徐 應(yīng) 中
(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072)
西藏某隧道高地應(yīng)力條件下TBM脫困及預(yù)防技術(shù)研究與應(yīng)用
徐 應(yīng) 中
(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072)
對西藏某隧道因片麻巖在高地應(yīng)力條件下快速收斂變形以及擠壓破碎松弛垮塌造成的TBM卡機(jī)原因進(jìn)行了分析,并對其采取了正確的處理措施使其成功脫困所取得的經(jīng)驗(yàn),可為今后類似條件下的TBM施工提供借鑒。
高地應(yīng)力;卡機(jī)原因;處理方案;操作方法
西藏某隧道總長度為4.8 km,隧道沿線山體雄厚,高程多集中在5 000 m 以上,最高峰超過6 000 m,沿線均置于南迦巴瓦巖群多雄拉組的混合巖中,主要巖性為片巖和片麻巖。片巖和片麻巖交替發(fā)育,所占比例無明顯規(guī)律性,隧道地層軟硬相間。
該隧道采用雙護(hù)盾TBM掘進(jìn),開挖最大洞徑為9.13 m,襯砌采用預(yù)制混凝土管片,管片外側(cè)回填豆礫石并灌漿,預(yù)制管片厚度為35 cm,襯砌后隧洞直徑為8.1 m。2016年8月29日,TBM掘進(jìn)至K10+242.44時(shí)高壓模式換步TBM無動作,撐靴盾和尾盾被圍巖困住,造成TBM卡機(jī)。同時(shí),撐靴盾至掌子面右側(cè)方向(NE30°~SE30°范圍)圍巖嚴(yán)重塌方,形成較大空腔,給隧道掘進(jìn)施工造成困境。
項(xiàng)目部技術(shù)人員對卡機(jī)原因進(jìn)行了認(rèn)真分析并制定了切實(shí)有效的處理措施,保證了施工的順利進(jìn)行。
該隧道埋深接近800 m,加之強(qiáng)烈的地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)力,形成了高地應(yīng)力,經(jīng)檢測,該地區(qū)地應(yīng)力達(dá)到30 MPa以上,并且卡機(jī)洞段巖體正好遇到擠壓破碎帶,一條裂隙與洞軸線相交。裂隙左側(cè)巖體較完整,其在高地應(yīng)力作用下發(fā)生了較大、較快地收斂變形,經(jīng)觀測,4 h收斂變形達(dá)到6 cm,平均每h達(dá)到1.5 cm,最快時(shí)達(dá)到2~3 cm/h。根據(jù)以往觀測統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn),應(yīng)力釋放需 要 一 周 左 右的時(shí)間,最快也需要2~3 d。從已經(jīng)襯砌的管片變形情況看,最大變形量有的已超過25 cm,而且盾體在掘進(jìn)過程中前盾與圍巖之間的設(shè)計(jì)理論間隙為6.5 cm,但實(shí)際發(fā)生的較大的收斂變形很快將盾體與巖石之間的間隙填滿后繼續(xù)變形,將盾體牢牢抱住卡死。
為盡快通過卡機(jī)洞段,采用了高壓掘進(jìn)方式,裂隙右側(cè)巖體在強(qiáng)烈的擠壓揉皺作用下破碎,且在應(yīng)力松弛的情況下造成了大變形及塌方。在TBM艱難掘進(jìn)的過程中,塌方體通過刀盤轉(zhuǎn)動進(jìn)入皮帶輸送機(jī),造成刀盤右前方嚴(yán)重超挖,擠壓破碎帶在應(yīng)力不斷釋放的過程中松弛,破碎體繼續(xù)垮塌,最終形成了較大空腔??涨坏囊徊糠治挥诘侗P右前方、另一部分位于TBM盾體右側(cè)。圖1為塌方位置俯視圖。
由于在高地應(yīng)力作用下圍巖快速收斂變形,導(dǎo)致TBM伸縮護(hù)盾、支撐護(hù)盾和尾盾被卡,經(jīng)采用高壓掘進(jìn)方式仍然無法推進(jìn),遂決定采取人工爆破開挖方案以釋放TBM護(hù)盾,然后通過灌漿處理后安全通過塌方段,具體處理方案如下。
3.1 對裂隙左側(cè)巖體進(jìn)行處理
鑒于裂隙位于TBM盾體上方約30°,且裂隙左側(cè)巖石較完整,遂采用鉆爆擴(kuò)挖方式形成一定空間以抵消高地應(yīng)力收斂變形對盾體左側(cè)產(chǎn)生的巨大壓力。
3.2 對裂隙右側(cè)巖體進(jìn)行處理
裂隙右側(cè)巖體因高地應(yīng)力擠壓破碎,在應(yīng)力松弛的情況下產(chǎn)生塌方,針對TBM盾體及刀盤右側(cè)空腔,塌方體的基本情況,對TBM盾體及刀盤右側(cè)空腔、塌方體先進(jìn)行聚氨酯灌漿以形成護(hù)盾周圍和刀盤前方的保護(hù)層,再進(jìn)行水泥砂漿回填灌漿處理,并對空腔進(jìn)行一定程度的回填處理,以便在再次出現(xiàn)塌方時(shí),一方面不會造成TBM盾體及刀盤右側(cè)空腔、塌方體再次失穩(wěn),另一方面減少掉塊沖擊荷載。
4.1 TBM盾體頂部及左側(cè)塌方體的處理
由于盾體頂部及左側(cè)位于裂隙左側(cè),巖石較完整,遂采用YT-28風(fēng)鉆人工鉆爆實(shí)施,自盾體腰線以上至頂部105°范圍徑向擴(kuò)挖1.1~1.8 m。腰線附近擴(kuò)挖1.1 m左右,盾體頂部根據(jù)人員所需操作空間擴(kuò)挖1.5~1.8 m。鉆爆開挖遵循淺孔、小藥量、弱爆破的原則。
擴(kuò)挖過程中,為阻止圍巖繼續(xù)變形及實(shí)施安全防護(hù),采用20#A工字鋼支撐,錨噴掛網(wǎng),采用φ22砂漿錨桿,L=2 m,間距為0.5 m×1.5 m,掛網(wǎng)鋼筋采用φ6.5@10 cm×10 cm鋼筋網(wǎng), C25噴混凝土厚20 cm。圖2為擴(kuò)挖處理隧洞橫截面圖,其鉆爆參數(shù)見表1。
圖1 塌方位置俯視圖
圖2 擴(kuò)挖處理處隧洞橫截面圖
表1 鉆爆參數(shù)表
4.2 TBM盾體及刀盤右側(cè)塌方體的處理
由于TBM盾體及刀盤右側(cè)塌方位于裂隙右側(cè),針對TBM盾體及刀盤右側(cè)空腔、塌方體的實(shí)際情況,處理措施分兩步:先進(jìn)行聚氨酯灌漿以形成隔離帶,然后用水泥砂漿進(jìn)行回填灌漿處理。塌方處理及灌漿范圍見圖3、4。
4.2.1 聚氨酯化學(xué)灌漿
為有效防止水泥砂漿對盾體的膠結(jié)而造成的刀盤無法轉(zhuǎn)動的情況出現(xiàn),先采用聚氨酯化學(xué)灌漿在水泥砂漿灌漿區(qū)與盾體之間形成隔離帶,聚氨酯化學(xué)灌漿范圍為距離TBM盾體2 m以內(nèi),自下而上分次定量間歇性灌注,單次灌注控制量按50 kg計(jì),間歇時(shí)間為30 min。灌注時(shí)先水后漿,讓水在外側(cè)形成反應(yīng)圈,聚氨酯遇水反應(yīng)形成隔離圈,從而達(dá)到有效進(jìn)行控制灌漿的要求。聚氨酯化學(xué)灌漿單組份水溶性聚氨酯化學(xué)灌漿材料膨脹倍數(shù)為20倍,凝固時(shí)間為20~120 s,凝固強(qiáng)度為0.2 MPa。φ32自進(jìn)式錨桿作灌漿導(dǎo)管,長度為2~3 m,間距為1 m,下傾角度為30°~45°。
具體操作方法:
第一步:施工準(zhǔn)備。先進(jìn)行聚氨酯工藝試驗(yàn),得出聚氨酯開始反應(yīng)時(shí)間與終止反應(yīng)時(shí)間。
第二步:造孔。聚氨酯化學(xué)灌漿孔分為灌注水孔和灌注聚氨酯孔兩種,灌注水孔與灌注聚氨酯孔的排距為0.3 m,呈梅花形布置,由人工持YT-28手風(fēng)鉆造孔,灌注水孔間距為1 m、布置于上側(cè);灌注聚氨酯孔間距1 m、布置于下側(cè)。聚氨酯化學(xué)灌漿孔的導(dǎo)管選用φ32自進(jìn)式錨桿,灌注水孔長度為3~4 m,灌注聚氨酯孔的長度為2~3 m,兩者長度相差1 m以內(nèi)。造孔區(qū)域分伸縮盾打開位置(沿洞軸線方向)和伸縮盾頂部(沿洞徑方向)。伸縮盾打開位置(沿洞軸線方向)造孔角度偏向盾體,伸縮盾頂部(沿洞徑方向)靠近盾體方向并下傾,下傾角度為30°~45°。
圖3 塌方處理范圍示意圖
圖4 灌漿處理范圍示意圖
第三步:灌漿。聚氨酯灌注自下而上單孔逐一連續(xù)進(jìn)行,灌注時(shí)先水后漿,讓水在其外側(cè)形成反應(yīng)圈,聚氨酯遇水反應(yīng)形成隔離圈,可有效進(jìn)行控制灌漿,灌漿壓力為0.3 MPa。若在灌漿過程中縫面或相鄰灌漿孔出現(xiàn)漏漿情況,視為單孔灌漿結(jié)束,遂進(jìn)行下一孔灌注。全部孔灌注完成后進(jìn)行第二次聚氨酯灌注,依然自下而上進(jìn)行,第二次灌注時(shí)水和聚氨酯同時(shí)進(jìn)行灌注。
4.2.2 水泥砂漿回填灌漿
水泥砂漿回填灌漿范圍為TBM盾體頂部4 m以下(形成連續(xù)板厚度不小于4 m)右側(cè)全部的空腔、塌方體。水泥砂漿回填同樣分步驟進(jìn)行,首先灌注靠近聚氨酯化學(xué)灌漿隔離圈2 m左右范圍,采用M7.5水泥砂漿,φ32自進(jìn)式錨桿低壓分次進(jìn)行間歇性灌注,單次盡量施灌,灌漿壓力為0.3~0.5 MPa,間歇時(shí)間為60 min;其次灌注剩余區(qū)域,水泥砂漿強(qiáng)度為M20,直接通過盾體頂部通道或φ32自進(jìn)式錨桿作灌漿導(dǎo)管進(jìn)行灌注,由遠(yuǎn)端至近端濃漿、低壓、慢灌,使TBM盾體頂部形成厚度大于4 m的連續(xù)體。
具體操作方法:
第一步:施工準(zhǔn)備。先進(jìn)行相應(yīng)的人、材、機(jī)的準(zhǔn)備并熟悉施工工藝:造孔→砂漿拌制、運(yùn)輸→第一層2 m厚水泥砂漿回填灌漿→第二層2 m厚水泥砂漿回填灌漿。
第二步:造孔。水泥砂漿回填灌漿選擇φ32自進(jìn)式錨桿為灌漿導(dǎo)管。造孔由人工持YT-28手風(fēng)鉆進(jìn)行,孔深3~9 m,孔間距1 m,梅花形布置,角度為上傾10°至下傾15°以內(nèi)。φ32自進(jìn)式錨桿沿管壁造φ6~10溢漿孔,梅花形布置,間距15 cm??卓谖恢?.5 m范圍內(nèi)不鉆孔,以防漏漿。
第三步:砂漿在洞外砂漿站拌制,內(nèi)燃機(jī)車(軌距930 mm,245 kW)運(yùn)輸至洞內(nèi),砂漿臺車輸送砂漿至灌注面。砂漿拌制嚴(yán)格按照配合比進(jìn)行并根據(jù)現(xiàn)場需要控制好砂漿的粘稠度,砂漿拌制時(shí)間不得少于2 min。對凝固時(shí)間有要求時(shí),在洞內(nèi)工作面的砂漿泵內(nèi)適當(dāng)加入速凝劑。
第四步:回填灌漿。水泥砂漿回填灌漿嚴(yán)格按照“濃漿、低壓、慢灌、分序(從上至下)、分次、間歇、待凝”等措施控制回填灌漿效果,灌注壓力為0.3~0.5 MPa。水泥砂漿回填灌漿分層進(jìn)行,每層厚度為2 m。若在灌漿過程中縫面或相鄰灌漿孔出現(xiàn)漏漿情況,則視為單孔灌漿結(jié)束,遂進(jìn)行下一孔灌注,盾體底部出現(xiàn)漏漿情況時(shí)結(jié)束灌漿施工。TBM盾體右側(cè)空腔、塌方體灌注采用φ32自進(jìn)式錨桿作灌漿導(dǎo)管進(jìn)行灌注;TBM刀盤前端、右側(cè)空腔、塌方體灌注造孔區(qū)采用φ32自進(jìn)式錨桿作灌漿導(dǎo)管進(jìn)行灌注,局部外露非造孔區(qū)直接采用φ48花管作灌漿導(dǎo)管進(jìn)行灌注。
為了今后不致再次卡機(jī)或盡可能減少卡機(jī)機(jī)率,筆者建議采取以下預(yù)防措施:
(1)加強(qiáng)對超前地質(zhì)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)證工作,以真正實(shí)現(xiàn)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)系統(tǒng)的超前指導(dǎo)意義;
(2)目前已經(jīng)在該TBM刀盤上安裝了高2~5 cm的擴(kuò)挖邊刀及擴(kuò)挖鏟牙,擴(kuò)大了TBM開挖直徑。根據(jù)目前監(jiān)測到的圍巖收斂速度情況,建議后期再將刀盤擴(kuò)挖直徑進(jìn)一步加大,以此來應(yīng)對巖石收斂變形造成的TBM護(hù)盾卡阻問題。加強(qiáng)對圍巖收斂變形數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析,掌握圍巖收斂變形規(guī)律,合理安排掘進(jìn)班次,選擇更加合理的掘進(jìn)參數(shù);
(3)在TBM掘進(jìn)、停機(jī)以及檢修過程中,根據(jù)圍巖收斂變形情況,擇機(jī)向前盾、撐靴盾和尾盾注入膨潤土或油脂,以減小護(hù)盾與巖壁的摩擦系數(shù);
(4)在今后的管片設(shè)計(jì)時(shí),管片徑向按間排距3 m左右預(yù)埋鋼套管,以方便在需要的時(shí)候開展錨桿施工和監(jiān)測、科研等工作;
(5)利用超前地質(zhì)鉆孔,在掘進(jìn)前對盾體頂部前方120°范圍、6 m深度方向進(jìn)行預(yù)爆破,形成一個(gè)與洞壁有一定厚度的人工破碎帶,使原有集中的應(yīng)力得以釋放或部分釋放,從而盡量避免因高應(yīng)力導(dǎo)致的收斂而造成卡機(jī)現(xiàn)象的再次發(fā)生;
(6)考慮到后續(xù)項(xiàng)目的洞頂埋深更大,需要分析可能遇到的最大地應(yīng)力、圍巖最大收斂變形與變形速率,確定合理的TBM開挖直徑和擴(kuò)挖方案,避免TBM卡機(jī)和護(hù)盾變形。
西藏某隧道TBM成功脫困處理取得的高應(yīng)力條件下TBM施工的寶貴經(jīng)驗(yàn),可為今后類似高應(yīng)力隧洞預(yù)爆破、提前釋放部分應(yīng)力、降低高地應(yīng)力帶來的一系列不良后果起到拋磚引玉的作用。
(責(zé)任編輯:李燕輝)
2017-01-10
TV554;TV554+.2
B
1001-2184(2017)02-0109-04
徐應(yīng)中(1973-),男,四川巴中人,高級工程師,從事水電工程施工技術(shù)與管理工作.