爐“精料煉鐵”方針帶來了極大沖擊。經(jīng)濟料的最大特點是價格低、品位低、雜質(zhì)成分高。大比例配加盡管有效降低了高爐礦料成本,但也帶來了種種惡果,如爐料透氣性下降、渣量增加、爐況波動加劇等;為此,煉鐵廠分析1 000 m3高爐特點,研究高爐在“經(jīng)濟產(chǎn)能”下指標(biāo)的優(yōu)化與提升,克服了近年來高爐煉鐵經(jīng)濟礦入爐引發(fā)的爐況波動、燃耗增高、指標(biāo)惡化等生產(chǎn)問題。系統(tǒng)分析高爐生產(chǎn)關(guān)鍵控制點,為高爐提升產(chǎn)能創(chuàng)造條件;以風(fēng)為綱、提高氧量、擴大礦批、提高高爐利用系數(shù),在爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。爐況保持了長時間的穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了高爐的高產(chǎn)低耗。
2.1.1 燒結(jié)礦
1)煉鐵廠老區(qū)燒結(jié)礦產(chǎn)能與高爐需求量存在不匹配的現(xiàn)狀,燒結(jié)礦缺口較大,需要用外廠燒結(jié)礦進行補充。由于無法實現(xiàn)均勻配加,造成了爐渣堿度的波動,多次倒運又造成了燒結(jié)礦的粉末增加,入爐粉末增加后惡化了高爐的透氣性,影響了高爐的生產(chǎn)穩(wěn)定。為降低生產(chǎn)成本,燒結(jié)工序配加了高鋁的塞拉利昂粗粉,由于塞礦粒度較大,10 mm以上的組分在50%左右,直接影響了燒結(jié)礦成品質(zhì)量。
2)對自產(chǎn)燒結(jié)礦的質(zhì)量要求。燒結(jié)礦品位TFe(54±0.5)%,AL2O3≤2.5%,堿度波動≤0.05,F(xiàn)eO波動≤0.5%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥76%,粒度控制在5~50 mm。其中粒度+50 mm≤5%,粒度-5 mm≤5%,粒度5~10 mm≤25%。
2.1.2 球團礦
1)煉鐵廠使用的球團礦品種較多。老區(qū)配加外購萊礦球、魯南球、礦建球,二區(qū)高爐全部配加自產(chǎn)一車間球團礦。外購球則存在階段性粉末多的情況,難以篩分,造成入爐粉末較多,影響料柱的透氣性。
2)球團礦質(zhì)量要求。球團礦TFe≥63%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥94%,自產(chǎn)球-5 mm≤2%,外購球-5 mm≤5%。
2.1.3 生礦
1)煉鐵廠的生礦均儲存在露天料場,當(dāng)天氣變化時對生礦質(zhì)量影響較大。生礦水分變大時,附著的粉末基本無法被篩下,全部進入了高爐。雨天時,高爐經(jīng)常被迫減少生礦配加量以避免爐況波動。
2)提升產(chǎn)能對生礦的質(zhì)量要求。生礦粒度控制在5~25 mm,其中-5 mm≤7%。
2.1.4 焦炭
1)煉鐵廠所使用的焦炭比較復(fù)雜,外購焦全部存放在露天料場,下雨天水分過高時,焦粉會粘附在焦炭上無法篩下,造成入爐粉末量增加,這是影響生產(chǎn)的重要因素。煉鐵廠老區(qū)高爐使用的焦炭為自產(chǎn)焦,自產(chǎn)焦質(zhì)量穩(wěn)定性不好,階段性出現(xiàn)水分波動(一煉焦干熄率90%~95%,產(chǎn)生的水熄焦摻混不均勻),此外,自產(chǎn)焦中硫含量偏高導(dǎo)致高爐硫負(fù)荷升高,燃耗升高。
2)自產(chǎn)焦:灰分≤13%,S≤0.95%,40≥84%,10≤7%;反應(yīng)后強度≥62%,反應(yīng)性≤28%,干熄水分≤3%,濕熄水分≤8%。外購焦:灰分≤13%,S≤0.65%,40≥84%,10≤7%;反應(yīng)后強度≥62%,反應(yīng)性≤28%,干熄水分≤3%,濕熄水分≤8%。
2.1.5 煤粉
1)煉鐵廠老區(qū)的高爐受噴煤制粉能力的影響,煤比提升后,制粉量不足,需要頻繁倒用舊系統(tǒng)。倒罐頻率高,使用舊系統(tǒng)時高爐風(fēng)壓上升較多,對高爐爐況穩(wěn)定順行存在不利影響。
2)對入爐煤粉的質(zhì)量要求?;曳帧?0%,揮發(fā)分≤10%,固定碳≥77.5%,S≤0.5%,水分≤1%,-0.074 mm≥60%。
提高高爐原燃料穩(wěn)定性,及時與原料部、焦化廠、公司其他部門溝通,建立實時、真實的原燃料預(yù)警機制。同時,自身不斷加強精料技術(shù)研究與管理,及時優(yōu)化燒結(jié)礦混勻料、煉焦配煤結(jié)構(gòu),加強原燃料檢測,改造外圍設(shè)備等,既保證了原燃料優(yōu)質(zhì)優(yōu)量供給高爐,又實時掌控原燃料質(zhì)量變化情況,為判斷爐況發(fā)展趨勢和保證高爐長期穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。為了適應(yīng)在高產(chǎn)量下的操作,保證爐況穩(wěn)定順行,采取了以下措施。
1)加強入爐焦炭質(zhì)量管理。加強與生產(chǎn)調(diào)度中心聯(lián)系,盡量使自產(chǎn)焦與外購焦分倉供應(yīng),保證有序上料;在板報上記錄不同入爐焦炭所占百分比,為本班和下一班提供焦炭負(fù)荷參考;要求工長和上料操作人員每小時觀察記錄焦炭料車料位,及時檢查水分變化并及時適量調(diào)劑負(fù)荷,減少因其波動對爐況的影響。
2)及時掌握原燃料變化情況,防止粉料入倉;每2 h檢查入爐原燃料實物質(zhì)量。
3)加強槽下篩分,減少粉料入爐。槽下對礦石、焦炭的過篩效果,是精料工作的重要環(huán)節(jié)。-5 mm的粉末人爐數(shù)量增加,高爐的透氣性很快惡化,導(dǎo)致順行被破壞,產(chǎn)量降低、焦比升高,甚至爐墻結(jié)厚等惡性事故發(fā)生,所以應(yīng)加強檢查、測定、定時清篩等管理工作。一般情況下,要求每個礦篩振料時間不低于100 s;對于焦炭,要求振料時間>120 s。發(fā)現(xiàn)振料時間少于規(guī)定時間時要及時調(diào)整。
4)加強槽位管理。高爐料倉槽位受多方面因素影響,如槽位過低會加劇礦石和焦炭摔打,使小粒級和粉末大量增加,同時倉壁附著的粉末也隨之而下,必然惡化高爐透氣性,破壞高爐順行。隨之生產(chǎn)平衡被打破,影響前、后道工序正常生產(chǎn),形成惡性循環(huán),所以必須要主動控制。為減少礦石、焦炭小粒級和粉末入爐,規(guī)定正常燒結(jié)礦槽位≥1/2,焦炭槽位≥1/2。
建立日核算制度,建立高爐成本控制模型,分析爐料性價比。通過適當(dāng)調(diào)整優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低生產(chǎn)成本。受市場價格影響,各種礦料單品位成本變化大,供應(yīng)情況也不穩(wěn)定。在密切關(guān)注市場供應(yīng)情況的同時,只有通過日核算、勤調(diào)整,才能及時按照精確性價比排出次序。但穩(wěn)定運行又是高爐高效生產(chǎn)的前提和基礎(chǔ),因此需要分析爐料性價比,模糊控制與精確控制相結(jié)合,創(chuàng)建低成本爐料優(yōu)化模型,不斷優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),為推行經(jīng)濟冶煉技術(shù)做好基礎(chǔ)工作。主要實施步驟如下。
3.1.1 建立日核算制度
根據(jù)每月和每周的爐料性價比,每周對爐料進行1次排序,并結(jié)合高爐實際運行情況,每日一核算精確性價比、生產(chǎn)成本,并根據(jù)公司的爐料結(jié)構(gòu)進行適當(dāng)優(yōu)化、調(diào)整。經(jīng)計算,進口塊礦始終是單品位成本最低的爐料,應(yīng)安排各高爐優(yōu)先配加,并要求達(dá)到5%~10%的比例。為避免出現(xiàn)經(jīng)濟礦料配比過高影響冶煉指標(biāo)的情況,以首先滿足高爐爐況穩(wěn)定順行為原則,累積、比較日核算數(shù)據(jù),探索最佳配比。在高爐爐況出現(xiàn)波動情況下,及時調(diào)整配比,經(jīng)過反復(fù)優(yōu)化調(diào)整,在滿足高爐爐況穩(wěn)定順行需要和降本增效之間找到了最佳交叉點,高爐爐況穩(wěn)定性提高,同時生鐵成本也顯著降低。
3.1.2 建立高爐成本控制模型
每月根據(jù)爐料預(yù)算價格,對燒結(jié)礦、球團礦及塊礦進行性價比排序,同時根據(jù)燒結(jié)礦、二區(qū)球團礦區(qū)域自平衡原則,及時優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),保證高爐爐料成本最低。另外,為全面降低爐料成本,還應(yīng)注意:1)根據(jù)礦料庫存及供應(yīng)情況,調(diào)整配比,計算出每種礦料的單品位成本及冶煉性能,然后根據(jù)經(jīng)濟性及冶煉性能進行排隊,優(yōu)先使用單品位成本最低的礦料,最大限度降低燒結(jié)礦成本。2)采取多種措施,穩(wěn)定原燃料質(zhì)量,如根據(jù)焦炭加減價的管理制度,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)改變焦炭取樣地點,將焦炭取樣地點由焦化廠改為焦化廠與煉鐵廠皮帶交接處,確保了焦炭成分的真實性和代表性。
從2014年1月開始兩區(qū)高爐大幅度增加塊礦配比,特別是進入2015年年底開始,根據(jù)爐料性價比測算,在塊礦具有較高性價比時,高爐配加塊礦比例不低于20%。截至2016年12月,爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化與2015年相比,剔除價格因素,老區(qū)噸鐵成本降低5.06元,二區(qū)降低4.93元,降本效果顯著。
3.2.1 確定合適的礦批
礦石批重對爐料在爐喉分布影響很大。礦批太小布料不均,小到一定程度將使邊緣和中心無礦石。礦批增大軟熔帶氣窗增大,料柱界面效應(yīng)減少,有利于改善料柱透氣性。客觀上來講,每座高爐都有臨界礦批。當(dāng)?shù)V批大于臨界值時,高爐順行難以得到保障;當(dāng)批重小于臨界值時,高爐指標(biāo)難以得到優(yōu)化。5#、6#高爐在試驗時通過對礦批28~36 t進行反復(fù)嘗試總結(jié),最終確定35 t/批適合高爐目前狀況。這一批重,可以兼顧中心、疏松氣流,改善煤氣利用;隨著焦批的增大,焦窗增大,軟熔帶透氣性增加,有利于改善料柱透氣性。
3.2.2 提高風(fēng)溫、富氧,增加噴煤量
提高風(fēng)溫水平能顯著提高理論燃燒溫度,提高渣鐵物理熱,改善渣鐵流動性。由于煉鐵廠經(jīng)濟料中Al2O3普遍較高,如果渣鐵物理熱不充足,爐缸熱貯備相應(yīng)減少,高爐爐腰、爐腹、爐缸等高熱流強度區(qū)域的熱量儲備處于較低水平。一旦高爐風(fēng)量偏少,操作稍有不慎,極易造成爐身粘結(jié),導(dǎo)致爐況失常。為了創(chuàng)造高爐接受高風(fēng)溫的條件,高爐采取以下措施:1)提高礦石和焦炭強度,特別是熱強度,盡量篩除原料中-5 mm的粉末,改善料柱透氣性;2)提高爐頂壓力,利用高壓操作對還原和降低爐內(nèi)煤氣壓差的有利因素來消除高風(fēng)溫對高爐還原和順行的不利影響,高爐頂壓保證不低于195 kPa;3)增加噴吹量,利用噴煤降低風(fēng)口前理論燃燒溫度的特性來抵消高風(fēng)溫對風(fēng)口燃燒溫度的影響,以獲得合理的理論燃燒溫度。2016年高爐富氧率基本穩(wěn)定在4%左右,高富氧大噴吹必然會對高爐的順行狀況產(chǎn)生一些影響,主要表現(xiàn)在富氧增加后風(fēng)量下降、壓差升高、邊緣煤氣流發(fā)展,同時噴吹量的增加使焦炭負(fù)荷加重,料柱骨架作用減弱,透氣性變差,影響爐況順行。針對以上變化,高爐通過調(diào)整布料矩陣和用料結(jié)構(gòu)、擴大批重、精料等措施,較好地克服了以上不足。
3.2.3 確定風(fēng)口布局,提高鼓風(fēng)動能
根據(jù)省內(nèi)同類型高爐的對標(biāo)統(tǒng)計,1 000 m3高爐的鼓風(fēng)動能最高達(dá)到10 000(kg·m)/s以上。通過與這幾個廠家的對比,煉鐵廠1 000 m3高爐存在的主要問題是鼓風(fēng)動能偏低,爐缸的活躍程度不夠,造成了高爐對外界的條件過分依賴;因此,煉鐵廠將風(fēng)口長度逐步調(diào)整至480 mm,直徑110、115 mm風(fēng)口搭配使用。風(fēng)口呈對稱型分布,以保證初始煤氣流分布均勻,保持爐缸工作的均勻活躍。煉鐵廠以產(chǎn)能提升為契機,以對標(biāo)參數(shù)為依據(jù),大風(fēng)量提高鼓風(fēng)動能,活躍爐缸。5#、6#高爐的送風(fēng)參數(shù)發(fā)生了較大變化,入爐風(fēng)量顯著提高,風(fēng)量由2 200 m3/min分別提高到2 500、2 400 m3/min。高爐鼓風(fēng)動能分別提高了500、1 000(kg·m)/s。二區(qū)高爐的爐缸活躍程度顯著提高,迅速遏制了頻繁損壞風(fēng)口的狀態(tài)。適當(dāng)疏松邊緣,穩(wěn)定煤氣流,冷卻壁溫度趨于穩(wěn)定,水溫差降低,高爐抗波動能力增強。在增加入爐風(fēng)量以后,隨著中心氣流的發(fā)展,在布料參數(shù)上進行了適應(yīng)性的調(diào)整,通過適當(dāng)疏松邊緣,達(dá)到了中心暢通、邊緣穩(wěn)定的目的。同時對布料矩陣進行調(diào)整,5#爐采取邊緣增加1圈焦炭,6#爐采取邊緣大一度,增加1圈焦炭,爐況穩(wěn)定性明顯提高。
3.2.4 提高爐頂壓力
一般來說,提高爐頂壓力能增加入爐風(fēng)量,延長煤氣在爐內(nèi)停留時間,改善煤氣利用,促進間接還原,降低煤氣流速,有利于高爐的穩(wěn)定順行。5#、6#高爐經(jīng)過4個月的設(shè)備磨合,為了強化冶煉,最終將頂壓提到195 kPa。根據(jù)煉鐵長期生產(chǎn)實踐經(jīng)驗估算,在其他條件不變的情況下,僅此項增產(chǎn)生鐵150~200 t,降低焦比(3~5)kg/t,冶煉效果顯著。當(dāng)料柱透氣性一定時,風(fēng)量越大,煤氣流速越高,料柱對煤氣流的阻力損失越大,壓差也就越高。風(fēng)量增加一方面提高了風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,有利于活躍爐缸,促進高爐穩(wěn)定順行;另一方面也有利于煤氣流在爐內(nèi)的合理分布,保持合適的操作爐型,防止?fàn)t墻粘結(jié);同時還可吹出較多的粉末,改善料柱的透氣性,反過來又可促進風(fēng)量的進一步增加,從而形成了高爐操作中的良性循環(huán)。但是,過高的壓差水平會使料柱浮力增加,造成料難行,所以提高壓差水平對料柱透氣性和高爐操作水平提出了更高的要求。5#高爐在通過精料入爐和加強操作的同時,將壓差提高到現(xiàn)在的170 kPa,不僅爐況順行得到保障,而且增加了風(fēng)量,提高了產(chǎn)量。
3.2.5 實施低硅冶煉
生鐵含硅量每降低0.5%可降低焦比(4~5)kg/t,增加產(chǎn)量1%~1.5%,是促進高爐生產(chǎn)實現(xiàn)高效低耗的一項重要措施。隨著原燃料條件改善和高頂壓、高風(fēng)溫、富氧噴煤等技術(shù)的綜合應(yīng)用,高爐中心氣流旺盛,爐缸活躍,熱量充沛,適于低硅冶煉,所以在熱制度方面進行了大膽嘗試,把[Si]降低到0.3%~0.4%。產(chǎn)量相應(yīng)得到提高,實際煤氣體積減小、上升浮力降低。為加風(fēng)創(chuàng)造了條件,有利于進一步提高冶煉強度。同時物理熱仍能保證1 470~l 500℃的水平,能夠滿足生產(chǎn)要求。
在低硅和強化冶煉情況下,穩(wěn)定爐溫顯得尤為重要。高爐要求每小時觀察1次風(fēng)口,提前預(yù)測爐溫變化趨勢,提前進行調(diào)劑,做到早調(diào)微調(diào),煤粉調(diào)劑上下不超2 t,避免風(fēng)量大幅度波動。每天接班分析上一班組的具體操作,并寫出本班組的操作思路,以保證爐況的穩(wěn)定交接;從穩(wěn)定冶煉強度來穩(wěn)定爐溫,要求每班爭取上限料批。同時,隨著原燃料價格的不斷攀升,原燃料質(zhì)量下降,有害元素增多。在生產(chǎn)實踐中,鐵水含硅量控制較低時,一旦爐況發(fā)生波動,爐墻極易掉渣皮。渣皮中富集的有害元素進入爐缸,吸收大量熱量,渣鐵流動性變差,不利于高爐穩(wěn)定生產(chǎn);且渣中Al2O3呈上升趨勢,盡管在配礦中相應(yīng)增加了MgO的配比,但難以避免Al2O3突發(fā)增高的現(xiàn)象。為了確保渣鐵良好的流動性,以及避免爐涼等生產(chǎn)事故的發(fā)生,實現(xiàn)爐況長周期的穩(wěn)定順行,日常生產(chǎn)中適當(dāng)提高了鐵水含硅量的控制上限,將其控制在0.35%~0.50%。
通過分析1 000 m3高爐特點,探索研究高爐在“經(jīng)濟產(chǎn)能”下指標(biāo)的優(yōu)化與提升,克服了近年來高爐煉鐵經(jīng)濟礦入爐引發(fā)的爐況波動、燃耗增高、指標(biāo)惡化等生產(chǎn)問題。系統(tǒng)分析高爐生產(chǎn)關(guān)鍵控制點,為推行經(jīng)濟冶煉技術(shù)做好基礎(chǔ)工作。為高爐提升產(chǎn)能創(chuàng)造條件,以風(fēng)為綱、提高氧量、擴大礦批、提高高爐利用系數(shù),在爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。產(chǎn)質(zhì)量得以穩(wěn)步提升,燃料比由2015年的544 kg/t降低到了2016年的533 kg/t,高爐利用系數(shù)由 3.0 t/(m3·d)提高至 3.25 t/(m3·d)。確保了高爐長期高效率、安全、低耗穩(wěn)定運行。
Optimization and Promotion of Smelting Indexes of 1 000 m3Blast Furnace in Laiwu Steel
WANG Hui,ZHAO Hongyu,LI Lin,WANG Qinghui
(The Ironmaking Plant of Laiwu Branch of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Laiwu 271104,China)
TF538
B
1004-4620(2017)10-0004-03
2017-06-13
王輝,男,1983年生,2007年畢業(yè)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè)?,F(xiàn)為山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠工程師,從事高爐生產(chǎn)工藝技術(shù)工作。
blast furnace;smelting index;raw fuel;operation system