孫明亮++黃云
摘要:針對(duì)某型車載短波天饋線系統(tǒng)天線桿斷裂問(wèn)題,查找原因,分析機(jī)理,制定措施,試驗(yàn)驗(yàn)證,使其斷裂問(wèn)題得到了有效解決。
關(guān)鍵詞:天線;斷裂;原因;機(jī)理;措施;驗(yàn)證
中圖分類號(hào):TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2017)30-0227-02
1 問(wèn)題的提出
2017年6月,2套某型車載短波天饋線系統(tǒng)隨車進(jìn)行+70℃高溫貯存試驗(yàn)后,外觀檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)2臺(tái)車上天線桿均斷裂。
經(jīng)查,2根斷裂天線桿均為2012年生產(chǎn)的產(chǎn)品。2012年3月,因天線桿斷裂問(wèn)題嚴(yán)重,已通過(guò)整改使問(wèn)題得到了解決。但因情況特殊,沒(méi)有對(duì)該2套試驗(yàn)用的天線予以更換,從而造成了這次天線桿斷裂問(wèn)題的發(fā)生。
2 故障機(jī)理分析
1) 斷裂處受力分析
從天線安裝示意圖可見,玻璃鋼鞭體在使用狀態(tài)下彎曲成半圓周(?。?,直徑為2500mm(按電小環(huán)天線計(jì)算此時(shí)輻射效率達(dá)到最佳)。按技術(shù)要求,該玻璃鋼鞭體既可工作在半環(huán)無(wú)盲區(qū)狀態(tài)(0-1000Km通信)、也可工作在直立狀態(tài)(大于1000Km通信)。為此,制作復(fù)合材料所形成的自然形狀為直立鞭狀,其復(fù)合材料形成后的機(jī)械強(qiáng)度特性應(yīng)具備良好的彈性。玻璃鋼從直立彎曲到半環(huán)的過(guò)程,也就是內(nèi)應(yīng)力從零逐漸增大的過(guò)程。由于半環(huán)兩端彈簧和萬(wàn)向節(jié)的緩沖作用,兩端玻璃鋼鞭體彎曲的曲率沒(méi)有中間兩節(jié)大,內(nèi)應(yīng)力也較中間兩節(jié)小許多,中間兩節(jié)的彎曲沒(méi)有任何緩沖,完全依靠自身的彈性模量來(lái)支撐所需的彎曲曲率,所以,中間區(qū)域是內(nèi)應(yīng)力的集中范圍,也是最大范圍。
依據(jù)法國(guó)TERC公司陸軍HADES項(xiàng)目設(shè)計(jì),SAMCEF有限元方法計(jì)算機(jī)仿真計(jì)算結(jié)果圖(來(lái)自TERC公司產(chǎn)品介紹資料)如下:
應(yīng)力仿真圖(2、3)可以看到,不同的色譜代表著不同的應(yīng)力,色譜的深淺(無(wú)色時(shí)的黑和白)代表著應(yīng)力的大小。可以直觀地看到,沿半環(huán)復(fù)合鞭體每一微分截面所受到的應(yīng)力都不是單一的,而且沿半環(huán)所受應(yīng)力并不均勻。
圖中:ΣF —— 彎曲力;
ΣF1 —— ΣF在水平方向上的分力(拉應(yīng)力和壓應(yīng)力);
ΣF2 —— ΣF在垂直方向上的分力(剪切力);
θ —— 彎曲力與其分力的夾角;
ΣE —— 抗彎力矩;
Φ —— 玻璃鋼復(fù)合體最大外徑(微分截面最大力臂長(zhǎng))。
實(shí)際受力測(cè)量數(shù)據(jù):
ΣF= 102.9 N ; θ= 10.425°; Φ=17.3mm
ΣF1 = ΣF * COSθ =101.2 N ;
ΣF2 = ΣF * SINθ = 18.62 N ;
ΣE = ΣF * Φ =1780.17 Nmm 。
從斷裂范圍受力數(shù)據(jù)可看出,彎曲時(shí)鞭體受到的是復(fù)合力沖擊,從力的分解可知,水平方向的力大于垂直力,對(duì)斷裂造成的影響較大,壓應(yīng)力和拉應(yīng)力互為支點(diǎn)、大小相等、方向相反,彎曲中的玻璃鋼鞭體主要受到拉應(yīng)力ΣF1、壓應(yīng)力ΣF1、抗彎力矩 ΣE這三個(gè)內(nèi)應(yīng)力以及絲桿頂端與玻璃鋼結(jié)合部在彎曲中形成的支點(diǎn)力和力矩這兩個(gè)外力,復(fù)合后形成斷裂的破壞力。
2) 原因分析
為保證天線在半環(huán)狀態(tài)下正常使用而不出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,需要彎曲狀態(tài)玻璃鋼鞭體的抗彎強(qiáng)度應(yīng)高于復(fù)合后的破壞力。經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,通過(guò)提高玻璃纖維絲纖維密度、控制膠液與玻璃纖維絲復(fù)合均勻度及玻璃鋼復(fù)合體密度能有效提高天線桿抗彎強(qiáng)度。據(jù)此,對(duì)斷裂天線桿進(jìn)行分析判斷,造成天線桿斷裂的主要原因如下:
(1) 斷裂處正好是整個(gè)彎曲玻璃鋼鞭體的最大復(fù)合應(yīng)力處,而該處的玻璃鋼體在制作過(guò)程中纖維密度不夠。
(2) 膠液與玻璃纖維絲在形成復(fù)合體的過(guò)程中,由于膠液的稀稠度和膠液調(diào)制后固化時(shí)間的控制工藝沒(méi)有固化,造成膠液與玻璃纖維絲之間融合不均勻,剛調(diào)制好的膠液流動(dòng)性好,與纖維絲融合好,膠液中固化劑隨著時(shí)間的推移,膠液流動(dòng)性變差,融合變差。
(3) 壓制模具孔徑不一致,使合模后壓力不一致,造成形成的玻璃鋼復(fù)合體密度不一致,抗彎強(qiáng)度不同,密度太高的復(fù)合體剛性過(guò)高,脆性加大,抗彎強(qiáng)度降低。
3 整改措施
經(jīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面的分析、檢查,制定了工藝改進(jìn)和模具更換等整改措施。主要措施如下:
(1) 繞制專用設(shè)備改造;
(2) 調(diào)整對(duì)玻璃鋼復(fù)合體有直接影響的輔助添加劑配方;
(3) 應(yīng)力薄弱點(diǎn)的設(shè)計(jì)改進(jìn);
(4) 生產(chǎn)環(huán)境改造(解決季節(jié)溫差的影響);
(5) 膠液流動(dòng)性控制工藝,建立定量工藝制度;
(6) 原有問(wèn)題模具全部報(bào)廢,重新開具合格模具;
(7) 增加改進(jìn)工藝流程中保證纖維絲和膠液融合到位的輔助設(shè)備與工裝;
(8) 對(duì)復(fù)合體合成固化過(guò)程進(jìn)行定時(shí)、定溫控制,并形成制度。
4 效果與結(jié)論
1) 對(duì)整改前后天線歷年故障情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其故障率如下:
通過(guò)整改前后用戶使用故障率統(tǒng)計(jì)對(duì)比,整改后的天線故障率明顯下降,有效地解決了天線使用中存在的斷裂問(wèn)題。
2) 為了進(jìn)一步驗(yàn)證,2017年9月從嚴(yán)要求,按裝車廠試驗(yàn)大綱,抽取2套整改后不同年份生產(chǎn)的天線連續(xù)進(jìn)行3個(gè)循環(huán)的高低溫試驗(yàn),天線均未出現(xiàn)裂痕、裂紋和斷裂現(xiàn)象,驗(yàn)證了整改后的天線滿足天線在高低溫等極限條件下的使用要求(由于篇幅有限,試驗(yàn)報(bào)告不再列出)。
綜上所述,整改后的車載短波天饋線系統(tǒng)天線滿足實(shí)際使用和驗(yàn)證考核要求,充分證明了所采取的改進(jìn)措施有效,使其斷裂問(wèn)題得到了解決,從而消除了使用中的隱患。