楊蘭萍
(山東鑫峰工程設計有限公司,山東 濟南250014)
基于二維條碼識別的物流分揀生產(chǎn)線的開發(fā)
楊蘭萍
(山東鑫峰工程設計有限公司,山東 濟南250014)
本系統(tǒng)應用成熟的PLC系統(tǒng)和二維條碼技術,結合云服務等先進技術,實現(xiàn)了新、老技術的融合,提高了分揀生產(chǎn)線的自動化水平。該控制系統(tǒng)調(diào)試階段表明,系統(tǒng)能每天分揀10萬件物品。
二維條碼;云服務;分揀;自動化
二維條碼是一種高密度、高信息含量的便攜式數(shù)據(jù)文件,是實現(xiàn)證件及卡片等大容量、高可靠性信息自動存儲、攜帶并被機器自動識讀的理想手段,它可以記載十分復雜的數(shù)據(jù),比如圖片。由于具有這種優(yōu)勢,二維碼技術得到了日漸廣泛的應用?,F(xiàn)今的物流分揀行業(yè)同樣面臨著使用新分揀輸送線的問題,本系統(tǒng)的開發(fā)正是為解決物流分揀二維條碼標識物品而做出的正確反應。
物流公司的貨車進入場內(nèi)卸貨地點,卸車線開始工作,工人將車內(nèi)貨物搬至卸車線,貨物在卸車線上約1 m一個排列,貨物到達讀碼位置時,啟動掃描器傳動裝置,并使之與卸車線同步運行,完成讀碼任務后,掃描器快速返回到讀碼位置。在卸車線行走過程中經(jīng)由與卸車線同步運行的掃描器讀取貨物信息,實現(xiàn)動態(tài)讀碼;將貨物信息自動錄入數(shù)據(jù)庫,由系統(tǒng)軟件將信息統(tǒng)一記錄入數(shù)據(jù)庫,并上傳至數(shù)據(jù)云平臺自動分析識別。分析出貨物流向的分揀端口后標記端口信息,轉(zhuǎn)換圖像信息為電子標簽信息,每個端口上的電子標簽讀卡器,讀取標簽信息并比對該貨物是否為當前端口貨物,在貨物到端口位置時,輸出信號給PLC,PLC得到貨物信息,判斷出貨物流向位置(端口指定),給出相應的輸出信號,啟動分揀端口轉(zhuǎn)盤,改變貨物流向,完成分揀動作。從卸車線至第一臺分揀輸送線電機,共計分4檔速度(由工藝根據(jù)實際調(diào)試狀況調(diào)整速度值),當貨物到達貨物預定位置時,換向機構動作,用戶要求允許30輛車同時卸貨,且輸送線分揀流暢不擁堵。不符合任何接口流向的貨物,在分揀輸送線末端被剔除裝置,提出到專門區(qū)域,進行人工分揀。
為了滿足系統(tǒng)速度要求,解決貨物擁堵等問題,整條分揀輸送線根據(jù)不同的位置分為4個速度階段:
第一階段:第一件貨物與第二件貨物的距離為1020(1.02 m),當?shù)谝患浳镉勺x碼位置走向讀碼完成位置,并返回讀碼位置時,第二件貨物到達讀碼位置,此時掃描器快速換向并且換速,切換時間為0.5 s,則該階段卸貨線線速度為:1.02/2 m/s,轉(zhuǎn)換為電機速度1,此速度為第一階段速度。
第二階段:在讀碼位置與讀碼完成位置之間,卸車線線速度為1 m/s,轉(zhuǎn)換為電機速度2,此速度為第二階段速度。
第三階段:掃描器返回時間設定為0.5 s,返回線速度為2 m/s,轉(zhuǎn)換為電機速度3,此速度為第三階段速度。
第四階段:讀碼完成后所有傳動設備以1 m/s的線速度運行,轉(zhuǎn)換位電機速度4,此速度為第四階段速度。
分揀換向部位70個氣缸,69臺400 W的電機。14~17臺1.5 kW的電機為卸車線到分揀第一個口的電機,該部分電機由4臺變頻控制,實現(xiàn)4級速度分配。二維條碼掃描器1臺,電子標簽貼簽機1臺,電子標簽讀卡器70臺,貨物到位限位開關70個,讀碼位置、讀碼完成位置、貼電子標簽位置各1個。
本系統(tǒng)根據(jù)工藝流程分為卸車線與分揀輸送線兩部分。電氣系統(tǒng)按兩部分的工藝要求,配置低壓控制柜1臺,PLC柜1臺,二維條碼掃描器1臺,貼電子標簽機1臺,自動識別設備70臺(電子標簽讀卡器)。
根據(jù)工藝要求,將卸車線傳動電機,共計14~17臺1.5 kW電機,分為4組,由同一臺變頻器控制,4組變頻根據(jù)工藝要求在不同的物理位置,執(zhí)行不同的速度,實現(xiàn)傳動速度分級,以控制貨物間距,解決擁堵問題,便于準確分揀。
分揀輸送線包含69臺滾筒,均由0.4 kW電機傳動,70個端口導向裝置由氣缸傳動。
導向機構動作要求:正常時朝向輸送方向,收到該端口換向信號時,導向氣缸電磁閥動作,導向裝置旋轉(zhuǎn)30°,導向裝置均是獨立的,共70個氣缸。其控制由PLC柜完成。
分揀部位69臺400 W的電機統(tǒng)一額定速度運轉(zhuǎn),選擇MCC控制。
電控系統(tǒng)的軟件為自主開發(fā)的專用型軟件,其功能包含:
實現(xiàn)卸車線的分級速度控制;完成二維條碼信息讀入,實現(xiàn)云數(shù)據(jù)庫記錄與遠程數(shù)據(jù)查詢,不僅可以通過軟件自動分析識別判斷貨物流向,還具有遠程操作與維護的功能;實現(xiàn)貨物端口識別,準確執(zhí)行分揀動作,完成分揀任務;實現(xiàn)漏掃貨物剔除與計數(shù);實現(xiàn)設備分級故障報警及故障診斷功能;實現(xiàn)分揀貨物數(shù)量分項累計和總數(shù)累計;通過自主開發(fā)系統(tǒng)軟件,實現(xiàn)本地數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)服務云平臺接口,實現(xiàn)物流中心對該系統(tǒng)的遠程監(jiān)管與維護。
控制系統(tǒng)的主控制器選擇S7-1200系列PLC,該PLC的CPU將微處理器、集成電源、輸入和輸出電路、內(nèi)置PROFINET、高速運動控制I/O以及模板模擬量輸入組合到一個設計緊湊的外殼中,功能強大,經(jīng)濟可行。
選擇16點開關量輸入、輸出模塊,8點模擬量輸入、輸出模塊,緊湊合理,并留有一定的端口冗余量。
選擇真彩色觸摸屏作為HMI,用于顯示各電氣設備的運行狀況、報警部位指示,顯示故障診斷信息,顯示分揀速度與各端口貨物累計、總計貨物累計等工藝參數(shù);用于設備的手、自動起停控制。
系統(tǒng)配置交換機一臺,用于PLC與上級數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)傳輸與交換,實現(xiàn)一臺掃描儀完成多種功能,以節(jié)約成本。
PLC與服務器之間采用以太網(wǎng)通訊,快捷安全;變頻器與PLC之間采用抗干擾能力強的ProfibusDP通訊方式;整個系統(tǒng)分層控制,結構清晰,遵循安全、實用、高效的原則。
為了便于操作與維護,本系統(tǒng)操作方案如下:
在低壓控制柜柜門上設置兩個轉(zhuǎn)換開關,一個用于切換手動控制與自動控制,一個用于選擇本地控制與觸摸屏控制。本地控制模式下,選擇手動方式,通過柜門的操作按鈕分別起、停卸車線與分揀輸送線的相應設備,相應指示燈指示設備起、停狀態(tài);自動方式下,按啟動按鈕,系統(tǒng)自動順序啟動,按下停止按鈕,系統(tǒng)自動順序停止。觸摸屏控制模式下,選擇手動方式,可以通過觸摸屏的按鈕手動操作設備起停;自動模式下,通過觸摸屏上畫面的系統(tǒng)起、停按鈕操作,可以實現(xiàn)系統(tǒng)的自動順序起停。
低壓控制柜柜門上還設置了急停按鈕,用于緊急情況下的故障停車處理,按下急停按鈕,所有設備立即停止運轉(zhuǎn)。觸摸屏安裝在PLC柜柜門上,美觀整潔,操作安全方便。柜門操作與觸摸屏畫面操作兩種操作方式互相獨立,互為備用,為系統(tǒng)提供可靠性保障。同時該系統(tǒng)通過遠程云端,可以實現(xiàn)對系統(tǒng)的遠程操作,并完成遠程維護,節(jié)約運行維護成本。
該控制系統(tǒng)處于調(diào)試階段,尚未投入正常生產(chǎn)應用中。調(diào)試過程中操作人員在控制室對設備進行起、停操作,監(jiān)控設備運行狀態(tài)、物流運行狀態(tài),設想的功能均能實現(xiàn),達到了分揀輸送線的預期分揀速度。經(jīng)初步測試與核算,該系統(tǒng)能完成每天分揀10萬件物品的要求。
Development of Logistics Sorting Production Line based onTwo Dimensional Bar Code Identification
YANG Lanping
(Shan Dong Province Xinfeng Engineering Design Institute Co.,Ltd.,Jinan 250014.,China)
F252;TP391.44
B
1004-4620(2017)05-0060-02
2017-07-20
楊蘭萍,女,1977年生,2002年畢業(yè)于濟南大學工業(yè)自動化專業(yè)?,F(xiàn)為山東鑫峰工程設計有限公司工程師,從事自控設計工作。