甘光偉
(廣西石化公司,廣西 欽州 535007)
硫磺回收裝置減少外排煙氣中SO2含量的措施
甘光偉
(廣西石化公司,廣西 欽州 535007)
以南方某石化公司6萬(wàn)t·a-1硫磺回收裝置為例,介紹外排制硫煙氣中SO2含量的控制手段。在國(guó)家對(duì)環(huán)保要求愈來(lái)愈嚴(yán)格的形勢(shì)下,采取減少原料酸性氣中含烴量、采用高效催化劑、優(yōu)化尾氣吸收操作條件等手段,能很好地提高總硫回收率,控制外排煙氣SO2含量在400mg·m-3以內(nèi)。
硫磺回收;尾氣還原吸收;SO2
隨著石油化工和煤化工行業(yè)的快速發(fā)展、裝置規(guī)模的不斷擴(kuò)大,以及近年來(lái)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷加強(qiáng),各種脫硫工藝的尾氣凈化處理愈來(lái)愈成為各研究單位的重點(diǎn)項(xiàng)目。開(kāi)發(fā)高效穩(wěn)定的脫硫催化劑,研究新型先進(jìn)的制硫吸收凈化工藝技術(shù),成為當(dāng)下脫硫技術(shù)的一個(gè)大方向。
目前國(guó)家規(guī)定硫磺煙氣中SO2濃度小于960mg·m-3即可,但從2017年7月1日開(kāi)始,要求一般地區(qū)硫磺煙氣中SO2濃度是小于400mg·m-3,重點(diǎn)地區(qū)要小于100mg·m-3,要求越來(lái)越苛刻。煉油廠最末端、同時(shí)也是最重要的環(huán)保裝置的硫磺回收裝置,對(duì)于脫硫尾氣的凈化處理十分重要。
6萬(wàn)t·a-1硫磺回收裝置是南方某石化公司千萬(wàn)噸煉油項(xiàng)目的組成部分,由制硫、尾氣處理、尾氣焚燒、液硫脫氣及液硫成型五部分組成。從煉廠上游脫硫單元經(jīng)過(guò)脫硫工藝后得到的富胺液和酸性水,送至硫磺回收環(huán)保裝置,經(jīng)過(guò)熱再生/熱汽提,塔頂抽出酸性氣送至硫磺回收單元進(jìn)行制硫操作。制硫單元一般采用工藝路線成熟的高溫?zé)岱磻?yīng)和兩級(jí)催化反應(yīng)的Claus硫回收工藝,回收其中的硫元素。
由于化學(xué)平衡的限制,即使在設(shè)備和操作條件良好的情況下,Claus制硫工藝的硫回收率最高也只能達(dá)到97%左右。根據(jù)GB 16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,限制SO2最高排放濃度為960 mg·m-3,這就要求硫磺回收率必須達(dá)到99.8%以上。目前只有采用尾氣還原吸收工藝才能達(dá)到該目標(biāo),因此制硫尾氣還必須要經(jīng)過(guò)尾氣處理工藝。
尾氣處理部分通過(guò)加氫的方法,將制硫尾氣中的單體硫及硫化物還原為H2S,再通過(guò)尾氣吸收塔,用醇胺溶液吸收H2S。解吸后產(chǎn)生的酸性氣返回硫磺裝置制成硫磺,吸收處理H2S后的凈化尾氣,經(jīng)焚燒爐焚燒后通過(guò)煙囪排入大氣,煙氣中SO2排放濃度<960mg·m-3。尾氣還原吸收處理效果的好壞,直接決定了排放煙氣中SO2的含量。
2.1 精細(xì)控制胺液再生和酸性水汽提單元,穩(wěn)定入硫磺回收單元酸性氣質(zhì)量
酸性氣帶水、烴,流量、濃度、組分的大幅波動(dòng),都會(huì)導(dǎo)致制硫系統(tǒng)的操作波動(dòng),對(duì)硫磺回收單元的影響很大。生產(chǎn)不穩(wěn)定,會(huì)導(dǎo)致總硫回收率降低,從而增加煙氣中SO2的排放濃度。如酸性氣帶烴多,經(jīng)過(guò)制硫燃燒爐燃燒后,烴類(lèi)化合物會(huì)轉(zhuǎn)化成CO2,隨尾氣進(jìn)入尾氣處理系統(tǒng)。由于尾氣吸收塔中胺液對(duì)尾氣中所含H2S的吸收率與尾氣中的CO2濃度有關(guān),若尾氣中CO2濃度過(guò)高,則會(huì)降低貧胺溶劑對(duì)尾氣中H2S的吸收能力,進(jìn)而影響尾氣處理系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,使煙氣中的SO2含量超標(biāo)。因此,對(duì)胺液再生單元和酸性水汽提單元的控制,必須精細(xì)、準(zhǔn)確。提高胺液進(jìn)再生塔前的輕烴閃蒸效果,加強(qiáng)酸性水進(jìn)塔前的脫油操作,控制好再生塔和汽提塔的溫度和壓力,避免塔頂抽出酸性氣帶水嚴(yán)重等,對(duì)于控制最終煙氣中SO2的排放濃度,都是非常重要的措施。
2.2 嚴(yán)格控制制硫配風(fēng)比
硫磺回收單元在制硫尾氣管道上安裝一臺(tái)H2S/ SO2在線比值分析儀,實(shí)時(shí)分析尾氣中H2S/SO2的比率,通過(guò)反饋信號(hào)調(diào)節(jié)供風(fēng)管道上的調(diào)節(jié)閥,使制硫過(guò)程氣中的H2S/SO2比率始終趨近于2∶1,以最大程度減少后部系統(tǒng)的負(fù)荷以及排放尾氣的SO2含量。若配風(fēng)不及時(shí)、滯后,總硫回收率大幅下降,會(huì)增加后部尾氣處理系統(tǒng)的負(fù)荷,導(dǎo)致SO2排放濃度超標(biāo)。
圖1 H2S/SO2比值與SO2排放濃度的關(guān)系圖
由圖1可看出,當(dāng)H2S/SO2比值增大,即配風(fēng)過(guò)小時(shí),會(huì)使過(guò)多未反應(yīng)的H2S進(jìn)入后部尾氣系統(tǒng),在吸收塔貧胺液循環(huán)量未調(diào)整的情況下,或H2S比例超過(guò)設(shè)計(jì)處理的范圍,會(huì)導(dǎo)致尾氣吸收塔胺液的吸收效果不好,過(guò)量的H2S進(jìn)入尾爐焚燒后,煙氣中的SO2排放濃度超標(biāo),大于960mg·m-3。
2.3 優(yōu)化催化反應(yīng)的操作條件
從制硫爐出來(lái)的過(guò)程氣,經(jīng)過(guò)催化劑的作用,在一級(jí)、二級(jí)轉(zhuǎn)化器中進(jìn)一步完成H2S和SO2的反應(yīng),提高硫的總回收率。這就要求必須優(yōu)化轉(zhuǎn)化器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),同時(shí)對(duì)過(guò)程氣再熱采用合適的技術(shù),使兩級(jí)轉(zhuǎn)化器入口溫度保持在催化劑的最優(yōu)性能范圍內(nèi),以發(fā)揮最佳的催化效果。同時(shí)根據(jù)催化劑的活性和壽命要求,采用制硫催化劑復(fù)合裝填技術(shù),提高有機(jī)硫的轉(zhuǎn)化率[1]。制硫轉(zhuǎn)化器中有機(jī)硫的水解效果,也直接影響到SO2排放的指標(biāo)。
2.4 選擇高效尾氣加氫催化劑,提高加氫反應(yīng)器的還原水解效果
高效的尾氣加氫催化劑,可大幅度提高尾氣加氫過(guò)程中的SO2和S單質(zhì)的還原率以及COS(羰基硫)、CS2的水解率,對(duì)制硫尾氣中的殘硫進(jìn)行有效的還原吸收,提高總硫回收率,也減少了尾爐焚燒后煙氣中的SO2排放量,使?jié)舛瓤刂圃趪?guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
近幾年對(duì)于尾氣加氫催化劑的研究取得了很大成果,研發(fā)出了很多高效的低溫尾氣加氫催化劑,如Axens的TG107、齊魯石化院的LSH-02,都已有20余套工藝裝置的應(yīng)用,不僅可以滿足生產(chǎn)需要,在低溫下也表現(xiàn)出非常優(yōu)秀的水解能力,可節(jié)能約30%,使用壽命為4~6年,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著[2]。
2.5 優(yōu)化尾氣吸收系統(tǒng)操作
制硫尾氣處理系統(tǒng)原則工藝流程見(jiàn)圖2。在尾氣處理系統(tǒng)中,通過(guò)改進(jìn)工藝參數(shù)來(lái)優(yōu)化操作,也可以極大地提高總硫收率。如超級(jí)SCOT工藝通過(guò)改善貧液再生質(zhì)量和降低貧液入塔溫度來(lái)提高硫磺回收率。實(shí)現(xiàn)前者的措施是富液分成兩段再生,只將一小部分富液通過(guò)第一再生段得到半貧液,經(jīng)過(guò)第二再生段中較高的蒸汽/溶液比,再生為H2S含量極低的“超貧液”,超貧液從脫硫吸收塔頂部入塔可以保證較高的脫硫效率。在合適的工藝條件下,凈化尾氣中的H2S體積分?jǐn)?shù)可降低到10 μL·L-1以下。而降低貧液入塔溫度也是提高脫硫效率的重要措施[3]。
圖2 制硫尾氣處理系統(tǒng)原則工藝流程
2.5.1 尾氣吸收單元配備高效MDEA胺液
尾氣加氫還原系統(tǒng)把S元素還原為H2S后,經(jīng)過(guò)吸收塔中MDEA(N-甲基二乙醇胺)溶液的吸收再解吸,大幅提高了硫的回收率。從裝置的月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)可知,尾氣吸收塔回收的硫,占總硫回收率的4%~7%。因此根據(jù)工藝需要選擇合適的脫硫劑(如單一型MDEA水溶劑、復(fù)配型MDEA溶劑)是非常重要的。目前世界上運(yùn)行的加氫還原吸收法尾氣處理裝置,絕大多數(shù)都是用MDEA溶液作為脫硫溶劑,硫磺回收率接近99.9%。但如果采用加有助劑的MDEA溶劑,即所謂的復(fù)配型溶劑(formulated solvent),則硫磺回收率可提高到99.95%左右。
表1 硫磺回收裝置2012上半年硫回收率與SO2排放濃度一覽表
由表1可以看出,隨著原料濃度、組分的不同,以及制硫系統(tǒng)工況的變化,每月制硫系統(tǒng)的硫回收率會(huì)有所波動(dòng),最高時(shí)可達(dá)到96.04%,最低時(shí)只有92.95%。當(dāng)制硫系統(tǒng)對(duì)硫的回收較低時(shí),尾氣還原吸收系統(tǒng)的作用就顯得極為重要。裝置在保證高水平尾氣還原水解率的前提下,采用了包含添加劑的復(fù)配型MDEA溶劑,吸收效果比較明顯,對(duì)H2S的吸收較徹底,每月的總硫回收率基本保證在99.92%以上,從而減少了SO2的排放濃度,達(dá)到GB 16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。
2.5.2 適當(dāng)提高M(jìn)DEA胺液的濃度
在一定范圍內(nèi),當(dāng)MDEA胺液濃度提高時(shí),對(duì)硫元素的吸收效果也隨之增加。但由于每種MDEA胺液的配制情況不同,胺液濃度提高時(shí),會(huì)帶來(lái)流動(dòng)性能降低、容易發(fā)泡等影響。因此根據(jù)裝置所配制的胺液情況,在保證胺液吸收質(zhì)量良好的前提下,適當(dāng)提高胺液的濃度,也能達(dá)到對(duì)尾氣中H2S的較好吸收效果。
表2 不同胺液濃度對(duì)還原尾氣中H2S的吸收效果
由表2可以看出,當(dāng)裝置的MDEA胺液濃度低于20%時(shí),吸收塔對(duì)尾氣H2S的吸收能力相對(duì)較差,從而使過(guò)多的H2S進(jìn)入尾氣焚燒爐,增加其負(fù)荷,焚燒不完全時(shí),會(huì)直接導(dǎo)致煙氣中SO2排放濃度的增加。
2.5.3 穩(wěn)定進(jìn)吸收塔的MDEA胺液溫度
由于MDEA的堿性隨溫度的升高而減小,所以根據(jù)吸收原理,溫度低有利于H2S的選擇性吸收,但太低也不利于吸收。當(dāng)MDEA胺液溫度較低時(shí),對(duì)制硫尾氣中H2S的選擇性吸收效果較好,從而排放煙氣中SO2濃度也會(huì)降低。溫度升高,吸收能力隨之下降。溫度過(guò)低,會(huì)增加胺液對(duì)CO2的吸收,增加了胺液再生的負(fù)荷,也增加了CO2在胺液系統(tǒng)中的循環(huán)量,降低循環(huán)胺液對(duì)H2S的吸收能力。實(shí)驗(yàn)證明,當(dāng)胺液進(jìn)入吸收塔的溫度約30~37℃時(shí),對(duì)制硫尾氣中H2S的選擇性吸收效果最好,同時(shí)對(duì)CO2的吸收也維持在一個(gè)較小的數(shù)值。因此,選擇合適的進(jìn)入吸收塔的胺液溫度,不僅可以控制SO2的排放濃度,同時(shí)可以減少胺液中CO2的吸收量。
2.5.4 提高胺液再生質(zhì)量效果
吸收了H2S和CO2的富胺液,接近飽和,經(jīng)過(guò)再生操作后,可以得到清潔的胺液。當(dāng)溶劑再生裝置操作不穩(wěn)定,胺液再生不充分時(shí),貧胺液中的H2S含量超標(biāo),則在相同的胺液循環(huán)量下,貧胺液對(duì)尾氣中H2S的吸收能力會(huì)下降,未被吸收的H2S會(huì)進(jìn)入尾氣焚燒爐,使排入大氣中的SO2量增加。
2.5.5 保持最優(yōu)化的吸收塔胺液循環(huán)量
以該石化公司硫磺裝置6萬(wàn)t·a-1的規(guī)模為例(圖4),在保證胺液再生效果H2S含量≤1 g·L-1的前提下,吸收塔胺液循環(huán)量在23~25 t時(shí),對(duì)制硫尾氣中的硫回收較徹底,總硫回收率接近99.93%。由于吸收塔對(duì)殘硫的回收比較完全,因此凈化尾氣進(jìn)入尾氣爐焚燒后,煙氣排放中的SO2濃度也降低了,基本維持在小于400mg·m-3的范圍內(nèi)。當(dāng)循環(huán)量<25 t時(shí),隨著胺液的增加,對(duì)H2S的吸收也逐漸增大;當(dāng)循環(huán)量>25 t時(shí)對(duì)H2S的吸收接近飽和,再增加則會(huì)造成能源浪費(fèi)。
圖4 吸收塔胺液循環(huán)量與H2S吸收效果關(guān)系圖
2.6 裝置規(guī)模設(shè)計(jì)合適,工藝合理,減少酸性氣放火炬量
根據(jù)煉廠加工原油的含硫量,設(shè)計(jì)的配套硫磺回收裝置處理量要在合適范圍內(nèi),避免因原油加工量突然提高或原油含硫量增加時(shí),裝置對(duì)酸性氣的處理能力不夠,造成部分酸性氣被迫直接放火炬,經(jīng)過(guò)火炬的不完全焚燒后,殘余的H2S和大量的SO2
直接排放到大氣中,導(dǎo)致環(huán)境污染嚴(yán)重。
同時(shí),對(duì)上游脫硫裝置送來(lái)的酸性水,設(shè)計(jì)時(shí)可選擇合適的汽提工藝(如采取單塔塔頂全抽出H2S和NH3工藝、或單塔加壓側(cè)線抽NH3、塔頂抽H2S工藝)。如果選擇單塔塔頂全抽出H2S和NH3工藝,當(dāng)爐溫達(dá)不到1250℃的燒氨溫度時(shí),或制硫反應(yīng)爐最初未設(shè)計(jì)有燒氨火嘴,則為避免因NH3燃燒不完全而導(dǎo)致制硫爐膛出現(xiàn)銨鹽結(jié)晶堵塞管束以及Claus催化劑硫酸鹽化的現(xiàn)象,會(huì)迫使含氨酸性氣全部放火炬燃燒,,排放的氣體中包含了大濃度的SO2從而造成相對(duì)嚴(yán)重的大氣污染。
隨著國(guó)家環(huán)保政策的不斷嚴(yán)格以及新SO2排放指標(biāo)的推行,企業(yè)自身也提出了清潔型目標(biāo),從源頭上減少甚至根除“三廢”污染的力度日益加強(qiáng)。其中各煉廠對(duì)尾氣凈化的處理也在不斷優(yōu)化和改進(jìn),隨著高效、穩(wěn)定的催化劑和脫硫劑等不斷被研發(fā)出來(lái),新型尾氣處理工藝不斷被設(shè)計(jì)推廣,尾氣凈化工藝技術(shù)正在向更好的方向發(fā)展。針對(duì)現(xiàn)有硫磺回收裝置的處理規(guī)模、原料中的組分構(gòu)成、不同的生產(chǎn)工藝包等要求,都可以采取相配套的工藝,對(duì)硫元素進(jìn)行高效回收,保證排放煙氣中的SO2控制在合格范圍內(nèi)。
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Measures for Reducing SO2Content in Exhaust Gas from Sulfur Recovery Unit
GAN Guangwei
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535007, China)
TE 624.4+31
B
1671-9905(2017)07-0057-03
2017-04-26