倪松挺
近年來,隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,輪胎式龍門吊(以下簡稱“輪胎吊”)憑借其較高的堆場利用率和堆垛能力以及靈活的轉(zhuǎn)場作業(yè)能力,廣受集裝箱碼頭的青睞。寧波遠(yuǎn)東碼頭經(jīng)營有限公司現(xiàn)有62臺輪胎吊,其中:10臺輪胎吊通過柴油機(jī)供電,37臺輪胎吊通過高架滑觸線供電;還有15臺既可以通過柴油機(jī)供電,也可以通過高架滑觸線供電。高架滑觸線供電的輪胎吊轉(zhuǎn)場時需要利用移動發(fā)電機(jī)組供電,并由人工完成集電桿與滑觸線的對接及取電空氣開關(guān)的轉(zhuǎn)換,整體操作效率較低且安全性較差。本文基于對輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場的研究,提出符合堆場要求且行之有效的自動轉(zhuǎn)場裝置改造方案。
1 輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置簡介
輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置由機(jī)械裝置和控制單元組成。機(jī)械裝置采用全電動操作,由可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)對不同位置的傳感器進(jìn)行采樣,有序控制各個電機(jī),從而自動對接集電桿上的碳刷和滑觸線。自動轉(zhuǎn)場裝置采用人機(jī)交互操作界面,能夠?qū)崟r顯示故障和狀態(tài)信息。
2 輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置改造
2.1 改造目標(biāo)
改造后的輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置能夠?qū)崿F(xiàn)自動取電、自動斷電功能,并且當(dāng)柴油機(jī)出現(xiàn)故障時,能夠及時人工轉(zhuǎn)換為高架滑觸線供電模式。
2.2 結(jié)構(gòu)及功能
輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置由起升機(jī)構(gòu)、糾偏機(jī)構(gòu)、測距激光、鎖定機(jī)構(gòu)、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)以及電控箱等組成,各個運(yùn)動部件由傳感器定位并由電控箱內(nèi)的PLC程序控制,通過有序的動作實(shí)現(xiàn)碳刷和滑觸線的對接和分離,從而實(shí)現(xiàn)輪胎吊的自動取(斷)電以及自動轉(zhuǎn)場功能。輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置改造前后對比見圖1。
改造后的自動轉(zhuǎn)場裝置的結(jié)構(gòu)及功能如下。
(1)起升機(jī)構(gòu):實(shí)現(xiàn)集電桿的上升和下降運(yùn)動。
(2)糾偏機(jī)構(gòu):當(dāng)碳刷和滑觸線在上升運(yùn)動中錯位時,調(diào)整碳刷和滑觸線,從而使其對位準(zhǔn)確。
(3)測距激光:檢測碳刷和導(dǎo)向板間距,并反饋給PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)計算,以便判斷是否需要糾偏以及需要糾偏的偏移量。
(4)激光反射板:反射測距激光信號。
(5)鎖定機(jī)構(gòu):當(dāng)輪胎吊轉(zhuǎn)場且高架滑觸線供電時鎖定集電桿,防止集電桿晃動。
(6)導(dǎo)向機(jī)構(gòu):確保碳刷和滑觸線精準(zhǔn)對位并完全接觸。
(7)凸輪開關(guān):分段控制起升結(jié)構(gòu)。
(8)電控箱:內(nèi)置PLC,有序控制整個機(jī)械結(jié)構(gòu),完成自動取(斷)電。
(9)司機(jī)室操作盒:便于司機(jī)在司機(jī)室內(nèi)遠(yuǎn)程操作,控制取(斷)電。
(10)動作連桿:確保在上升、下降運(yùn)動和糾偏時4根集電桿同時動作。
2.3 工作流程
輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置的自動取電流程和自動斷電流程分別見圖2和圖3。
2.4 改造難點(diǎn)
改造后的輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置增加1根動作連桿,并將4根集電桿相互連接,從而確保在上升、下降運(yùn)動和糾偏時4根集電桿同時動作。輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置改造完成后,在轉(zhuǎn)場方面取得預(yù)期效果,較人工操作轉(zhuǎn)場更為方便,且操作簡單;但在電車作業(yè)時,改變了原來高架滑觸線取電的特性,存在的問題及解決辦法如下。
2.4.1 彈簧壓力
為了保證碳刷和滑觸線充分接觸,要求自動轉(zhuǎn)場裝置單根集電桿的彈簧壓力達(dá)到140 N。雖然改造過程中沒有調(diào)整彈簧壓力,但改造后的彈簧壓力自行下降至115 N,導(dǎo)致碳刷和滑觸線無法充分接觸,從而造成大車行走過程中跳電,大風(fēng)情況下碳刷偏離。
(1)缺陷 動作連桿的自身質(zhì)量為10 kg,在每根集電桿上的平均作用力為25 N,導(dǎo)致彈簧壓力從140 N降至115 N。
(2)解決辦法 將動作連桿移至集電器尾座,從根本上解決動作連桿對集電桿的壓力損耗,恢復(fù)原有結(jié)構(gòu),從而增強(qiáng)集電桿的可靠性。
2.4.2 碳刷磨損
單根完整碳刷的厚度為,當(dāng)碳刷磨損厚度大于或碳刷偏磨嚴(yán)重時,必須更換碳刷。改造前,單根碳刷1周磨損,且不偏磨;改造后,單根碳刷1周磨損,且偏磨嚴(yán)重。碳刷保養(yǎng)記錄顯示:改造前,單根碳刷使用壽命為左右;改造后,單根碳刷使用壽命僅為。由此可見,改造工程大大縮短了碳刷的使用壽命,且增加了自動轉(zhuǎn)場裝置的維修成本。
(1)缺陷 動作連桿限制單根集電桿在左右方向的微調(diào),導(dǎo)致碳刷偏磨。
(2)解決辦法 在集電桿上安裝獨(dú)立鋼絲繩進(jìn)行牽引,從而解決碳刷偏磨問題。
2.4.3 碳刷保養(yǎng)
改造完成后,自動轉(zhuǎn)場裝置集電桿下降高度減少10 cm(被鎖定機(jī)構(gòu)抵住)且底部相連,加之集電桿“靴頭”在更換碳刷時上升50 cm,導(dǎo)致集電桿在更換碳刷時受力加大且容易變形,從而增加更換碳刷的難度。
(1)缺陷 鎖定機(jī)構(gòu)限制集電桿的下降高度,從而增加碳刷保養(yǎng)的難度。
(2)解決辦法 將自動轉(zhuǎn)場裝置前端的整體鎖定機(jī)構(gòu)改造成獨(dú)立導(dǎo)槽及鎖鉤,在無電情況下可人工收回集電桿,從而方便檢查并更換碳刷。
3 輪胎吊高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置應(yīng)用
經(jīng)過觀察,發(fā)現(xiàn)改造后的自動轉(zhuǎn)場裝置與原裝置特性相似,在再次改造中取消動作連桿,避免動作連桿對彈簧壓力產(chǎn)生影響,并采用后端開閉式連桿對集電桿進(jìn)行等間隔(€保┛刂疲傭岣嘸綹恕把ネ貳苯勐剩Vぜ綹恕把ネ貳苯凼鋇耐叫???
對油電切換的輪胎吊進(jìn)行高架滑觸線自動轉(zhuǎn)場裝置改造,自動轉(zhuǎn)場流程如下:(1)在作業(yè)過程中收到轉(zhuǎn)場命令時,立刻啟動發(fā)動機(jī)待命;(2)待發(fā)動機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)后,從電車狀態(tài)切換到油車狀態(tài);(3)待操作臺油車指示燈亮起后,集電桿自動收起,進(jìn)行轉(zhuǎn)場作業(yè);(4)轉(zhuǎn)場完畢后,集電桿與滑觸線自動接合;(5)從油車狀態(tài)切換到電車狀態(tài);(6)操作臺電車指示燈亮起后,關(guān)閉發(fā)動機(jī),完成自動轉(zhuǎn)場作業(yè)。自動轉(zhuǎn)場裝置改造后,司機(jī)無需工程技術(shù)人員協(xié)助,即可獨(dú)立完成轉(zhuǎn)場操作,簡便快捷,避免了輪胎吊轉(zhuǎn)場時的人工升降集電桿,增強(qiáng)了輪胎吊轉(zhuǎn)場的機(jī)動性,提高了輪胎吊轉(zhuǎn)場的作業(yè)效率,降低了工程維修人員的勞動強(qiáng)度。
(編輯:許玲 收稿日期:2017-05-19)