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沉箱預(yù)制質(zhì)量通病治理

2017-10-30 08:52王世曉
珠江水運(yùn) 2017年18期
關(guān)鍵詞:質(zhì)量通病案例分析治理

王世曉

摘 要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,沉箱的預(yù)制工藝相較以往得到了顯著提升,但是在施工過程中發(fā)現(xiàn),沉箱預(yù)制工藝仍然存在一些質(zhì)量通病。本文以??诟垴R村港區(qū)擴(kuò)建二期工程的沉箱施工作為案例進(jìn)行分析,根據(jù)在已完成的施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行闡述,探究其產(chǎn)生的原因,解決措施以及成效,希望為該工程的后續(xù)部分提供指導(dǎo),也希望為其他工程提供參考。

關(guān)鍵詞:沉箱預(yù)制 質(zhì)量通病 治理 案例分析

1.引言

沉箱預(yù)制工藝主要分為模板工藝、鋼筋工藝和混凝土工藝三類,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,這幾方面都取得了明顯的進(jìn)步。在沉箱的預(yù)制過程中依然存在一些通病,包括底座砼和滑膜墻身砼質(zhì)量通病等等。這些通病不但對(duì)沉箱的施工進(jìn)度有影響,對(duì)于工程主體結(jié)構(gòu)的耐久性也起重要的影響作用。因此,對(duì)沉箱預(yù)制過程中存在的質(zhì)量通病進(jìn)行治理有十分重要的作用。本文結(jié)合??诟垴R村港區(qū)擴(kuò)建二期工程的質(zhì)量情況,對(duì)該項(xiàng)目施工過程中存在的質(zhì)量通病進(jìn)行分析和治理,為進(jìn)一步增加該工程沉箱的安全性和耐用性,保證項(xiàng)目施工的及時(shí)和效果。

2.工程概況

本文選用??诟垴R村港區(qū)擴(kuò)建二期工程為例,這一工程的沉箱主要分為A、B兩種型號(hào),其中A型沉箱又包括三種規(guī)格(A型、A1型、A2型),其斷面尺寸及高度相同,但是A1、A2型號(hào)的設(shè)置以及缺口位置不同;B型沉箱分為8種規(guī)格(B型、B1-B7型),除B7型號(hào)無前后趾外,其它7種規(guī)格斷面尺寸相同,不同點(diǎn)在于高度及缺口位置的設(shè)置。本工程沉箱預(yù)制共75件,A型沉箱45件,B型沉箱30件,A型沉箱最重為1568T,此種沉箱外形尺寸為12m(包括前后趾各1m)×18m×16.8m。沉箱預(yù)制廠設(shè)在??隈R村港3.5萬噸碼頭疏港大道兩邊,采用滑模施工工藝進(jìn)行預(yù)制,沉箱預(yù)制先澆注沉箱底座,然后進(jìn)行墻身滑模施工。

3.沉箱預(yù)制工藝質(zhì)量控制目標(biāo)

結(jié)合海口港馬村港區(qū)擴(kuò)建二期工程的質(zhì)量情況以及通過這一工程進(jìn)行沉箱預(yù)制質(zhì)量通病的治理,達(dá)到增加沉箱混凝土結(jié)構(gòu)物的耐用性和長久性的目的。爭取通過沉箱預(yù)制工藝消除沉箱預(yù)制過程產(chǎn)生的氣泡、砂斑、松頂以及色差等等外觀質(zhì)量問題。具體的質(zhì)量控制目標(biāo)主要包括以下幾點(diǎn):(1)保證混凝土的強(qiáng)度:在選擇材料的時(shí)候不可選擇強(qiáng)度不能滿足要求的混凝土材料,需要對(duì)混凝土的強(qiáng)度離散程度進(jìn)行控制;(2)水泥、鋼筋等材料的抽取檢查的合格率要在百分之百,保證使用材料的質(zhì)量;(3)抽檢的鋼筋的保護(hù)層的厚度合格率百分之八十以上。

4.沉箱預(yù)制過程中遇到的問題及原因、措施及成效分析

沉箱預(yù)制過程中遇到的問題眾多,以下將重點(diǎn)選取問題,分析成因、措施以及采取措施后的成效。

4.1底座砼質(zhì)量通病

4.1.1底座砼直立面及前后趾斜面氣泡較多

底座砼直立面及前后趾斜面氣泡較多這一現(xiàn)象產(chǎn)生的原因分為以下幾點(diǎn):由于墻身鋼筋間距較小,振動(dòng)棒無法垂直插入墻身中部地行振搗,振動(dòng)棒插入采用斜插,這一舉動(dòng)造成振動(dòng)影響的范圍不均勻,加上振動(dòng)時(shí)間不夠;前后趾斜面由于澆注至斜面頂后封閉式振動(dòng)孔,氣泡需克服斜面阻力上浮后方可排出,造成斜面氣泡較多。這一現(xiàn)象可以通過對(duì)振搗人員進(jìn)行多次技術(shù)交底,嚴(yán)格控制振動(dòng)時(shí)間,還可以對(duì)每個(gè)底座拆模后各振搗手振搗部位存在問題進(jìn)行現(xiàn)場原因分析,通過這些措施使振搗人員清楚自己振動(dòng)存在的問題為工程后續(xù)問題提供技術(shù)以及經(jīng)驗(yàn)支持,進(jìn)而提高振搗水平。此外,直立面由于鋼筋綁扎影響,采用斜棒振搗,在這一點(diǎn)上來說,為減少直立面氣泡,可以采用Φ30mm的振動(dòng)棒在鋼筋外保護(hù)層加振減少部分氣泡。前后趾斜面氣泡主要是通過控制振搗時(shí)間及封閉斜面時(shí)間來實(shí)現(xiàn)的。通過以上的措施治理,底座直立面氣泡明顯減少及減小,直立面外觀質(zhì)量有顯著提高,但是前后趾斜面氣泡由于斜面阻力的影響排出仍然存在困難,雖然整體外觀有所提高,但效果不是很明顯,將在后續(xù)的施工中繼續(xù)摸索治理方案。

4.1.2底座砼底角及墻身位置砂斑砂線

底座砼底板澆注完成后,墻身內(nèi)已振搗砼面高度不水平,墻身二個(gè)角點(diǎn)砼面高于中隔墻位置砼面,澆注墻身時(shí)從二個(gè)角點(diǎn)向中隔墻合攏,由于底座砼坍落度較大,振搗后有少量的泌水全部集中到中隔墻低洼處,該位置砼振搗后出現(xiàn)砂斑砂線。除此之外,模板拼縫不嚴(yán)密振搗后漏漿也是造成出現(xiàn)砂斑砂線的主要原因。針對(duì)以上原因,可以通過對(duì)振搗人員進(jìn)行再次交底,要求對(duì)每斗料振搗嚴(yán)格控制,盡量做到振搗后砼頂面高度大致水平,并且加強(qiáng)現(xiàn)場管理力度,根據(jù)砼頂面標(biāo)高澆注情況進(jìn)行現(xiàn)場吊料控制,避免出現(xiàn)泌水全部集中到低洼處;當(dāng)然,還要定期進(jìn)行模板安裝驗(yàn)收加強(qiáng)對(duì)模板底角、轉(zhuǎn)角位置拼縫檢查,確保模板拼縫平順嚴(yán)密,如圖1,芯模閘板使用雙層鋼板焊接的鋼閘板,并且閘板與模板采用陰陽搭接的方式結(jié)合,保證了芯模拼縫不漏漿。事實(shí)證明,通過以上措施治理,底座墻身中隔墻部位砂斑砂線得到解決,底座底角及轉(zhuǎn)角位置砂斑砂線有顯著提高。

4.2滑模墻身砼質(zhì)量通病

4.2.1墻身砼出模氣泡較多

墻身砼出模氣泡較多主要是因?yàn)榉謱雍穸冗^高,振搗時(shí)間不足,振點(diǎn)布置間距過大,加上振搗采用斜插造成的振動(dòng)影響范圍不均勻所形成的。這一點(diǎn)可以通過對(duì)分漿振搗人員進(jìn)行培訓(xùn)交底,嚴(yán)格控制分層厚度和振搗時(shí)間、振點(diǎn)排列以及間距做到。分層厚度30-40cm,振搗時(shí)間不少于15S,振點(diǎn)按線形排列,間距控制在30cm左右。當(dāng)然振搗棒不得碰到鋼筋和模板,砼振搗至滿足下列條件時(shí)滿足要求:砼不再下沉;表面基本形成水平面;邊角無空隙;④表面泛漿;⑤不再有氣泡冒出。通過以上措施治理之后發(fā)現(xiàn),墻身砼出模氣泡明顯減少且減小甚至消失,墻身砼出模外觀的質(zhì)得到了量明顯提高。

4.2.2墻身頂部松頂

墻身頂部松頂這一現(xiàn)象產(chǎn)生的原因主要是二次振搗時(shí)間過早,末升速度過快。因此,在墻身砼澆注完成后,需要慢速提升模板,待模板頂部距砼頂面約30 cm時(shí)停止滑升過程,待頂部砼收水快達(dá)到初凝時(shí)(一般在砼初凝時(shí)間的1/3-2/3,約1-2小時(shí))進(jìn)行二次振搗及二次抹面,二次振搗振動(dòng)棒從墻中插入,插入砼約40cm,每振點(diǎn)待砼頂部沒有氣泡上冒為度,振點(diǎn)距離控制在30cm內(nèi),振搗后緊跟著進(jìn)行二次抹面,并認(rèn)真處理砼頂部,尤其墻邊沿。通過以上一系列精確的措施治理,可以有效減少甚至是避免墻身頂部砼出現(xiàn)松頂缺陷的情況出現(xiàn)。endprint

4.2.3墻身砼表面外凸

墻身砼表面外凸產(chǎn)生的原因主要是由于模板傾斜度過大或者模板下部剛度不足和每層砼澆注高度過高造成的砼側(cè)壓力過大進(jìn)而致使模板外凸。因此可以通過調(diào)整模板傾斜度,加強(qiáng)模板剛度;控制每層澆注砼高度,振動(dòng)棒不得碰到模板振搗?;^程中嚴(yán)格控制滑升速度,速度應(yīng)均勻,且滑升速度應(yīng)與砼澆注速度、出模砼強(qiáng)度相協(xié)調(diào),分漿均勻并注意分層厚度、振搗棒插入深度,加強(qiáng)工人技術(shù)交底。通過以上措施治理,墻身砼表面外凸可以有效解決,墻身砼外觀平整。

4.2.4墻身砼局部外觀色差不均勻

這一現(xiàn)象主要是因?yàn)榛J┕み^程中因各種原因暫停施工時(shí)間長達(dá)1-2小時(shí)以上,出模砼強(qiáng)度較高,已無法進(jìn)行原漿抹面,出現(xiàn)這種情況位置和原漿抹面相比色差不均勻,?;瑫r(shí)間長位置砼外觀顏色較黑,光澤度較暗,原漿抹面位置砼顏色白且光亮。由于主要原因是必須控制好砼出模的強(qiáng)度,所以對(duì)于能提前預(yù)知的?;谕;?-1.5小時(shí)之前調(diào)整砼坍落度,保證恢復(fù)正常滑升后砼出模強(qiáng)度還可進(jìn)行原漿抹面。通過以上措施治理,對(duì)于能提前預(yù)知的?;恢玫捻磐庥^色差可以有效解決,但施工過程中無法預(yù)知的?;?,如氣候或者其它原因,該位置的色差通過調(diào)整外抹面水泥漿配合比進(jìn)行處理,可以有效減小砼外觀色差,整體砼外觀觀感較好。

5.結(jié)論

綜上所述,沉箱預(yù)制的質(zhì)量通病的治理工作是否完善關(guān)乎沉箱施工工作的進(jìn)度,可以說,這一工作在整個(gè)項(xiàng)目上都起著至關(guān)重要的作用。沉箱預(yù)制盡管相關(guān)技術(shù)已經(jīng)成熟,但仍然存在一些需要工作人員注意的質(zhì)量通病,需要不斷探索、總結(jié),提出解決措施。??诟垴R村港區(qū)擴(kuò)建二期工程已經(jīng)完成所有沉箱的施工,在這些沉箱的施工過程中出現(xiàn)了類似的問題,因此筆者希望通過不斷開展針對(duì)施工過程中質(zhì)量通病的治理工作,以便更好提高沉箱預(yù)制施工質(zhì)量,為后續(xù)同類型工程沉箱預(yù)制質(zhì)量控制提供參考。

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