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水泥窯協(xié)同處置酸洗污泥工業(yè)試驗(yàn)探討

2017-04-09 09:22:00
四川水泥 2017年9期
關(guān)鍵詞:酸洗熟料污泥

田 野

(中建材(合肥) 粉體科技裝備有限公司, 安徽 合肥 230051)

水泥窯協(xié)同處置酸洗污泥工業(yè)試驗(yàn)探討

田 野

(中建材(合肥) 粉體科技裝備有限公司, 安徽 合肥 230051)

該文以水泥窯協(xié)同處置酸洗污泥工業(yè)進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)并進(jìn)行探討,分析水泥窯協(xié)同處置以后對污染物排放情況、水泥熟料質(zhì)量以及系統(tǒng)工藝產(chǎn)生的影響。結(jié)果表明,在水泥窯中加入一定量酸洗污泥之后,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示各項(xiàng)指標(biāo)均在規(guī)定限制之下,煙氣中氯化氫、鉿排放量增加,顆粒物以及二氧化硫,氮氧化物以及重金屬排放是沒有明顯變化,而水泥熟料性能指標(biāo)中熟料以及重金屬浸出情況完全能夠達(dá)到國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。水泥窯系統(tǒng)處置過程中因?yàn)樗嵯次勰嗪勘容^多所以會增加煤消耗,但是并不會影響到水泥生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。水泥窯協(xié)同處置酸洗污泥工業(yè)生產(chǎn)具有可行性。

水泥窯;協(xié)同處置;酸洗污泥;試驗(yàn)

金屬表面在經(jīng)過處理的時候會產(chǎn)生酸洗廢水,酸洗廢水再經(jīng)過處理之后就會產(chǎn)生固體酸洗污泥,其中會有重金屬鎳、鉻、鐵等金屬以及殘留酸,假設(shè)處理方面方式不恰當(dāng)特別容易造成重大環(huán)境污染問題。近些年來,隨著工業(yè)不斷發(fā)展,一些以金屬作為原材料的行業(yè)開始興起,酸洗污泥產(chǎn)生量也在隨著增加,由于目前國內(nèi)在處理酸性污泥方面仍然缺乏合理處置技術(shù),導(dǎo)致酸性污泥大量遺留在工廠內(nèi)部,也使得預(yù)防環(huán)境污染方面壓力重大。水泥窯具備高溫特性,可以將廢物中有機(jī)組分進(jìn)行徹底分解,而其中無機(jī)組分也能夠轉(zhuǎn)變?yōu)樗嗍炝希⑶腋鼮槊鞔_的優(yōu)點(diǎn)就是能夠?qū)胶狭现杏泻υ剡M(jìn)行有效固化以及保持穩(wěn)定性,使用水泥窯協(xié)同處置酸洗污泥已經(jīng)是近年來發(fā)展最為迅速的處置技術(shù)之一。從20世紀(jì)末我國已經(jīng)開始使用水泥窯來協(xié)同處置廢物方面的研究并進(jìn)行實(shí)驗(yàn),主要是針對生活垃圾、城鎮(zhèn)產(chǎn)生的污水以及工廠產(chǎn)生的淤泥等等危險性較小固體廢物垃圾處理。

1 材料與方法

1.1 水泥窯協(xié)同處置系統(tǒng)

本次工業(yè)試驗(yàn)主要對象就是以長春市宏遠(yuǎn)水泥公司5000 t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線為依托,針對酸洗污泥作為對象協(xié)同處置。在生料配料生產(chǎn)系統(tǒng)中開始進(jìn)行酸洗污泥投加:使用鏟車將污泥運(yùn)送到儲料倉當(dāng)中,再由皮帶進(jìn)行傳送,按照相應(yīng)比例與其他原料混合進(jìn)入生料均化庫,再經(jīng)過立磨粉磨使污泥達(dá)到合適的粉徑,送入窯系統(tǒng),經(jīng)過高溫煅煉之后形成水泥熟料。

1.2 酸洗污泥性質(zhì)

根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)特性以及酸性工藝,酸洗污泥中主要金屬元素常常是以鐵為主,因?yàn)樗嵯磸U水中常以生石灰作為中和劑,所以鈣含量也相對較高,重金屬成分以鎳、鉻、鋅、鉑為主;其中非金屬元素主要就是以企業(yè)使用何種酸洗劑有關(guān)。一般情況下不銹鋼采用混合酸洗劑,其中氮含量會非常高。為確保泥質(zhì)代表性,因此以下會根據(jù)行業(yè)特征選取鎳、鉻、鋅、鉑等有毒金屬元素較高的三家企業(yè)酸洗污泥(以A1、A2、A3為表示)為本次實(shí)驗(yàn)對象。

由于酸洗污泥中鐵、鈣等含量相對較高,因此可以在進(jìn)行協(xié)同處置時替代一部分鐵質(zhì)以及石灰石等原料,但是其明顯缺點(diǎn)就是污染成分沒有生料那么低。因此為預(yù)防酸洗污泥中相關(guān)成分影響污染水泥生產(chǎn)以及環(huán)境,就必須對入窯的酸洗污泥投放量嚴(yán)格控制。本次試驗(yàn)中根據(jù)相關(guān)關(guān)系式以及熟料在浸出限制要求進(jìn)行反復(fù)試驗(yàn)以及推算出最后酸洗污泥摻配比例,并根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范中所有有關(guān)元素最大允許投加量限制,得到實(shí)際中酸洗污泥摻配比。

1.3 試驗(yàn)方法

酸洗污泥根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行投加,開始從生料系統(tǒng)就需要投加。分別投加到A1、A2、A3這三個種類當(dāng)中,每個種類最佳工業(yè)試驗(yàn)是72小時,磨機(jī)系統(tǒng)原料(含酸洗污泥)投加量應(yīng)該每小時500噸,分別在24小時、48小時、72小時之后通過窯尾煙囪進(jìn)行煙氣采樣以及通過熟料冷卻機(jī)出口進(jìn)行熟料采樣。最后檢測結(jié)果取 3 次采樣檢測數(shù)據(jù)的平均值。在進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)前需進(jìn)行對照組試驗(yàn)。煙氣中顆粒物,二氧化硫,氮氧化物需要參照GB 4915—2004 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采樣和分析,氯化氫、鉿、鉻、鎳、鉑、鋁、錳等需要參照GB 30485—2013 《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采樣和分析,酸洗污泥其他金屬成分如:鈦、鎘、鉮、鈹、錫、銻、鈷、釩等含量較少,低于檢測標(biāo)準(zhǔn),可忽略不計。水泥凝結(jié)時間、安定性檢驗(yàn)按 GB/T1346—2011進(jìn)行強(qiáng)度按GB/T17671—1999進(jìn)行分析,熟料可浸出重金屬含量按 GB/T30810—2014 進(jìn)行測定。水泥窯系統(tǒng)參數(shù)變化從熟料燒成中央控制系統(tǒng)獲取。

2 結(jié)果與討論

2.1 協(xié)同處置對環(huán)境的影響

(1)煙氣排放

酸洗污泥投加前后產(chǎn)生尾氣成分對比從整體上看,酸洗污泥投放量較小,各個種類酸洗污泥對水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的尾氣是不具備影響,各種指標(biāo)均在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。與對照組相比顆粒物、二氧化硫、 氮氧化物只有小范圍變化,主要是與水泥系統(tǒng)參數(shù)波動相關(guān);而顆粒物排放濃度整體來看偏高, 根據(jù) GB4915—2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)顆粒物、二氧化硫,氮氧化合物排放質(zhì)量濃度分別需要在 25、150 和 340 mg/m3以下。A1、A2酸洗污泥中氯、氟含量較高,因?yàn)槠渚哂袚]發(fā)性,大部分會進(jìn)入到煙氣中,所以導(dǎo)致尾氣中氯化氫以及鉿有所增加;酸 洗污泥 Cl,F(xiàn) 含 量較高,因揮發(fā)性強(qiáng)大部分進(jìn)入煙氣,造成尾氣排放中 HCl,HF 有所增加;鎳、鉻、銅、錳等重金屬不易揮發(fā),會大部分遺留在熟料或者是窯灰中,大部分在熟料或窯灰富集,協(xié)同處置過程對煙氣重金屬沒有造成影響。

(2)熟料重金屬浸出

熟料重金屬浸出量對比。從相關(guān)資料顯示,很多重金屬在協(xié)同處置過程中能夠被有效固化,摻加酸洗污泥前后實(shí)際浸出變化量很小,保持在正常范圍之內(nèi),并符合 GB 30760—2014《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定。

2.2 協(xié)同處置對水泥窯系統(tǒng)的影響

水泥窯系統(tǒng)的穩(wěn)定性主要由以下幾個參數(shù)體現(xiàn):分解爐溫度、窯電流、高溫風(fēng)機(jī)電流和尾煤量。上述參數(shù)波動越大,表示窯的工況越不穩(wěn)定。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,由于酸洗污泥含水率較高,為保證分解爐溫度保持相對穩(wěn)定,協(xié)同處置過程中需增加尾煤投加量。尾煤投加量的增加,要求提供更多的氧氣,同時也導(dǎo)致煙氣排放量的增加,另外酸洗污泥中大量水分形成水蒸氣也增加了煙氣排放量,因此表征輸送風(fēng)量的高溫風(fēng)機(jī)電流量有所上升。窯電流是表征水泥系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷的重要參數(shù),由于酸洗污泥含水率較高,在入窯原料一定的前提下,實(shí)際熟料產(chǎn)量降低,窯內(nèi)相應(yīng)減小,因此窯電流比空白試驗(yàn)低??傮w來看,尾煤量的增加和窯電流減小都在可控范圍內(nèi),酸洗污泥含水率較高可以通過調(diào)節(jié)煤粉用量消除影響,從而使得水泥窯系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

3 結(jié)論

首先,因水泥窯體型較大,所以生產(chǎn)量也會比較大,而酸洗污泥能夠摻配量比較少,因此,很多有毒物質(zhì)已經(jīng)通過協(xié)同處置后固化到熟料中去,并不會產(chǎn)生影響,除氯、氟等本身揮發(fā)性較高物質(zhì)導(dǎo)致排放值會比對照組高之外,煙氣排放以及熟料中重金屬浸出濃度并無明顯變化,主要受水泥窯系統(tǒng)的各項(xiàng)參數(shù)波動影響。

其次,水泥窯協(xié)同處置酸洗污泥并不會影響水泥質(zhì)量,污染物排放以及水泥熟料性能指標(biāo)能夠達(dá)到相關(guān)規(guī)定要求;其主要缺點(diǎn)就是比較耗煤,所以在實(shí)際生產(chǎn)過程中應(yīng)注意酸洗污泥含水量,以便降低成本。

最后,根據(jù)本次試驗(yàn)可以看出,在嚴(yán)格控制酸洗污泥投加量,使用水泥窯進(jìn)行協(xié)同處置是具有可行性,對實(shí)現(xiàn)大批量處置酸洗污泥以及將資源二次利用具有重大意義。[1]方斌斌.水泥窯協(xié)同處置酸洗污泥工業(yè)試驗(yàn)研究[J].環(huán)境科技,2016,(04):35-37+40.

[2]黃敏銳.典型污泥類廢物水泥窯協(xié)同處置技術(shù)研究[D].浙江工商大學(xué),2016.[3]王昕,劉晨,顏碧蘭,鄭旭,張江,王煥忠.國內(nèi)外水泥窯協(xié)同處置城市固體廢棄物現(xiàn)狀與應(yīng)用[J].硅酸鹽通報,2014,(08):1989-1995.

TQ172

B

1007-6344(2017)09-0005-01

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