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馬鋼高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型與應(yīng)用初探

2017-07-25 09:18廖海歐
中國鋼鐵業(yè) 2017年2期
關(guān)鍵詞:爐缸馬鋼煉鐵

廖海歐

馬鋼高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型與應(yīng)用初探

廖海歐

針對馬鋼第三煉鐵廠2座4000m3高爐投產(chǎn)近十年的變化,通過系統(tǒng)分析,發(fā)明了選用普通稱重傳感器制做的壓板式應(yīng)力檢測裝置,成功檢測到高爐生產(chǎn)變化數(shù)據(jù)量化的盲板力、熱應(yīng)力、有害元素分子力、邊緣氣流力,同時創(chuàng)造性地依靠無損接觸式的方法,用來穩(wěn)定爐底、爐缸的保護,成功創(chuàng)建了高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型平臺。通過爐底應(yīng)力模型平臺一年來的實踐和指導(dǎo)高爐操作,穩(wěn)定使用固體廢料,此新技術(shù)可讓更多同行分享。

高爐爐底 應(yīng)力監(jiān)控 指導(dǎo)操作

1.前言

高爐爐底檢測監(jiān)控技術(shù)一直是國內(nèi)外高爐煉鐵行業(yè)的空白。如何把科學的基本原理作為支撐做立足點,尋找可采集高爐整體作用產(chǎn)生變化的參數(shù)做切入點,實現(xiàn)應(yīng)用現(xiàn)代機、電、儀、控綜合技術(shù)的有機集成,這些都是全球高爐同行一直在艱苦探索的關(guān)鍵問題。

自18世紀以來,高爐煉鐵技術(shù)始終是煉鐵的主要生產(chǎn)方式。由于高爐煉鐵技術(shù)的經(jīng)濟指標好、工藝簡單、生產(chǎn)量大、勞動生產(chǎn)率高、能耗低,這種生產(chǎn)方式成為主流,所生產(chǎn)的鐵占了世界鐵產(chǎn)量的95%以上。我國作為世界上第一鋼鐵生產(chǎn)大國,目前已擁有4000m3以上的巨型高爐22座,在這方面應(yīng)該有突破的基礎(chǔ)。

煉鐵高爐橫斷面為圓形,爐殼通常選用熱軋BB503厚20cm-100cm的鋼板制成,殼內(nèi)砌耐火磚內(nèi)襯。高爐本體自上而下分為爐喉、爐身、爐腰、爐腹、爐缸5部分。為保護爐殼穩(wěn)定,在爐殼與耐火材料內(nèi)襯之間安裝有冷卻壁,通過冷卻水進行冷卻,以確保爐殼的強度、剛度及工作性能的穩(wěn)定。

高爐生產(chǎn)過程中,爐內(nèi)的應(yīng)力、溫度、氣流、鐵水液面及物理、化學反應(yīng)產(chǎn)生的各種變化,都全部作用到剛性鋼質(zhì)的爐殼上,產(chǎn)生一定范圍的應(yīng)力變化波動,最后自上而下集中作用于爐底。

2.爐底爐缸變化的背景

2.1 高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀

馬鋼第三煉鐵總廠兩座(A、B)4000m3高爐,2007年投產(chǎn)三年多后發(fā)現(xiàn)爐底板上翹,爐底板四周翹起,與基礎(chǔ)之間距離高達200mm左右,引起公司上下高度關(guān)注。

公司曾組織過多次研討,還聘請了日本新日鐵、韓國浦項的專家進行交流。專家有認為盲板力、鋅富結(jié)、堿金屬、有害元素的問題,也有認為需改進焊爐底板、加配重、改水管,最終未形成統(tǒng)一意見。之后,公司又與國內(nèi)1000m3、2000m3、5000m3高爐有同樣爐底上翹問題的同行交流,發(fā)現(xiàn)這些高爐大都在監(jiān)控安全下,頻繁檢修,基本也都是被動維持生產(chǎn)。

從2015年起,公司決定依靠自己的團隊,針對上翹高爐爐底穩(wěn)定進行研究,制定了抑制爐底上翹實施方案、防止爐底回落實施方案、爐底在線檢測實施方案,以應(yīng)對爐底異常變化、爐底上翹,有效控制現(xiàn)狀,保障安全生產(chǎn)。經(jīng)研究首先全面測量爐底板上翹及高爐整體上漲數(shù)據(jù)。

為防止不確定因素造成系統(tǒng)失去平衡,導(dǎo)致爐底煤氣泄漏,方案首先確定先穩(wěn)定上翹爐底的原則,不打破現(xiàn)有的平衡,不對現(xiàn)有安全運行的設(shè)備進行變動,不對高爐本體采取任何施工措施。

2.2 全面測量爐底板

通過全面測量上翹引起的高爐整體變化,發(fā)現(xiàn)主要變化來自風口以下部分:

(1)鐵口情況

A高爐▽11.5,上漲213mm;B高爐▽11.4,上漲178mm。

(2)風口情況

A高爐▽16.05,上漲253mm;B高爐▽15.98,上漲177mm。

(3)煤氣上升管出口情況

A高爐▽46.73,上漲234mm;B高爐▽46.60,上漲98.5mm;。

(4)爐頂鋼法蘭情況

A高爐▽48.97,上漲177mm;B高爐▽48.88,上漲82mm。

在全面分析高爐上漲數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)高爐上漲主要來自下部。從爐底下部入手,采取接觸式、無損穩(wěn)定措施,確保當期安全生產(chǎn)。另外,借助穩(wěn)定保護措施,建立位移、溫度、應(yīng)力檢測監(jiān)控系統(tǒng),進行數(shù)據(jù)采集、完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,以尋找對應(yīng)關(guān)系,制定對策、采取措施。

3.穩(wěn)定爐底的無損措施

通過分析測量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)爐底變化的主導(dǎo)因素是爐缸部分的變化。在穩(wěn)定上翹爐底的方案中,是要確保高爐工藝、設(shè)備狀態(tài)穩(wěn)定,不破壞當前的各種平衡,不對爐體本身采取任何措施。既要盡可能多的抵消上漲力,又要防止爐底回落,保持爐缸耐材工作狀況的穩(wěn)定。在結(jié)合研究原設(shè)計圖紙、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境和多方面的因素,同時進行了實做試驗,找出了“可為與不可為”,得出了穩(wěn)定爐底的無損措施。

3.1 抑制爐板上翹的具體措施

由于爐底水冷管對作業(yè)的限制,采取“見縫插針”的辦法,沿爐底封板一周,采用化學植筋的方式預(yù)埋108個M36-M42的錨栓,通過壓板扣住爐底板,從而抑制爐底板上翹。

在爐底H梁位置設(shè)置輔助壓緊裝置,從38根爐底H型鋼梁(HM250×170)兩端設(shè)置76件L型輔助壓緊裝置, L型裝置的底板與爐底H型鋼梁焊接,L型裝置的螺栓螺母壓住爐底板。利用爐底H型鋼梁的拉力來平衡爐殼上漲力,從而增加抑制爐底板上翹的力。同時又保證了爐底H型鋼梁與爐底板相對穩(wěn)定,確保爐底板與爐底H型鋼梁的塞焊連接不被進一步拉開,防止爐底板進一步損壞發(fā)生煤氣泄漏。

3.2 防止爐底回落的具體措施

完成抑制上漲力的措施后,及時對爐底板下部澆注填料,實施防止回落的措施。在澆注填料的實施前,要同步完成爐底測溫點和位移監(jiān)測裝置的安裝調(diào)試,同步建立在線監(jiān)控系統(tǒng),以更準確地掌握上翹爐底板的溫度、位移變化趨勢。

4.創(chuàng)建爐底應(yīng)力監(jiān)控模型

根據(jù)抑制力的計算,創(chuàng)建實時應(yīng)力監(jiān)控數(shù)學模型,并與中控計算機系統(tǒng)實現(xiàn)無縫對接,形成應(yīng)力曲線圖,運用爐底無損的上翹壓緊及裝置系統(tǒng),完成對整個系統(tǒng)的監(jiān)控(見圖1)。

圖1 高爐底板實時應(yīng)力監(jiān)控數(shù)學模型

5.應(yīng)力監(jiān)控模型平臺

5.1 上翹爐底應(yīng)力監(jiān)控曲線

根據(jù)一年來幾次有代表性的高爐檢修,通過應(yīng)力監(jiān)控模型平臺畫出的曲線,發(fā)現(xiàn)了大型高爐、爐底板上翹的幾個成因,了解了盲板力的大小、爐缸工作熱應(yīng)力的變化以及有害元素分子力的富集的原因。爐底應(yīng)力實時數(shù)據(jù)采集,所對應(yīng)的高爐應(yīng)力、溫度等各種工藝參數(shù)有機集成的大數(shù)據(jù)平臺目標的實現(xiàn),也為及時掌握爐缸工作狀況的變化,保持高爐生產(chǎn)長周期穩(wěn)定順行,延長高爐壽命及準確安排大中修,提供了新的數(shù)據(jù)平臺,在國內(nèi)同行中屬于首創(chuàng)(見圖2、圖3、圖4、圖5)。

圖2 2015年11月26日 馬鋼A高爐檢修爐底應(yīng)力曲線

圖3 2016年1月28日 馬鋼A高爐檢修爐底應(yīng)力曲線

圖4 馬鋼A、B高爐一年來的應(yīng)力曲線

圖5 2016年測試B高爐四個鐵口區(qū)域一天的應(yīng)力變化曲線

5.2 應(yīng)力監(jiān)控模型指導(dǎo)高爐操作的啟示

一年多來,馬鋼創(chuàng)造性地依靠沒有連接、無損、接觸式的方法,用來穩(wěn)定爐底、爐缸的保護,成功創(chuàng)建了高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型平臺,并以此結(jié)合高爐爐況及經(jīng)濟技術(shù)指標變化的具體實踐和分析,證明此平臺完全可以監(jiān)控高爐的工作狀況,指導(dǎo)高爐操作,及時調(diào)整對策實現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、長周期穩(wěn)定。隨著時間的延續(xù)和大數(shù)據(jù)的不斷積累分析,還會有更多的發(fā)現(xiàn)。

(1)高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型可靠、靈敏度高,真實反映了爐底爐缸的應(yīng)力場的變化和工作變化。

(2)高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型為高爐操作準確掌握下部變化、提出數(shù)據(jù)分析提供了技術(shù)支撐,同時也開創(chuàng)了高爐煉鐵應(yīng)力監(jiān)控技術(shù)發(fā)展的先河。

(3)高爐爐缸應(yīng)力監(jiān)控模型平臺及應(yīng)力場的變化,能夠準確掌握大型爐窯和設(shè)備的工作狀況,可以拓展到其他領(lǐng)域。

(4)爐底應(yīng)力場的變化,突破了溫度場單一監(jiān)控爐缸的工作狀況??山Y(jié)合應(yīng)力場配合溫度場共同分析爐缸的侵蝕狀況,為高爐長壽及大中修提供支持。

(5)爐底應(yīng)力的波動能迅速反映爐況的優(yōu)劣,是“高爐爐況新的晴雨表”。

(6)應(yīng)力波動與頂壓和送風狀況有明顯的對應(yīng)關(guān)系,但不是爐底板上翹的主要原因,提升頂壓操作參數(shù)不會發(fā)生嚴重后果。

(7)應(yīng)力不會持續(xù)上升,也有回落的時間段。通過對應(yīng)力回落時間段高爐操作的參數(shù)積累分析,能夠找到控制手段。

6.結(jié)語

在高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型平臺“半周”時,爐缸工作熱應(yīng)力800噸左右,能及時、準確發(fā)現(xiàn)爐缸工作的劣化,并及時調(diào)整出鐵制度,活化爐缸均勻性。在平臺“滿月”時,發(fā)現(xiàn)盲板力不超過500噸左右,即使增加頂壓操作也不會有大影響,可以釋放高爐操作的禁錮。在平臺“百日”時,發(fā)現(xiàn)有害元素分子力持續(xù)增加,必須要有效控制,規(guī)范固體廢量使用,使應(yīng)力狀況趨于穩(wěn)定,進而基本消除因渣皮脫落造成的爐況波動。在平臺“周歲”時,發(fā)現(xiàn)邊緣氣流應(yīng)力300噸左右,邊緣氣流的強弱會引發(fā)爐腹上部爐殼溫度產(chǎn)生應(yīng)力波動,邊緣氣流的變化對排鋅有影響,可以衡量緣氣流調(diào)整效果,減緩冷卻壁熱流強度。

高爐爐底應(yīng)力監(jiān)控模型平臺發(fā)現(xiàn)四個鐵口工作區(qū)域有明顯不同,與鐵口工作狀況、鐵口區(qū)爐缸的活躍程度等有密切聯(lián)系,準確對應(yīng)了爐缸工作的正常生產(chǎn)、休風到零、高爐復(fù)風及鐵口打開各個階段的關(guān)系,尤其是準確地對應(yīng)了爐缸休風時段的細微變化,可以指導(dǎo)并及時調(diào)整當期出鐵制度,達到活化爐缸的目的。

應(yīng)力場配合溫度場,可以共同分析爐缸的侵蝕狀況,為高爐長壽及大中修提供更準確的依據(jù)。同時也為大型高爐活躍爐缸,準確掌握各鐵口的工作狀況,降低燃料比,提高各項經(jīng)濟技術(shù)指標,突破高爐操作思維,提升高爐生產(chǎn)操作的技術(shù)水平,創(chuàng)建新的技術(shù)保障平臺。

進入新世紀以來,受到自然資源短缺、能源供給不足、生態(tài)環(huán)境保護等方面的制約,加上遵循循環(huán)經(jīng)濟理念,節(jié)能減排的新要求,還有加快“精料入爐”向“經(jīng)濟料入爐”的轉(zhuǎn)變等,高爐煉鐵生產(chǎn)如何迅速、平衡、再發(fā)展,必須要有新技術(shù)的突破與支撐,需要增加爐底爐缸檢測監(jiān)控系統(tǒng),任重道遠。

(作者單位:馬鋼第三煉鐵總廠)

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