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自行研制灰乳撈渣機的應用與實踐

2017-05-30 03:23蘇元機
企業(yè)科技與發(fā)展 2017年6期

蘇元機

【摘 要】文章介紹了一種根據(jù)現(xiàn)場設備配置情況而自行研制并制作安裝的灰乳撈渣機裝置,將它應用于灰乳生產(chǎn)工序中,使灰乳達到了很高的純度指標,同時提高了生產(chǎn)效率。該灰乳撈渣機技術性能優(yōu)越,同時在惡劣環(huán)境下的運行狀態(tài)良好、穩(wěn)定。

【關鍵詞】自行研制;灰乳;撈渣機;灰乳純度

【中圖分類號】TK223.2 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2017)06-0092-03

0 前言

中國鋁業(yè)廣西分公司氧化鋁廠原料車間化灰工序主要是生產(chǎn)氧化鋁,該生產(chǎn)工藝需要一種重要的生產(chǎn)原料——石灰乳,石灰乳主要用于沉降和蒸發(fā)工序,如沉降的赤泥過濾和蒸發(fā)排鹽苛化等工藝過程,這些工藝過程非常重要,直接影響到氧化鋁生產(chǎn)工序中其他生產(chǎn)工序的進程。在氧化鋁生產(chǎn)中,石灰乳的年需求量約30萬t,而石灰乳的灰乳純度決定了這些工藝過程的生產(chǎn)效率。中國鋁業(yè)廣西分公司氧化鋁廠原料車間化灰工序中,原來的生產(chǎn)情況是灰乳從化灰機中生產(chǎn)出來直接進入灰乳槽攪拌,該過程沒有進行排渣就通過灰乳泵送入了需要灰乳的工藝流程,此時從化灰機中生產(chǎn)出來的灰乳含有大量灰渣,這些灰渣由于未能及時排除出去,就直接進入生產(chǎn)工藝流程中。由于灰乳中含有大量灰渣,給這些工藝過程帶來了很大的影響?;以稍斐傻牟涣加绊懹腥缦聨c:①造成管道、閥門堵塞,使得相關生產(chǎn)工序中斷停產(chǎn)。②造成管道快速磨損泄漏、泵類等過流設備損壞加劇。③由于灰渣降低了單位面積中灰乳與相關物料的反應強度,從而降低了生產(chǎn)效率。

1 無撈渣生產(chǎn)模式的危害和不能排渣的原因分析

未經(jīng)排渣的灰乳直接進入生產(chǎn)流程的生產(chǎn)模式在建廠初期時就一直沿用了10多年,相關人員并不是沒有意識到灰渣給生產(chǎn)所帶來的影響,公司投入了大量人力、物力、財力進行檢修和維護,相關人員曾投用了一些撈渣除渣的設備和方法,比如螺旋排渣、人工排渣、過濾排渣等,但都無法有效地排除灰乳中的灰渣使,使灰乳純度達到較高的指標。舊的撈渣裝置如圖1所示。

根據(jù)長期地探索和實踐研究,研究人員確定了不能順利排渣的原因有3個方面:①無效的設計配置:主要是工作人員原來沒有考慮到現(xiàn)場設備的配置情況,成套設備的使用沒能與現(xiàn)場其他設備有效地合為一體,撈渣設備未能真正成為灰乳生產(chǎn)系統(tǒng)設備中最關鍵的一環(huán)。原來的撈渣設備雖有撈渣這一個過程和動作,但卻達不到排渣的目的。②撈渣裝置頻繁損壞:原來投用的這些撈渣設備,并沒有考慮到灰乳生產(chǎn)中惡劣的工作環(huán)境和狀況。在正常的工作環(huán)境中,灰乳溫度可高達230 ℃左右,這些撈渣設備的一些轉動部件和密封件都是泡在高溫灰乳中工作的,故障率極高,故障的頻繁發(fā)生使這些設備并沒能充分發(fā)揮作用,更不能有效地排渣。③沒有設置合理的沉淀池:沉淀池設計不合理是撈渣設備不能成功撈渣的主要原因,灰乳從化灰機中生產(chǎn)出來后直接進入溝槽中,沒有經(jīng)歷靜置沉淀這一過程,設置沉淀池讓灰乳中的灰渣充分地沉淀分離,不但可以提高灰乳純度,也為撈渣設備的有效排渣創(chuàng)造了條件。

2 自行研制灰乳撈渣機的過程

我們的思路是根據(jù)現(xiàn)場設備的配置情況,按現(xiàn)場生產(chǎn)場地、設備與設備之間的工序聯(lián)接、操作、維護等實際情況,設置合理的灰乳沉淀池,并在此基礎上研制設計、制作、安裝撈渣機。經(jīng)過反復的設計更改和不斷地試用改進后,撈渣機終于制作安裝并應用成功。灰乳撈渣機沉淀池如圖2、圖3所示。

我們研制的撈渣機是由一個容量為4.5 m3、長8.4 m的沉淀池,直徑為400 mm的輸送螺旋,7.5 kW的擺線針輪減速機、長14 m的加強雙槽體結構,尾部軸承座,變頻調整裝置及與化灰機相連的30 m溜槽組成。撈渣機的排渣情況如圖4、圖5所示。

目前,投用的撈渣機主要從以下幾個方面進行了設計優(yōu)化。

(1)設置了灰乳沉淀池。合理的沉淀池可有效地從沉淀池中把灰渣排出,設備的整體規(guī)模比原來的排渣螺旋大了10倍以上,螺旋總長度達到9.5 m,排渣行程達8.4 m。螺旋的直徑達到了420 mm,屬于比較大型的螺旋運送設備。這主要是由場地情況決定的,8.4 m的行程也是沉淀池到排渣皮帶之間的距離,為了能將灰乳中的灰渣有效地排出,我們的設計思路是把化灰機中生產(chǎn)出來的灰乳先進行沉淀處理,讓灰渣在沉淀池中充分地沉淀分離,這就需要有一個足夠大的沉淀空間。我們設定的沉淀池長3 m、寬1.6 m,深1.5 m,有足夠的空間使灰乳與灰渣分離。沉淀池的施工過程如圖6所示。

沉淀分離作用使灰乳達到了很高的純度,沉淀池的設置是整個設計過程中很重要的一環(huán),不僅要考慮了渣、乳分離,還考慮到排渣距離、運行角度,以及整個設備的結構剛性等。

(2)設計了雙槽體結構。雙槽體結構的撈渣機的整體強度高,這是保證設備穩(wěn)定運行的前提條件。由于排渣螺旋的長度達8.4 m,所以采用雙槽體結構增加結構強度。這么做還有一個目的是可以在槽體中部位置沖水,對排出的灰渣進行二次洗滌,最大限度地回收利用灰乳,使排出的灰渣中殘留的灰乳降到一個很低的值(如圖7、圖8所示)。

(3)設置變頻調速功能。變頻器實現(xiàn)了對螺旋運轉速度的自主調控,可讓撈渣過程隨著灰乳產(chǎn)量的不同而有所調整,在一定程度上實現(xiàn)了智能化操作(如圖9所示)。

(4)采用了無油滑動軸承的設計思路。影響撈渣機正常運行的一個主要因素是轉動部件的設計,因此對于轉動部件,我們采用了特殊的滑動軸承結構形式——無潤滑油滑動軸承座結構。

后端軸承部件被包裹在230 ℃的灰渣泥漿中運轉,如果它不能正常運轉,那整臺撈渣機將不能正常運行。圖10、圖11所示為這種軸承的結構形式,它的關鍵在于銅套,不僅要有超強的耐磨性,而且還要有一定的自潤滑功能。因為這個部分是不能通過加注潤滑油來實現(xiàn)對轉動部件的潤滑,所以我們只能在銅套的化學成分上下功夫,在以鋅、鉛、錫為主要化學成分的錫青銅材質中加入有潤滑作用的鉛元素來實現(xiàn)一定的自潤滑功能。并且,銅套內采用環(huán)槽結構可以進一步減少摩擦力。

3 結語

自從我們投用了這臺自行研制的灰乳撈渣機后,每年可從灰乳中撈渣、排渣約3 600 t。如果未經(jīng)排渣,這3 600 t灰渣進入生產(chǎn)流程,將會對整個生產(chǎn)工藝造成非常大的影響。由于灰乳中的灰渣得以及時排除,所以大幅度地提高了灰乳的純度,也讓管道堵塞、瀉漏、泵等過流設備頻繁損壞的現(xiàn)象得到徹底改善。經(jīng)中國鋁業(yè)廣西分公司氧化鋁廠技術科匯總相關工藝流程技術參數(shù)進行核算后得出結論:灰乳經(jīng)過撈渣提純這一工藝過程后,每年所創(chuàng)造的經(jīng)濟效益達1 500萬元,效益的提升與灰乳撈渣機的成功投用是分不開的。經(jīng)過以上的優(yōu)化設計,撈渣機運行穩(wěn)定,可連續(xù)無故障地運行28 560 h,生產(chǎn)效率高,制作成本低。撈渣機通過與溜槽連接,1臺撈渣機可同時對4臺化灰機生產(chǎn)出來的灰乳進行排渣。該臺灰乳撈渣機從設計到制作安裝的整改費用僅為3萬元。我們也為此申請了專利并獲得了國家頒布的實用新型專利證書,專利號為ZL201420850847.4。

參 考 文 獻

[1]劉新合,余艷華,李成.螺旋和刮板撈渣機除渣系統(tǒng)的性能比較[J].水利電力機械,2003(6).

[2]陳久松.電站鍋爐撈渣機的智能化改造[J].設備管理與維修,2002(8).

[3]任則莊.螺旋式撈渣機在電站鍋爐中的應用及其設計分析[J].機械設計,1995(10).

[責任編輯:陳澤琦]