劉忠 蔡紹達
摘 要:隨著變速箱技術(shù)的發(fā)展,對變速箱NVH控制的要求也越來越高,對齒輪傳動過程中異響和噪聲的控制越來越嚴格,包括對齒輪齒面精度要求越來越高,內(nèi)孔精度要求也越來越高等。本文重點討論如何提升內(nèi)孔的制作精度來降低齒輪傳動中的異響。
關(guān)鍵詞:內(nèi)孔;磨削;回彈
影響齒輪內(nèi)孔制作精度的主要參數(shù)包括:內(nèi)孔直徑、內(nèi)孔波紋度、內(nèi)孔圓柱度(或內(nèi)孔直線度、圓度、平行度)及粗糙度等。
下面根據(jù)我們在現(xiàn)場實際調(diào)試過程中遇到的問題來重點討論如何改善這幾個參數(shù)。下圖的齒輪為某一款變速箱的二擋從動齒輪總成,該齒輪總成為兩端熱前焊接(一端為結(jié)合齒,另一端為倒擋主動齒輪),內(nèi)孔長度達到43mm,且錐面一端壁薄。這幾個特點對我們車磨內(nèi)孔提出了更高的要求。
一、問題描述
實際我們在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)按照常規(guī)車磨內(nèi)孔的方法,無法滿足下圖一工藝中的形位公差要求。具體表現(xiàn)為:兩端孔徑相差0.02mm以上,且用圓度儀拉內(nèi)孔,靠近錐面位置變化較大。如下圖二:
二、原因分析
針對這個問題我們做了如下分析:1)測量車磨前毛坯內(nèi)孔直徑,兩端孔徑差值達到了0.09mm,這為后續(xù)的車磨提出了更高要求。測量熱前零件兩端內(nèi)孔差值,兩端直徑差值在0.02mm以內(nèi),應(yīng)該是熱處理變形所致;2)靠近錐面位置,內(nèi)孔直徑發(fā)生急劇變化(如上圖),分析為壁薄,加工變形。是否由于車削量太大導(dǎo)致,能否分多次車削或增大磨削量改善?3)針對靠近錐面位置的不規(guī)則形狀,是車磨內(nèi)孔之后產(chǎn)生的,還是后續(xù)磨錐面導(dǎo)致的(加工順序為先車磨內(nèi)孔后磨錐面)。這個我們需要做實驗,分別測量磨內(nèi)孔后和磨錐面后的內(nèi)孔圓柱度報告。此外,從磨錐面夾具看,漲套漲不到錐面位置,導(dǎo)致磨錐面時錐面位置懸空,這個為磨錐面對內(nèi)孔產(chǎn)生影響留下隱患。
三、實驗驗證
針對以上提出的幾種假設(shè),我們分別驗證:1)毛坯兩端直徑差值大,我們分多次車削或改為純磨削,前幾次車削是為了修正毛坯兩端直徑差值,及減小加工中的應(yīng)力釋放。經(jīng)驗證:分多次車削或改為純磨削或僅僅用車削修正毛坯兩端差值,其余余量用磨削方式去除,這三種方式都可以有效減小加工后兩端直徑差值,但無法解決靠近錐面位置直徑突變的情況,也無法解決內(nèi)孔直線度和平行度超差的問題。
2)在程序中修正兩端車削及磨削量。這種方法實際上在如上圖中已經(jīng)應(yīng)用,目的就是通過更改兩端磨削量實現(xiàn)磨削后兩端直徑差值盡可能小?,F(xiàn)在重點說如何更改。通過車削修正比較簡單,即更改車削內(nèi)孔初始點及終止點坐標。通過磨削修正方法如下:
3)驗證靠近錐面位置內(nèi)孔直徑急劇變化產(chǎn)生原因。是車磨內(nèi)孔后產(chǎn)生的還是磨錐面后對內(nèi)孔產(chǎn)生的影響。分別測量同一個零件車磨內(nèi)孔后及磨錐面后內(nèi)孔圓度儀報告。
通過對比報告可以看出,車磨內(nèi)孔后內(nèi)孔靠近錐面位置并未變形,而磨錐面后內(nèi)孔靠近錐面位置發(fā)生顯著變化,說明磨錐面對內(nèi)孔產(chǎn)生了影響。在此基礎(chǔ)上我們分析為什么磨錐面會對內(nèi)孔產(chǎn)生影響。聯(lián)系到之前我們說的,錐面部位壁薄,且漲套漲不到錐面部位,整個磨錐面過程中錐面是懸空的。因此,我們決定從夾具上考慮,更改夾具讓漲套漲到錐面部位。
內(nèi)漲夾具示意圖:
通過計算,錐面部位尚有14mm未漲到,減小工件擋塊高度可以有效解決該問題。考慮到工件擋塊高度無法做到太小,我們將工件擋塊高度減小12mm,使?jié)q套盡可能漲緊錐面部位。
減小工件擋塊高度漲套漲緊錐面部位后,不再出現(xiàn)錐面部位急劇變化的情況,內(nèi)孔直線度和平行度合格。
四、綜上所述
針對該零件解決車磨后內(nèi)孔回彈問題采用了:1)減小車削量,增大磨削量;2)車削及磨削修正內(nèi)孔錐度,3)更改夾具設(shè)計,使?jié)q套漲到錐面部位。此外,為了減小磨錐面時對內(nèi)孔的影響,我們將錐面純磨削改為車+磨。這里僅列舉了解決該零件車磨后內(nèi)孔回彈的方法,為解決該類問題提供了思路。針對不同零件,解決方法也會不同,但無外乎從零件結(jié)構(gòu)、加工程序及刀夾具是否適用加工該零件等方面考慮。