王 璐,文 章
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
氫氣提純裝置(PSA)改造
王 璐,文 章
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
南方某煉廠氫氣提純裝置(PSA),由于原設(shè)計中的程控閥選型存在一定問題,使得吸附劑使用效果不理想,造成產(chǎn)品氫氣純度只有在吸附劑使用初期時才能達(dá)到設(shè)計、生產(chǎn)要求,但在保證了產(chǎn)品氫純度時,氫氣回收率卻不盡理想,與原設(shè)計存在偏離。經(jīng)過改造,不僅解決了程控閥的問題,更主要的是在滿足產(chǎn)品氫純度的同時,氫氣回收率也較為理想。新增的流程、預(yù)處理系統(tǒng)也為裝置長周期安全、平穩(wěn)、高效生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
氫氣;改造;運(yùn)行
南方某煉廠的氫氣提純裝置(PSA1),由PSA主體部分、解吸氣壓縮機(jī)部分和公用工程部分組成,以重整氫氣和含硫量高的加氫裝置冷低分氣等混合氣為原料,采用國內(nèi)某公司的10-2-4 PSA 流程變壓吸附氫提純技術(shù),從混合氣中提純分離出純度大于99.9%的氫氣,副產(chǎn)品解吸氣可作為燃料氣使用或送入制氫裝置。
改造后,裝置采用國外某公司的10-2-4的流程變壓吸附氫提純技術(shù),原料氣為重整氫、含硫量高的加氫裝置冷低分氣和氫氣回收裝置產(chǎn)品氫的混合氣。產(chǎn)品氫純度達(dá)99.9%以上,產(chǎn)品氫規(guī)模為12×104Nm3·h-1,氫氣回收率達(dá)到92%,操作彈性為50%~110%。副產(chǎn)品解吸氣進(jìn)入全廠燃料氣管網(wǎng),或者作為制氫裝置或氫氣回收裝置的原料。裝置由PSA撬塊、預(yù)處理部分、解吸氣壓縮機(jī)部分和公用工程部分組成。
2.1 設(shè)計缺陷
2.1.1 均壓速度過快
PSA1裝置由10臺吸附塔和4臺緩沖罐組成,采用10-2-4 PSA工藝流程,即裝置的10個吸附塔中有2個吸附塔始終處于同時進(jìn)料吸附的狀態(tài)。其吸附和再生工藝過程由吸附、連續(xù)4次均壓降壓、順放、沖洗、連續(xù)4次均壓升壓和產(chǎn)品最終升壓等步驟組成。
圖1 吸附塔的實(shí)際壓力變化曲線與理想曲線
圖1是吸附塔的實(shí)際壓力變化曲線與理想曲線對比。從圖1可以看出,實(shí)際的吸附曲線成階梯狀,均壓過程過快。而導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因是均壓管線的管徑設(shè)計失誤,均壓過程中氣體流速過大。管線流速過大直接帶來設(shè)備的運(yùn)行問題。均壓速度過快,引起床層頂部的吸附劑沸騰而粉化,較高的氣流攜帶著吸附劑粉塵對程控閥長期沖刷,吸附塔的每次均壓都會對吸附劑床層造成巨大沖擊,并且PSA1裝置運(yùn)行時一直存在噪音較高的問題。為解決均壓問題,在均壓速度過快的管線中加裝限流孔板,之后3次調(diào)整孔板的尺寸和位置,均無明顯效果。
2.1.2 程控閥選型錯誤
程控閥選型為液壓制動兩位式蝶閥,運(yùn)行過程中有三大問題:1)兩位式開關(guān)動作,瞬間全開或全關(guān),進(jìn)一步加重了均壓的速度,每次均壓對吸附劑床層造成的沖擊不亞于一次爆破吹掃;2)程控閥內(nèi)漏嚴(yán)重。程控閥內(nèi)漏是吸附塔內(nèi)吸附劑穿透失活的主要原因之一,PSA1裝置運(yùn)行以來,已對內(nèi)漏的程控閥多次維修或更換;3)執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸接頭頻繁漏油,液壓油滴落到地面,污染裝置的雨排系統(tǒng)。
2.1.3 氫氣回收率低
PSA1裝置設(shè)計氫氣回收率的保證值是92%,期望值是93%,產(chǎn)品氫純度為99.9%。但實(shí)際運(yùn)行期間,氫氣回收率長期低于90%,主要表現(xiàn)在產(chǎn)品氫純度低(末期低于95%),解吸氣氫氣含量高(設(shè)計43%,末期實(shí)際高于70%)。針對氫氣回收率低的問題,裝置進(jìn)行了3次換劑,其中兩次為撇頭換劑,一次為全部換劑,每次換劑后初期運(yùn)行效果改善,隨后吸附劑吸附效果逐漸變差,回收率低的問題始終無法徹底解決。
2.1.4 PSA1裝置管道未設(shè)計保冷設(shè)施
重整氫氣經(jīng)過丙烷冷凍后,到PSA1裝置溫度只有7℃左右,而欽州地區(qū)由于空氣相對濕度較高,空氣中的水分會在管道壁上冷凝,PSA1管道未設(shè)保冷設(shè)施,管道常年滴水,不但增加了現(xiàn)場管理的難度,同時增加了設(shè)備銹蝕,不利于裝置長周期運(yùn)行。
2.2 混合低分氣品質(zhì)差
2.2.1 低分氣純度低
PSA1來料分為三部分,分別為重整氫氣、加氫裂化脫硫低分氣和渣油加氫脫硫低分氣。由化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)可知,重整氫氣的純度與設(shè)計值相近,約為91%~92%,而加氫低分氣和渣油加氫低分氣的氫氣純度均長期為80%,遠(yuǎn)低于二期工況設(shè)計的89%、86%,這導(dǎo)致兩股原料氣混合后的氫氣純度偏低,在同等操作條件下(主要為吸附時間的設(shè)定),則產(chǎn)品氫純度與設(shè)計值相比偏低。
2.2.2 低分氣夾帶銨鹽
由于PSA1系統(tǒng)壓降增大,PSA1進(jìn)行緊急停工檢修,打開原料氣分液罐頂部出口時發(fā)現(xiàn),出口過濾器發(fā)生堵塞,對堵塞物進(jìn)行收集后送檢,化驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn)結(jié)晶物含硫化銨。進(jìn)一步分析后發(fā)現(xiàn),加氫裂化低分氣中銨離子含量約200×10-6,遇微量硫后會生成銨鹽,堵塞在出口過濾器處。
2.2.3 低分氣帶液嚴(yán)重
兩路加氫低分氣一直以來帶液嚴(yán)重,PSA1原料氣分液罐每天定時切液,排出大量污水。
2.2.4 低分氣硫化氫腐蝕嚴(yán)重
正常情況下,兩路低分氣經(jīng)胺洗后可以去除大部分硫化氫,滿足PSA1對進(jìn)料中硫含量的要求(設(shè)計6×10-6)。但由于生產(chǎn)波動等原因,低分氣中的硫含量有超標(biāo)的情況。更為嚴(yán)重的是沒有脫硫的低分氣直接進(jìn)入PSA1裝置,大量硫化氫進(jìn)入吸附劑床層,降低吸附劑的吸附效果,并對原料分液罐頂部鋼結(jié)構(gòu)格柵板、絲網(wǎng)、吸附塔底部絲網(wǎng)造成嚴(yán)重腐蝕。
由于裝置存在諸多生產(chǎn)運(yùn)行問題,不但氫氣純度、氫氣回收率難以保證生產(chǎn)要求,而且還造成了吸附塔“跑劑”,導(dǎo)致解吸氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子損壞等問題。經(jīng)多方分析研究,最終于2016年10月開始,對原有PSA裝置進(jìn)行全面改造。
3.1 更換工藝包
原設(shè)計采用國內(nèi)某公司的10-2-4 PSA 流程變壓吸附氫提純技術(shù),改造后,采用國外某公司的10-2-4 PSA 流程變壓吸附氫提純技術(shù)。新工藝保留原有10臺吸附塔和原料氣緩沖罐,去除了順放氣罐,將原有2臺串聯(lián)尾氣緩沖罐改為并聯(lián)。
3.2 更換吸附劑
原設(shè)計裝填為5種吸附劑、一種瓷球,改造后裝填為3種吸附劑、3種瓷球,均為專利產(chǎn)品。
3.3 更換吸附區(qū)所有管閥架及控制閥
原設(shè)計中的80臺程控閥由液壓油系統(tǒng)驅(qū)動,執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸接頭頻繁漏油,且程控閥每開關(guān)一次相當(dāng)于一次小型爆破。改造后將其更換為軟密封形式的氣動控制閥共62臺,由后臺程序自動控制每步序的閥門開度,有效減小了全開全關(guān)對吸附劑的沖擊,同時也避免了泄漏的液壓油污染裝置的雨水系統(tǒng)。
3.4 增加解吸氣至膜回收裝置流程
由于解吸氣中氫氣含量偏高,為了更好地將其進(jìn)行回收利用,吸附后的解吸氣改至膜回收裝置,通過膜分離,回收的氫氣回到PSA裝置入口,再經(jīng)提純后送入氫氣管網(wǎng),增加了產(chǎn)氫量,提升了效益。
3.5 增設(shè)了預(yù)處理部分
加氫混合低分氣夾帶銨鹽,遇微量硫就會生成硫化銨,對設(shè)備造成堵塞。針對此現(xiàn)象,在混合低分氣進(jìn)原料氣緩沖罐前,增加了水洗塔、水洗泵、穩(wěn)壓罐、除氣罐等設(shè)備及配套控制系統(tǒng)、管線、儀表、閥門、安全閥等,以便更好地脫去混合低分氣中的銨鹽。
4.1 氫氣純度對比
圖2是改造前后的產(chǎn)品氫數(shù)據(jù)對比圖。由圖2可以看出,改造換劑前,氫氣純度平均值在96%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)計值99.9%。改造后,氫氣純度平均值為99.99%,效果很理想。
圖2 改造前后的產(chǎn)品氫純度數(shù)據(jù)對比
4.2 氫氣回收率對比
圖3為改造前后的產(chǎn)品氫回收率對比圖。圖3中數(shù)據(jù)的趨勢很明顯,改造前氫氣回收率在85%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)計的89.5%,改造后回收率在90%,較穩(wěn)定。
圖3 改造前后的產(chǎn)品氫回收率對比圖
針對此套PSA的改造是比較成功的。首先,解決了原有設(shè)計中程控閥的選型問題,不會再有瞬間全開全關(guān)對吸附劑造成較大沖擊的現(xiàn)象;其次,程控閥由原有的液壓制動到現(xiàn)在的氣動閥門,解決了現(xiàn)場液壓油滲漏污染雨水池的問題;第三,增設(shè)的預(yù)處理系統(tǒng)能有效避免混合低分氣中夾帶的銨鹽與微量硫反應(yīng)生成硫化銨,對設(shè)備造成堵塞。更主要的還是保證了在較高的產(chǎn)品氫純度下較高的氫氣回收率,使裝置能夠安全平穩(wěn)、低能高效地長周期運(yùn)行。
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Pressure Swing Adsorption (PSA) Unit Improvment
WANG Lu, WEN Zhang
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)
TQ 116.2
B
1671-9905(2017)07-0065-03