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馬深1井超深小井眼固井技術(shù)研究與實(shí)踐

2017-05-10 09:12:00康海濤曾艷軍母亞軍蔡云平馮林
鉆井液與完井液 2017年2期
關(guān)鍵詞:隔離液膠乳水泥石

康海濤, 曾艷軍, 母亞軍, 蔡云平, 馮林

馬深1井超深小井眼固井技術(shù)研究與實(shí)踐

康海濤1, 曾艷軍2, 母亞軍1, 蔡云平1, 馮林1

(1.中石化中原石油工程有限公司西南鉆井分公司,四川南充637001;2.中石化中原石油工程有限公司固井公司,河南濮陽(yáng)457000)

康海濤,范翔宇,母亞軍,等.馬深1井超深小井眼固井技術(shù)研究與實(shí)踐[J].鉆井液與完井液,2017, 34(2):99-105.

KANG Haitao, FAN Xiangyu, MU Yajun,et al.Study and application of slim hole cementing technology for ultra-deep well Mashen-1[J].Drilling Fluid & Completion Fluid,2017, 34(2):99-105.

馬深1井完鉆井深為8 418 m,完井下入φ146.1 mm尾管封固氣層。井下高溫高壓、環(huán)空間隙小、頂替效率低、安全窗口狹窄、U型管效應(yīng)嚴(yán)重等問(wèn)題突出。針對(duì)以上難點(diǎn),運(yùn)用動(dòng)態(tài)承壓實(shí)驗(yàn)?zāi)芨鼫?zhǔn)確地模擬固井井筒壓力變化,防止井漏;入井流體呈現(xiàn)密度級(jí)差及流變級(jí)差,利于提高頂替效率;三級(jí)沖洗前置液體系抗污染能力強(qiáng),沖洗效果好;通過(guò)優(yōu)選抗高溫水泥添加劑研發(fā)了抗高溫膠乳防氣竄水泥漿體系,其在高溫下穩(wěn)定性好,防氣竄能力強(qiáng),水泥石具有良好的抗壓強(qiáng)度及彈韌性;變排量施工及有效層流驅(qū)替技術(shù)減弱了U型管效應(yīng),能夠防漏并保證頂替效率。該體系緩凝劑BS200-G、BS200R加量為0.7%和3%,稠化時(shí)間易調(diào)且不易受密度、溫度影響;膠乳JR加量?jī)?yōu)選為12%,領(lǐng)漿、尾漿呈直角稠化,SPN值為0.9、0.5,靜膠凝強(qiáng)度過(guò)渡時(shí)間為28、22 min,同時(shí)漿體還具有較高的流動(dòng)度和較好的流變性。加入50%石英砂后減弱了高溫對(duì)水泥石強(qiáng)度的影響,且后期發(fā)展呈現(xiàn)良好的趨勢(shì)。添加1%塑性劑BS600的水泥石彈性模量與常規(guī)水泥石相比下降53.13%,塑性明顯增強(qiáng)。實(shí)驗(yàn)說(shuō)明,該體系耐高溫性強(qiáng)、流變性好、防竄能力強(qiáng)、水泥石力學(xué)性能優(yōu)良。通過(guò)應(yīng)用抗高溫膠乳防氣竄水泥漿體系并配套以上技術(shù)措施,該井施工順利,固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。

超深井;高溫高壓;頂替效率;流體性能;膠乳防氣竄

馬深1井是中石化勘探分公司部署在川東北馬路背構(gòu)造高部位的一口預(yù)探井,主探下寒武統(tǒng)龍王廟組和上震旦統(tǒng)燈影組,完鉆井深為8 418 m,是目前亞洲最深直井。該井完鉆井眼尺寸為φ165.1 mm,下入φ146.1 mm尾管坐底固井。馬深1井是該區(qū)塊最深探井,下部地層參考資料少;井下高溫高壓、環(huán)空間隙小、頂替效率低、U型管效應(yīng)嚴(yán)重,鉆進(jìn)過(guò)程中發(fā)生過(guò)漏失,燈影組油氣顯示活躍,防漏與防氣竄矛盾突出等一系列問(wèn)題加劇了固井施工難度。通過(guò)應(yīng)用動(dòng)態(tài)承壓實(shí)驗(yàn)、入井流體呈現(xiàn)密度級(jí)差和流變級(jí)差、三級(jí)沖洗工藝、抗高溫雙凝單密度膠乳防氣竄水泥漿體系等技術(shù)提高了頂替效率,保證了施工順利和固井質(zhì)量。

1 施工難點(diǎn)分析

1)井底高溫高壓。該井電測(cè)井底溫度為175 ℃,井底壓力為118 MPa。高溫高壓下鉆井液流變性、封堵性、抑制性控制難度大;增加了優(yōu)選固井添加劑的難度,對(duì)水泥漿的沉降穩(wěn)定性、流變性等有較高要求;稠化時(shí)間不易控制,影響水泥漿的強(qiáng)度發(fā)展。

2)環(huán)空間隙小。φ146.1 mm尾管裸眼單邊環(huán)空間隙理論值為9.5 mm,尾管懸掛器回接筒位置單邊間隙處為5.15 mm。環(huán)空間隙小,外加套管下入超深,固井施工過(guò)程中環(huán)空壓耗大,施工排量受限,易發(fā)生憋堵;水泥環(huán)厚度小于19 mm,固井質(zhì)量難以保證[1]。

3)頂替效率低。水泥漿很難達(dá)到紊流,影響沖洗、頂替效率;套管偏心度大,注灰量少且水泥運(yùn)移長(zhǎng),井內(nèi)流體之間易發(fā)生摻混。

4)安全窗口狹窄。鉆進(jìn)至井深8 053 m發(fā)生失返性漏失,燈影組四段自井深8 108~8 112 m有油氣顯示,鉆井液密度差僅為0.16 g/cm3,壓穩(wěn)與防漏矛盾突出。

5)U型管效應(yīng)。由于井深超深,水泥漿和鉆井液、沖洗液密度差大,將會(huì)產(chǎn)生U型管效應(yīng)。出口排量的反復(fù)變化不利于沖洗、頂替,且易造成井漏。

2 技術(shù)研究及應(yīng)用

2.1 套管居中度

研究及實(shí)踐已經(jīng)證明,套管居中度對(duì)提高頂替效率及固井質(zhì)量有著重要影響。該井若按每根套管安裝扶正器進(jìn)行計(jì)算,平均居中度僅為38.1%,未有效提高居中度。因此,實(shí)際施工過(guò)程中在井底、氣層和上部井段按照22 m間隔安裝扶正器,保證穿鞋帶帽及氣層的封固質(zhì)量,平均居中度為30.14%。小井眼受環(huán)空間隙及井身質(zhì)量影響大,套管對(duì)軸線(xiàn)偏移距離更加敏感、更易貼邊,加裝扶正器無(wú)法有效提高居中度。因此,提高小井眼頂替效率應(yīng)著重強(qiáng)化其他技術(shù)措施,比如漿柱結(jié)構(gòu)、流體性能、注替排量等。

2.2 水泥漿體系

2.2.1 水泥漿配方確定

抗高溫防氣竄水泥漿體系的設(shè)計(jì)關(guān)鍵在于優(yōu)選配套的抗高溫水泥漿外加劑,使水泥漿在高溫條件下具有失水量低、稠化時(shí)間易調(diào)、水泥石強(qiáng)度不衰退等特點(diǎn)[2]。該井采用抗高溫雙凝單密度膠乳防氣竄水泥漿體系,優(yōu)選出了適用于高溫條件下的多種外加劑,可以使水泥漿在高溫下具有優(yōu)異的綜合性能,保證高溫、超深井的固井質(zhì)量。通過(guò)多次復(fù)配實(shí)驗(yàn),最終確定了添加劑的配比加量,水泥漿配方如下。

領(lǐng)漿 JHG+50%砂+1%塑性劑BS600+2%膨脹劑BS500+1%高溫穩(wěn)定劑WD-4+3%高溫降失水劑BS100L+0.7%高溫緩凝劑BS200-G+4.2%高溫緩凝劑BS200R+12%膠乳JR+1%減阻劑BS300-J+1%穩(wěn)定劑WD-2+1%早強(qiáng)劑TC-2

尾漿 JHG+50%砂+1%BS600+2%BS500+1% WD-4+3%BS100L+12%JR+0.7%BS200-G+3% BS200R+1%BS300-J+1%WD-2+1%TC-2

2.2.2 水泥漿常規(guī)性能

通過(guò)復(fù)配AMPS與依康酸等共聚類(lèi)高溫緩凝劑BS200-G與高溫緩凝劑BS200R,有效控制水泥漿稠化時(shí)間與緩凝劑加量成線(xiàn)性關(guān)系。在135 MPa下,實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)密度、溫度變化對(duì)稠化時(shí)間的影響,結(jié)果如表1所示。表1說(shuō)明,密度、溫度變化對(duì)稠化時(shí)間影響較小,對(duì)確保施工安全起到保障作用。

表1 水泥漿稠化時(shí)間發(fā)散實(shí)驗(yàn)

大樣水泥漿性能如表2、表3所示。由表2可知,選用的減阻劑BS300-J、降失水劑BS100L、緩凝劑BS200-G、BS200R和早強(qiáng)劑TC-2有較強(qiáng)的配伍性,在外加劑的協(xié)同作用下水泥漿失水量低、零游離液、漿體穩(wěn)定性好、水泥石抗壓強(qiáng)度滿(mǎn)足工程要求。表3說(shuō)明,漿體在常溫和高溫下均具有良好的流變性,利于降低循環(huán)摩阻。

表2 大樣水泥漿性能

表3 大樣水泥漿流變性能

2.2.3 防氣竄性能

膠乳水泥漿體系在絮凝后不斷聚結(jié)形成抑制滲透性的乳膠膜,防止地層流體侵入井筒;另外膠乳粒徑遠(yuǎn)小于水泥顆粒,填充于水泥顆粒間的空隙中,降低了滲透率。為提高防氣竄能力,分別對(duì)不同膠乳JR加量的水泥漿進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表4??梢钥闯?,4種膠乳加量的水泥漿沉降穩(wěn)定性和失水量區(qū)別不大,但膠乳JR加量為8%和10%的水泥漿綜合性能相比略差,而15%JR加量的水泥漿防竄性能較強(qiáng),但是流動(dòng)度低、流變性差。為保證現(xiàn)場(chǎng)可操作性,綜合上述數(shù)據(jù),確定膠乳加量為12%。

表4 膠乳加量對(duì)水泥漿性能的影響

大樣水泥漿性能說(shuō)明,該井所用水泥漿穩(wěn)定性好,有利于加速水化反應(yīng),降低體積收縮率;低失水量、零游離液,使水泥漿在凝結(jié)過(guò)程中能避免橋堵失重,并維持更高的液柱壓力;靜膠凝強(qiáng)度過(guò)渡時(shí)間小于40 min[3];SPN值為0.9和0.5,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求。將水泥漿領(lǐng)漿和尾漿在160 ℃、 135 MPa、90 min下進(jìn)行稠化實(shí)驗(yàn),水泥漿呈直角稠化,見(jiàn)圖1和圖2。

圖1 領(lǐng)漿的稠化曲線(xiàn)

圖2 尾漿的稠化曲線(xiàn)

2.2.4 水泥石性能

進(jìn)行了顆粒級(jí)配設(shè)計(jì)。加入的石英砂采取3種不同粒徑的粗、細(xì)搭配,一方面調(diào)節(jié)漿體的流變性,另一方面通過(guò)細(xì)顆粒(350目)的硅粉降低水泥石滲透率。由于當(dāng)前石英砂加量沒(méi)有明確標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行加量?jī)?yōu)選實(shí)驗(yàn),以?xún)?yōu)化硅鈣比,解決水泥石在高溫下的強(qiáng)度衰退問(wèn)題。在175 ℃、20.7 MPa下進(jìn)行養(yǎng)護(hù),并對(duì)水泥石強(qiáng)度發(fā)展情況進(jìn)行評(píng)價(jià),結(jié)果見(jiàn)圖3。圖3說(shuō)明,石英砂加量控制在50%時(shí),水泥石后期強(qiáng)度發(fā)展情況優(yōu)于加量為40%時(shí)的水泥石。

圖3 不同養(yǎng)護(hù)時(shí)間下水泥石的強(qiáng)度

對(duì)水泥石進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表5。由表5可以看出, 相同密度下的水泥石, 添加1%塑性劑BS600后, 彈性模量與常規(guī)水泥石相比,下降了53.13%, 塑性明顯增強(qiáng),抗拉強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度變化不大,滿(mǎn)足壓裂作業(yè)要求。

表5 水泥石彈塑性對(duì)比

2.3 前置液體系

超深小井眼在固井時(shí),受環(huán)空間隙小、套管居中度低、施工排量受限等條件影響無(wú)法保證沖洗、頂替效率;井壁周?chē)鷼埩舻你@井液一旦與水泥漿發(fā)生摻混,會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的接觸污染,影響施工安全。

與常規(guī)井眼相比,小井眼抗鈣先導(dǎo)漿的用量要少。該井考慮到套管居中度低,先導(dǎo)漿設(shè)計(jì)用量為30 m3,增強(qiáng)對(duì)界面的紊流沖洗、頂替效果。

隔離液設(shè)計(jì)以有效隔離、虛泥餅清除以及界面狀態(tài)改善為原則[4-5]。該井窄間隙處鉆井液黏滯效應(yīng)強(qiáng),驅(qū)替難度大,即使在滿(mǎn)足紊流接觸時(shí)間的條件下,也可能造成隔離失效,水泥漿更易與鉆井液接觸發(fā)生污染。通過(guò)多次實(shí)驗(yàn),開(kāi)發(fā)了具有沖洗功能的高效隔離液體系,配方如下。

水+2%隔離劑GL-2+20%沖洗劑CX-1+2.8%緩凝劑BS200R+1%穩(wěn)定劑WD-2+ 20%砂+1.5%抗污染劑KW-2+重晶石

隔離劑GL-2能夠抑制水泥中Ca2+進(jìn)行置換,防止黏土顆粒聚結(jié);沖洗劑CX-1能夠降低雙界面的表面張力,增強(qiáng)潤(rùn)濕和沖洗效果;加砂后增強(qiáng)了對(duì)界面的物理沖刷,強(qiáng)化清潔能力。在160 ℃、135 MPa、90 min下對(duì)隔離液進(jìn)行抗污染評(píng)價(jià),結(jié)果如表6所示。由表6可以看出,該隔離液體系具有良好的抗污染能力,能夠保證施工安全。

表6 隔離液的抗污染實(shí)驗(yàn)

川東北地區(qū)多年固井實(shí)踐建立了寬窄間隙返速與隔離液用量的關(guān)系方程??紤]到該井套管偏心度高,隔離液用量設(shè)計(jì)要求同時(shí)滿(mǎn)足經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算結(jié)果及7~10 min與井壁的紊流接觸時(shí)間。

式中,Vs為計(jì)算隔離液用量,m3;L為水泥封固段長(zhǎng)度,m;vn為窄間隙處返速,m/s;vw為寬間隙處返速,m/s;VL為單位環(huán)空容積,m3/m。

該井封固段長(zhǎng)為1 117 m,軟件計(jì)算窄間隙、寬間隙處平均返速分別為0.52 m/s、1.83 m/s,單位環(huán)空容積為0.006 9 m3/m,計(jì)算出隔離液用量為19.41 m3。而不考慮套管偏心影響,僅按紊流接觸10 min計(jì)算隔離液用量為6 m3。為保證施工安全選取2者最大值,設(shè)計(jì)入井20 m3隔離液。

沖洗液CX-1用量根據(jù)壓力平衡原則, 隔離液和沖洗液全部進(jìn)入環(huán)空后壓力等于鉆井液環(huán)空液柱壓力, 計(jì)算出密度為1.01 g/cm3的沖洗液用量為4 m3。

前置液體系實(shí)測(cè)性能見(jiàn)表7。先導(dǎo)漿和隔離液性能穩(wěn)定,黏度和切力低,具有良好的流變性,能夠產(chǎn)生足夠的浮力效應(yīng)、流變級(jí)差及管壁切應(yīng)力,在施工排量下能夠達(dá)到紊流狀態(tài),頂替窄間隙處鉆井液,防止與水泥漿接觸污染。

表7 實(shí)測(cè)流體性能參數(shù)

2.4 流變性能

為了提高小井眼套管偏心嚴(yán)重情況下的頂替效率,施工前著重對(duì)入井流體性能進(jìn)行了優(yōu)化[6]。通過(guò)調(diào)整減阻劑、降失水劑和緩凝劑、早強(qiáng)劑的加量,水泥漿流變性明顯改善,有利于提高頂替效率和防漏。先導(dǎo)漿、鉆井液、隔離液和水泥漿密度分別為1.43、1.43、1.55、1.90 g/cm3,呈現(xiàn)較好的密度差,有利于增大浮力效果,實(shí)測(cè)性能見(jiàn)表7。由表7可以看出,調(diào)整后的流體在高溫和常溫條件下性能變化不大,抗高溫能力強(qiáng);塑性黏度、動(dòng)切力、動(dòng)塑比呈級(jí)差顯示,過(guò)水?dāng)嗝嬗杉钡骄?,增大了?qū)替界面;鉆井液觸變性低,終切剛好滿(mǎn)足懸浮巖屑的要求;水泥漿壁面切應(yīng)力大于鉆井液,能清除虛泥餅,減弱黏滯效應(yīng)。表3數(shù)據(jù)說(shuō)明,漿體在常溫和高溫條件下均具有良好的流變性,利于降低循環(huán)摩阻。

2.5 注替排量

經(jīng)過(guò)多年研究,目前已經(jīng)證實(shí)水泥漿以紊流態(tài)驅(qū)替鉆井液效果最好。R.C.Haut和R.J.Crook等人提出高返速狀態(tài)下的頂替效率也優(yōu)于低返速[7-9]。有效層流驅(qū)替技術(shù)通過(guò)使用前置液體系,控制密度級(jí)差和流變性級(jí)差,形成均勻頂替,明顯可以緩解舌進(jìn)現(xiàn)象,能保證水泥環(huán)質(zhì)量。目前這種頂替理論已被業(yè)界諸多人士接受并采用。

根據(jù)川東北地區(qū)的施工經(jīng)驗(yàn),當(dāng)環(huán)空達(dá)到1.1~1.5 m/s的上返速度時(shí),能夠獲得較好的頂替效率。初始設(shè)計(jì)注替排量為0.6 m3/min,環(huán)空返速為1.45 m/s,鉆井液、先導(dǎo)漿、隔離液均呈紊流態(tài),水泥漿呈層流態(tài)[10-11]。由于該井套管下入深,水泥漿與鉆井液密度差大,額定排量施工會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的U型管效應(yīng),通過(guò)變排量施工可以緩解甚至消除該效應(yīng)帶來(lái)的負(fù)面影響。筆者對(duì)2種方案進(jìn)行了模擬分析,結(jié)果如圖4所示。由圖4可以看出,額定排量施工過(guò)程中替漿至40.2 m3,累積注入流體92.2 m3時(shí),出口流量大于入口流量,開(kāi)始出現(xiàn)U型管效應(yīng)。在此期間出口流量出現(xiàn)一個(gè)增大-減小-增大的波動(dòng)過(guò)程,2個(gè)峰值分別為0.65、0.54 m3/min,直至替漿至45 m3時(shí)進(jìn)出口找到平衡,整個(gè)過(guò)程累計(jì)持續(xù)時(shí)間8.0 min。變排量施工計(jì)劃替漿至40 m3,即在U型管效應(yīng)即將出現(xiàn)時(shí)增大排量至0.8 m3/min,持續(xù)泵入流體3.6 m3后恢復(fù)初始注替排量,可以保持進(jìn)出口處于平衡狀態(tài)。2種方案井筒各深度點(diǎn)最大ECD模擬結(jié)果如圖5所示。

圖4 U型管效應(yīng)

圖5 環(huán)空壓力變化

額定排量施工在U型管效應(yīng)結(jié)束時(shí)出現(xiàn)了水擊效果,井底ECD達(dá)到最高值1.80 g/cm3,而變排量施工井底最大ECD降至1.73 g/cm3,且裸眼段各深度點(diǎn)最大ECD均小于額定排量施工數(shù)據(jù)。因此,選擇變排量施工方案。

2.6 動(dòng)態(tài)承壓實(shí)驗(yàn)[12]

根據(jù)固井注入的高密度流體在環(huán)空中所占段長(zhǎng)及環(huán)空返速,分別計(jì)算出需使用密度為1.90 g/cm3的重漿35 m3,排量為0.9 m3/min。經(jīng)過(guò)模擬計(jì)算,承壓過(guò)程中各深度點(diǎn)最大ECD均大于固井施工值,其中井底最大ECD為1.75 g/cm3,見(jiàn)圖5。動(dòng)態(tài)承壓連續(xù)循環(huán)2個(gè)循環(huán)周井眼未發(fā)生漏失,井筒承壓合格。

2.7 頂替效率模擬

為驗(yàn)證該井漿柱結(jié)構(gòu)、流體性能及注替排量設(shè)計(jì)是否科學(xué)合理,筆者采用軟件對(duì)頂替效率進(jìn)行了模擬計(jì)算,結(jié)果如下。

圖6 頂替效率

圖7 水泥漿填充率

由圖6可以看出,整個(gè)封固段未出現(xiàn)明顯混漿,平均體積頂替效率達(dá)98.98%。圖7數(shù)據(jù)顯示,在井深7 500~7 900 m處環(huán)空窄間隙處只有微量殘存鉆井液,完全符合施工要求,能夠保證固井質(zhì)量。

3 施工過(guò)程

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工數(shù)據(jù)繪制泵壓、排量變化曲線(xiàn),如圖8所示,曲線(xiàn)上不含倒灰、開(kāi)檔銷(xiāo)等停泵時(shí)間。圖8說(shuō)明整個(gè)施工過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行了設(shè)計(jì),注替排量到位??紤]到前期施工中途有停泵時(shí)間,施工至150 min時(shí)開(kāi)始提排量,此時(shí)累計(jì)注入流體90 m3,比設(shè)計(jì)提前2.2 m3。151 min時(shí)入口排量達(dá)到0.8 m3/min。159 min時(shí)開(kāi)始降排量,160 min時(shí)排量達(dá)到0.6 m3/min。整個(gè)過(guò)程持續(xù)10 min,增大排量后泵壓下降,抓住了U型管效應(yīng)出現(xiàn)的時(shí)機(jī)。在此期間進(jìn)出口流量無(wú)變化,泵入總量和返出總量吻合,說(shuō)明此次變排量施工消除了U型管效應(yīng)。

圖8 現(xiàn)場(chǎng)施工的泵壓、排量曲線(xiàn)

本次固井注入先導(dǎo)漿30 m3,密度1.43 g/cm3;隔離液20 m3,密度1.55 g/cm3;沖洗液4 m3,密度1.01 g/cm3;領(lǐng)漿11 m3,平均密度1.88 g/cm3,尾槳6 m3,平均密度1.93 g/cm3;壓塞2 m3,密度1.55 g/cm3;替重漿7 m3,密度1.80 g/cm3;替保護(hù)液2 m3,密度密度1.55 g/cm3;替漿58.3 m3,密度1.43 g/cm3。替至設(shè)計(jì)總量后未碰壓,多替0.5 m3,累積替漿69.8 m3(含壓塞液)。起鉆15柱循環(huán)排污,返出隔離液20 m3,水泥漿4 m3。起鉆5柱至井深6 905.96 m,逐漸憋壓至8 MPa,壓穩(wěn)系數(shù)為1.05[13]。72 h后組合鉆具下鉆探塞,探得上塞塞面位于井深7 049.7 m,上塞長(zhǎng)度為432.22 m,下塞探到球座。

表8為根據(jù)CBL、VDL對(duì)一、二界面的水泥膠結(jié)質(zhì)量解釋結(jié)果,第一界面膠結(jié)好82.0%;膠結(jié)中等18.0%;膠結(jié)差0%。第二界面膠結(jié)好73.1%;膠結(jié)中等26.9%;膠結(jié)差0%,固井質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)質(zhì)。

表8 固井質(zhì)量評(píng)價(jià)

4 結(jié)論

1.小間隙井眼套管更易偏心,通過(guò)加裝扶正器無(wú)法有效提高居中度。

2.設(shè)計(jì)使用的前置液體系易達(dá)到紊流狀態(tài)。保持密度級(jí)差和流變級(jí)差,配合性能優(yōu)良的前置液,有效層流驅(qū)替技術(shù)能保證頂替效率。隔離液用量考慮到偏心設(shè)計(jì)后能夠杜絕水泥漿與鉆井液直接接觸,保證施工安全。

3.優(yōu)選的抗高溫水泥添加劑滿(mǎn)足施工要求,能夠大幅度改善漿體性能。使用的抗高溫雙凝單密度膠乳防氣竄水泥漿體系具備失水易控制、穩(wěn)定性好、抗壓強(qiáng)度高、靜膠凝強(qiáng)度過(guò)渡時(shí)間短、SPN值低等優(yōu)點(diǎn),水泥石強(qiáng)度發(fā)展及彈韌性良好,適用于超深井固井。

4.采用變排量施工和有效層流驅(qū)替技術(shù)可以明顯減弱或消除U型管效應(yīng),有助于提高頂替效率,防止壓漏地層。

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Study and Application of Slim Hole Cementing Technology for Ultra-deep Well Mashen-1

KANG Haitao1, ZENG Yanjun2, MU Yajun1, CAI Yunping1, FENG Lin1
(1. Southwest Drilling Branch of Zhongyuan Petroleum Engineering Co. Ltd., Sinopec, Nanchong, Sichuan, 637001; 2. Cementing company of Zhongyuan Petroleum Engineering Co., Ltd. Sinopec,Puyang, Henan 457000)

The Well Mashen-1 is the deepest well found in Asia, the gas zone of which has been sealed with 146.1 mm liner string. Diffculties encountered during drilling included HTHP, small annular clearance, low displacing effciency, narrow drilling window, and severe U-tube effect. In combating these problems, it was considered that dynamic pressure-bearing experiment was able to more accurately simulate the borehole pressure change during well cementing, thereby helping prevent mud losses. Fluids entering the borehole with density grading and rheology grading were benefcial to increasing displacing effciency. Three-stage fushing prepad had strong resistance to contamination and better fushing performance. A high temperature anti-channeling latex cement slurry was developed based on the optimized high temperature cementing additives. It had good high temperature stability and strong antichanneling ability. The set cement had high compressive strength and good elasticity and toughness. The U-tube effect can be mitigated with varied fowrates and effective laminar fow displacing, in this way the lost circulation during well cementing was avoided and the displacing effciency ensured. By adding 0.7%BS200-G and 3%BS200R (retarders) in the cementing slurry, the thickening time became adjustable and was not vulnerable to the effects of density and temperature anymore. JR, a latex, was added at percentage of 12%, and the lead slurry and tail slurry had right-angle thickening characteristics, with values of 0.9 and 0.5, respectively. The gel strengths of the cement slurry had transit time of 28 min and 22 min, respectively. The cement slurry also had high mobility and good rheology. After adding 50% quartz sand, the effect of high temperature on the strength of set cement became weakened, and the strength of the set cement showed good late-stage development. Adding 1% BS6000, a plasticizer into the cement slurry, the set cement hadelastic modulus 53.13% lower than that of conventional cement slurries, indicating that the cement slurry had good plasticity. The experimental results showed that the cement slurry had good high temperature stability, good rheology, strong anti-channeling ability, and excellent mechanical performance when set. The Well Mashen-1 was successfully cemented with high cementing job with the high temperature anti-channeling latex cement slurry and the technology discussed above.

Ultra-deep well; High temperature high pressure; Displacing effciency; Fluid performance; Latex; Anti-channeling

TE256

A

1001-5620(2017)02-0099-07

2016-11-5;HGF=1702M6;編輯 馬倩蕓)

10.3969/j.issn.1001-5620.2017.02.018

康海濤,工程師,碩士,1983年生,畢業(yè)于西南石油大學(xué)油氣井工程專(zhuān)業(yè),現(xiàn)在主要從事石油鉆井技術(shù)工作。電話(huà) 18188390790;E-mail:kht19831001@163.com。

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